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      導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞水工模型試驗(yàn)

      2018-01-01 00:00:00張志雁
      水能經(jīng)濟(jì) 2018年5期

      【摘要】通過(guò)對(duì)新疆某水利樞紐工程導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞原設(shè)計(jì)方案模型試驗(yàn)結(jié)果表明,消力池內(nèi)水流流態(tài)不滿足設(shè)計(jì)要求。經(jīng)采用增設(shè)摻氣槽、懸柵消能工等方法進(jìn)行優(yōu)化后,能有效改善消力池內(nèi)水流特性,穩(wěn)定池內(nèi)水流流態(tài),從而達(dá)到理想的消能效果。該優(yōu)化型式可為其他同類工程提供參考。

      【關(guān)鍵詞】模型試驗(yàn);導(dǎo)流洞;消力池;消能

      1、工程概述

      新疆某水利樞紐工程由土石壩、表孔溢洪道、導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞、發(fā)電洞和供水管線等主要建筑物組成,為Ⅲ等中型工程。水庫(kù)正常蓄水位1370.0m,最大壩高102m,總庫(kù)容0.968億m3,具有工業(yè)供水、防洪、灌溉等綜合效益。

      導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞主要由進(jìn)口引渠段、壓力隧洞段、工作門閘井段,無(wú)壓隧洞段、握奇段、出口消能段及護(hù)坦段等部分組成。根據(jù)地形條件和泄洪安全運(yùn)用要求,進(jìn)口引渠長(zhǎng)30.0m,底板高程為1292.5m,壓力隧洞長(zhǎng)180.6m,工作門井底板高程1292.0m,無(wú)壓隧洞長(zhǎng)271.0m,縱坡i=0.02,握奇段長(zhǎng)71.2m,消力池長(zhǎng)85.0m、寬16.0m,底板高程1273.3m,邊墻頂高程1290.3m,消力池后接30.0m長(zhǎng)護(hù)坦,護(hù)坦高程1281.1m。

      2、模型設(shè)計(jì)及試驗(yàn)工況

      根據(jù)試驗(yàn)內(nèi)容及場(chǎng)地等條件,按重力相似準(zhǔn)則,水利樞紐工程導(dǎo)流洞的整體模型幾何比尺54.167,相應(yīng)其它主要物理量比尺為:流量比尺=21594;流速比尺=7.36;糙率比尺=1.945;時(shí)間比尺=7.36。

      為穩(wěn)定入庫(kù)水流,模型上游設(shè)有前池和穩(wěn)水柵,下游河道水位由活動(dòng)尾水板控制。由矩形薄壁堰測(cè)量模型上下游水流流量,水位由水位測(cè)針量測(cè),由旋槳式螺旋測(cè)速儀量測(cè)水流流速,由測(cè)壓管讀測(cè)各測(cè)點(diǎn)的壓強(qiáng)。

      3、水工模型試驗(yàn)分析

      3.1原設(shè)計(jì)方案試驗(yàn)

      導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞原設(shè)計(jì)方案模型試驗(yàn)表明:在各種工況運(yùn)行條件下,導(dǎo)流洞進(jìn)口水流較為平順,小流量時(shí)偶爾會(huì)在進(jìn)口中央?yún)^(qū)域出現(xiàn)個(gè)別間歇性的小漩渦,對(duì)進(jìn)流流態(tài)沒(méi)有明顯影響;無(wú)壓段城門洞內(nèi)的下泄水流比較平穩(wěn),沿程水深分布均勻,水面波動(dòng)在0.1~0.2m。

      在設(shè)計(jì)水位流量及校核水位流量泄流運(yùn)行時(shí),對(duì)消力池?cái)U(kuò)散段的流速進(jìn)行量測(cè)。在消力池握奇段處的表面流速高達(dá)32.17m/s,底部流速為31.84 m/s,屬于高速水流,容易產(chǎn)生汽蝕、空蝕,需設(shè)置摻氣槽進(jìn)行保護(hù)。由于巨大水頭作用下,消力池內(nèi)水躍前后擺動(dòng)較大,水流紊動(dòng)劇烈,形成的沖擊水流翻越邊墻,需進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

      不同試驗(yàn)工況下,導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞的泄流能力試驗(yàn)值見(jiàn)表1,由表可知,導(dǎo)流洞下泄流量試驗(yàn)值均大于設(shè)計(jì)泄流能力,因此,導(dǎo)流洞能夠滿足宣泄洪水的要求。

      3.2優(yōu)化方案試驗(yàn)

      為了提高消力池內(nèi)的消能效果,穩(wěn)定水流,對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化??紤]導(dǎo)流洞的泄洪沖砂功能,因而消力池池內(nèi)不宜設(shè)置底流輔助消能工,同時(shí)受到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地的限制,消力池尺寸亦不宜增大。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)研究,最終通過(guò)在握奇段設(shè)置摻氣槽,同時(shí)在消力池內(nèi)增設(shè)消能懸柵的方法確定優(yōu)化方案。消能懸柵設(shè)置形式為:在消力池內(nèi)增設(shè)16根消能懸柵,距離池底高度為6.3m~10m,兩根之間水平距離為5m。

      通過(guò)對(duì)導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞消力池優(yōu)化方案進(jìn)行試驗(yàn),在不同工況條件,摻氣水流受到懸柵的摩阻作用,發(fā)生強(qiáng)烈的碰撞剪切、混摻,產(chǎn)生大量漩渦、水泡,水躍的起躍端明顯提前,水躍穩(wěn)定,并且消力池內(nèi)水流流態(tài)都較為理想,消能效果明顯改善。不同工況下消力池內(nèi)最高水面線分布見(jiàn)圖1,由圖可知,優(yōu)化方案各工況下的最高水面線較平穩(wěn),整個(gè)最高水面線均在邊墻以下,并有一定的超高。

      在握奇段設(shè)置摻氣槽后,通過(guò)對(duì)不同工況下的沿程壓強(qiáng)進(jìn)行試驗(yàn),未測(cè)到負(fù)壓值,其最小值為0.2×9.8kPa,為校核洪水下在樁號(hào)0+468.617處。

      4、消力池消能率分析

      為研究?jī)?yōu)化方案的消力池消能效率,以渥奇段起始斷面0+467.617為1-1斷面、護(hù)坦段樁號(hào)0+684.045為2-2斷面進(jìn)行消能率計(jì)算,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。由于原設(shè)計(jì)方案消力池內(nèi)水流直接沖到消力池末端,形成的沖擊水流翻過(guò)消力池墻頂向外溢出,因此,在模型中加高消力池邊墻,以測(cè)定2-2斷面數(shù)據(jù)。不同工況下原設(shè)計(jì)方案與優(yōu)化方案消力池消能率計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。由表2可知,優(yōu)化設(shè)計(jì)后消力池內(nèi)消能率提高了3.0%~6.4%,高達(dá)57.66%~80.37%。分析其主要特點(diǎn):由于設(shè)置了摻氣槽,挾帶大量氣泡的高能量水流在連續(xù)撞擊懸柵后,將水流橫向分割,使水流在消力池內(nèi)充分?jǐn)U散并發(fā)生劇烈碰撞剪切、混摻,從而提高消能效率。

      5、結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)新疆某水利樞紐工程導(dǎo)流兼泄洪沖砂洞原設(shè)計(jì)方案模型試驗(yàn)結(jié)果表明,導(dǎo)流洞下泄流量均能滿足宣泄洪水的要求,在設(shè)計(jì)洪水和校核洪水位試驗(yàn)工況下,由于巨大水頭作用下,消力池內(nèi)水躍前后擺動(dòng)較大,水流紊動(dòng)劇烈,形成的沖擊水流翻越邊墻。在原設(shè)計(jì)方案不滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,通過(guò)采用設(shè)置摻氣槽、懸柵等方法進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化方案試驗(yàn)研究表明

      該方案能有效改善消力池內(nèi)水力特性,穩(wěn)定池內(nèi)水流流態(tài),提高消能效率。消能率可達(dá)到80.37%,從而達(dá)到理想的消能效果。該優(yōu)化型式可為其他同類工程提供參考。

      參考文獻(xiàn):

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