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      660MW鍋爐脫硝系統(tǒng)異常原因分析及防范措施

      2017-12-29 18:20:48劉擁軍鄭利
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年24期

      劉擁軍++鄭利

      摘 要:電廠脫硝系統(tǒng)熱解爐尿素結(jié)晶會導(dǎo)致整個(gè)脫硝系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,存在環(huán)保指標(biāo)超標(biāo)排放的風(fēng)險(xiǎn)。本文根據(jù)鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)運(yùn)行過程中遇到的實(shí)際問題,從運(yùn)行角度分析了脫銷系統(tǒng)異常原因,提出防范措施,以期對以后再出現(xiàn)類似情況作出正確的處理,確保環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放。

      關(guān)鍵詞:脫硝系統(tǒng);熱解爐;尿素結(jié)晶;原因分析與防范措施

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.24.183

      1 #8機(jī)脫銷系統(tǒng)簡介

      華電國際十里泉發(fā)電廠#8機(jī)組為東方電氣集團(tuán)公司最新生產(chǎn)的28MPa/600℃/620℃高效型超超臨界燃煤抽凝供熱發(fā)電機(jī)組,鍋爐型號為DG2002/29.3-Ⅱ13 型,為東方鍋爐廠的高效超超臨界變壓運(yùn)行直流爐,一次再熱、單爐膛、前后墻對沖燃燒方式,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng)、半露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。采用三分倉容克式空氣預(yù)熱器, 制粉系統(tǒng)采用ZGM95G-Ⅱ型中速輥式磨煤機(jī)正壓直吹冷一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)。

      2 尿素?zé)峤饧夹g(shù)簡介

      尿素制取氨通常有兩種方法:熱解和水解。水解法是將尿素以水溶液的方式進(jìn)行分解。熱解法是指通過快速加熱使霧化后的尿素溶液分解而獲得NH3的技術(shù)。熱解法在合適的條件內(nèi),反應(yīng)完全,不易產(chǎn)生中間聚合物堵塞管道,噴入煙道的氨氣混合物溫度約為300度,對SCR入口煙氣溫度的影響很小。相比水解法,熱解法更具有在工程應(yīng)用中的優(yōu)勢,比如抗腐蝕性更好、不易發(fā)生堵塞等。

      3 事件經(jīng)過

      2017年5月6日15:50,#8機(jī)組運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)脫硝出口NOx含量由40mg/Nm?開始升高,熱解爐出口溫度降至350℃以下,輔助加熱器間斷性跳閘,脫硝稀釋風(fēng)量由7400Nm?/h逐漸下降,風(fēng)壓由8.9kPa逐步升高。為防止脫硝NOx排放不超標(biāo),繼續(xù)增加尿素溶液投入量,脫硝NOx出口含量仍繼續(xù)升高,熱解爐出口溫度繼續(xù)下降。立即通知檢修檢查。同時(shí)降低負(fù)荷運(yùn)行,停止D磨煤機(jī),增大上部燃盡風(fēng)擋板開度,脫硝入口NOx含量由400mg/Nm?下降至243mg/Nm?,脫硝出口NOx含量由173mg/Nm?逐步下降至46mg/Nm?。

      為了盡快恢復(fù)脫硝正常運(yùn)行,嘗試采取減小尿素溶液噴入量,用熱風(fēng)慢慢熱解掉爐出口管道尿素結(jié)晶的方法,進(jìn)行處理。18:30脫硝熱解爐出口溫度由251℃開始明顯上升,18:46稀釋風(fēng)量由2600Nm?/h逐步升高,風(fēng)壓逐步減小,20:15分恢復(fù)正常,20:30機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行方式。

      4 原因分析

      #8機(jī)組脫硝熱解系統(tǒng)為東方鍋爐廠配套,共設(shè)置A-G共7只噴槍,在上面一層中心設(shè)置A噴槍,簡稱為大噴槍。下面一層沿圓周方向均勻設(shè)置B-G 6只噴槍,簡稱為小噴槍。自#8機(jī)組投運(yùn)以來,脫硝大小噴槍系統(tǒng)均頻繁發(fā)生堵塞或流量低缺陷引起熱解系統(tǒng)異常。

      經(jīng)查詢尿素?zé)峤庵瓢毕嚓P(guān)資料得知,當(dāng)溫度低于 360℃時(shí),尿素分解不完全就會產(chǎn)生中間聚合物并逐步堵塞熱解室下部出口管。因熱解爐內(nèi)溫度降低,使被霧化的、液態(tài)的尿素體得不到良好汽化、熱解,使部分尿素液滴被熱解爐內(nèi)流動的氣體帶到溫度更低的熱解爐內(nèi)壁上,從而產(chǎn)生結(jié)晶、結(jié)晶體被附著在了熱解爐的內(nèi)壁上。

      (1)尿素結(jié)晶體形成原因。11:46 A大噴槍投用,B、C、D、G 4只小噴槍尚未退出,造成脫硝熱解爐出口溫度突降至350℃以下,對脫硝熱解爐內(nèi)溫度場形成擾動,并造成了部分尿素溶液不完全分解形成結(jié)晶體,瞬間使稀釋風(fēng)量突降。之后的“繼續(xù)增加尿素溶液投入量”和“手動解除輔助電加熱器自動”兩個(gè)操作,惡化了熱解爐內(nèi)的環(huán)境,特別是13:20和13:39兩次因脫硝出口NOx增大發(fā)生的A大噴槍流量突增(13:20 A大噴槍流量突增至1.04m?/h),再次生成了尿素結(jié)晶體(稀釋風(fēng)量和風(fēng)壓突變)。熱解爐內(nèi)環(huán)境的惡化,尿素結(jié)晶體不斷生成,在稀釋風(fēng)的攜帶下,逐漸堵塞在熱解爐出口管道或者噴氨手動門處,通流面積逐漸減小,從而造成了脫硝熱解系統(tǒng)異常,主要表現(xiàn)在稀釋風(fēng)量低且熱解爐出口溫度低。

      (2)尿素液體霧化效果差。因霧化氣體(壓縮空氣)壓力低、氣液比不當(dāng)、噴槍堵塞、變形等因素影響,使尿素噴槍出口的尿素霧化效果差、液滴過大,在設(shè)計(jì)停留時(shí)間內(nèi)尿素分解不完全,從而生成中間聚合物沉積在熱解室內(nèi)壁并逐步堵塞下部出口管。

      (3)稀釋風(fēng)量低的原因。熱解爐內(nèi)的氣流工況發(fā)生較大變化,或結(jié)晶體隨時(shí)間的增長、長大到一定程度后,在自重或擾動的作用下產(chǎn)生脫落。因熱解爐出口管道自熱解爐出口端的最低點(diǎn)接出,故極易導(dǎo)致出口管道的堵塞,引起系統(tǒng)通風(fēng)量大幅降低,嚴(yán)重影響脫銷系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

      5 防范措施

      (1)加強(qiáng)對脫硝出口NOx的監(jiān)視,在脫硝出口NOx排放的調(diào)控上要超前預(yù)控,對脫硝熱解爐尿素及沖洗水的噴入量要盡量緩慢調(diào)整,避免熱解爐溫度突變造成尿素溶液不能完全熱解產(chǎn)生結(jié)晶體。要把輔助電加熱始終保持在自動狀態(tài),把熱解爐出口溫度低于350℃輔助電加熱自動啟動提高至360℃。

      (2)加強(qiáng)尿素品質(zhì)管理。對每批次尿素進(jìn)行抽檢化驗(yàn),確保尿素品質(zhì)符合要求,避免因其品質(zhì)不合格造成尿素噴槍堵塞,同時(shí)降低尿素溶液配制濃度,從55%降至至50%,對配制濃度每天進(jìn)行化驗(yàn),確保其濃度在50~52%范圍內(nèi)。

      (3)加強(qiáng)對脫硝熱解系統(tǒng)測點(diǎn)的檢查校核,確保測點(diǎn)準(zhǔn)確可靠;在脫硝熱解系統(tǒng)監(jiān)視畫面上增加脫硝噴槍霧化壓縮空氣壓力的監(jiān)視數(shù)據(jù)。

      6 結(jié)束語

      (1)通過對尿素?zé)峤膺^程中相關(guān)運(yùn)行參數(shù)的查詢比對,同時(shí)通過借鑒相關(guān)文獻(xiàn)資料中關(guān)于煙氣脫硝反應(yīng)過程及反應(yīng)機(jī)理的分析,基本確定了我廠尿素?zé)峤庀到y(tǒng)中沉積物的形成原因。

      (2)尿素?zé)峤鉅t內(nèi)的反應(yīng)溫度直接影響著熱解產(chǎn)物的生成,作為沉積物生成的主要因素,我們需從管理層面進(jìn)行嚴(yán)格要求,確保熱解爐的工作溫度。同時(shí),通過對尿素溶液、霧化空氣流量、尿素噴槍的定期檢查和缺陷的及時(shí)處理等手段來保證脫硝熱解爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      參考文獻(xiàn):

      [1]華電國際十里泉發(fā)電廠660MW超超臨界機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程:QW/04.

      16.00.0102-2016[S]

      [2]陳進(jìn)生.火電廠煙氣脫硝技術(shù)-選擇性催化還原法[M].北京中國電力出版社,2008.

      作者簡介:劉擁軍(1973-),男,山東濱州人,工程師,從事發(fā)電廠運(yùn)行調(diào)度及安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研究方面的工作。

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