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      常減壓裝置賽比的影響因素

      2017-12-26 01:36:04許永付王翀
      煉油與化工 2017年6期
      關(guān)鍵詞:化驗室航煤硫醇

      許永付,王翀

      (1.中國人民解放軍駐中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司軍事代表室,浙江寧波315207;2.中國人民解放軍駐中國石油大慶石化公司軍事代表室,黑龍江大慶163711)

      常減壓裝置賽比的影響因素

      許永付1,王翀2

      (1.中國人民解放軍駐中國石化鎮(zhèn)海煉化分公司軍事代表室,浙江寧波315207;2.中國人民解放軍駐中國石油大慶石化公司軍事代表室,黑龍江大慶163711)

      文中以某石化公司煉油廠6 000 kt/a常減壓蒸餾裝置為研究對象,分析了該裝置常一線航煤生產(chǎn)中賽比非正常波動的影響原因,為實現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn)奠定了堅實基礎(chǔ),提高了裝置的技術(shù)經(jīng)濟指標。

      常減壓裝置;航煤賽比;原料變化;數(shù)據(jù)偏差

      某石化公司煉油廠常減壓一套裝置是潤滑油型常減壓蒸餾裝置,于2012年10月10日開工。生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有石腦油、航空煤油、柴油和潤滑油料等。裝置的常一線按市場需求間歇性生產(chǎn)航空煤油,生產(chǎn)航煤期間一直性質(zhì)穩(wěn)定,但自2014年5月間斷出現(xiàn)航空煤油(簡稱航煤)賽比的質(zhì)量指標(≤26#)不合格的問題[1]。

      1 生產(chǎn)工藝

      航煤從常壓塔第15層塔盤餾出,進入汽提塔上部,自汽提塔集油箱流經(jīng)重沸器,把常一線油加熱至200~203℃,汽提后的3#航煤在汽提塔底部經(jīng)泵抽出,換熱后溫度降至110℃。注入適量空氣后,進入脫硫醇反應(yīng)器,經(jīng)脫硫反應(yīng)的航煤自反應(yīng)器頂部出來,換熱后進入航煤中間罐中部,經(jīng)過泵抽出后運至脫色罐及纖維過濾器,經(jīng)脫色、過濾后的常一線送往成品車間[2]。

      2 航煤賽比影響因素分析

      2.1 操作條件變化的影響

      與常減壓裝置航煤生產(chǎn)相關(guān)的操作參數(shù)有:常壓塔第15層塔盤溫度TI1011、常一線餾出溫度TI1021、常一線抽出溫度TI1031、常一線熱虹吸溫度TIC1037、常一線反應(yīng)溫度TIC1082、常一線流量FIC1018、常一線入中間罐溫度TI1048、常壓塔頂壓力PI1004、常頂冷回流流量FIC1006等參數(shù)。2014年5~6月,取賽比合格時航煤各相關(guān)參數(shù)的方差與賽比不合格時數(shù)據(jù)的方差進行對比,見表1。

      表1 航煤生產(chǎn)相關(guān)參數(shù)方差

      從表1可以看出,不存在不合格時的方差明顯大于合格時方差的情況,可見操作參數(shù)的變化不是影響航煤質(zhì)量的原因。由此可排除操作參數(shù)波動對常一線質(zhì)量的影響[3]。

      2.2 流程串線

      排查流程上可能串線的設(shè)備。常一線泵無封油線;常頂循泵P-106,常一中泵P-107有封油線,為避免封油泄漏對常一線顏色的影響,2014年5月13日12時關(guān)閉封油線,5月14日8時賽比仍然不合格,可排除封油對常一線顏色的影響,之后因?qū)C泵的管理要求,將封油線于5月14日12時投用;航煤出裝置線、航煤換熱器的污油線、航煤頂污油線、蒸汽掃線閥門均加盲板或經(jīng)放空無問題,排除常一線流程上串入其它油氣的可能[4]。

      2.3 原料變化的影響

      隨著大慶油田的持續(xù)開采,原油逐漸劣質(zhì)化,隨著原油添加助劑、原油脫水、原油拔除油田氣等多種影響,原油組分變化大,對比2014年6月16日與2013年3月28日原油評價,130~230℃餾分的硫含量和氮含量均呈現(xiàn)不同程度的上升,見表2。

      表2 原油硫、氮含量變化

      石油中的含氮化合物對石油的催化加工和產(chǎn)品的使用性能都有影響,它往往使催化劑中毒失活,易被氧化和聚合,是導(dǎo)致石油二次加工油品顏色變深、引起石油產(chǎn)品不穩(wěn)定的主要原因,故進行了加樣前后的賽比值的對比實驗,結(jié)果見圖1。

      圖1 反應(yīng)前賽比變化

      從圖1可以看出,加樣后賽比不穩(wěn)定,在26#~30#之間變化,而且經(jīng)常出現(xiàn)顏色暗與化驗做賽比分析比色卡對不上的情況,而加樣前常減壓裝置反應(yīng)前賽比均為30#。因加樣后石油中的硫、氮含量上升,導(dǎo)致油品賽比下降,因而對脫色性能的要求更嚴格[5,6]。

      2.4 分析數(shù)據(jù)偏差的影響

      原料中堿性氮含量高,對產(chǎn)品顏色有一定影響,為此對原料中堿性氮進行對比分析。2014年6月分別委托某研究院和質(zhì)檢中心煉油化驗室做煤油反應(yīng)器前、后硫醇和堿性氮分析,同時對反應(yīng)前、后餾分進行組分切割[7,8],結(jié)果見表3~6。

      表3 化驗室硫醇分析結(jié)果

      表4 化驗室堿性氮分析結(jié)果

      表5 某研究院硫醇分析結(jié)果

      表6 某研究院堿性氮分析結(jié)果

      從表3~6可以看出,化驗做出硫醇數(shù)據(jù)高于研究院數(shù)據(jù),之后查明化驗室因分析用試劑問題,導(dǎo)致做出硫醇含量高,化驗室于2014年6月20日更換新試劑,硫醇分析下降。因化驗室硫醇分析數(shù)據(jù)一直過高,導(dǎo)致切換新反應(yīng)器R101B后,反應(yīng)溫度已經(jīng)提高到使用末期的溫度值130℃。而且反應(yīng)溫度過高,易導(dǎo)致副反應(yīng)加深,引起航煤賽比不合格。化驗數(shù)據(jù)缺乏實際指導(dǎo)意義?;炞鰤A性氮數(shù)據(jù)遠遠低于某研究院數(shù)據(jù),因化驗數(shù)據(jù)與研究院所做堿氮數(shù)據(jù)偏差較大,2014年6月27日同時進行采樣送化驗室和某研究院分析硫醇、堿氮含量,結(jié)果分別見圖2,3。

      圖2 化驗室與研究院的硫醇數(shù)據(jù)對比

      圖3 化驗室與研究院的堿氮數(shù)據(jù)對比

      從圖2,3可知,化驗室與研究院所做堿氮數(shù)據(jù)仍然偏差較大,哪方數(shù)據(jù)更準確需進一步論證[9]。

      3 結(jié)論

      (1)原油性質(zhì)變化,導(dǎo)致煤油餾分中硫含量、氮含量上升。原料中氮含量過高,容易引起油品顏色變深,造成賽比不合格,原料中硫含量過高,反應(yīng)器的反應(yīng)強度增加,容易造成油品顏色加深,同時降低了反應(yīng)器和脫色罐內(nèi)催化劑使用壽命。

      (2)化驗室與研究院所做分析數(shù)據(jù)偏差較大,導(dǎo)致生產(chǎn)無數(shù)據(jù)支持,并且因化驗室硫醇數(shù)據(jù)的不準確,導(dǎo)致錯誤的操作調(diào)整方向,引起反應(yīng)深度加大,副反應(yīng)發(fā)生,賽比不合格。

      [1]林世雄.石油煉制工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008:23-24.

      [2]侯芙生.煉油工程師手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2012:19-21.

      [3]徐春明,楊朝合.石油煉制工程(第四版)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009:38-39.

      [4]劉濟瀛.中國噴氣燃料[M].北京:中國石化出版社,1991:46-47.

      [5]張一安,張世文,許志健.常減壓蒸餾技術(shù)問答[M].北京:石油工業(yè)出版社,1991:61-62.

      [6]唐孟海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2011:12-14.

      [7]胡明珠.直餾航煤賽比不合格的原因及對策[J].遼寧化工,2011,40(9):941-943.

      [8]趙國松.航煤質(zhì)量影響因素解析及對策[J].中國石油和化工標準與質(zhì)量,2013(13):213-215.

      [9]王琪,孫榮.解決加氫裂化航煤的質(zhì)量問題[J].南煉科技,2002(5):19-23.

      Factors influencing Seby of atmospheric&vacuum distillation unit

      Xu Yongfu1,Wang Chong2
      (1.PLA Military Representative Office to Zhenhai Oil Refining&Chemical Company,Ningbo 315207,China;2.PLA Military Representative Office to Daqing Petrochemical Company,Daqing 163711,China)

      With the 6 000 kt/a atmospheric&vacuum distillation unit of the oil refinery of a petrochemical company as the researching target,this paper analyzed the influencing causes for abnormal fluctuation of Seby during atmospheric draw 1 production of jet fuel,provided solid foundation for realizing continuous stable production and improved the technical-economic indicators.

      atmospheric&vacuum distillation unit;jet fuel Seby;feedstock change;data deviation

      V312

      B

      1671-4962(2017)06-0022-03

      2017-10-16

      許永付,男,工程師,碩士研究生,2001年畢業(yè)于解放軍后勤工程學(xué)院油料儲運工程專業(yè),現(xiàn)從事油料質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

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