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      小中空容器用高密度聚乙烯DMDA-6200的開發(fā)

      2017-12-26 01:36:02王立業(yè)
      煉油與化工 2017年6期
      關(guān)鍵詞:熔融指數(shù)排料中空

      王立業(yè)

      (中國石油大慶石化公司塑料廠,黑龍江大慶163714)

      小中空容器用高密度聚乙烯DMDA-6200的開發(fā)

      王立業(yè)

      (中國石油大慶石化公司塑料廠,黑龍江大慶163714)

      聚乙烯裝置采用Unipol氣相流化床工藝,鉻系UCAT-B375型催化劑,生產(chǎn)了小中空容器專用高密度聚乙烯DMDA-6200。該產(chǎn)品試驗效果良好,衛(wèi)生性能滿足GB 9691,產(chǎn)品加工性好、1次成型,可代替現(xiàn)有低壓小中空樹脂HDPE 5500B和HDPE 5502的混配料。

      高密度聚乙烯;鉻系催化劑;小中空容器;工業(yè)生產(chǎn)

      高密度聚乙烯(HDPE)具有優(yōu)良的耐化學(xué)藥品腐蝕性,可用于食品和化學(xué)品包裝[1]。目前,HDPE的生產(chǎn)工藝主要有淤漿法、氣相法、溶液法[2],專利商的技術(shù)各有特點,直接影響產(chǎn)品性能和市場競爭力。

      某石化公司聚乙烯裝置采用Unipol氣相流化床工藝,主要采用鉻系催化劑生產(chǎn)HDPE,鈦系催化劑生產(chǎn)LDPE,產(chǎn)品可用于生產(chǎn)薄膜,大、小中空容器,PE80級管材及板材等,特點為工藝簡單、流程短、投資少、生產(chǎn)成本低,具有較強的市場競爭力[3,4]。2014年,該裝置首次采用1-丁烯為共聚單體、新型催化劑,克服國內(nèi)外沒有同類操作工藝可借鑒的難題,開發(fā)生產(chǎn)小中空容器專用樹脂DMDA 6200產(chǎn)品,該產(chǎn)品在娃哈哈阿城分公司、大慶匯仁塑料制品廠進行應(yīng)用。

      1 HDPE DMDA-6200產(chǎn)品對原料的要求

      DMDA-6200為乙烯(C2H4)與1-丁烯(C4H8)共聚樹脂,以乙烯、1-丁烯和氫氣為原料,氧氣(8%)為相對分子質(zhì)量調(diào)節(jié)劑,異戊烷為誘導(dǎo)冷卻劑,使用鉻系UCAT-B375型催化劑生產(chǎn)。其中,對原料乙烯的要求見表1。

      表1 乙烯的質(zhì)量指標

      2 HDPE DMDA-6200的工業(yè)化生產(chǎn)

      到目前為止,該公司用鉻系催化劑生產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)品有9個牌號[5]。HDPE DMDA-6200牌號使用UCAT-B375型催化劑,從高密度聚乙烯膜專用HDPE DGDB-6097切換到小中空容器專用HDPE DMDA-6200,切換過程平穩(wěn)連續(xù)。

      2.1 切換前準備工作

      在切換前,裝置生產(chǎn)HDPE DGDB-6097,產(chǎn)率在25 t/h左右。DGDB-6097為C2H4與C4H8共聚物,使用有機鉻系催化劑,助劑配方與DMDA-6200不同,熔融指數(shù)和密度比DMDA-6200低,主要用于生產(chǎn)聚乙烯高強度膜產(chǎn)品。

      由于DMDA-6200使用氧氣作為相對分子質(zhì)量的主調(diào)節(jié)劑,在切換前要確認氧氣注入系統(tǒng)無泄漏,保證氧氣能夠準確而穩(wěn)定地注入反應(yīng)器。氧氣同時又有抑制催化劑活性的副作用,因此氧氣的加入量(10 g/h以下)非常低。反應(yīng)溫度是調(diào)節(jié)相對分子質(zhì)量的手段,但反應(yīng)溫度的調(diào)整同時會導(dǎo)致產(chǎn)品熔融指數(shù)的變化,影響產(chǎn)品加工性能,因此,反應(yīng)溫度為輔助調(diào)節(jié)。

      2.2 切換步驟

      從DGDB-6097切換到DMDA-6200的過程為產(chǎn)品熔融指數(shù)和密度持續(xù)上升的過程,同時需要將催化劑由UCAT-G150切換到UCAT-B375,需要提高反應(yīng)溫度和氧氣加入量,提高氫氣的比例及降低共聚單體的加入量。

      (1)降低1-己烯進料,逐漸將1-己烯與乙烯的濃度比向6×10-3靠攏;

      (2)逐漸將反應(yīng)溫度升至101℃,提高氧氣與乙烯的流量比至1.0×10-7;

      (3)將氫氣乙烯摩爾比由0.03增至0.05;

      (4)隨著切換的進行,床層密度和床重將會下降,需不斷調(diào)整床重設(shè)定值,保證床層料位在膨脹段以上0.5~1.0 m;

      (5)增加分析測試頻率,因為分析測試結(jié)果能夠反映出切換過程的進度;

      (6)隨著堆密度的變化,適當調(diào)整排料時間,保持排料效率為90%;

      (7)隨著產(chǎn)品的替換,擠壓系統(tǒng)的熔融溫度會降低,需調(diào)節(jié)擠壓機混煉強度,保證樹脂充分熔融的同時不會過度剪切。

      2.3 反應(yīng)狀態(tài)的變化

      產(chǎn)品參數(shù)的調(diào)整在于產(chǎn)品的熔融指數(shù)與密度不斷向指標靠攏。提高反應(yīng)溫度,會相應(yīng)提高產(chǎn)品熔融指數(shù)和催化劑活性,使反應(yīng)產(chǎn)率(單位時間內(nèi)乙烯與共聚單體轉(zhuǎn)換率)上升。產(chǎn)率上升會加快反應(yīng)溫度的上升速度。若溫度上升過快不受控制,就是所謂的“飛溫”。提高氧氣注入量會抑制催化劑活性,同時會提高產(chǎn)品熔融指數(shù)。另外,1-己烯加入量的降低,會降低催化劑活性,同時產(chǎn)品的熔融指數(shù)也會降低。所以,反應(yīng)溫度、氧氣加入量必須穩(wěn)步調(diào)整。切換過程的關(guān)鍵是1-己烯的調(diào)整速度。操作條件對各參數(shù)影響見表2。

      表2 操作條件對產(chǎn)品質(zhì)量、催化劑活性及反應(yīng)產(chǎn)率的影響

      在切換過程中,反應(yīng)溫度在101℃左右基本能夠保持穩(wěn)定;隨著氧氣乙烯摩爾比的提高,DMDA-6200的熔融指數(shù)不斷上升并趨于平緩。說明熔融指數(shù)的提高主要通過提高氧氣的注入量來實現(xiàn),即氧氣加入量為主調(diào)參數(shù),反應(yīng)溫度為輔調(diào)參數(shù)。溫度及氧氣加入量對熔融指數(shù)的影響見表3。

      表3 熔融指數(shù)變化情況

      2.4 DMDA-6200生產(chǎn)難點

      2.4.1 反應(yīng)器膨脹段易結(jié)片由于UCAT-B375催化劑屬于無機鉻系催化劑,其活性較高。在生產(chǎn)過程中,活性鉻系催化劑生產(chǎn)的產(chǎn)品中細粉含量較多。在流化床反應(yīng)器中,細粉易在反應(yīng)器直筒段吸附,也易在膨脹段聚積,造成直筒段及膨脹段結(jié)片。若床層料位低,無法對膨脹段進行有效沖刷,床層料位過高會引起粉料的夾帶。為使反應(yīng)器有良好的沖刷效果,減少粉料夾帶量,需適當調(diào)整循環(huán)氣速和反應(yīng)壓力。在切換時,根據(jù)HDPE堆密度的變化,及時調(diào)整反應(yīng)器料位,使床層料位在膨脹段以上0.5~1.0 m。

      2.4.2 排料系統(tǒng)故障由于DMDA-6200產(chǎn)品細粉含量相對較高,鉻系催化劑反應(yīng)持續(xù)時間長,細粉及催化劑易進入排料系統(tǒng)閥門密封腔內(nèi)并繼續(xù)反應(yīng),形成塑化物。當塑化物積累到一定程度時,排料閥門動作就會出現(xiàn)異常,導(dǎo)致排料閥門故障。當粉料長時間在排料罐內(nèi)停留時,熱量聚集情況下容易在排料罐內(nèi)熔融,嚴重時形成結(jié)塊,導(dǎo)致排料系統(tǒng)無法正常運行。因此,DMDA-6200生產(chǎn)時,為避免排料系統(tǒng)結(jié)塊,需減少排料時間,降低排料效率,減少粉料在排料罐內(nèi)的停留時間,低排料效率在排料系統(tǒng)故障時熱量更容易置換出去。

      2.4.3 反應(yīng)溫度的控制在切換過程中,反應(yīng)溫度和氧氣加入量的控制至關(guān)重要。反應(yīng)溫度和氧氣加入量對產(chǎn)品熔融指數(shù)的影響最大。為提高產(chǎn)品熔融指數(shù),需提高反應(yīng)溫度和氧氣加入量。升高溫度會提高催化劑活性,而增加氧氣加入量會降低催化劑活性。這2個參數(shù)的調(diào)整要根據(jù)反應(yīng)狀態(tài)和產(chǎn)品的熔融指數(shù)協(xié)調(diào)進行,單獨調(diào)整1個參數(shù)會引起其他參數(shù)的變化。

      3 產(chǎn)品質(zhì)量

      3.1 基礎(chǔ)性能

      DMDA-6200的熔融指數(shù)為35.6 g/10 min;密度為0.953 g/cm3,拉伸強度為26.5 MPa,拉伸斷裂應(yīng)變?yōu)?05%,簡支梁缺口沖擊強度為34.6 kJ/m2,完全滿足客戶生產(chǎn)加工需求。力學(xué)性能各指標見表4。

      表4 DMDA-6200的性能

      3.2 應(yīng)用實驗

      DMDA-6200產(chǎn)品生產(chǎn)后,通過下游廠家加工試驗,將產(chǎn)品顆粒吹塑成型200 mL飲料瓶,結(jié)果表明,吹塑的200 mL飲料瓶均沒有溢料毛邊,滿足廠家要求;無邊角料,滿足廠家邊角料質(zhì)量分數(shù)不大于35%的要求;在擠壓2 s的密封性測試過程中,均無滲漏;加工性能優(yōu)于HDPE 5500B及HDPE 5502摻混料。

      4 結(jié)論

      (1)該石化公司成功開發(fā)了小中空容器專用料HDPE DMDA-6200;

      (2)DMDA-6200的加工性能優(yōu)于現(xiàn)有小中空HDPE 5500B及HDPE 5502摻混料;

      (3)用DMDA-6200吹塑的飲料瓶各項性能均滿足生產(chǎn)廠家的要求。

      [1]邵鵬程,王雁玉,李渤,等.高密度聚乙烯的研發(fā)及應(yīng)用[J].塑料制造,2011(4):98-100.

      [2]李兵.高密度聚乙烯技術(shù)進展[J].當代化工,2006,35(5):322-352.

      [3]洪定一.塑料工業(yè)手冊—聚烯烴[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999:507.

      [4]張?zhí)m,吳江,慕雪梅,等.HDPE生產(chǎn)工藝進展[J].合成樹脂及塑料,2012,29(2):80-84.

      [5]宮向英.小中空容器用高密度聚乙烯DMDH-6400的開發(fā)[J].合成樹脂與塑料,2014(3):12-15.

      Development of high density polyethylene DMDA-6200 specially used for small hollow container

      Wang Liye
      (Plastics Plant of PetroChina Daqing Petrochemical Company,Daqing 163714,China)

      The polyethylene plant uses Unipol gas phase fluidized bed process,chrome catalyst UCAT-B375,produced HDPE DMDA-6200 specially used for small hollow containers.This product has good test result,its hygienic property can meet GB 9691,the processability of the product is good(one-time forming),and can replace the blended materials of low pressure hollow resin HDPE 5500 and HDPE 5502.

      HDPE;chrome catalyst;small hollow container;industrial production

      TQ325.12

      A

      1671-4962(2017)06-0013-03

      2017-10-22

      王立業(yè),男,工程師,2007年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)高分子化學(xué)專業(yè),現(xiàn)從事聚乙烯生產(chǎn)管理工作。

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