劉建林,陳加更
(陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司,陜西 榆林 719000)
二次錨網(wǎng)噴+錨索復(fù)合支護(hù)技術(shù)在礦井主排水泵房大斷面硐室的應(yīng)用
劉建林,陳加更
(陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司,陜西 榆林 719000)
小紀(jì)汗煤礦井下主排水泵房原設(shè)計(jì)支護(hù)方案施工工序復(fù)雜、施工工期較長(zhǎng)、工程造價(jià)較高,嚴(yán)重影響礦井建井工期和投資回收。對(duì)井下主排水泵房、水倉(cāng)支護(hù)工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,在滿足規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下,提出了二次錨網(wǎng)噴+錨索復(fù)合支護(hù)技術(shù)。礦壓監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示:該支護(hù)方案滿足了硐室支護(hù)要求,保證了錨桿和錨索支護(hù)的支護(hù)質(zhì)量,形成了適合小紀(jì)汗煤礦水泵房大斷面復(fù)雜巷道的支護(hù)系統(tǒng),有效控制了硐室圍巖變形與破壞。
大斷面硐室;二次錨網(wǎng)噴;錨索;支護(hù)方案
小紀(jì)汗煤礦井下主排水泵房原設(shè)計(jì)掘進(jìn)高度為8 920 mm,掘進(jìn)寬度為6 040 mm,斷面設(shè)計(jì)較大,采用錨網(wǎng)噴+鋼筋混凝土砌碹復(fù)合支護(hù)方案。永久混凝土砌碹支護(hù)工序較復(fù)雜,工期較長(zhǎng),工程投資較大;同時(shí),巷道設(shè)計(jì)高度較高,混凝土砌碹上料比較困難,砌碹接頂支護(hù)難度較大。為此,小紀(jì)汗煤礦對(duì)井下主排水泵房、水倉(cāng)支護(hù)工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,在滿足規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下,提出了水泵房大斷面采用二次錨網(wǎng)噴支護(hù)方式:錨網(wǎng)噴一次支護(hù)防止圍巖分化,積極控制巷道頂板圍巖,二次支護(hù)再次加強(qiáng)支護(hù)[1]。
硐室位置煤層平均厚度為2.3 m,硐室底板處于煤層底部,根據(jù)水泵房附近SK1610f鉆孔可知:煤層頂板直接頂巖性為淺灰色厚層狀泥巖,水平層理比較發(fā)育,與下層明顯接觸,巖石質(zhì)量指標(biāo)(RQD)為50.0%;老頂主要為淺灰色中粒長(zhǎng)石砂巖,分選性中等,孔隙式泥質(zhì)膠結(jié),RQD大于81.1%,巖層厚度大于10 m,巖層穩(wěn)定性較好。根據(jù)實(shí)際揭露情況,主排水泵房圍巖下部為2煤,2煤以下為細(xì)粒砂巖,上部主要為中粒砂巖,中間夾泥巖層。硐室頂板置于煤層老頂巖層,頂板結(jié)構(gòu)完整,巖石穩(wěn)定性較好。巷道頂板無(wú)淋水現(xiàn)象,能夠保證硐室頂板支護(hù)完成后不會(huì)出現(xiàn)滴水,支護(hù)表面不會(huì)出現(xiàn)濕漬和水珠等。從硐室頂板巖性特征、巖體結(jié)構(gòu)面特征、巖石完整性、巖石抗壓強(qiáng)度等方面分析,水泵房適合錨網(wǎng)支護(hù),并幫、頂部采用錨索加強(qiáng)支護(hù);同時(shí),為防止后期受采動(dòng)影響而造成導(dǎo)通含水層,進(jìn)一步導(dǎo)致硐室頂板淋水,噴漿材料中增加防水劑。
硐室一次支護(hù)采用?20.0 mm×2 400 mm型左旋無(wú)縱筋螺紋錨桿,配合使用高強(qiáng)度螺母、調(diào)心墊。錨桿采用150 mm×150 mm×10 mm拱形高強(qiáng)度托盤,錨固方式為加長(zhǎng)錨固,錨固長(zhǎng)度為1 300 mm,采用K2335和Z2360錨固劑各1支。錨桿間排距為800 mm×800 mm,錨桿采用扭矩倍增器預(yù)緊,預(yù)緊力矩為400 N·m。金屬網(wǎng)采用?6.5mm的Q235鋼筋制作,網(wǎng)格尺寸為120 mm×120 mm,金屬網(wǎng)在安裝錨固時(shí)裝好。錨索采用?17.8 mm×6 300 mm的鋼絞線制作,錨索錨固力應(yīng)不低于200 kN,每根錨索選用5卷MSZ28/35型樹脂藥卷,托盤用300 mm×300 mm×16 mm拱形高強(qiáng)托盤,錨索間距為2 000 mm,排距為3 200 mm。巷道幫部煤層段錨索布置間距為800 mm,煤層上部砂巖錨索布置間距為2 700 mm。巷道頂板、幫部每排布置5根錨索,混凝土初次噴射厚度為100 mm,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C20。
硐室二次加強(qiáng)支護(hù)采用錨網(wǎng)噴支護(hù),錨桿采用?18.0 mm×2 100 mm右旋螺紋鋼筋制作,托板采用Q235鋼制作的150 mm×150 mm×8 mm拱形托盤,錨桿間距為1 600 mm,排距為2 000 mm,錨桿錨固力不低于50 kN;每根錨桿使用MSZ28/35型樹脂藥卷3卷;金屬網(wǎng)采用?6.5 mm的Q235鋼筋制作,網(wǎng)格尺寸為150 mm×150 mm?;炷炼螄娚浜穸葹?00 mm,總計(jì)噴射厚度為200 mm,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C20。
(1)巷道支護(hù)工藝流程:掘進(jìn)→處理活矸出渣→鋪金屬網(wǎng)→臨時(shí)支護(hù)→安裝錨桿→停止攪拌并等待1 min左右→用扭矩倍增器擰螺母→錨索支護(hù)→噴漿→噴漿養(yǎng)護(hù)→二次補(bǔ)強(qiáng)掛網(wǎng)→補(bǔ)強(qiáng)錨桿安裝→停止攪拌并等待1 min左右→用扭矩倍增器擰錨桿→噴漿→噴漿成巷。
(2)錨桿施工工藝流程:錨桿機(jī)打孔→壓風(fēng)清孔→鉆孔內(nèi)裝入樹脂藥卷→鉆孔內(nèi)裝入錨桿→充分?jǐn)嚢铇渲幘怼却? min→托盤安裝→用扭矩倍增器擰螺母→施工其他錨桿。
(3)錨索施工工藝流程:錨桿機(jī)打孔→壓風(fēng)清孔→鉆孔內(nèi)裝入樹脂藥卷→鉆孔內(nèi)裝入鋼絞線→充分?jǐn)嚢铇渲幘怼却? min→托盤安裝→用氣動(dòng)錨索張緊機(jī)具張緊錨索→施工其他錨索。
巷道表面位移觀測(cè)采用表面位移監(jiān)測(cè)斷面的方式,在硐室全斷面范圍內(nèi)的頂?shù)住⒌装寮皟蓭椭胁看怪狈较虼蚩撞贾媚緲?,木樁必須固定牢靠,不?huì)隨巷道變形而發(fā)生位移,然后在木樁端頭釘上測(cè)釘,以方便測(cè)量。檢測(cè)斷面沿巷道軸向間隔1.0 m均勻布置。主要通過(guò)A,B點(diǎn)之間拉線繩和C,D點(diǎn)之間拉線繩進(jìn)行數(shù)據(jù)觀測(cè),分別測(cè)定AB,CD,OA,OB,OC,OD的距離(如圖1所示)。每天觀測(cè)1次距掘進(jìn)工作面10 m之內(nèi)的數(shù)據(jù),其他地點(diǎn)測(cè)量周期為每周1~2次。
圖1 巷道表面位移觀測(cè)斷面
頂板離層監(jiān)測(cè)選用雙基點(diǎn)頂板離層儀:深部基點(diǎn)設(shè)置在錨索端頭,測(cè)試深度為6 000 mm;淺部基點(diǎn)設(shè)置在錨桿端頭,測(cè)試深度為2 350 mm。
錨桿、錨索受力監(jiān)測(cè)分別采用MC-500B,MC-500A型測(cè)力計(jì)實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè),在整個(gè)泵房硐室內(nèi)頂板布置3個(gè)MC-500A錨索測(cè)力計(jì)和8個(gè)MC-500B錨索測(cè)力計(jì)。
錨桿的預(yù)緊力為40~70 kN,隨著掘進(jìn)的推進(jìn),錨桿受力逐漸增加,頂錨桿受力穩(wěn)定在70~90 kN,幫錨桿受力穩(wěn)定在50 kN左右。頂錨桿受力為錨桿屈服極限的50%~67%。通過(guò)錨桿受力監(jiān)測(cè),得出錨桿受力監(jiān)測(cè)曲線,如圖2所示。
圖2 錨桿受力監(jiān)測(cè)曲線
從圖2可以看出:初始預(yù)緊力較大的錨桿,受力變化幅度較小且能較快穩(wěn)定;初始預(yù)緊力較小的錨桿,受力持續(xù)增長(zhǎng),受力變化幅度大,容易出現(xiàn)破斷。
由圖3所示的錨索受力監(jiān)測(cè)曲線可以看出,錨索初始張拉力離散性較小,基本集中在90~120 kN,與設(shè)計(jì)要求的250~300 kN有一定的差距,究其原因主要為:(1)錨索張拉過(guò)程中存在一定的理論損失;(2)張拉機(jī)具、索具間不匹配性;(3)錨索張拉機(jī)具的張拉功率偏低。隨著圍巖的變形,錨索的工作阻力維持在120~170 kN且逐步平穩(wěn),說(shuō)明錨索對(duì)巷道圍巖起到了很好的約束作用,保證了圍巖的完整性,充分發(fā)揮了圍巖的自承載能力。
圖3 錨索受力監(jiān)測(cè)曲線
從圖4所示的巷道圍巖表面位移曲線可以看出:硐室左幫部巷道移近量穩(wěn)定在10 mm左右,右?guī)筒肯锏酪平孔畲鬄?6 mm,頂板下沉量穩(wěn)定在3 mm,巷道底鼓量為19 mm左右。由此可見,巷道移近量主要表現(xiàn)為底鼓量??紤]到移近量檢測(cè)誤差的影響,支護(hù)后巷道圍巖未受到明顯影響,無(wú)明顯變形,圍巖變形得到有效控制,支護(hù)效果較好。
圖4 巷道圍巖表面位移曲線
從圖5所示的頂板離層監(jiān)測(cè)曲線可以看出:觀測(cè)點(diǎn)處巷道淺部基點(diǎn)檢測(cè)離層值為1.8 mm左右,深部基點(diǎn)檢測(cè)離層值為2.0 mm左右,總離層值為4.0 mm左右。由此可以看出,二次錨網(wǎng)支護(hù)技術(shù)能夠有效控制硐室變形及頂板巖層離層,硐室支護(hù)穩(wěn)定可靠。
采用高強(qiáng)錨桿、高強(qiáng)度螺母、調(diào)心墊等新材料和扭矩倍增器,同時(shí)采用二次錨網(wǎng)噴支護(hù)技術(shù),巷道變形量較小,頂板、兩幫變形量只有16 mm左右,頂板總離層值不超過(guò)4 mm??梢?,使用高預(yù)緊力錨桿錨索支護(hù)系統(tǒng)及配套新材料能夠有效地控制巷道變形,避免了圍巖變形過(guò)大帶來(lái)的噴漿開裂現(xiàn)象,支護(hù)效果良好。
圖5 頂板離層監(jiān)測(cè)曲線
針對(duì)小紀(jì)汗煤礦特殊的煤層裂隙發(fā)育地質(zhì)條件,主排水泵房大斷面硐室采用以高預(yù)應(yīng)力和預(yù)應(yīng)力擴(kuò)散為核心的支護(hù)理論,二次錨網(wǎng)噴+錨索復(fù)合支護(hù)技術(shù)采用新型錨桿支護(hù)材料,配套護(hù)表構(gòu)件,滿足了硐室支護(hù)要求;采用扭矩倍增器和液壓錨索張拉機(jī)具等新設(shè)備,保證了錨桿和錨索支護(hù)的支護(hù)質(zhì)量,形成了適合小紀(jì)汗煤礦水泵房大斷面復(fù)雜巷道的支護(hù)系統(tǒng),有效控制了硐室圍巖變形與破壞。此支護(hù)方案與混凝土砌碹方案相比,工期可縮短約2個(gè)月。
[1]馮志棠.建筑工程深基坑開挖與支護(hù)施工工藝研究[J].中國(guó)高新技術(shù)企業(yè),2014(11):80-81.
(本文責(zé)編:劉芳)
劉建林(1984—),男,陜西榆林人,工程師,從事礦井通風(fēng)、采掘管理方面的工作(E-mail:xkliujianlin@126.com)。
TD 353
B
1674-1951(2017)11-0030-03
2017-09-11;
2017-10-16