安徽省昌盛電子有限公司 陳 林 姚志國 劉 同
淺談線繞保險電阻失效模式分析
安徽省昌盛電子有限公司 陳 林 姚志國 劉 同
本文闡述了在線路中作為保險電阻使用的線繞電阻的失效模式分析。
線繞電阻;保險電阻;失效模式分析;短路;浪涌;熔斷
線繞保險電阻器,大量使用在日常生活中常見的光源、開關(guān)電源模塊內(nèi),顧名思義,此類應(yīng)用在線路初級用作保護(hù)性功能的線繞電阻被直接稱為保險電阻,是一個保護(hù)元件。作用為在過流,過壓時直接熔斷保護(hù)線路及其他元件,而在遇見較大的開機浪涌,雷擊浪涌等脈沖的情況下,又能較好的吸收,達(dá)到保護(hù)線路和后端元件的效果。
圖1 該線路F1選用即為保險絲電阻
既然作為保護(hù)元件,在應(yīng)用線路中或使用環(huán)境中出現(xiàn)異常時,該元件的使命即為首先失效保護(hù)線路。而引起保險電阻失效的異常變化萬千,如何讓失效的電阻說話,告訴我們隱藏的線路異?;颦h(huán)境異常及電阻自身質(zhì)量異常,就成為我們以下需要探索的內(nèi)容。
要分析失效,需要先了解線繞保險電阻的結(jié)構(gòu)和工藝流程。線繞保險電阻的結(jié)構(gòu)由瓷棒,帽蓋,引線,合金絲和涂層組成。其中瓷棒為電阻器的載體,材料為絕緣的陶瓷,作用為導(dǎo)熱散熱,帽蓋為壓合在瓷棒兩端的兩個帽,材料為鍍錫鐵材,作用為兩個電極。引線為兩個帽蓋電極的延伸,材料為鍍錫銅線,作用為形成插件焊接的引腳。合金絲為產(chǎn)生阻值的材料,材質(zhì)為有一定阻值的金屬材料,涂層為絕緣的外保護(hù)層,材質(zhì)為有機硅樹脂,作用為使合金絲絕緣并保護(hù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)。具體請見圖2:
圖2 線繞保險電阻的結(jié)構(gòu)
線繞保險電阻的生產(chǎn)工藝為:壓帽→碰焊→繞線→電老化→涂覆→測試→包裝入庫。在制程中,如果材料,工藝管控不良,會在成品上出現(xiàn)以下問題:
壓帽工段,作業(yè)內(nèi)容為將左右兩個帽蓋壓合在瓷棒上形成緊配合:
1.尺寸工藝:a.帽蓋和瓷棒尺寸不良,會出現(xiàn)壓帽松動,成品電阻插件后脫帽。b.壓帽機設(shè)備故障,導(dǎo)致壓帽不到位,導(dǎo)致成品電阻插件后脫帽。
2.材料:a.棒體含鋁量不足,導(dǎo)致成品使用時功率不足。b.帽蓋鍍錫不良或厚度過薄,導(dǎo)致后道焊接引線工序出現(xiàn)假焊現(xiàn)象或焊穿帽蓋現(xiàn)象。
焊接工段,作業(yè)內(nèi)容為將兩段引線焊接在左右兩個帽蓋上:
1.尺寸工藝:a.引線尺寸不足,成品電阻在應(yīng)用中會因引線受力不夠而斷裂。b.設(shè)備焊接電壓不穩(wěn),導(dǎo)致引線與帽蓋焊接不牢,導(dǎo)致成品電阻在插件時出現(xiàn)引線脫落現(xiàn)象。
2.材料:a.引線材料延展性或強度不夠,導(dǎo)致成品使用時斷裂。
繞線工段,作業(yè)內(nèi)容為將帶有阻值的各類合金絲通過點焊的方式,繞制在瓷棒上,左右兩端焊接在帽蓋上形成串聯(lián)結(jié)構(gòu)。
1.選型:a.選型錯誤導(dǎo)致合金絲耐受浪涌電流過低,在應(yīng)用中會因上電浪涌沖擊或電網(wǎng)波動浪涌失效。b.選型錯誤導(dǎo)致合金絲熔斷過快或過慢,在應(yīng)用中出現(xiàn)正常使用時保險電阻即熔斷或遇到異常電流時無法熔斷。c.選型錯誤導(dǎo)致合金絲繞制過密集,在高壓時出現(xiàn)匝間短路早期失效。
2.材料:材料延展性不足或強度不夠,制成品在涂覆后,因涂料固化收縮的應(yīng)力損傷甚至拉斷合金絲,導(dǎo)致電阻失效。
涂覆工段,作業(yè)內(nèi)容為將繞線電阻體表面涂覆一層有機硅樹脂保護(hù)層,以保護(hù)內(nèi)部結(jié)構(gòu):
1.尺寸:a.涂覆過厚導(dǎo)致應(yīng)用中無法安裝,b.涂覆過薄導(dǎo)致應(yīng)用中耐壓不夠及抗浪涌性能不良
2.材料:a.涂層材料耐壓不夠?qū)е码娮杞^緣耐壓不良,b.涂層材料硬度不夠?qū)е码娮钁?yīng)用中涂層脫落。
以上,是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的不良延續(xù)在成品上會出現(xiàn)的問題,但是在應(yīng)用中出現(xiàn)的問題往往是多面的,糾纏的,那么如何讓失效的電阻說話,告訴我們真實的失效原因,找到應(yīng)用失效與制程失效之間的區(qū)別呢?讓我們從以下兩個個案例進(jìn)入進(jìn)行切實分析:
▇案例一:1萬只電阻在客戶上機使用組裝完畢后,1000只電阻發(fā)生引腳斷腳現(xiàn)象。
圖3 案例一實物圖
這起失效的不良原因,曾經(jīng)自然而然被歸類為產(chǎn)品焊接不良,即為碰焊工序作業(yè)時,因電網(wǎng)波動引起焊接電壓不穩(wěn),導(dǎo)致引線虛焊,在使用中出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。
但是再進(jìn)一步嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觯绻麨殡娮韬附庸ば蚣俸?,其異常表現(xiàn)為引線與帽蓋的焊接點不牢,應(yīng)用發(fā)生失效時,焊接點會與帽蓋脫落,帽蓋斷面為一凹痕。如下圖。而此失效,我們刮去了焊點邊的涂層,焊點還完好的保留在帽蓋上。那么自然,并非因產(chǎn)品假焊導(dǎo)致的應(yīng)用失效,我們進(jìn)一步分析了所有失效電阻,發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象:
1.電阻是在超聲波壓殼后上電老化時發(fā)現(xiàn)的,超聲波壓殼前因電路板不上電,電阻包裹在硅膠中無法確認(rèn)是否失效。
2.在安裝電阻的基板上,電阻左側(cè),右側(cè)安裝點均有引線脫落現(xiàn)象,以電阻色環(huán)方向為判定標(biāo)準(zhǔn),電阻兩端引線均有出現(xiàn)斷裂脫落現(xiàn)象,且斷面為撕裂狀,無該點引線受傷痕跡。
3.電阻引線斷裂點及周圍未發(fā)現(xiàn)引線有外傷痕跡。
因為電阻并非生產(chǎn)過程中的假焊導(dǎo)致引線斷裂,那么在應(yīng)用中必然有外力干涉導(dǎo)致引線斷裂。從而我們建立了以下驗證邏輯思路:
1.驗證電阻引線技術(shù)性能參數(shù)是否滿足國家標(biāo)準(zhǔn),材料是否不良。
2.確認(rèn)引線斷裂點位置在電阻制程和應(yīng)用制程中是否有機械外力干涉。
3.對應(yīng)用中插件工序進(jìn)行模擬生產(chǎn),確認(rèn)插件后電阻引線是否有斷裂現(xiàn)象,對波峰焊工序進(jìn)行模擬生產(chǎn),確認(rèn)波峰焊工序后電阻引線是否有斷裂現(xiàn)象,對超聲壓殼工序進(jìn)行模擬生產(chǎn),確認(rèn)超聲壓殼工序后是否有引線斷裂現(xiàn)象。
通過以上驗證,我們最終發(fā)現(xiàn):電阻引線符合國家各項標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用制程中也沒有斷裂點早期受傷現(xiàn)象,而應(yīng)用中的斷裂,僅在超聲壓殼工序出現(xiàn)。因此我們判定,超聲壓殼工序的能量過大,作用于電阻上,產(chǎn)生共振,導(dǎo)致引線斷裂。而改善對策為:1.增加電阻引線線徑,加強其對超聲波振動的耐受能力,防止應(yīng)用引線斷裂。2.降低超聲波壓殼能量,防止殘波作用于電阻導(dǎo)致引線斷裂。
▇案例二:1萬只1W-4.7R電阻在客戶上機使用組裝完畢后,上電時發(fā)現(xiàn)百余只電阻異常失效,更換電阻后線路板恢復(fù)正常。
圖4 案例二實物圖
這起失效的不良原因,自然而然被歸類為電阻合金絲受傷或瓷棒材料導(dǎo)致的功率不足引發(fā)電阻燒毀導(dǎo)致的失效。
再進(jìn)一步嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?,首先我們觀察了該電阻,該電阻應(yīng)用于10W功率線路中,經(jīng)測試,該電阻已經(jīng)失效,而因為其擁有防爆性能,所以表面無任何現(xiàn)象,解剖后合金絲已經(jīng)粉化斷裂,經(jīng)進(jìn)行X光分析,合金絲多段炸裂。所以我們建立了以下驗證邏輯思路:
1.驗證棒體,合金絲等直接關(guān)系上電沖擊性能的材料是否使用錯誤或者下偏差等現(xiàn)象,功率是否滿足設(shè)計要求。
2.對成品安裝的10W線路進(jìn)行抓取沖擊電流,并計算輸入能量值和產(chǎn)品設(shè)計能量值。
3.驗證線路內(nèi)電容ESR及電容箔間是否有短路點等明顯異常。
4.進(jìn)行沖擊失效和短路失效現(xiàn)象模擬。
5.線路板是否存在因錫渣,受潮等現(xiàn)象導(dǎo)致的瞬間短路現(xiàn)象,引起電阻失效保護(hù)線路。
通過以上驗證,我們發(fā)現(xiàn):(1)該保險電阻的材料,工藝沒有任何異常,功率滿足設(shè)計要求;(2)該10W正常線路輸入沖擊電流為40A最大,經(jīng)計算起輸入I2T參數(shù)為0.496A2S,經(jīng)對該電阻進(jìn)行10/700us波形驗證,其可以耐受60.9A瞬間電流,電阻耐受I2T參數(shù)為1.298A2S,輸入為電阻耐受的38.2%,符合設(shè)計要求;(3)電容的ESR經(jīng)測試小于4R,符合規(guī)格技術(shù)參數(shù)。箔間清潔無疵點等短路點。
接著,我們又針對電阻進(jìn)行了兩種失效模擬,第一種為更換加大電容,從40A沖擊電流提升至80A-700us,將電阻沖擊燒毀,第二種為模擬短路線路,將220V交流電壓瞬間加在電阻兩端,為電阻瞬間失效,兩種失效現(xiàn)象如圖5所示:
圖5-1 沖擊失效電阻
圖5-2 短路失效電阻
從圖5所示可以看出,沖擊失效的現(xiàn)象為電阻內(nèi)部合金絲僅和帽蓋連接點處有斷裂,即為能量并未達(dá)到將電阻合金絲全部熔斷炸裂的等級,而短路失效則因能量過大,時間過長,將電阻合金絲完全熔毀,其現(xiàn)象與失效保險電阻一致。
最終,我們排查了線路板,在線路板內(nèi)找到了受潮爬電及打火痕跡,確認(rèn)此次保險電阻失效,為線路內(nèi)部異常打火導(dǎo)致的瞬間短路引起。
通過以上保險電阻結(jié)構(gòu),工藝的了解及案例的分析,讓我們對線繞保險電阻的失效模式有了初步的了解和分析的能力,質(zhì)量分析源于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠^察和思考,及對元件和應(yīng)用的理解與掌握,更重要的是,如何規(guī)避,如何預(yù)防,讓無論是元件本身還是應(yīng)用的質(zhì)量問題,不再發(fā)生。
[1]GB/T 5729-2003電子設(shè)備用固定電阻器 第一部分:總規(guī)范idt IEC 60115-1:2001
[2]GB 5732-85電子設(shè)備用固定電阻器 第四部分:分規(guī)范:功率型電阻器 idt IEC 115-4-1982
[3]Q/ATK034-2001 RXF21型抗浪涌線繞電阻器 評定水平E.