■ 李仁軍
利用高濃度廢水制備水煤漿聯(lián)產(chǎn)合成氨技術(shù)在公司的運(yùn)用
■ 李仁軍
中鹽安徽紅四方股份有限公司合成氨生產(chǎn)氣頭采用的是水煤漿氣化技術(shù),需要制備水煤漿,即將原料煤、水、添加劑等按照一定比例加入棒磨機(jī),制成合適濃度的水煤漿,經(jīng)加壓送到氣化爐與純氧燃燒生產(chǎn)合成氣。公司氯堿系列產(chǎn)品之一保險(xiǎn)粉,由于工藝條件的限制,在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分生成水及原輔材料帶來的工藝水,因此在合格的保險(xiǎn)粉產(chǎn)出之際,整個(gè)保險(xiǎn)粉生產(chǎn)裝置也產(chǎn)生出大量的廢液。這部分廢液經(jīng)過蒸發(fā)過濾處理,殘?jiān)鳛楣虖U填埋,蒸發(fā)冷凝液作為廢水排到污水站,但這部分冷凝液COD含量高,處理難度大,增加污水處理站的運(yùn)行費(fèi)用。公司在“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),提高資源利用效率,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的思路指導(dǎo)下,采用保險(xiǎn)粉殘液處理蒸發(fā)冷凝液送到氣化裝置作為制水煤漿用水。從而減少了污水處理量,降低了運(yùn)行成本,節(jié)約了水資源,實(shí)現(xiàn)了廢水的綜合利用。
水煤漿與氧氣經(jīng)過燒嘴霧化混合后噴入氣化爐內(nèi),在壓力為6.5 MPa、溫度為1300~14000C的條件下發(fā)生反應(yīng),生成以CO、H2為有效成分的粗煤氣,反應(yīng)溫度較高,不生成焦油、及高級(jí)烴等易凝聚的副產(chǎn)物,所以對(duì)環(huán)境的污染較小。氣化反應(yīng)速度非常迅速,水煤漿細(xì)顆粒在爐內(nèi)停留時(shí)間僅為4~6秒鐘,反應(yīng)生成的甲烷含量較少,一般僅為0.1%以下,碳的轉(zhuǎn)化率較高,可達(dá)95%以上。由于氣化爐內(nèi)的反應(yīng)非常復(fù)雜,一般認(rèn)為分三步進(jìn)行:
水煤漿和純氧進(jìn)入高溫氣化爐后,水分迅速蒸發(fā)為水蒸汽。煤粉發(fā)生熱裂解并釋放出揮發(fā)份。裂解產(chǎn)物及易揮發(fā),成分在高溫、高氧濃度的條件下迅速完全燃燒,同時(shí)煤粉變成煤焦,放出大量的反應(yīng)熱。因此在合成氣中不含焦油、酚類和高分子烴類。該過程進(jìn)行得相當(dāng)短促。
煤裂解后生成的煤焦一方面和剩余的氧氣發(fā)生燃燒反應(yīng),生成CO、CO2等氣體,放出反應(yīng)熱;另一方面,煤焦又和水蒸汽、CO2等發(fā)生氣化反應(yīng),生成CO、H2。
經(jīng)過前兩步反應(yīng)后,氣化爐中的氧氣已完全消耗。這時(shí)主要進(jìn)行的是煤焦、甲烷等與水蒸汽、CO2發(fā)生的氣化反應(yīng),生成CO和H2。
一般認(rèn)為,在氣化爐中主要進(jìn)行以下化學(xué)反應(yīng):
部分氧化反應(yīng):CmHnSr+m/2O2→mCO+(n/2-r)H2+rH2S+Q
煤的燃燒反應(yīng):CmHnSr+(m+n/4-r/2)O2→(m-r)CO+n/2H2O+rCOS+Q
煤的裂解反應(yīng):CmHnSr→(n/4-r/2)CH4+(m-n/4-r/2)C+rH2S-Q
CO2還原反應(yīng):C+CO2→2CO-Q
碳的完全燃燒反應(yīng):C+O2→CO2+Q
非均相水煤氣反應(yīng):C+H2O→H2+CO-Q
甲烷轉(zhuǎn)化反應(yīng):CH4+H2O→3H2+CO-Q
逆變換反應(yīng):H2+ CO2→H2O +CO-Q
同時(shí)還可能發(fā)生以下副反應(yīng):COS+H2O→H2S+CO2
這些副反應(yīng)生成的酸性產(chǎn)物可能會(huì)使渣水的PH值降低,呈酸性,造成渣水系統(tǒng)設(shè)備和管道的腐蝕。氣化反應(yīng)中生成的硫化物主要以無機(jī)硫H2S的形式存在,有機(jī)硫COS的含量很少。
保險(xiǎn)粉殘液是保險(xiǎn)粉合成母液加堿生產(chǎn)亞硫酸鈉副產(chǎn)品并提取出來,再經(jīng)精餾提取其中的甲醇后所剩下的重組分液體,這部分重組分液體再經(jīng)過蒸發(fā),蒸發(fā)殘?jiān)?jīng)過調(diào)值、萃取、過濾有用物質(zhì)后的濾液送殘液焚燒;蒸發(fā)冷凝液COD值高,約在4萬左右,主要是含碳低鏈有機(jī)化合物??梢匝趸蒀O、CO2等物質(zhì)。
如果這部分蒸發(fā)冷凝液作為氣化車間制水煤漿用水,一是節(jié)約水煤漿工藝水消耗,二是減少污水排放量,無論從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境角度上來看,都是可行的。
由于合肥化工企業(yè)整體整合搬遷至肥東經(jīng)濟(jì)循環(huán)示范園,氣化車間與保險(xiǎn)粉車間相隔距離只有2公里多,為保險(xiǎn)粉蒸發(fā)冷凝液輸送至氣化車間生產(chǎn)裝置創(chuàng)造有利條件。公司采用管道輸送方式輸送保險(xiǎn)粉蒸發(fā)冷凝液,并在肥東經(jīng)濟(jì)循環(huán)示范園內(nèi)新區(qū)建設(shè)初期就做了整體規(guī)劃、設(shè)計(jì)與施工。
煤貯運(yùn)系統(tǒng)送來的粒度約小于<10mm碎煤進(jìn)入煤貯倉后, 經(jīng)煤稱量給料機(jī)稱量后送入磨機(jī)中。
PH值調(diào)節(jié)劑和以木質(zhì)素磺酸鹽為主要成分的添加劑由人工加入到添加劑溶解槽中,加入一定量的新鮮水并通入0.5MPa的低壓蒸汽溶解成濃度約為4~6 %的溶液, 由添加劑槽給料泵送至添加劑槽中貯存, 并由添加劑計(jì)量給料泵送至磨機(jī)中。
脫硫脫碳廢水、精餾廢水、渣水處理崗位來的低壓灰水、保險(xiǎn)粉蒸發(fā)冷凝液和新鮮水送入到磨機(jī)給水槽中,用液位調(diào)節(jié)閥控制磨機(jī)給水槽液位,再由制漿水泵將制漿水(32m3/h)送往磨機(jī)中。
煤、添加劑和制漿水一同送入磨機(jī)中研磨成一定粒度分布、濃度約為59~62%、粘度為600~1500CP的合格水煤漿,再經(jīng)磨機(jī)出口滾筒篩濾去大顆粒后溢流至磨機(jī)出口槽中,通過低壓煤漿泵送到氣化崗位。
制漿崗位送來的煤漿進(jìn)入煤漿槽中,再通過高壓煤漿泵將水煤漿(8.5MPa、42m3/h)送入到工藝燒嘴中。
在該方案實(shí)施落實(shí)過程中,經(jīng)過多次外出考察與反復(fù)論證的準(zhǔn)備工作,編寫了相關(guān)的操作規(guī)程,培訓(xùn)操作人員,在2014年保險(xiǎn)粉開車后,蒸發(fā)冷凝液送至氣化車間用于制水煤漿。經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行后,對(duì)氣化裝置本身及氣化能力,質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估,沒有發(fā)現(xiàn)影響,而且污水處理站進(jìn)站污水COD值均在可控范圍內(nèi),可以說明此次技改達(dá)到了預(yù)期目的。
保險(xiǎn)粉滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),蒸發(fā)冷凝液一天約有108噸,這部分送至氣化車間水煤漿崗位用作制漿水,可以減少新鮮水的補(bǔ)充量,這樣可以減少氣化車間工藝水單耗,降低氣化車間生產(chǎn)成本。
保險(xiǎn)粉這部分高COD值的蒸發(fā)冷凝液如果不作為氣化車間制水煤漿用,還有兩個(gè)去處:一是送到殘液焚燒崗位焚燒,增加焚燒爐負(fù)荷,能耗相應(yīng)也增加許多;二是送至污水處理站處理,同樣增加污水處理費(fèi)用,能耗也相應(yīng)增加。
經(jīng)過此次技改,不但降低了污水處理費(fèi)用,也減少了出站水量,符合國家對(duì)企業(yè)清潔節(jié)水生產(chǎn)的要求。
從幾年的生產(chǎn)運(yùn)行來看,保險(xiǎn)粉蒸發(fā)冷凝液用作氣化制水煤漿,無論是在工藝技術(shù)上、還是經(jīng)濟(jì)上都是可行的,節(jié)約了用水量,降低了生產(chǎn)成本;減少了污水排放量,改善了周圍環(huán)境,減輕了環(huán)保壓力,符合國家節(jié)水環(huán)保生產(chǎn)要求,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
(作者單位:中鹽安徽紅四方股份有限公司)