束炳芳,段文華,李 璋
(國網(wǎng)浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)
緊水灘電廠水輪機調速器失控策略的研究與應用
束炳芳,段文華,李 璋
(國網(wǎng)浙江省電力公司緊水灘水力發(fā)電廠,浙江 麗水 323000)
隨著現(xiàn)代水輪發(fā)電機組控制技術的不斷發(fā)展,對調速器系統(tǒng)的控制邏輯要求更加嚴密。本文結合水輪發(fā)電機組實際情況,運用現(xiàn)代傳感器及控制技術,通過研究調速器失控的狀態(tài),提出一種新的診斷調速器失控的策略,該策略通過PLC采集調速系統(tǒng)接力器電氣反饋信號,與調速器控制信號綜合比較,就能表征調速器系統(tǒng)運行工況,可靠判斷水輪機調速器的失控狀態(tài),并輸出故障信號送入監(jiān)控系統(tǒng)。
水輪機調速器;失控;策略;應用
緊水灘電廠總裝機容量385.8 MW,下轄緊水灘水電站(以下簡稱緊站)和石塘水電站(以下簡稱石站),其中緊站裝機6×50 MW,石站裝機3×28.6 MW,以擔任系統(tǒng)調峰、頂事故出力為主要任務。
緊水灘電廠目前采用的是PSW(S)T比例數(shù)字式冗余可編程控制水輪機調速器,電氣部分采用高性能法國施耐德MODICON TSX系列可編程控制器PLC,機械部分主要由比例閥與數(shù)字閥冗余電液轉換機構、機械手動操作機構、引導閥、主配壓閥、緊急停機電磁閥組成,具備自動、電手動和機械手動3種操作方式。
水輪機調速系統(tǒng)失控信號判斷的正確與否對于真實反映調速器失控狀態(tài)、確保機組安全穩(wěn)定運行有著極其重要的意義。因而對其可靠性也提出了更高的要求。緊水灘電廠調速器失控信號一直采用主配發(fā)卡接點表征,此信號引自主配壓閥安裝底座上安裝的一只位置接點開關。當調速器主配壓閥朝關方向移動時接點開關閉合;當主配壓閥回中或朝開方向移動時接點開關斷開。此接點動作信號上送給監(jiān)控系統(tǒng),若同時發(fā)電機組在空載狀態(tài)下轉速超過115%,將啟動緊急停機流程,保護發(fā)電機組,防止事故擴大。該策略在實際運行中存在諸多問題,不能有效反映調速器失控狀態(tài)。
(1)主配發(fā)卡接點不能確切的表現(xiàn)調速器失控狀態(tài)。采用單一微動開關接點只能表現(xiàn)主配未關,有些工況下會導致機組PLC誤判,機組水機保護誤動。例如發(fā)電機組甩負荷試驗中,機組開關跳開后,當轉速上升到頂點開始下降時,此時頻率雖然還是超過額定頻率,但頻率是快速下降的,經(jīng)過調速器PID運算,導葉需要打開才能保持空載狀態(tài),這時此節(jié)點就會動作,機組PLC誤認為調速器失控,引起緊急停機誤動作。見圖1所示。
圖1機組甩100%負荷調速器響應錄波示意圖
(2)正常情況下接力器調節(jié)速率見圖2。主配發(fā)卡節(jié)點不能表現(xiàn)水輪機調節(jié)系統(tǒng)控制導葉的速率。若主配實際發(fā)卡,正好又使導葉緩慢動作,此時導葉關閉時間大大超過調保計算時間,就可能導致嚴重事故。
圖2接力器調節(jié)速率圖
(3)行程開關接點容易因抖動誤發(fā)信號或因接點老化而拒動,可靠性不高。
(4)由于接點與閥體的結構、位置配合問題,檢修時極難調整至合適位置。
(5)原方式下無法通過模擬調速器失控狀態(tài)進行相關試驗。
當調速器收到命令要開啟或關閉導葉時,其控制輸出(導葉需要到達的目標值)和實際導葉開度會存在差值,當此差值大于設定的死區(qū)值時,主配會接受PLC的PID運算控制信號朝目標方向打開一定量的開口,控制導葉朝目標方向移動。然后通過PLC程序周期掃描讀取實際導葉開度是否朝目標移動,并且判斷移動速率是否達到調保計算開關機時間的要求。若在一定延時時間(此時間由調保時間確定)內所讀取的導葉開度變化值未達到朝目標方向的變化速率,則判斷調速器失控。
水輪機控制系統(tǒng)基本控制原理如圖3所示。
圖3調速器控制原理框圖
水輪機調速器主配的動作速率表達式見公式1。
式中:K——導葉開(關)方向放大倍數(shù)
△Y——導葉控制偏差(即導葉與目標值之間的距離)
k——主配放大系數(shù)
△y——主配開(關)方向打開角度
U——主配移動速率
從公式1中可以看出,導葉控制偏差 (△Y)越大,主配移動速率越快。主配移動后,△y變大,主配移動速率將減緩。
導葉移動速率與主配打開角度之間的關系表達式見公式2。
其中:△y——主配開(關)方向打開角度
Y——接力器全行程
t——調保計算的接力器全關(開)時間A——速率系數(shù)
將公式2變換得到A與主配位移的表達式見公式3。
綜合公式1和3,且當主配開或關到某一位置不動時,即U=0,又可得到A與導葉控制偏差的表達式4。
將上述原理編寫入PLC控制程序后,根據(jù)機組水力調節(jié)系統(tǒng)調保計算開關機時間t及現(xiàn)場調速器性能試驗實際所得的導葉放大系數(shù)K,主配放大系數(shù)k,即可根據(jù)上式得到A,通過PLC程序周期掃描讀取導葉開度是否朝目標方向移動,并且判斷移動速率是否等于A。若小于A,則表明調速器自動控制出現(xiàn)問題。延時500 ms,向機組PLC發(fā)出報警信號。
(1)將上述調速器失控判斷策略與技術原理通過編寫PLC邏輯程序在調速器上實現(xiàn),PLC梯形圖邏輯如圖4及圖5所示。圖4程序通過比較當前導葉開度與前一掃描周期開度值,再與導葉開度偏差值相比,判斷導葉正在開啟或關閉過程。圖5程序的功能是,不管比例閥工作還是數(shù)字閥工作,在開度給定不為零的工況下,當控制輸出與導葉開度的偏差大于4%,就判斷導葉“未開”或者“未關”,報警“機械拒動”,即調速器失控,無法自動控制,并向監(jiān)控系統(tǒng)送出“調速器自動控制退出”信號。
圖4調速器動作方向判斷PLC邏輯圖
圖5調速器失控判斷PLC邏輯圖
(2)結合現(xiàn)場實際需求,新的調速器失控策略,還同時滿足下述要求:在發(fā)電機負載狀態(tài)時,若比例閥工作,此時比例閥出錯,且無數(shù)字閥出錯,切到數(shù)字閥,自動控制不會退出,即此時切到數(shù)字閥時可以正常工作;若數(shù)字閥再報出錯,則自動控制退出,且不能自動由數(shù)字閥切回比例閥工作,表明調速器失控。非負載狀態(tài)時,不管比例閥出錯或數(shù)字閥出錯,其中任意一個報警,都將使導葉自動控制退出,反映調速器失控,且不會直接切換至數(shù)字閥。
(3)調速器失控判斷策略在緊水灘6臺水輪機組調速器進行相關調試、試驗,并投入運行,效果良好。
號誤動或者拒動。
(2)新的失控策略表征了所有可能引起調速器失控的故障,可反映控制機構故障、執(zhí)行機構故障、導葉故障、主配故障、電氣控制輸出信號故障等導致接力器未按設定速率動作的故障。大大提高了機組過速保護回路的可靠性。解決了原主配發(fā)卡接點只表現(xiàn)主配未關的局限性和不科學性。
(3)該策略的應用使得日常檢修維護非常方便,試驗驗證方法直觀、簡潔,也便于對參數(shù)進行調整優(yōu)化。
(1)通過軟件邏輯判斷調速器失控的策略表征水輪機失控,PLC程序精確計算,具有智能性,有效避免硬件接點故障及老化產(chǎn)生的誤差,杜絕失控信
[1]魏守平.現(xiàn)代水輪機調節(jié)技術[M].武漢:華中科技大學出版社,2002.
TV734.4
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1672-5387(2017)11-0004-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.11.002
2017-08-30
束炳芳(1982-),男,高級工程師,從事水電廠機電設備管理工作。