黃承斌
(中國華電科工集團有限公司,北京 100160)
柬埔寨額勒賽下游水電站混凝土面板堆石壩面板裂縫成因及處理
黃承斌
(中國華電科工集團有限公司,北京 100160)
柬埔寨額勒賽下游水電站上電站面板堆石壩施工時,一期混凝土面板澆筑后出現(xiàn)集中裂縫,根據(jù)現(xiàn)場情況分析,大壩不均勻沉降是面板產(chǎn)生裂縫的主因,壩內(nèi)反向水壓加劇了裂縫和變形的發(fā)展。介紹了面板裂縫的處理措施和處理效果,總結了面板施工中的經(jīng)驗和教訓。
混凝土面板堆石壩;裂縫;不均勻沉降;反向水壓
圖1 上電站首部樞紐布置
柬埔寨額勒賽下游水電站位于柬埔寨王國戈公(Koh Kong)省北部的額勒賽河,距戈公省會約58 km,距首都金邊約350 km。電站分上、下兩級,總裝機容量為338 MW,多年平均發(fā)電量為11.99億kW·h。項目由中國華電集團以建設-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓(BOT)方式開發(fā)建設。
額勒賽下游水電站上電站水庫設計為混凝土面板堆石壩,壩頂高程266.00 m,最大壩高122.00 m,壩頂長428.80 m。水庫正常蓄水位為263.00 m,相應庫容為4.018億m3,調(diào)節(jié)庫容為2.220億m3,庫容系數(shù)為9.8%,屬季調(diào)節(jié)水庫。電站廠房位于壩下左岸約3 km處,安裝2×1 000 MW混流式水輪發(fā)電機組,樞紐布置如圖1所示。
上電站工程于2010年4月開工建設,2010年12月28日上電站大壩截流,2011年3月混凝土面板堆石壩開始填筑,2012年3月31日至5月31日實施一期面板混凝土澆筑,2013年5月水庫下閘蓄水。
額勒賽下游水電站上電站大壩設計為鋼筋混凝土面板堆石壩,混凝土面板設計厚度δ=0.3+0.003h(h為計算斷面至面板頂部高度),面板頂部厚度為0.30 m,底部最大厚度為0.67 m。面板共35塊,分8,12,16 m 3種寬度。設計分2期澆筑,一期面板澆筑至EL218.0,以上部分為二期澆筑,面板混凝土總量為2.21萬m3。
雨季結束后,11月26日,開始壩前基坑抽水(抽水前水位約EL164.5),準備實施面板上游黏土鋪蓋和石渣壓重施工。12月6日,壩前水位降至EL153.2時,發(fā)現(xiàn)第16,17塊面板在EL153.7附近有水平裂縫,裂縫向上游滲水且裂縫位置存在明顯凸起變形。12月8日,壩前水位降至EL152.8時,發(fā)現(xiàn)第14,15塊面板在EL153.2附近有水平裂縫,第15塊面板裂縫向上游滲水,暫停壩前基坑抽水,開始壩后河道(導流洞出口)清理,降低壩后河床水位。12月18日,裂縫基本不再滲水,僅局部呈濕潤狀態(tài),19日恢復壩前抽排水,對裂縫進行全面檢查、標記和觀測(面板裂縫分布如圖2所示)。委托第三方以物探方式進行了EL153.0以上一期面板脫空檢測[1],并在第14與15塊、17與18塊面板出現(xiàn)明顯挫臺部位鑿孔,檢查橫縫止水銅片變形和面板脫空情況。
圖2 一期面板裂縫分布示意
通過檢查,面板混凝土裂縫主要集中在大壩中間第13~18塊面板EL252.0~256.0之間,裂縫以水平向為主,兼有少量斜向裂縫。第15,16,17塊面板主要裂縫曾明顯滲水,并且在裂縫區(qū)域有明顯凸起變形;第14與15塊、17與18塊面板之間橫縫有挫臺,表現(xiàn)為壩中間面板凸起,最大挫距達12 cm。鑿孔檢查發(fā)現(xiàn):滲水裂縫區(qū)域面板存在16~33 cm的脫空,橫縫止水銅片隨混凝土整體變形,結合完好;裂縫縫面顏色普遍變暗,不現(xiàn)新鮮混凝土顏色,部分裂縫縫面沉積有黃色泥水斑跡;面板裂縫后面的擠壓邊墻混凝土面沉積有5~10 mm的黃泥,顆粒極細;第14與15塊、15與16塊面板橫縫局部混凝土擠壓破壞。物探檢測證實,面板脫空主要發(fā)生在裂縫區(qū)域,其他部位有一些局部脫空。
檢查發(fā)現(xiàn),一期混凝土面板裂縫相對集中,表現(xiàn)為連續(xù)性,在平面上整體呈弧形,與一期面板以上擠壓邊墻在壩體兩端出現(xiàn)的橫向裂縫組合成“U”形。分析一期面板混凝土裂縫是大壩沉降和壩內(nèi)反向水壓的綜合因素所至。
3.1大壩不均勻沉降是面板產(chǎn)生裂縫的主因
面板堆石壩填筑石料主要來自大壩右岸3 km處的RG5料場,石料以泥質(zhì)砂巖為主,吸水性強,巖性偏軟,2011年雨季施工時,碾壓層面產(chǎn)生3~8 cm厚的類泥狀物,加之施工控制等綜合原因,導致大壩沉降量較大,沉降收斂慢。一期面板施工結束至發(fā)現(xiàn)裂縫期間(2012年5月31日至12月8日),大壩中間橫斷面的監(jiān)測資料顯示:EL205.0的平均沉降量為300 mm(測值267~322 mm),EL175.0的平均沉降量為79 mm(測值77.5~82.2 mm)。表明一期面板施工過后大壩仍然存在較大的不均勻沉降,由于上部沉降量大,下部沉降量小,面板產(chǎn)生不均勻變形,使下部面板表面產(chǎn)生拉應力?;炷撩姘逶O計為單層配筋,布置在面板中間,面板上層沒有鋼筋,由于混凝土抗拉強度較低,在面板拉應力較大、混凝土相對薄弱處首先產(chǎn)生橫向裂縫,裂縫產(chǎn)生后,局部應力重新分配,在受拉區(qū)相近部位再次出現(xiàn)數(shù)條橫向為主的新裂縫。大壩的不均勻沉降不僅體現(xiàn)在大壩不同高程,還表現(xiàn)在大壩橫向。中間壩體高,沉降量大,兩岸壩體沉降量小,導致兩端壩體上部擠壓邊墻混凝土產(chǎn)生橫向裂縫,面板裂縫區(qū)兩側(cè)的裂縫(第14,18塊面板)略呈斜向狀,與上部擠壓邊墻裂縫組合為“U”形形態(tài)。橫向的不均勻沉降在大壩中間產(chǎn)生擠壓,導致局部橫縫位置產(chǎn)生混凝土擠壓破壞。
從主要裂縫縫面顏色和沉積物判斷,裂縫不是壩前抽水期間集中發(fā)生的,應該在較早時期已經(jīng)發(fā)生,也從另一個角度證明面板裂縫主要在大壩不均勻沉降中產(chǎn)生,由于壩前基坑長時間淹沒,裂縫處在水下,沒能及時發(fā)現(xiàn),壩前的泥水長時間滲入裂縫,改變了縫面混凝土顏色,并在面板后面的混凝土擠壓邊墻表面沉積極細的黃泥。
3.2壩內(nèi)反向水壓加劇了裂縫和變形的發(fā)展
對于ESP課程的教學內(nèi)容,多數(shù)學生(75.2%)認為在注重語言訓練的同時,要結合專業(yè)術語和專業(yè)知識內(nèi)容進行教學,以滿足各專業(yè)學生的個性需求。90.5%的學生認為ESP課程應具有有別于EGP課程的教學目的、教學內(nèi)容和教學方法。對于ESP課程教師,66.7%的學生認為他們既要有英語水平,也應具有一定的專業(yè)知識;對于教學用語,39.6%的學生認為應用全英語授課,37.6%的學生認為應運用英、漢語結合授課,3.6%的學生希望用全漢語授課,其他學生認為無所謂。
施工期間,壩內(nèi)水位監(jiān)測手段有限,只在大壩0+196斷面(對應第15塊面板正中間)周邊縫后面安裝有孔隙水壓力計P5,發(fā)現(xiàn)裂縫后每天監(jiān)測該壓力計,12月18日監(jiān)測相應位置壓力水位為156.24 m,當天觀測位于第15塊面板EL153.2的裂縫無明顯滲水,縫面為濕潤狀態(tài)(原來滲水最明顯的裂縫),印證了P5監(jiān)測面板以后壩內(nèi)水壓力基本準確。
P5監(jiān)測資料顯示,雨季時壩內(nèi)水位在EL162.3以下,壩前水位高于壩內(nèi)水位。壩前抽水時壩體內(nèi)水位在EL157.6,抽水期間壩前水位下降速度為0.8~1.6 m/d,觀測面板前后水壓差為5~7 m,這樣的壓差不會導致面板產(chǎn)生裂縫,但內(nèi)水反壓加大了面板表面的拉應力,加劇了裂縫的發(fā)展,并加大了裂縫區(qū)域面板的變形。面板裂縫位置的凸起變形主要發(fā)生在壩前抽排水期間,這一點從壩0+196斷面(對應第15塊面板正中間)EL161.5位置埋設的面板脫空計可以得到印證,該脫空計監(jiān)測顯示,相應位置11月20日至12月6日發(fā)生向上游方向的明顯變形,這段時間應該是內(nèi)水反壓導致面板發(fā)生較大凸起變形的時間。
4.1面板裂縫處理方案
鑿除裂縫集中、滲水并明顯凸起變形的面板,加配雙層雙向鋼筋,重新澆筑同標號混凝土。處理區(qū)域:第15塊面板EL151.5~155.5;第16,17塊面板EL152.5~156.5。其他裂縫根據(jù)寬度分別采取鑿槽、混凝土封閉、化學灌漿和表面封閉的方式進行處理[2-3]。根據(jù)面板脫空檢查情況,對面板進行脫空灌漿。
4.2面板裂縫處理施工
混凝土鑿除:先利用手風鉆在鑿除區(qū)域周邊打3排減震孔,再利用液壓錘配合人工鑿除;每塊面板在寬度方向分成3部分,分2期施工,先鑿除兩邊的混凝土,安裝25 b工字鋼支撐,澆筑混凝土,再施工中間部分。
鋼筋制作安裝和混凝土澆筑:按照設計布置雙向雙層鋼筋,澆筑同標號面板混凝土,為了防止新老混凝土之間產(chǎn)生裂縫,在新澆混凝土中加入微量膨脹劑;初凝后進行流水養(yǎng)護。
止水布置:橫縫止水按設計進行恢復施工,為防止新澆筑面板及新老混凝土接合部滲漏,在新澆筑的面板表面鋪設一道土工膜,周邊與縫面表面用止水連接,并在新老混凝土接合部增設一道表面止水。
監(jiān)測儀器安裝:裂縫處理前,在面板布設觀測設施,監(jiān)測裂縫處理過程中面板的變形情況;在新老面板澆混凝土接合部布置5支表面測縫計。
鑿除區(qū)域外的面板裂縫:縫寬在0.2 mm以上的裂縫,采取鑿槽→清縫→環(huán)氧砂漿填縫→騎縫埋設灌漿嘴和回漿嘴→化學灌漿→檢查的工序進行化學灌漿處理;其余細小裂縫采取表面涂刷環(huán)氧封閉膠的方式進行處理[4]。
4.3面板裂縫處理效果
通過表面測縫計進行監(jiān)測,未發(fā)現(xiàn)新老面板混凝土之間產(chǎn)生裂縫,面板內(nèi)部監(jiān)測儀器觀測數(shù)據(jù)正常,未見該區(qū)域有異常變形。水庫試蓄水至該區(qū)域也沒有發(fā)現(xiàn)滲水明顯增加,說明處理是成功的。
(1)根據(jù)大壩填筑料的壓實性能和監(jiān)測資料,分析并保證大壩沉降收斂時間,在大壩沉降趨于穩(wěn)定后實施面板混凝土澆筑,是控制面板裂縫的關鍵[5]。該工程施工時上部壩內(nèi)監(jiān)測儀器安裝滯后,僅進行了短期表面變形觀測,由于防洪度汛形勢嚴峻,搶在主汛前完成了一期面板混凝土澆筑。后期監(jiān)測表明,面板施工后大壩仍存在較大的沉降變形,導致面板產(chǎn)生局部裂縫破壞。
(2)對高面板堆石壩的混凝土面板進行雙層雙向配筋是必要的。對于高面板壩,由于不均勻沉降相對較大,蓄水前容易在中下部面板表面產(chǎn)生較大拉應力,應用期上部面板底部易產(chǎn)生拉應力,所以面板布置雙層鋼筋,在大壩變形過程中增強面板抗裂性能是有效的。
(3)重視水庫蓄水前面板的保護。有效措施就是布置上游鋪蓋和壓重,并宜緊隨面板施工,這樣可以有效減小大壩沉降變形和內(nèi)水反壓時面板表面的拉應力,減緩裂縫的發(fā)展。
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1674-1951(2017)10-0046-03
2017-03-29;
2017-07-20
(本文責編:劉芳)
黃承斌(1970—),男,湖北宜都人,高級工程師,從事水利水電項目建設管理方面的工作(E-mail:huangcb@chec.com.cn)。