鄭紅發(fā)
(湛江中粵能源有限公司,廣東 湛江 524099)
湛江調(diào)順電廠循環(huán)水泵改造分析
鄭紅發(fā)
(湛江中粵能源有限公司,廣東 湛江 524099)
以湛江調(diào)順電廠2×600 MW機(jī)組為例,介紹了循環(huán)水泵的常見故障,分析了故障原因并給出了改造方案。改造方案實(shí)施后,提高了循環(huán)水泵的安全、可靠性,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
600 MW機(jī)組;循環(huán)水泵;故障分析;汽機(jī)大修;優(yōu)化方案;可靠性
湛江調(diào)順電廠2×600 MW機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)選用的是由某廠生產(chǎn)的80LKXA-18型立式、單級(jí)單吸、轉(zhuǎn)子可抽出式斜流泵,泵軸采用316L材質(zhì)、泵外接管和吸入喇叭口采用HT200Ni2Cr鎳鉻鑄鐵件、導(dǎo)葉體為304材質(zhì)、內(nèi)接管采用304材質(zhì)、軸套為316材質(zhì)、導(dǎo)軸承采用316(殼體)+賽龍(易損件),整體采用重防腐油漆及外加電流防腐措施,泵外殼焊接犧牲陽極塊,每臺(tái)泵還有一套獨(dú)立的外加電流保護(hù)系統(tǒng)。設(shè)備于2006年年底投入運(yùn)行,自投入運(yùn)行以來,設(shè)備故障頻繁發(fā)生,極大地影響機(jī)組的安全運(yùn)行,為提高循環(huán)水泵的安全可靠性,公司于2013年開始推動(dòng)循環(huán)水泵改造項(xiàng)目,于2015年項(xiàng)目改造完成并全部投入運(yùn)行。
2.1故障情況
從2007—2011年#1~#4泵歷次因故解體大修檢查所發(fā)現(xiàn)的情況來看,主要暴露出以下幾個(gè)方面的問題:(1)中間軸承支架幾乎全部斷裂,有的泵中間支架已完全成為碎片而被水沖至循環(huán)水管道內(nèi);(2)內(nèi)接管全部斷裂,斷裂的內(nèi)接管與導(dǎo)葉體相對(duì)摩擦造成導(dǎo)葉體連接法蘭處嚴(yán)重磨損;(3)導(dǎo)軸承和軸套嚴(yán)重磨損,特別是下導(dǎo)軸承和軸套磨損特別嚴(yán)重,達(dá)到10~20 mm;(4)套筒聯(lián)軸器止推卡環(huán)掉落;(5)導(dǎo)葉體和軸承支架與外泵殼內(nèi)壁的配合面腐蝕嚴(yán)重,間隙達(dá)1 mm以上,嚴(yán)重超標(biāo)。
針對(duì)以上問題,2012年機(jī)組油改煤汽機(jī)大修期間,對(duì)循環(huán)水泵進(jìn)行了局部改造,于2011年分別投入運(yùn)行,本次局部改造的主要內(nèi)容有:(1)將中間軸承支架由原來的鎳鉻鑄鐵改為316材質(zhì);(2)將所有內(nèi)接管由原來的304改為316材質(zhì),在法蘭處焊接加強(qiáng)肋板,并將中間軸承支架以上部分由原來的沒有內(nèi)管改為加長內(nèi)接管到填料函處;(3)更換了全部導(dǎo)軸承和軸套;(4)對(duì)磨損的導(dǎo)葉體法蘭面進(jìn)行堆焊修復(fù)。
2012年6—9月,#1~#4循環(huán)水泵先后接連再次出現(xiàn)嚴(yán)重故障,主要是運(yùn)行過程中出現(xiàn)劇烈振動(dòng),發(fā)巨響后泵跳閘。其間每臺(tái)泵的損壞和檢修情況如下。
(1)#3泵在運(yùn)行過程中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)外接管D裂開,當(dāng)時(shí)停泵比較及時(shí),損壞的部件較少,只更換了外接管D。
(2)#4循環(huán)水泵當(dāng)時(shí)運(yùn)行中泵殼突然出口至三通以下全部斷裂掉入水中,直到#2機(jī)因真空保護(hù)跳機(jī)才發(fā)現(xiàn),因此#4循環(huán)水泵損壞嚴(yán)重,外接管和吸入喇叭口全部損壞,葉輪與葉輪室摩擦造成一葉片穿透性裂開,內(nèi)接潤滑水管全部損壞,導(dǎo)軸承和軸套嚴(yán)重磨損,特別是下軸套偏磨10~20 mm,經(jīng)檢測,下軸彎曲嚴(yán)重達(dá)6 mm。
(3)#2循環(huán)泵在運(yùn)行中突然發(fā)出劇烈振動(dòng)和異響,發(fā)現(xiàn)后立即停泵,拆卸后發(fā)現(xiàn)葉輪有一葉片斷裂,內(nèi)接管全部損壞,導(dǎo)軸承和軸套磨損嚴(yán)重,下導(dǎo)軸承從軸承體中脫落出來,特別是下導(dǎo)軸套偏磨約10~20 mm,下主軸彎曲嚴(yán)重達(dá)6 mm。
(4)#1循環(huán)水泵解體后發(fā)現(xiàn)內(nèi)接管與導(dǎo)葉體連接處斷裂,中間軸套從原安裝位置脫出,下導(dǎo)軸套偏磨約6 mm。
2.2原因分析
湛江調(diào)順電廠4臺(tái)循環(huán)水泵從投運(yùn)至今,已多次出現(xiàn)嚴(yán)重故障,之前是內(nèi)接管基本全部斷裂,中間軸承支架也全部斷裂,在2011年大修后,對(duì)4臺(tái)泵的內(nèi)接管和支架進(jìn)行了局部改造,為了增加內(nèi)接管和中間軸承支架的強(qiáng)度,將內(nèi)接管從中間軸承支架處加長至上部填料函處,材質(zhì)由原來的 304 改為了316,將中間軸承支架的材質(zhì)由原來的鎳鉻鑄鐵改為316。改造后運(yùn)行至2012年6月底,幾臺(tái)泵再次先后出現(xiàn)故障,其中:#4泵最為嚴(yán)重,整個(gè)外筒體至三通以下全部斷落,內(nèi)外管及葉輪都嚴(yán)重?fù)p壞,下導(dǎo)軸承和軸套嚴(yán)重偏磨;#2泵運(yùn)行過程中葉片被刮斷后無法繼續(xù)運(yùn)行,解體后發(fā)現(xiàn)下導(dǎo)軸承嚴(yán)重偏磨后葉輪與葉輪室碰磨造成葉片斷裂,下導(dǎo)軸承脫落,內(nèi)接管嚴(yán)重?fù)p壞;#3泵運(yùn)行過程中就發(fā)現(xiàn)外接管斷裂;#1泵解體后發(fā)現(xiàn)內(nèi)接管靠近導(dǎo)葉體端斷裂。通過分析幾臺(tái)泵的損壞情況我們認(rèn)為,在外接管斷裂、內(nèi)接管斷裂、葉片斷裂等故障中,轉(zhuǎn)子部件在運(yùn)行過程中的徑向晃動(dòng)是造成泵故障的主要原因,當(dāng)然原因還有其他幾個(gè)方面。
(1)水泵葉輪水力不平衡。由于各葉片流道的不均勻,制造精度不夠,而且制造廠家沒有有效的葉輪水力平衡檢驗(yàn)測試平臺(tái),造成泵運(yùn)行后水力不平衡對(duì)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)造成沖擊。
(2)導(dǎo)軸承的布置不合理。由于整個(gè)轉(zhuǎn)子部分(包括葉輪、泵軸、聯(lián)軸器)生產(chǎn)制造精度不夠,轉(zhuǎn)子運(yùn)行過程中的徑向力非常大,而設(shè)置的導(dǎo)軸承徑向控制點(diǎn)只有3個(gè),特別是在受力最大的導(dǎo)葉體處徑向控制嚴(yán)重不足,導(dǎo)致最下面一處導(dǎo)軸承和軸套很快就被磨損,有的甚至脫落。
(3)各部件材質(zhì)不統(tǒng)一。不同材質(zhì)的部件相接觸產(chǎn)生電位腐蝕,造成導(dǎo)葉體與吸入喇叭口、導(dǎo)葉體與外接管A、軸承支架與外接管內(nèi)壁的配合不良,每次拆卸都發(fā)現(xiàn)這些配合面間隙過大,而間隙過大加劇了整個(gè)轉(zhuǎn)子部分的晃動(dòng),同時(shí)也加劇了導(dǎo)軸承和軸套的磨損,進(jìn)一步加劇了整個(gè)泵體的徑向振動(dòng)。
(4)導(dǎo)軸承與軸套的選材不匹配。痕跡顯示軸套比導(dǎo)軸承的磨損還嚴(yán)重,說明導(dǎo)軸承的材質(zhì)過硬,軸套材質(zhì)過軟,這樣軸套就失去保護(hù)作用了,使用壽命短。
(5)設(shè)備安裝、制造精度等原因?qū)е卤猛搀w的垂直度和同軸度不夠精確,也加劇了轉(zhuǎn)子徑向的磨損和振動(dòng)。
(6)鑄鐵材質(zhì)在海水里抗腐蝕性及強(qiáng)度均不足。外筒體材質(zhì)采用鑄鐵,一方面鑄鐵的耐腐蝕性能差,容易受到海水腐蝕,另一方面鑄鐵的強(qiáng)度低,在受到泵轉(zhuǎn)子部件的徑向振動(dòng)沖擊下,很容易斷裂。
3.1改造方案
(1)泵體整體換型,保留原電機(jī),新泵所有設(shè)計(jì)參數(shù)滿足原電機(jī)的運(yùn)行要求。原水泵基礎(chǔ)、臺(tái)板和出口管道不改變。
(2)新泵根據(jù)湛江調(diào)順電廠的機(jī)組參數(shù)和現(xiàn)場條件重新優(yōu)化設(shè)計(jì),滿足與原泵并列運(yùn)行的工況要求。1)新泵性能曲線設(shè)計(jì)特點(diǎn):功率曲線相對(duì)平滑,避免由于潮位的變化而造成電機(jī)功率波動(dòng);泵的性能曲線盡可能與管道特性曲線重合,盡可能使泵在高效區(qū)工作[1]。2)新設(shè)計(jì)泵充分考慮單泵運(yùn)行與并列運(yùn)行的穩(wěn)定性,避免切泵過程中出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。優(yōu)化后泵的性能曲線如圖1所示。
圖1 優(yōu)化后泵的性能曲線
(3)整體選用優(yōu)質(zhì)雙相鋼材質(zhì)。1)海水腐蝕性強(qiáng),雙相鋼具備良好的抗腐蝕性能,因此新泵選材中所有與海水接觸的部件全采用雙相鋼。同時(shí),各部件材質(zhì)的統(tǒng)一也可有效避免電位差帶來的腐蝕。2)部件結(jié)合部位做好防間隙腐蝕[2],所有結(jié)合面涂裝防腐蝕涂料,所有連接螺栓采用防腐蝕膠包扎。徹底消除部件之間的間隙腐蝕。
(4)改造內(nèi)管(也可稱為護(hù)管)的結(jié)構(gòu)。將內(nèi)管改為大內(nèi)接管形式,然后將導(dǎo)軸承支架固定于內(nèi)接管內(nèi),徹底解決之前內(nèi)管支撐力及剛性不足的問題,減小軸系的徑向晃動(dòng)。內(nèi)接管作為軸承潤滑水通道,同時(shí)也起到轉(zhuǎn)子部件的徑向支撐作用,為提高轉(zhuǎn)子部件的徑向支撐力和轉(zhuǎn)子部件的整體安裝精度,將原來的大軸承支架結(jié)構(gòu)改為大內(nèi)接管支撐結(jié)構(gòu),也就是說軸承支架由原來與泵外筒體支撐改為由內(nèi)接管支撐,使泵的整體支撐強(qiáng)度、同軸度、垂直度都得到提高,更有利于泵的運(yùn)行。
(5)新泵導(dǎo)軸承材料由原來的塞龍改為美國進(jìn)口RA及日本進(jìn)口橡膠材料。從故障情況來看,之前的賽龍導(dǎo)軸承存在性能方面的不足,特別對(duì)含有雜質(zhì)的潤滑水,其硬度過高且耐磨性不夠,在惡劣條件下摩擦力過大易加快軸套的麿損,因此新設(shè)計(jì)泵采用耐磨性更好的AR及橡膠導(dǎo)軸承。
(6)葉輪由原來的開式葉輪改為閉式葉輪,減小水力擾動(dòng)。由改造前泵的故障現(xiàn)象看,下導(dǎo)軸承都出現(xiàn)嚴(yán)重偏磨,一個(gè)很重要的原因是葉輪晃動(dòng),造成葉輪晃動(dòng)的一個(gè)原因是之前的開式葉輪工作時(shí)內(nèi)部介質(zhì)混亂,回流大,從而加重了各葉片所承受力的不均,進(jìn)一步加大葉輪的晃動(dòng),因此新設(shè)計(jì)泵采用閉式葉輪,減小葉輪密封壞的泄漏回流,減小由于水力
原因造成的葉輪晃動(dòng),提高轉(zhuǎn)子的運(yùn)行平穩(wěn)性。
(7)安裝在線測振裝置。新泵設(shè)計(jì)在線振動(dòng)監(jiān)測功能,實(shí)現(xiàn)泵運(yùn)行狀況的在線監(jiān)測。
3.2實(shí)施效果
至2015年6月,湛江調(diào)順電廠4臺(tái)循環(huán)水泵全部改造實(shí)施完畢,從改造完后設(shè)備運(yùn)行情況來看,效果主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
(1)運(yùn)行穩(wěn)定性明顯提高?,F(xiàn)場監(jiān)測參數(shù)見表1。
表1 現(xiàn)場監(jiān)測參數(shù)
(3)改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,檢修維護(hù)量大大減小,因此,節(jié)省的檢修維護(hù)費(fèi)用將非常可觀。按每年單臺(tái)泵進(jìn)行1次常規(guī)性檢修,只計(jì)算易損件更換費(fèi)用,單泵費(fèi)用為32萬元/臺(tái),人工為10萬元/臺(tái),則1年最小檢修費(fèi)用S2=32萬元/臺(tái)×4臺(tái)+10萬元/臺(tái)×4臺(tái)=168.0萬元。
(3)1年總節(jié)省費(fèi)用=S1+S2=254.4萬元+168.0萬元=422.4萬元,投資為1 200萬元,回收期約為3年。
通過項(xiàng)目實(shí)施效果的分析,我們認(rèn)為湛江調(diào)順電廠循環(huán)水泵改造項(xiàng)目非常成功,所選擇的方案針對(duì)性地解決了設(shè)備之前所存在的問題,改造后不僅使循環(huán)水泵的安全、可靠性有了質(zhì)的提高,而且隨著改造后設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)性能的優(yōu)化,取得了非常大的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益。
[1]王立新.提高循環(huán)水泵效率的改造措施[J].內(nèi)蒙古電力技術(shù),2009,27(1):30-33.
[2]王朝暉.泵與風(fēng)機(jī)[M].北京:中國石化出版社,2007.
TM 621.7
B
1674-1951(2017)10-0038-03
2017-05-22;
2017-09-11
(本文責(zé)編:白銀雷)
鄭紅發(fā)(1970—),男,廣東韶關(guān)人,工程師,從事火力發(fā)電廠汽機(jī)專業(yè)設(shè)備點(diǎn)檢工作(E-mail:1976349608@qq.com)。