黨龍+瞿麗莉+趙廣勛
摘 要:某1000MW級火力發(fā)電廠高溫再熱器發(fā)生泄漏,通過現(xiàn)場外觀查看,歷史壁溫查看,異物排查,取樣檢驗等形式,分析判斷此次泄漏原因為由于爆管管段管圈存在異物或氧化皮堆積,造成管圈蒸汽流量低,管子長時過熱爆管,針對原因給出了預防建議。
關鍵詞:1000MW機組;高溫再熱器;泄漏;診斷分析;建議
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.189
0 前言
四管泄漏事故是影響火電機組安全經濟可靠運行重要原因,國內近20年4萬次鍋爐爐管破壞事故中,造成電廠事故停機的有86.7%[1]。對泄漏原因的分析診斷,并根據(jù)診斷結果采取有效整改措施,對于火電機組鍋爐的可靠性運行有重要意義。對于四管泄漏案例的介紹,可以讓同行業(yè)借鑒,指導事故分析和生產運行。文章以某電廠高溫再熱器泄漏為例,介紹了此類事件分析的思路,以期為同類型機組提供借鑒。
1 系統(tǒng)及事件簡介
某電廠機組容量為1000MW,鍋爐高效超超臨界參數(shù)變壓直流鍋爐。高溫再熱器共74屏,每屏16管圈,管屏呈U型,外3圈為HR3C材料,其余入口管段材質為TP347HFG,出口段材質為SUP304H。高再入口集箱除外1圈外均設置節(jié)流孔,節(jié)流孔共3種規(guī)格,由爐前向爐后直徑分別為32mm、27mm、32mm,外數(shù)第13根入口節(jié)流孔直徑為27mm。
事件發(fā)生前,機組負荷913MW,主汽壓力24.6MPa,給水流量2572t/h,參數(shù)無異常波動,水平煙道區(qū)域四管泄漏檢測裝置報警。經現(xiàn)場檢查確認標高60.5米水平煙道區(qū)域聲音異常,判斷高再受熱面泄漏。
2 現(xiàn)場檢查情況
停爐檢查發(fā)現(xiàn)高再左數(shù)第40屏外數(shù)第13根管圈(簡稱40-13,以下類同)在高再出口距頂棚約1.2m處(SUPER304H φ50.8×3.5)發(fā)生爆管,爆口長度約300mm(爆口形貌照片見圖1)。爆口處管段發(fā)生嚴重變形,爆口處管子壁厚減薄不明顯,爆口邊緣存在沿管子軸向的氧化皮開裂,爆口附近管徑脹粗。爆管附近處管徑53.1mm(原始外徑50.8mm),管徑脹粗量為4.52%。距離爆口1m處的管徑52mm,管徑脹粗量為2.4%(標準值小于4.5%),初步判斷爆管原因為長期超溫爆管。
3 壁溫情況
高再壁溫報警值為630℃,查閱1號爐高再第40屏壁溫數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn):高再壁溫分布曲線有較典型的規(guī)律性,以中間37屏為界限,兩端溫度低,中間溫度較高的M型曲線,第18屏及第57屏溫度達到峰值。第37屏至40屏壁溫較低。
查閱高再左數(shù)第40屏兩年時間內壁溫曲線,壁溫測點測點均未超過620℃,第40屏壁溫曲線見圖2。
4 異物排查情況
(1)高再第40屏入口小集箱異物排查情況:自高再40-13和40-12入口管對入口聯(lián)箱進行了內窺鏡檢查,未發(fā)現(xiàn)異物。
(2)40-13爆口管檢查情況:將高再40-13爆口管整圈割下,檢查管內及彎頭處,未發(fā)現(xiàn)異物。
(3)高再聯(lián)箱歷次異物檢查情況,均無發(fā)現(xiàn)。
5 取樣檢驗情況
將高再40-13爆口部位管段及入口TP347HFG+SUPER304H焊口上下各500mm、大包內T92管段;左數(shù)第40屏外數(shù)第12管圈出口管段相應位置共8個樣品進行檢驗,結果顯示:40-13管圈的爆管原因為長時過熱[2-4]。具體檢驗情況如下:
(1)對泄漏管段進行光譜分析,合金元素成分符合設計要求。
(2)高再40-13爐內奧氏體不銹鋼管(包括爆口)金相組織發(fā)生老化,有σ相析出,爆口部位老化相對嚴重。
(3)高再40-13爆口上部管段抗拉強度明顯低于其它管段。
6 氧化皮檢測情況
對高再所有管屏前后彎頭進行了氧化皮檢測,并對檢測值最大的4根管子割管驗證,前彎頭氧化皮堆積重量18-10為31.15g、48-5為15.3g、10-10為21.23g、45-4為13.14g,管內堆積量均未超過管徑的1/3,堆積量未超過標準要求。
為驗證高再出口管蠕脹測量值,對蠕脹量較大的23-12(管子直徑51.2mm)、23-9(管子直徑51.2mm)管排彎頭進行了割管檢查,管內堆積量均未超過管徑的1/3。
高再氧化皮歷次檢測均未發(fā)現(xiàn)40-13管圈彎頭存在氧化皮堆積現(xiàn)象,該管圈未進行過氧化皮清理工作。
7 其他方面情況
(1)高再管排出口蠕脹測量情況。對高再出口左數(shù)22至58管排全面外觀檢查并測量蠕脹,除40-13管圈爆口附近外,其余管子未發(fā)現(xiàn)明顯脹粗現(xiàn)象,均低于脹粗率4.5%的標準要求。
(2)泄漏管圈大包內出口段蠕脹測量情況。對40-13管圈出口異種鋼接頭進行檢查,SUPER304H側直徑為50.9mm(原始直徑尺寸為50.8mm),未發(fā)生明顯蠕脹現(xiàn)象。T92側管子直徑為51.9mm(原始直徑尺寸為50.8mm),存在明顯的蠕脹現(xiàn)象,管徑脹粗率為2.17%(標準規(guī)定小于1.2%)。
(3)近期鍋爐啟停情況[1]。鍋爐最近一次停爐悶爐時間符合要求。最近一次啟機時升溫速率符合廠家要求。
8 結論
綜合以上各項檢查、檢驗結果,排除了管材質量因素,泄漏原因確定為長時過熱爆管。
分析過熱爆管有兩種可能,分別為煙氣側溫度偏高或蒸汽側流量偏低導致,因脹粗及爆管僅發(fā)生在高再40-13管上,其它管未發(fā)現(xiàn)過熱及超溫現(xiàn)象,排除了煙溫高及設計因素造成的爆管,確定爆管是因蒸汽側流量低導致。
導致蒸汽側流量低的可能原因有:氧化皮堵塞或異物堵塞。
(1)異物堵塞:對高再40-13爆口管及入口聯(lián)箱用內窺鏡進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異物;爐內管系在割管后檢查亦未發(fā)現(xiàn)異物,但因爆口較大,若管內有異物不排除被蒸汽吹走的可能性。
(2)氧化皮堵塞:6個月前小修氧化皮檢測時,發(fā)現(xiàn)283只彎頭氧化皮堆積超標,和爆口管(40-13)相鄰的40-12、40-10、40-16均存在氧化皮堆積超標現(xiàn)象。發(fā)生爆管的40-13管圈在歷次氧化皮檢查中均未有氧化皮堆積現(xiàn)象的記錄,未進行過割管清理氧化皮工作,分析該管圈在泄漏之前可能發(fā)生了氧化皮堆積,但未完全堵塞管圈,從而導致管系長時過熱。
綜上所述推斷分析認為,本次爆管原因是由于40-13管圈存在異物或氧化皮堆積,造成管圈蒸汽流量低,管子長時過熱爆管。
建議:
(1)更換爐內高溫再熱器40-13整個管圈,材質全部使用SUPER304H材質[5],嚴格焊接工藝。
(2)提高氧化皮檢測頻次,每次停機,在時間允許的情況下,高再、高過均應進行全面的氧化皮檢測,發(fā)現(xiàn)氧化皮沉積量超標,及時加以清除。
(3)機組檢修時,對高再、高過管分段進行全面蠕脹測量,發(fā)現(xiàn)異常及時分析處理。
參考文獻:
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作者簡介:黨龍(1976-),男,陜西澄城人,工程碩士,高級工程師,主要研究方向:大型火電機組生產管理研究。endprint