邵媛
摘 要:介紹了火電機(jī)組脫硝尿素?zé)峤鈬姲备哪蛩刂眹娂夹g(shù),從工藝原理、具體改造方案、改造經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析,可作為其他電廠脫硝改造的參考。
關(guān)鍵詞:尿素直噴;尿素?zé)峤?;脫硝改造;SCR
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.173
0 引言
SCR煙氣脫硝工藝使用氨氣作為脫硝還原劑,氨氣主要由液氨或尿素制備,考慮到液氨的安全性,越來(lái)越多的脫硝項(xiàng)目采用尿素?zé)峤馓娲喊闭舭l(fā)工藝,但尿素?zé)峤庀到y(tǒng)由于采用電加熱加熱一次風(fēng),提供給熱解室作為尿素溶液分解的熱源,運(yùn)行費(fèi)用較高。針對(duì)當(dāng)前尿素?zé)峤庵瓢奔夹g(shù)電耗消耗過(guò)大的弊端,某電廠將尿素?zé)峤夤に嚫脑鞛槟蛩刂眹姽に嚕勺鳛槠渌姀S液氨蒸發(fā)工藝或尿素?zé)峤夤に嚫脑斓膮⒖肌?/p>
1 原脫硝系統(tǒng)介紹
原脫硝系統(tǒng)采用“低氮燃燒器+SCR”技術(shù),每臺(tái)機(jī)組設(shè)置1臺(tái)絕熱熱解爐、2臺(tái)電加熱器和6只噴槍;原尿素?zé)峤庵瓢毕到y(tǒng)采用一次風(fēng)(260-290℃,11.7KPa,6940 Nm3/h),用電加熱器將一次風(fēng)加 熱到約600℃,提供給熱解室作為尿素溶液分解的熱源。
自脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,尿素?zé)峤庀到y(tǒng)主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:(1)尿素?zé)峤庀到y(tǒng)由于采用電加熱加熱一次風(fēng),提供給熱解室作為尿素溶液分解的熱源,電加熱器功率840kw,電耗費(fèi)用較高;(2)熱解爐內(nèi)噴槍容易堵塞,經(jīng)常發(fā)生由于噴槍堵塞造成脫硝退出的情況,對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行影響較大,為消除此類隱患,對(duì)噴槍定期維護(hù)工作量較大。
2 尿素直噴制氨工藝原理
尿素溶液通過(guò)安裝在鍋爐轉(zhuǎn)向室內(nèi)的特殊的噴射器,直接在鍋爐高溫?zé)煔庵羞M(jìn)行加熱分解制氨。工藝流程圖如下:
尿素直噴法根本上還是在爐膛內(nèi)對(duì)尿素進(jìn)行熱解,通過(guò)在爐膛內(nèi)尋找到合適的溫度點(diǎn)位進(jìn)行噴射。
尿素在高溫(350~650℃)下,C-N鍵斷裂,分解為NH3和CO2,反應(yīng)方程式為:
3 系統(tǒng)改造
原尿素?zé)峤庵瓢毕到y(tǒng)包括:尿素溶液計(jì)量分配裝置、尿素?zé)峤鉅t、電加熱器等,每臺(tái)機(jī)組對(duì)應(yīng)設(shè)置一套尿素?zé)峤庵瓢毕到y(tǒng)。尿素溶液經(jīng)由供液泵、計(jì)量與分配裝置、霧化噴嘴等進(jìn)入絕熱分解室內(nèi)分解,生成NH3、H2O和CO2,分解產(chǎn)物與稀釋空氣混合均勻并通過(guò)AIG噴入脫硝系統(tǒng)。
本次改造取消電加熱器,減少尿素?zé)峤庵瓢毕到y(tǒng)的電耗;取消用于尿素?zé)峤獾腻仩t一次熱風(fēng)的消耗;簡(jiǎn)化熱解系統(tǒng),取消原有熱解制氨系統(tǒng)的爐區(qū)設(shè)備(電加熱器、熱解爐、熱風(fēng)管道系統(tǒng)、AIG設(shè)備);具體改造方案如下:(1)保留原尿素?zé)峤庀到y(tǒng)不變作為過(guò)渡方案,待新系統(tǒng)運(yùn)行可靠以后,再擇機(jī)拆除;(2)增設(shè)計(jì)量分配控制裝置2套,分別布置在鍋爐轉(zhuǎn)向室兩側(cè)附近的平臺(tái)上;(3)在鍋爐轉(zhuǎn)向室兩側(cè)適當(dāng)?shù)奈恢眠M(jìn)行開(kāi)孔,各增設(shè)3套組合式多噴嘴噴射器,共計(jì)6套,2套作為備用,4套運(yùn)行;(4)在省煤器出口至SCR反應(yīng)器入口,根據(jù)流場(chǎng)模擬的結(jié)果,增設(shè)若干煙氣導(dǎo)流、混合裝置;(5)配套尿素溶液、壓縮空氣管道系統(tǒng),配套相應(yīng)的電氣控制系統(tǒng)。
改造后的尿素直噴系統(tǒng)包括組合式噴射器、計(jì)量分配控制裝置、氨氣/煙氣混合裝置、管道系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)。
改造后預(yù)期達(dá)到的效果:
(1)單臺(tái)鍋爐減少尿素?zé)峤庀到y(tǒng)電耗840kwh/h;
(2)單臺(tái)鍋爐減少尿素?zé)峤庀到y(tǒng)熱風(fēng)耗量6940 Nm3/h;
(3)尿素消耗量基本保持不變;
4 改造經(jīng)濟(jì)性
單臺(tái)鍋爐改造的費(fèi)用約為295萬(wàn)元,從經(jīng)濟(jì)性考慮,單臺(tái)機(jī)組每小時(shí)可降低電耗840kwh,按照年運(yùn)行5000小時(shí)計(jì),累計(jì)年節(jié)省420萬(wàn)kwh,按照0.35元/KWH計(jì)算,年節(jié)省費(fèi)用147萬(wàn)元,2.1年即可回收成本。
5 結(jié)論
尿素直噴法SCR脫硝工藝是一種較新的尿素脫硝工藝,投資及運(yùn)行費(fèi)用較低,脫硝各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行均滿足要求,可作為液氨蒸發(fā)工藝或尿素?zé)峤夤に嚨纳?jí)改造方案。
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