劉國曉+李賀朋+董文魯
摘 要:本文通過實(shí)際施工中對二襯混凝土施工各種不利因素通過QC活動(dòng)進(jìn)行分析、控制,從而達(dá)到控制二襯混凝土外觀質(zhì)量缺陷的目的,進(jìn)而指導(dǎo)工程的施工,并未后續(xù)同類工程控制混凝土外觀質(zhì)量提供思路和指導(dǎo)。
關(guān)鍵詞:二襯混凝土;氣泡;蜂窩麻面;QC
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.21.076
近年來,隧道二次襯砌施工多采用模筑襯砌,其材料多以C25、C30、C35防水混凝土為主。從以往情況來看存在一定的質(zhì)量缺陷,甚至個(gè)別地方出現(xiàn)施工接縫、色差、冷縫等嚴(yán)重外觀質(zhì)量缺陷,大大降低了隧道二襯的整體外觀質(zhì)量,是影響隧道穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)耐久行的主要因素。
影響隧道二次襯砌外觀質(zhì)量的因素有很多,有工藝方面、材料方面、以及自然環(huán)境方面,有客觀的也有主觀的。下面我就一個(gè)工程實(shí)例,向大家介紹一點(diǎn)這方面的經(jīng)驗(yàn)。
1 工程實(shí)例
京滬高速濟(jì)南連接線第二合同段共有長隧道2條,龍鼎隧道全長2183.439m,港溝隧道全長1105m,均為四車道布置的三心圓大斷面隧道。凈寬最大達(dá)17.508m,為超大斷面隧道。兩條隧道分10個(gè)工作面進(jìn)行開挖掘進(jìn)施工。在隧道二襯施工的過程中同樣發(fā)現(xiàn)部分外觀缺陷,其主要表現(xiàn)為:起拱線以下墻面因氣泡造成的蜂窩、麻面。
2 QC方案
項(xiàng)目部成立QC小組,針對隧道二次襯砌混凝土表面蜂窩麻面問題進(jìn)行調(diào)查,開會討論,制定措施,并跟蹤措施實(shí)施情況及實(shí)施效果,然后進(jìn)行總結(jié)。
2.1 小組成立
成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長,項(xiàng)目總工為副組長,技術(shù)、質(zhì)量、物資、試驗(yàn)、現(xiàn)場技術(shù)管理人員為組員的QC小組。
2.2 現(xiàn)場調(diào)查
現(xiàn)場調(diào)查時(shí)本項(xiàng)目已施工4模二襯,由現(xiàn)場技術(shù)管理人員對已施工完成的二襯按照每模6個(gè)區(qū)域進(jìn)行分區(qū),按照氣泡最多的區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計(jì),共抽查24個(gè)點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)方法如下:選定各區(qū)域內(nèi)氣泡最密集的1m×1m區(qū)域,膠帶框選,統(tǒng)計(jì)框內(nèi)直徑>1mm氣泡點(diǎn)數(shù)量。
2.3 原因分析
造成二襯表面形成蜂窩麻面的原因主要應(yīng)從以下兩個(gè)方面著手調(diào)查:
(1)主觀方面:1)振搗不充分或過振:因技術(shù)交底不到位或工人責(zé)任心不強(qiáng)導(dǎo)致振搗時(shí)間過長或過短引起振搗不充分;2)模板表面清理不干凈:工人責(zé)任心不強(qiáng)、監(jiān)督不到位;3)附著式振動(dòng)器安裝位置不合理或數(shù)量不足:技術(shù)交底不到位、勞務(wù)隊(duì)或現(xiàn)場管理人員責(zé)任心差,未按要求安裝附著式振搗器;4)混凝土攪拌不充分或外加劑摻量不合理:試驗(yàn)和拌合人員工作責(zé)任心差、計(jì)量系統(tǒng)未進(jìn)行校核、施工時(shí)未對試驗(yàn)配合比進(jìn)行調(diào)整;5)混凝土離析:罐車司機(jī)責(zé)任心不強(qiáng),運(yùn)輸途中未進(jìn)行攪拌、澆筑高度過高,未利用滑槽等措施降低澆筑高度。
(2)客觀方面:周邊環(huán)境溫度過低,造成混凝土入模時(shí)夾雜冰粒,或入模溫度過高,造成水分迅速蒸發(fā),混凝土迅速失水硬化。
2.4 采取措施
(1)總體措施。按照《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》中外觀質(zhì)量鑒定規(guī)定:混凝土表面密實(shí),每延米的隧道面積中,蜂窩、麻面和氣泡面積不超過0.5%,不符合要求時(shí),每超過0.5%減0.5~1分。蜂窩麻面深度超過5mm時(shí)不論面積大小,每處減1分,深度超過10mm時(shí)應(yīng)處理。
因此我們從主觀、客觀原因中五個(gè)方面著手分別由試驗(yàn)室對原材檢驗(yàn)、混凝土攪拌及外加劑摻量及拌合稱重系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督;技術(shù)部、質(zhì)量部對現(xiàn)場工人操作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)節(jié)報(bào)檢制度,同時(shí)對混凝土澆筑時(shí)的外部環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,并反饋試驗(yàn)人員對施工配合比進(jìn)行及時(shí)調(diào)整;現(xiàn)場技術(shù)管理人員對模板臺車表面清理及脫模劑的涂刷情況及附著式振動(dòng)器安裝情況以及分料倉的布置進(jìn)行檢查和完善。
(2)具體措施。1)首先,試驗(yàn)室連同物資部嚴(yán)格控制原材進(jìn)場檢驗(yàn)關(guān),做到每車必檢,不合格的材料杜絕進(jìn)場,含泥量超標(biāo)的地材經(jīng)處理合格后方可使用。因?yàn)榘韬险臼莿倓偨?jīng)過質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收合格的新建站,各項(xiàng)系統(tǒng)和指標(biāo)都剛剛經(jīng)過鑒定,在此次原因分析中排除拌合站本身,以及外加劑計(jì)量系統(tǒng)的因素。2)技術(shù)部對現(xiàn)場技術(shù)人員和班組長重新進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底,指導(dǎo)現(xiàn)場施工,質(zhì)量部對現(xiàn)場實(shí)際操作進(jìn)行監(jiān)督,嚴(yán)格按順序進(jìn)行分倉對稱澆筑,使混凝土澆筑時(shí)最大落差不超過2m,避免在澆筑過程中出現(xiàn)離析現(xiàn)象,同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)檢制度,所有工序施工必須在監(jiān)理工程師旁站監(jiān)督下完成。3)現(xiàn)場技術(shù)人員及物資人員應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)督混凝土運(yùn)輸過程中的攪拌,保證混凝土運(yùn)輸過程中罐車勻速攪拌,冬季施工時(shí)應(yīng)做保溫措施,同時(shí)對現(xiàn)場澆筑過程中的振搗進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督,確保振搗充分,不過振。
3 取得的效果
根據(jù)最初QC活動(dòng)時(shí)所制定的目標(biāo):外觀密實(shí),每延米二襯外觀氣泡面積不超過0.5%,且氣泡密集處1m×1m區(qū)域內(nèi)直徑1mm以上氣泡數(shù)量不超過50個(gè)。QC小組全體成員,聯(lián)合各部門、勞務(wù)隊(duì)及現(xiàn)場施工人員共同對該項(xiàng)質(zhì)量優(yōu)化進(jìn)行分工監(jiān)督、控制,取得了良好的效果,具體參數(shù)如下圖所示:
4 總結(jié)
綜上所述,二襯混凝土表面氣泡、麻面等質(zhì)量缺陷是由多種因素造成的,而從這些因素入手,抓住根源,從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個(gè)方面分析原因,在明確原因后對應(yīng)采取措施,加強(qiáng)現(xiàn)場管理人員、施工人員的責(zé)任心,合理安排施工時(shí)間及施工順序,改善施工環(huán)境,保證施工連續(xù)性。這樣一步一步消除產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的因素,這為我們在后續(xù)施工中的管理和操作作出了指導(dǎo),并為今后同類工程施工提供了參考依據(jù)。
參考文獻(xiàn):
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