張廣軍
(江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司)
煤氣機羅茨風機變頻改造的節(jié)電率分析
張廣軍
(江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司)
結(jié)合調(diào)節(jié)閥計算和校核的相關知識,對煤氣機羅茨風機的變頻改造進行了節(jié)能分析,并對比了變頻改造前后輸入側(cè)電氣的計量結(jié)果,表明進行變頻改造后,羅茨風機的節(jié)電率大幅提高。
羅茨風機 煤氣機 節(jié)電率 變頻改造 節(jié)能分析
小氮肥行業(yè)固定床間歇式制氣工藝脫硫工段的煤氣機一般采用羅茨風機,系統(tǒng)壓力和流量調(diào)節(jié)大多為旁路副線調(diào)節(jié)方式,也就是說,已經(jīng)被煤氣機做功升壓的煤氣通過副線調(diào)節(jié)閥降壓回到煤氣機入口,這勢必造成電能浪費,因此需對煤氣機的羅茨風機進行變頻改造。
生產(chǎn)機械的負載特性一般有3種類型:恒轉(zhuǎn)矩,恒功率,離心式風機和水泵(二次型負載[1])。風機、泵類設備的流量與其轉(zhuǎn)速的平方成正比,軸功率與其轉(zhuǎn)速的3次方成正比,因此節(jié)能空間大,適用于變頻節(jié)能技術[1~3]。
羅茨風機是一種定容式風機,風量基本不受風壓變化的影響,其最大特點是容積回轉(zhuǎn)特性,可近似認為風機所能達到的最大壓力與轉(zhuǎn)速無關,屬于恒壓設備。羅茨風機流量與轉(zhuǎn)速成正比,符合恒轉(zhuǎn)矩的負載特性,這使得羅茨風機作為穩(wěn)定下一工段往復式壓縮機的入口壓力設備時,優(yōu)于離心式風機。基于此,為避免電能浪費,筆者通過對現(xiàn)場實際工況進行計算,說明羅茨風機變頻改造的必要性和經(jīng)濟性。
煤氣機電動機的參數(shù)如下:
型號 YAKK560-10
功率 560kW
電壓 10kV
定子電流 45.1A
轉(zhuǎn)速 594r/min
接法 Y形
功率因數(shù) 0.75
由于生產(chǎn)負荷調(diào)整,負荷降低導致電機的有功功率一度運行在380kW,此時無功功率為411kVar,功率因數(shù)cosΦ=0.68。因此,為適應負荷調(diào)整的要求,對煤氣機的羅茨風機進行變頻改造,并進行論證分析。
文獻[4]對羅茨風機的變頻改造進行了節(jié)能分析,節(jié)電率α的計算式為:
α=1-Dy2/(Dy2+KpDp2)
式中 Dp——排風管(副線調(diào)節(jié)閥)的管徑,mm;
Dy——羅茨風機輸出管的管徑,mm;
Kp——排放管(副線調(diào)節(jié)閥)的閥門開度,%。
根據(jù)現(xiàn)場實際數(shù)據(jù),Dy=800mm、Dp=200mm、Kp=50%,得到節(jié)電率為3%。顯然,以如此低的節(jié)電率進行變頻改造是沒有說服力的。
副線調(diào)節(jié)閥的數(shù)據(jù)包括:套筒型,通徑DN200mm,PN1.6mm,工作溫度Tn=40℃,閥前壓力p1=150kPa,閥后壓力p2=105kPa,圓整后的流量系數(shù)Kv′=600,流量特性為線性,可調(diào)比R=30。
文獻[5]中,非阻塞流流量系數(shù)Kv的計算式為:
(1)
式中 Qg——氣體標準體積流量,Nm3/h;
T1——閥門入口氣體的絕對溫度,T1=313K;
X——壓差比,X=(p1-p2)/p1=(150-105)/150=0.3;
y——膨脹系數(shù),y=0.85;
Z——壓縮系數(shù),Z=1.2;
ρN——氣體在標準狀態(tài)(273K,101.3kPa)下的密度,kg/Nm3。
代入以上數(shù)據(jù),得到:
Kv=0.044Qg
(2)
調(diào)節(jié)閥放大系數(shù)m為:
m=R/[(1/L)(R-1)+1]=1.94
(3)
m=Kv′/Kv計
(4)
Kv計=600/1.94=309.3
式中 Kv計——不同開度下的計算流量系數(shù);
1/L——相對行程,即開度,調(diào)整生產(chǎn)負荷時1/L=50%。
當開度為50%時,通過副線調(diào)節(jié)閥的氣體量,由式(2)可得:
Qg=309.3/0.044=7030Nm3/h
轉(zhuǎn)換成實際工況后,Qg=5443Nm3/h。
根據(jù)文獻[6],羅茨風機消耗的電功率Pw為:
Pw=pQ/η
(5)
式中 p——風機出口風壓,實際工況下p=50kPa;
Q——風量,m3/s;
η——風機效率,η=60%。
根據(jù)式(5),通過副線調(diào)節(jié)閥的氣體量折算電動機的功率為:
Pw=50×5443/3600/0.6=126kW
則α=126/560×100%=0.223×100%=22.3%。
變頻改造前后輸入側(cè)電氣計量結(jié)果見表1。
表1 變頻改造前后輸入側(cè)電氣計量結(jié)果
羅茨風機變頻改造前后的有功功率差ΔP=380-210=170kW,變頻器自身損耗2%,實際節(jié)省的電功率為170×98%=166.6kW,實際節(jié)電率為166.6/560×100%=0.298×100%=29.8%。改造后的功率因數(shù)cosΦ=0.97,無功功率52.6kVar,遠小于改造前的411kVar。
生產(chǎn)負荷的調(diào)整是化工生產(chǎn)經(jīng)濟運行經(jīng)常面臨的問題,盡管可以采用更換低功率電機等其他方法,但對于如此高的節(jié)電率,變頻技術在節(jié)能和調(diào)整負荷方面是具有顯著優(yōu)勢的。
此次對煤氣機羅茨風機進行變頻改造后,提高了功率因數(shù),降低了無功功率,提高了節(jié)電率。同時,羅茨風機實現(xiàn)了軟啟動,減少了對電網(wǎng)的沖擊。轉(zhuǎn)速降低后,電機和風機的使用壽命得以延長。變頻器投入運行后,副線調(diào)節(jié)閥關閉,節(jié)電效果與變頻改造后電機輸入側(cè)電度計量較為接近。
[1] 高兆益.變頻調(diào)速技術在化工企業(yè)節(jié)能技術中的應用[J].化工自動化及儀表,2012,39(6):814~816.
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[4] 馮東升,張金輝,張智華.羅茨風機的變頻改造節(jié)能分析[J].電機與控制應用,2010,37(8):43~46.
[5] 吳國熙.調(diào)節(jié)閥使用與維修[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008:67~119.
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張廣軍(1969-),工程師,從事化肥廠電氣、儀表的管理工作,zhanguangjun@21cn.com。
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1000-3932(2017)05-0507-02
2016-11-25,
2016-12-22)