張宏軍
摘 要:羊二莊油田一斷塊是典型的邊底水十分活躍的塊狀砂巖構(gòu)造油氣藏,目前已經(jīng)進(jìn)入高含水采出階段,應(yīng)利用現(xiàn)有井網(wǎng)條件,采取堵水技術(shù),控制由于底水錐進(jìn)引起的油井含水上升速度,減緩產(chǎn)量遞減,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)。通過總結(jié)前期封堵工作經(jīng)驗(yàn),開展了油藏地質(zhì)特征的再認(rèn)識工作,研究應(yīng)用了以W964無機(jī)固相化學(xué)封堵及復(fù)合堵水為主的技術(shù),經(jīng)過礦場實(shí)踐 ,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計要求,取得較好的增產(chǎn)效果。
關(guān)鍵詞:底水封堵技術(shù);羊二莊油田;高含水期;油藏開發(fā);應(yīng)用研究
1 油藏概況
羊二莊油田一斷塊明三5是該油田的主力開發(fā)單元,屬半邊背斜的穹隆構(gòu)造。油藏含油面積3.39km2,開發(fā)儲量759×104t ,可采儲量410×104t ,原始油水界面1645m,油水體積比1:1000。該油藏油層平均有效厚度12.7m,地層原始水平滲透率5053×10-3μm2 ,孔隙度32% ,含油飽和度65% ,原油物性為低凝(凝固點(diǎn)- 14℃)、高粘(地下原油粘度22mPa·s)。該油藏于1974年投入開發(fā),到1996年底就已進(jìn)入高含水的高采出階段,綜合含水95%以上 ,可采儲量采出程度已達(dá)89.4%,開發(fā)過程中暴露出的主要矛盾是油井含水上升快,產(chǎn)量遞減幅度大。
2 油藏開發(fā)中堵水情況
據(jù)統(tǒng)計,該斷塊自投產(chǎn)以來,截至1996年7月,先后用水泥砂漿、化學(xué)堵劑、懸浮水泥漿等辦法,實(shí)施堵水共19井次,有效10井次,有效率52. 6% ,平均有效期504d,累計增油4.85×104 t。可分為三個階段:
①第一階段。從1976年至1981年,選用水泥砂漿堵水,共計實(shí)施6井次,有效率100% ,平均單井日增油17.5t ,平均有效期800d,累計增油4.5×104 t。②第二階段。從1988年到1992年,先后采用了水玻璃、PG- 510、TDP- 02等化學(xué)堵劑堵水,實(shí)施6 井次,有效1井次, 有效率僅為16% , 有效期182d,累計增油286t。③第三階段。從1993年到1996年,采用了懸浮水泥漿堵水,實(shí)施7井次,有效3井次,有效率為42.8% ,平均有效期256d,累計增油2650t。
從該油藏堵水歷程可看出,開發(fā)中后期對于堵劑的性能、劑量等方面提出更高的要求,而現(xiàn)行的堵水工藝由于堵劑用量小,性能不夠強(qiáng)等因素造成堵水成功率低、高效穩(wěn)產(chǎn)期短、增產(chǎn)量低、效果不理想。因而,選擇性能強(qiáng)的堵劑,是封堵該油藏底水上錐的主要方法。
3 底水油藏開發(fā)封堵技術(shù)
3.1 W964無機(jī)固相化學(xué)封堵技術(shù)
結(jié)合油藏地質(zhì)特征及前期堵水的工作經(jīng)驗(yàn),開發(fā)了以W964堵劑為主的無機(jī)固相化學(xué)堵水技術(shù),封堵明三5底水上錐,經(jīng)過1年的礦場試驗(yàn),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
3.1.1 主要機(jī)理
堵劑選擇無機(jī)固相顆粒與脫水劑、緩凝劑、懸浮劑及少許交聯(lián)劑,通過正交優(yōu)選與儲層配伍,利用地面攪拌設(shè)備混合,經(jīng)注入泵注入地層,在油層溫度、壓力條件下,經(jīng)過脫水反應(yīng)形成“橋接堵塞” ,從而堵住水流通道,其中無機(jī)固相顆粒多為酸性無機(jī)鹽,脫水劑多為中性鹽或堿性化合物。
3.1.2 工藝流程
①光油管探井并沖洗至油層頂界10m左右。②管匯試壓25MPa。③測試目的層吸收量。④配制堵劑。其順序?yàn)榍逅?脫水劑-懸浮劑-無機(jī)顆粒-緩凝劑-交聯(lián)劑,并攪拌均勻。⑤由注入泵注入地層,排量控制在10~15m3 /h,爬坡壓力控制在5MPa范圍內(nèi)(以控制在地層破裂壓力以內(nèi)為宜,否則不能再擠入堵劑,應(yīng)立即加深油管反洗井,洗出井筒內(nèi)剩余堵劑)。⑥堵劑擠完后頂替清水至擠堵劑深度,然后加深油管徹底反洗井, 上提管柱至油層頂界以上, 關(guān)井。⑦候凝3d。⑧再測目的層吸收量,并判斷分析堵水是否有效。⑨若堵水有效,則提出堵水管柱,并對目的層上部進(jìn)行重復(fù)補(bǔ)孔(一般為1.5~2m)。
3.2 重復(fù)堵水技術(shù)
隨著油田開發(fā)生產(chǎn)的不斷進(jìn)行, W964無機(jī)固相化學(xué)封堵失效后,含水還會逐漸上升,再次造成產(chǎn)量遞減。為實(shí)現(xiàn)控水穩(wěn)油,繼續(xù)減緩產(chǎn)量遞減,充分發(fā)揮第一次封堵形成的“隔板”作用,在W964無機(jī)固相化學(xué)封堵失效后,采用調(diào)堵PI決策技術(shù),優(yōu)選出以聚合物樹脂凝膠體系為主體的堵劑,對該區(qū)塊進(jìn)行重復(fù)堵水。
3.2.1 工藝技術(shù)特點(diǎn)
①聚合物樹脂凝膠體系易溶于水, 地面粘度低,容易進(jìn)入地層深部,可大劑量施工,并在較大范圍內(nèi)形成封閉,成膠后具有較好的徑向及縱向封堵性。在生產(chǎn)井水錐部位形成高強(qiáng)度隔板,有效阻擋地層水進(jìn)入油井。②封口使用密度為1.6~1.8kg/m3 的超細(xì)水泥封堵,強(qiáng)度高,可保證油井大壓差生產(chǎn)。③前置液及頂替液具有清洗及保護(hù)地層的功能,同時頂替液可有效充填在射孔孔眼位置,防止了射孔段堵塞,施工后不需重復(fù)補(bǔ)孔,即可直接下泵生產(chǎn)。④采用TP-1智能調(diào)堵裝置,連續(xù)控制注入排量與壓力。⑤采用調(diào)堵自動數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),全過程跟蹤監(jiān)測注入壓力、排量及表皮因子隨時間的動態(tài)變化。⑥采用強(qiáng)度段塞注入,操作方便,性能穩(wěn)定。
4 結(jié)論
對于底水油藏的治理,欲提高開發(fā)效果,工程地質(zhì)必須緊密結(jié)合,充分利用各種技術(shù)手段,精細(xì)構(gòu)造研究,摸清儲層特征,搞清剩余油分布,使工程施工選井減少盲目性與風(fēng)險性。堵后生產(chǎn)盡量采取小壓差生產(chǎn),既可延長堵水有效期,增加經(jīng)濟(jì)效益,又可減緩底水上錐速度。
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