吳雪峰,徐萍
(陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710200)
發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪殼開裂分析及改進(jìn)
吳雪峰,徐萍
(陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710200)
通過(guò)對(duì)某大客戶頻發(fā)失效的飛輪殼進(jìn)行理化分析,及與其他主機(jī)廠的上裝約束對(duì)比,確定造成其開裂的主要原因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)強(qiáng)度和上裝約束不足。通過(guò)結(jié)構(gòu)提升和上裝改進(jìn),效果較好。
飛輪殼;斷裂;上裝約束
Abstract:From the flywheel cover of the main customers frequent failure by physical and chemical analysis, and compared with others fastening, the main causes were weak design strength and lack of special truck loading. Through the improvement of construction and constraints on the truck, the effect is very well.
Keywords: flywheel cover; failure; constraints on the truck
CLC NO.: U467 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)18-185-02
某大客戶使用的重卡專用車發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪殼斷裂問(wèn)題頻發(fā),部分車輛更換后行駛一月再次失效更換,在其他車型未有反饋。飛輪殼安裝于發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱之間,起連接機(jī)體、防護(hù)和載體的作用。發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪殼斷裂后,將嚴(yán)重影響發(fā)動(dòng)機(jī)甚至車輛的整體穩(wěn)定性。
圖1 發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪殼失效位置
圖2 飛輪殼裝配位置
1.1.1 斷裂位置及宏觀斷口
圖3 失效件局部形貌
失效的飛輪殼外觀形貌見(jiàn)圖 3。起動(dòng)機(jī)固定孔為三點(diǎn)近呈直角分布,斷裂后僅存一條螺栓孔,如圖1箭頭所示,局部形貌見(jiàn)圖 3(a)。斷口邊緣無(wú)宏觀塑性變形,斷口上未見(jiàn)疏松、夾雜等鑄造缺陷。且有圖中A、B、C所示三條裂紋,飛輪殼內(nèi)側(cè)有D、E兩條裂紋(詳見(jiàn)圖2)。裂紋主要集中在飛輪殼圓弧面和加強(qiáng)筋處,C處加強(qiáng)筋部位存在1處貫穿橫截面的裂紋。
1.1.2 斷裂處尺寸測(cè)量
起動(dòng)機(jī)固定孔處F部位的厚度約為3mm,G部位的厚度約為7mm,H部位的厚度約為12mm。
1.1.3 基體硬度
開裂零件基體硬度平均為186HBW5/750。
1.1.4 化學(xué)成分檢查
失效零件材質(zhì)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。
表1 零件的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%)
1.1.5 金相檢查
在飛輪殼開裂處附近進(jìn)行微觀檢查。該零件石墨形態(tài)可評(píng)為A型,石墨長(zhǎng)度可評(píng)為4級(jí),見(jiàn)圖4;基體組織為片狀珠光體,珠光體含量可評(píng)為珠98,未見(jiàn)碳化物和磷共晶,見(jiàn)圖4。
圖4 金相形貌
1.1.6 理化分析結(jié)果
(1)開裂零件的化學(xué)成分、金相組織、硬度均無(wú)異常;
(2)鑄件強(qiáng)度不足,在起動(dòng)機(jī)的震動(dòng)下受力薄弱,在載荷沖擊作用下易發(fā)生開裂。
1.2.1 整車上裝分析
圖5 上裝連接方式
調(diào)查發(fā)現(xiàn),該客戶上裝與車架存在連接螺栓松動(dòng),偏移及上裝定位位置不一致問(wèn)題(如圖5),導(dǎo)致車輛運(yùn)行時(shí)車架受力不均,上裝傳遞到車架的振幅增加,極易發(fā)生早期大應(yīng)力下開裂。部分車輛上裝緊固螺栓發(fā)生偏移,說(shuō)明約束不足,這與飛輪殼開裂有直接聯(lián)系。
1.2.2 對(duì)標(biāo)其他主機(jī)廠上裝方式
對(duì)比其他主機(jī)廠上裝方式,除連接螺栓數(shù)量明顯高于該主機(jī)廠,且車架和上裝之間有限位裝置,緊固性及可靠性明顯高于該客戶,如圖6。
圖6 其他主機(jī)廠上裝約束
對(duì)供應(yīng)商的發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪殼結(jié)構(gòu)進(jìn)行加強(qiáng)優(yōu)化,在壁厚薄弱處增加多處加強(qiáng)筋。
圖7 飛輪殼加強(qiáng)
與上裝用戶技術(shù)部門協(xié)定上裝與底盤連接優(yōu)化方案,通過(guò)電瓶箱外移,優(yōu)化前簧左右支架、SCR箱過(guò)渡支架,分氣接頭支架,預(yù)留布置騎馬螺栓;通過(guò)對(duì)燃油管路優(yōu)化和進(jìn)氣管路優(yōu)化,預(yù)留副車架安裝空間。
圖8 預(yù)留上裝緊固空間,增加約束
飛輪殼加強(qiáng)切換后,上裝約束同時(shí)體現(xiàn),未發(fā)現(xiàn)同類斷裂現(xiàn)象,改進(jìn)效果顯著。
1)飛輪殼成分、金相均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,造成其開裂的主要原因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)強(qiáng)度不足,其次為上裝約束不足。
2)通過(guò)零部件結(jié)構(gòu)的加強(qiáng)和上裝的改善,確定改進(jìn)后的方案,改進(jìn)后改善結(jié)果顯著。
Failure analysis and improvement of engine support
Wu Xuefeng, Xu Ping
( Shaanxi Heavy Automobile Co. LTD, Shaanxi Xi'an 710200 )
U467 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7988 (2017)18-185-02
10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.18.064
吳雪峰,就職于陜西重型汽車有限公司。