詹曉東+彭浦+高長霞
摘要:復(fù)合型稠油助產(chǎn)劑,原油與水形成O/W型乳化體系,使期間形成水膜與水膜之間的摩擦,達到降低粘度,降低粘阻,達到提高采收率的目的。
關(guān)鍵詞:井筒降粘 復(fù)合型乳化體系 潤濕性反轉(zhuǎn)、減阻
一、引言
我國稠油油田資源豐富、分布廣。而我國常規(guī)的采油方法已經(jīng)很成熟,而油田增產(chǎn)就得采用非常規(guī)的方法開采。特別是對稠油的開采,稠油一般含瀝青質(zhì)、膠質(zhì)多,是造成原油粘度高的根本原因。采油注蒸汽開采以降低粘度,但是到井筒時,由于溫度下降,粘度增高,就不易能過井下泵設(shè)備抽到地面,由于粘度增高,油井負荷增大,地面設(shè)備易損壞,因此影響油井的產(chǎn)量。本文主要是采用復(fù)合型乳化降粘體系來降低井筒的原油粘度,提高流度,達到提高產(chǎn)量的目的。
二、理論依據(jù)
井筒降粘助稠油舉升:勝利油田位于山東省東營市河口區(qū)與東營市利津縣之間,構(gòu)造位置位于東營凹陷南斜坡斷鼻帶北部,處于汀羅鎮(zhèn)、六合鄉(xiāng)的交匯處。羅36區(qū)塊位于勝利油田的北部。該區(qū)塊含油面積廣,地質(zhì)儲量1787萬噸,是含油層系多、油稠、出砂嚴(yán)重、油水關(guān)系復(fù)雜的普通稠油油藏。
羅36油區(qū)的最大特色即為全國有名的油稠,現(xiàn)在主要以電加熱的方式開采,特稠油井輔以電加熱系統(tǒng),改善原油在井筒的流動性,但能耗十分巨大。為了驗證降粘劑在井筒降粘方面的實際使用效果,探索最合理的加藥劑方式及藥劑用量,我們選擇了羅36-13井作為試驗井,通過全面對比該井使用藥劑前后的液量、工況及能耗,考察該降粘劑在稠油井降粘方面的使用性能。
1.試驗井:C13-P60。該井于2012.2月轉(zhuǎn)抽開,目前生產(chǎn)層為孔店,油層深度為1543.38-1830.35m。機型為600皮帶機,電機為22kW普通電機,采用智能中頻電加熱系統(tǒng)。
2.工藝原理:
在復(fù)合型稠油助產(chǎn)劑的作用下,原油與水形成O/W型乳化體系,使稠油在舉升過程中,把原油流動時油膜與油膜之間的摩擦變?yōu)樗づc水膜之間的摩擦,粘度和摩擦阻力將會大幅度降低;同時,在藥劑的作用下,會產(chǎn)生潤濕降阻作用,破壞油管或抽油桿表面的稠油膜,使其表面潤濕性反轉(zhuǎn)變?yōu)橛H水性,形成連續(xù)的水膜,減小舉升及抽吸過程中原油流動的阻力,來達到降粘減阻的目的。
3.試驗方法及步驟:
將本降粘藥與水(摻水)混合成為一定濃度的藥劑溶液,在油套環(huán)空注入井下;藥劑溶液與稠油及水混合后,再被泵吸入排出,送至井口。由于藥劑溶液、水已經(jīng)與稠油在泵的作用下,充分混合,形成了一個相對穩(wěn)定的o/w乳化體系,使稠油在舉升過程中的粘度大大降低,因而使得阻力減小,產(chǎn)量增加。
將復(fù)合型稠油助產(chǎn)劑加入藥劑槽中,定量泵將其定量加入到油套環(huán)空中;該泵可精確控制藥劑的加入量,試驗中應(yīng)隨工藝情況調(diào)整藥劑的注入量;站外來的用于原油輸送的熱水,分出一個支路,經(jīng)熱水表計量后,也一同進入環(huán)空。進入的熱水、藥劑與地層滲流出的油水,一同進入到抽油機泵中,在泵的作用下,充分混合,即可形成粘度較低的乳化體系,被舉升至地面。
第一階段:2012.5.5日開始加藥劑,加劑方式為24小時不間斷式從井筒滴入,藥劑量為采液量的1.0%,熱水的加入量按藥劑量的3 倍,加入藥劑為期兩周,密切跟蹤該井液量、工況、電機電流變化。
第二階段:降低該井參數(shù),逐步下調(diào)電加熱電流,密切觀察該井液量、工況、電機電流以及生產(chǎn)情況,防止出現(xiàn)光桿緩下。
第三階段:將電加熱電流降至維持正常生產(chǎn)的最低值并視油井生產(chǎn)狀況論證停止電加熱的可行性,持續(xù)跟蹤觀察至試驗結(jié)束。
4.試驗過程
(1)2012.5.5日開始加藥劑,加劑方式為24小時不間斷式從井筒滴入,至5.10日該井的液量由5.3日的14.9t/d升至27.0t/d,增加近一倍,含水由又62.5%升至64.1%,變化不明顯,而工況明顯變好,由之前的嚴(yán)重供液不足轉(zhuǎn)為輕微工業(yè)不足。
(2)5.11日上午該井量化25.8t/d,含水64.5%;下午量油不出,憋壓不起,測功圖顯示為嚴(yán)重供液不足。 5.11日晚反洗井后憋壓正常,5.12日液化28.2t/d,功圖均基本正常。此后幾天液量在14.1t/d至28.5t/d,變化比較大。
(3)5.18日該井再度不出,中午調(diào)參,由之前的1.5次/分下調(diào)至1次/分,5.19日至5.23日液量在14.4至17.7之間,較為穩(wěn)定,含水也一直在65%左右,工圖為輕微供液不足。
(4)鑒于該井生產(chǎn)情況已趨于穩(wěn)定,5.21日該井電加熱電流由之前的80A下調(diào)至60A,液量及工況無明顯變化,計劃繼續(xù)下調(diào)電加熱電流。
5.階段性試驗結(jié)果:
而對比該井加藥機前后的電機電流,呈緩慢的下降趨勢
6.試驗結(jié)論
(1)該井加降粘劑后初期液量增加近一倍,在下調(diào)參數(shù)后液量仍能達到調(diào)參前的液量,效果顯著。對于高粘度稠油井使用該降粘劑改善原油在井筒的流動性,增加產(chǎn)量及減少電加熱電量的方法是可行有效的。
(2)實驗的第二階段,該井電加熱的日電量由之前的730 kW·h降至550 kW·h,而這只是降低電加熱電流的第一步,還擁有較大的下調(diào)潛力。
(3)該井在試驗階段兩次量化不出,主要是因為井筒加入降粘劑后油套環(huán)空的原油與水及降粘劑形成流動性好的乳化體系,并被迅速吸入泵筒,導(dǎo)致該井嚴(yán)重供液不足而反復(fù)不出,在下調(diào)參數(shù)后,此問題得以解決。至實驗的最后階段,該井液量極不穩(wěn)定且間歇性出液,對比本周期及前兩個周期我們可找到答案:
綜合對比該井實驗前的生產(chǎn)狀況及近況,我們可發(fā)現(xiàn)C13-P60的地層供液能力較之前已明顯下降,而對比前兩個周期同期累液情況,我們可初步判斷該井已到周期中后期,該井也于7月進入第六周期。
7、建議使用方法:
盡管該實驗未達到預(yù)期效果,但還是給予我們很多有益的啟示:
(1)該稠油助產(chǎn)劑如果在供液能力更好的稠油井使用在增產(chǎn)方面的前景相當(dāng)樂觀,推薦在供液能力較好的井如轉(zhuǎn)抽前期,沉沒度在300-500m,使用該降粘劑能取得更好的應(yīng)用效果;
(2)推薦在蒸汽吞吐過程中的注蒸汽階段加入該降粘劑,運用蒸汽攜帶降粘劑的方法使降粘劑進入地層,充分降低原油粘度,增加原油流動性。
參考文獻:
[1]萬仁溥主編.采油工程手冊.北京.石油工業(yè)出版社,2000 .
[2]鄒艷霞主編.采油工藝技術(shù).北京.石油工業(yè)出版社,2006.endprint