(中國石油長慶石化公司 陜西 咸陽 712000)
連續(xù)重整裝置銨鹽結(jié)晶分析及處理
王煜
(中國石油長慶石化公司陜西咸陽712000)
本文通過分析長慶石化60萬噸/年連續(xù)重整裝置銨鹽結(jié)晶的現(xiàn)象及其原因,并參考其他煉廠連續(xù)重整裝置銨鹽結(jié)晶的解決方案,制定出相應(yīng)的解決處理方法。
連續(xù)重整;銨鹽結(jié)晶;注水
(一)預(yù)加氫反應(yīng)系統(tǒng)流程簡介
在整個反應(yīng)系統(tǒng)里,從罐區(qū)來的直餾石腦油在預(yù)加氫反應(yīng)器R-101中經(jīng)過加氫精制反應(yīng)后,反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)過預(yù)加氫進料換熱器E-101A-D管程與殼程的進料換完熱后,再經(jīng)過預(yù)加氫反應(yīng)產(chǎn)物空冷器A-101冷凝至35℃后進入預(yù)加氫反應(yīng)產(chǎn)物氣液分離器V-103,然后經(jīng)過預(yù)加氫循環(huán)氫壓縮機入口分液罐V-104分液后進入預(yù)加氫循環(huán)氫壓縮機K-101。
(二)連續(xù)重整裝置銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象
在操作過程中發(fā)現(xiàn)汽提塔回流罐V-105壓力突然上升,由正常操作時的1.08±0.05Mpa,最高上升到1.20Mpa,頂部燃料氣去脫硫裝置的自控閥PIC-1010開度一直增加,最終開度100%,然而流量FI-1014從平常的450Nm3/h左右,下降到150Nm3/h左右。
(三)其他廠連續(xù)重整裝置銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象
在操作中發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫壓縮機K-101出口壓力由正常的2.98Mpa逐步上升到3.1Mpa,預(yù)加氫系統(tǒng)補氫量FI-11401逐步上升(大約上升500Nm3/h),補氫閥PV-1101逐步開大,而循環(huán)氫流量FI-10903卻明顯下降(大約下降40000Nm3/h),且預(yù)加氫反應(yīng)進料經(jīng)E-101換熱后進料溫度TI-10901下降,預(yù)加氫反應(yīng)加熱爐F-101瓦斯量FIC-11701增加,熱負荷明顯上升,爐膛溫度上升50℃以上。
另外惠州煉化連續(xù)重整裝置重整部分脫戊烷塔頂管線也發(fā)現(xiàn)銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象。其表現(xiàn)為脫戊烷塔回流罐液位大幅度波動,塔頂回流量大幅波動,造成塔頂溫度、塔頂壓力和塔底溫度也隨之大幅度波動[1]。
(四)銨鹽結(jié)晶原因分析
銨鹽的主要成分為NH4+、S2-和Cl-,這是由于原料中含有較多的硫化物和氮化物,他們在加氫精制反應(yīng)中分別生成H2S和NH3,在低溫下會生成NH3HS及(NH3)2S約在100℃下析出晶體。經(jīng)過加氫精制反應(yīng)后的石腦油中和系統(tǒng)的循環(huán)氫中含有的HCl與氨接觸產(chǎn)生NH4Cl在溫度低于200℃時會結(jié)晶沉積下來,而NH4Cl、NH3HS和(NH3)2S結(jié)晶后會附著在管壁上,逐漸堵塞管束[2]。
連續(xù)重整裝置預(yù)加氫進料換熱器E-101操作參數(shù)如表1-1所示:
表1-1 預(yù)加氫進料換熱器操作參數(shù)
從表中可以看出,預(yù)加氫進料換熱器B和D管程出口溫度都在200℃以下,具備銨鹽結(jié)晶的條件,另外預(yù)加氫反應(yīng)產(chǎn)物空冷器A-101冷前溫度為35℃左右,也具備銨鹽結(jié)晶的條件,雖然設(shè)計時在E-101B和D的管程出口以及A-101的入口設(shè)置三個注水點,目的是為了洗滌產(chǎn)物中生成的銨鹽,但在連續(xù)重整剛投入生產(chǎn)時水洗水的總注入量不到800kg/h,不足以充分洗盡生成的銨鹽,所以銨鹽會在這些部位結(jié)晶而堵塞管線。另外脫氫精制反應(yīng)后的雜質(zhì)會溶解在石腦油中隨著石腦油進入汽提塔中,最終進入汽提塔回流罐,而這里的溫度為25℃左右,也會發(fā)生銨鹽結(jié)晶堵塞管線的現(xiàn)象。
(一)預(yù)加氫進料換熱器E-101發(fā)生銨鹽結(jié)晶的影響
預(yù)加氫進料換熱器管程的出口溫度低于200℃,滿足銨鹽結(jié)晶的條件。銨鹽結(jié)晶后會附著在換熱器的管壁上,逐漸堵塞管束,并影響換熱效果。
另外,銨鹽結(jié)晶堵塞管線,阻礙了循環(huán)氫氣的流動,導(dǎo)致循環(huán)氫流量下降,致使預(yù)處理反應(yīng)器床層溫度上升,如果催化劑床層溫度過高,會使催化劑的焦炭生成速率增加,損害催化劑的活性。
(二)汽提塔回流罐V-105頂部管線銨鹽結(jié)晶的影響
銨鹽在汽提塔回流罐V-105頂去燃料氣脫硫裝置的管線中發(fā)生結(jié)晶,堵塞管線,直接會導(dǎo)致V-105的壓力PIC-1010上升,如果不及時處理,可能會導(dǎo)致V-105的安全閥起跳;汽提塔回流罐壓力突然升高還會導(dǎo)致汽提塔的操作壓力升高,致使汽提塔的熱量平衡和相平衡被打破,嚴重影響汽提塔的正常操作;除此之外,汽提塔中加氫精制反應(yīng)后生成的雜質(zhì)難以通過汽提塔頂部外甩脫除,會隨著精制石腦油進入重整反應(yīng)部分,毒害重整催化劑,腐蝕設(shè)備。
(三)脫戊烷塔C-201頂管線銨鹽結(jié)晶的影響
汽提塔中未能脫除的雜質(zhì)隨著精制石腦油進入重整反應(yīng)部分和分餾部分,導(dǎo)致銨鹽在脫戊烷塔C-201頂部管線內(nèi)結(jié)晶。這樣會使脫戊烷塔C-201的操作壓力升高,塔內(nèi)的輕組分難以從塔頂餾出,會隨著C5+進入苯抽提系統(tǒng),從而加大了苯抽提系統(tǒng)的負荷;其次,由于C-201的壓力是通過液化氣吸收罐V-207控制的,C-201壓力的波動會導(dǎo)致V-207壓力波動,從而導(dǎo)致整個燃料氣管網(wǎng)壓力的波動;如果銨鹽結(jié)晶嚴重堵塞管線,會使C-201壓力持續(xù)升高,最終導(dǎo)致塔底重沸器聯(lián)鎖停車,塔頂?shù)陌踩y起跳,嚴重影響正常操作。
(一)增加預(yù)處理水洗水的注入量
增大預(yù)處理水洗水注入的總流量,從開始的800 kg/h,提升到3300 kg/h,以保證生產(chǎn)的銨鹽能洗盡。
(二)多注入新鮮的除鹽水
多注入新鮮的除鹽水,減少或者不用循環(huán)洗滌水,這樣能減少銨鹽在水洗水循環(huán)系統(tǒng)中的累計,從而減少銨鹽的結(jié)晶。
(三)嚴格控制原料油中的硫、氯和氮的含量
由于預(yù)處理部分的原料油是常壓直餾石腦油,里面有含硫、氯和氮的雜質(zhì),這些雜質(zhì)經(jīng)過加氫精制反應(yīng)后生成的H2S、HCl和NH3會化合生成銨鹽,所以要嚴格控制原料油中硫、氯和氮的含量,定期對原料油進行化驗分析,如發(fā)現(xiàn)超標(biāo),立即匯報區(qū)塊進行處理。
(四)從預(yù)加氫氣液分離器V-103頂脫除部分H2S
可以將預(yù)加氫氣液分離器頂部去干氣脫硫裝置的自控閥HV-1003開上2%左右,這樣可以脫除循環(huán)氫系統(tǒng)中的部分H2S氣體,從而減少了銨鹽結(jié)晶。
結(jié)論
(1)預(yù)加氫銨鹽結(jié)晶物的主要成分是NH4Cl、NH3HS和(NH3)2S,它們的形成是由于原料中的N、Cl、S等雜質(zhì)經(jīng)過預(yù)加氫精制反應(yīng)后的生成物NH3、HCl和H2S相互化合生成。這些生成物會在一些操作溫度較低的部位發(fā)生銨鹽結(jié)晶,從而堵塞管線,影響正常操作。
(2)通過增大預(yù)處理水洗水的注入量,能夠有效地抑制銨鹽的結(jié)晶。預(yù)處理水洗水的注入量從800 kg/h提升到3300 kg/h后,各處再沒有發(fā)生銨鹽結(jié)晶堵塞管線的現(xiàn)象,各操作參數(shù)正常。
(3)任何部位發(fā)生銨鹽結(jié)晶后都會對正常的生產(chǎn)和操作造成重大影響,所以平時要做好監(jiān)控工作。需定期從預(yù)加氫反應(yīng)產(chǎn)物氣液分離器V-103脫水包處取樣,化驗分析其中的NH4+、S2-和Cl-含量,如發(fā)現(xiàn)超標(biāo),立即采取相應(yīng)的措施,防止銨鹽結(jié)晶。
[1]李江山主編.連續(xù)重整裝置基礎(chǔ)知識.(第1版).惠州:中海油惠州煉油分公司,2007:10—18.
[2]黃曉文.加氫裝置高壓換熱器銨鹽結(jié)晶原因分析及對策[J].煉油技術(shù)與工程,2007,37(4):3—4.
[3]王志坤.重整裝置預(yù)加氫反應(yīng)產(chǎn)物換熱器腐蝕原因分析[J].石油和化工設(shè)備,2006(6):1—2.
王煜(1989.02-),男,漢族,新疆阿拉爾人,本科,助理工程師,畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東),就職于中國石油長慶石化公司,研究方向連續(xù)重整。