丁勝利,房志琦,溫春普,吳雨辰,韓春良
(河鋼集團(tuán)承鋼公司 棒材事業(yè)部,河北 承德 067000)
由于螢石的主要成分是CaF2,使其具有熔點低且與CaO、CaSiO3生成低熔點共晶物質(zhì)的特征,故傳統(tǒng)的LF爐外精煉工藝大多采用螢石作為助熔劑進(jìn)行造渣。但是,螢石會與渣中的多種氧化物反應(yīng),生成含氟氣體,嚴(yán)重污染環(huán)境、侵蝕設(shè)備和損害人員健康[1-2]。螢石的化渣助熔作用會隨著含氟氣體的揮發(fā)而逐漸失效,因而螢石的化渣助熔作用時間短,不利于爐渣穩(wěn)定,影響冶煉順利進(jìn)行。此外,含CaF2的爐渣會對鋼包耐材產(chǎn)生嚴(yán)重的侵蝕,降低鋼包的使用壽命,增加鋼鐵企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)[3-6]。
為了降低生產(chǎn)成本,提高鋼包使用壽命,減少對環(huán)境和人身健康的危害,河鋼承鋼改進(jìn)了現(xiàn)行的造渣工藝,在100 t LF爐上進(jìn)行了鐵礬土代替螢石造渣的試驗,經(jīng)過多爐次的試驗研究,獲得了較好的效果,現(xiàn)已成功投入使用。
通過相關(guān)文獻(xiàn)和CaO-Al2O3相圖可知(見圖1),增加爐渣中的Al2O3含量可以促使Al2O3與CaO形成低熔點化合物12CaO·7 Al2O3促進(jìn)化渣[7-8]。鐵礬土Al2O3的含量較高,可達(dá)到45%以上,且鐵礬土中所含有的SiO2和Fe3O4成分都具有很好的助熔效果,所以本實驗選用鐵礬土代替螢石作為助熔劑,通過調(diào)節(jié)鐵礬土的加入量,將渣中的CaO與Al2O3控制在以低熔點的鋁酸鈣12CaO·7 Al2O3為主體相范圍內(nèi)。12CaO·7 Al2O3在CaO-Al2O3相圖中的位置如圖1所示。由圖1可知,12CaO·7 Al2O3的熔點為1 362℃比螢石的熔點1 371℃要低,且這種化合物所具有的多孔疏松結(jié)構(gòu),使其更易于熔解,同時可作為促進(jìn)渣中其它組分熔化的熔劑,使精煉渣的總體熔點下降。因此用本方法造的精煉渣具有熔點低的特性,有利于精煉渣的快速形成,提高冶煉效率和效果。
圖1 CaO-Al2O3相圖
CaO-Al2O3-SiO2-MgO渣系的硫的分配系數(shù)和硫容量之間存在下列關(guān)系[7,9]:
lgω((S))/ω([S])=-770/T+1.30+lgCS-
lga[o]
(1)
爐渣的脫硫能力可以根據(jù)式(1)進(jìn)行計算,爐渣的硫容量CS可以根據(jù)式(2)~(4)渣鋼間的平衡反應(yīng)來計算。
[S]+(O2-)=(S2-)+[O]
(2)
lgCS=12.6Λ-12.3
(3)
Λ=XAΛA+XBΛB+…
(4)
可知渣的硫容量取決于渣的組成,渣的脫硫能力是光學(xué)堿度Λ、溫度和鋼水氧化性a[o]的函數(shù)。
精煉渣要具有一定的脫氧能力,不僅要考慮鋼中溶解氧,還要考慮鋼液中脫氧產(chǎn)物的去處。精煉渣脫氧能力的大小可用式(5)進(jìn)行計算[10]。
ω(TO)=-744.17+2 138.39Λ-1 465.14Λ2
(5)
LF爐精煉渣的泡沫埋弧作用,不僅可以減少鋼液溫度的損失,電弧對包襯的輻射,還能降低鋼液的吸氣量。渣成分的合適配比與適宜的物性是氣-渣能夠充分乳化、增強熔渣儲泡能力的關(guān)鍵。發(fā)泡指數(shù)與光學(xué)堿度的關(guān)系式為[11-12]:
Σ=-79.56+230.50Λ-0.266ω(Al2O3)-
162.80Λ2+0.348Λω(Al2O3)+0.14×
10-3ω(Al2O3)
(6)
根據(jù)以上精煉渣的脫硫、去氧、發(fā)泡能力與光學(xué)堿度的關(guān)系,聯(lián)立式(1)~(6),并將鋼水中的硫含量,全氧含量、白渣等作為優(yōu)化條件,可建成非線性優(yōu)化方程組,對方程進(jìn)行求解可得到精煉渣目標(biāo)成分,如表1所示。
表1 LF精煉爐渣目標(biāo)成分組成 %
用石灰作為渣料,使用鐵礬土作為助溶劑,并且輔以碳化硅、電石和硅鈣粉在LF爐中精煉造渣,所用原料的主要化學(xué)成分如表2~4所示。
整個精煉過程中,每噸鋼中加入石灰量為2~6 kg,加入鐵礬土量為2~4 kg,碳化硅的加入量為0.5~1.5 kg。鋼水到達(dá)LF精煉站后,先將石灰、鐵礬土和碳化硅物料向鋼包內(nèi)加入總量的2/3,其余在加熱過程中視爐渣熔化情況加入;在下降電極前,每噸鋼中加入電石0.2~0.4 kg,然后下降電極進(jìn)行造還原渣精煉,為了確保整個LF精煉過程爐渣發(fā)泡,每噸鋼需使用電石0.5~1.2 kg;在精煉過程中,根據(jù)當(dāng)前爐次的脫硫任務(wù)和爐渣的冶煉狀況,向渣中投入0.2~0.5 kg硅鈣粉(每噸鋼)。
表2 鐵礬土和石灰主要化學(xué)成分 %
表3 硅鈣粉主要化學(xué)成分 %
表4 碳化硅和電石主要化學(xué)成分 %
用上述方法進(jìn)行LF爐精煉生產(chǎn)中,精煉渣表現(xiàn)出熔點低、化渣快,脫氧、脫硫能力強,鋼包內(nèi)襯壽命長等特點,并且爐渣狀況穩(wěn)定,始終處在較好狀態(tài)并能夠保障埋弧精煉的效果。為了驗證該方法造的LF爐精煉渣是否滿足預(yù)設(shè)的渣成分要求,選取了4個具有代表性爐次的精煉渣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果如表5所示。
表5 LF精煉渣成分 %
從表5可以看出精煉渣的成分控制較好,均達(dá)到了表1設(shè)定的目標(biāo)范圍。
隨著人們的不斷開采,螢石資源日益短缺,價格不斷提升,當(dāng)前價格均在1 200元/t以上。鐵礬土由于資源豐富,價格相對便宜(600元/t左右)。使用鐵礬土代替螢石造精煉渣,噸渣成本能降低200~300元。用鐵礬土代替螢石造渣,不僅能夠減輕螢石對鋼包耐火材料的侵蝕,提高鋼包的使用壽命,而且減少了螢石產(chǎn)生的氟化物對除塵設(shè)備、水質(zhì)和人身健康帶來的危害,具有很大的經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益。
1) 鐵礬土能有效的調(diào)整LF爐精煉渣成分,降低爐渣熔點,促進(jìn)化渣。使用鐵礬土代替螢石作為助熔劑造精煉渣的方法是切實可行的。
2) 使用價格低廉的鐵礬土代替螢石造LF爐精煉渣能夠顯著降低生產(chǎn)成本,噸渣成本降低200~300元。
3) LF爐用鐵礬土代替螢石進(jìn)行造渣,能明顯改善操作條件,提高鋼包耐材和除塵設(shè)備的使用壽命,降低對環(huán)境的危害。