孟 松
(中國(guó)石油遼陽石化公司煉油廠,遼寧 遼陽 111003)
30 kt/a硫磺回收裝置開工運(yùn)行分析總結(jié)
孟 松
(中國(guó)石油遼陽石化公司煉油廠,遼寧 遼陽 111003)
主要介紹遼陽石化30kt/a硫磺回收裝置開工運(yùn)行情況。分析裝置運(yùn)行存在的問題,并對(duì)硫磺回收率、尾氣SO2排放進(jìn)行優(yōu)化。
硫回收;運(yùn)行分析;尾氣排放;優(yōu)化
硫磺回收裝置于2010年10月建成,2011年4月投產(chǎn)運(yùn)行。其中硫磺回收設(shè)計(jì)規(guī)模為30kt/a,主要處理焦化、精制、裂化、常減壓酸性水和酸性氣。操作彈性為40%~135%,硫磺回收率達(dá)到99.8%以上,符合GB/T2449-2006中工業(yè)硫磺一等品要求。尾氣SO2排放控制在400 mg/Nm3,符合最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)排放要求。
(1)采用部分燃燒兩級(jí)的Claus工藝,過程氣采用投資省、操作簡(jiǎn)單的兩級(jí)外摻合工藝。
(2)酸性氣燃燒爐采用荷蘭Duiker公司高強(qiáng)度燒嘴,能更好地適應(yīng)酸性氣中雜質(zhì)含量(NH3、烴類)以及操作負(fù)荷變化,提高硫回收率。
(3)酸性氣燃燒爐余熱鍋爐產(chǎn)生1.0MPa低壓蒸汽,用于汽提、再生塔底蒸汽以及裝置伴熱,降低能耗、
(4)一級(jí)反應(yīng)器采用1/3 漏“O2”保護(hù)型催化劑+2/3 大比表積的Al2O3催化劑的裝填方案,二級(jí)反應(yīng)器1/6 漏“O2”保護(hù)型催化劑+5/6 大比表積的Al2O3催化劑的裝填方案。在節(jié)省催化劑投資的前提下,提高催化劑的壽命,同時(shí)提高Claus 段的H2S 轉(zhuǎn)化率。
(5)儀表控制采用DCS 控制系統(tǒng);設(shè)置尾氣在線分析控制系統(tǒng),連續(xù)分析尾氣的組成,在線反饋控制進(jìn)酸性氣燃燒爐空氣量,保證過程氣H2S/SO2為2/1,提高總硫轉(zhuǎn)化率;余熱鍋爐采用“三沖量”控制方案,提高設(shè)備操作可靠性。
圖1 裝置工藝原則流程圖
該裝置的工藝流程圖于圖1。
來自溶劑再生部分的酸性氣進(jìn)入再生酸性氣分液罐分離凝液,然后進(jìn)入酸性氣預(yù)熱器加熱,自酸性水汽提裝置來的汽提酸性氣進(jìn)入汽提酸性氣分液罐分離凝液,上述酸性氣原料分離出的凝液排入酸性液壓送罐由氮?dú)忾g斷壓送至酸性水汽提裝置處理。分離凝液后經(jīng)加熱的再生酸性氣和分離凝液后的汽提酸性氣混合進(jìn)入主燃燒爐。由燃燒爐鼓風(fēng)機(jī)來的空氣經(jīng)空氣預(yù)熱器加熱,進(jìn)入主燃燒爐。
反應(yīng)如下:3H2S+1.5O2=3S + 3H2O + Q
生成的過程氣經(jīng)酸性氣余熱鍋爐放熱發(fā)生1.1MPa 蒸汽后冷卻進(jìn)入一冷,冷卻至170℃并除霧后,液硫從一級(jí)冷凝冷卻器底部經(jīng)液硫封罐進(jìn)入硫池。過程氣經(jīng)一級(jí)摻合閥與爐內(nèi)高溫氣流摻混至240℃進(jìn)入一級(jí)反應(yīng)器,在Claus催化劑作用下,硫化氫與二氧化硫發(fā)生反應(yīng),生成硫磺。
反應(yīng)如下:2H2S+ SO2=3S+2H2O + Q;COS+H2O= H2S+CO2
過程氣經(jīng)二冷冷卻至160℃并經(jīng)除霧后,產(chǎn)生液硫進(jìn)入硫池。過程氣經(jīng)二級(jí)摻合閥與爐內(nèi)高溫氣流摻混進(jìn)入二級(jí)反應(yīng)器,在Claus催化劑作用下,硫化氫與二氧化硫繼續(xù)發(fā)生反應(yīng),生成硫磺。反應(yīng)過程氣經(jīng)三冷,冷卻進(jìn)入硫池。尾氣再經(jīng)捕集器(進(jìn)一步捕集硫霧后,進(jìn)入尾氣處理系統(tǒng)。捕集器底捕液硫進(jìn)液 硫池。
在捕集器(256-V-104)出口尾氣管線上設(shè)置尾氣在線分析儀,分析尾氣中H2S/SO2的值,反饋調(diào)節(jié)進(jìn)酸性氣燃燒爐20%的次空氣量,以保證過程氣中H2S/SO2為2∶1,使Claus反應(yīng)轉(zhuǎn)化率達(dá)到最高,同時(shí)提高硫回收率,減少硫損失。
經(jīng)捕集硫霧后的Claus氣在尾氣換熱器中與尾氣焚燒爐后的煙氣換熱升溫,Claus尾氣被加熱至300℃ 左右與外補(bǔ)富氫氣(外補(bǔ)富氫氣由工廠系統(tǒng)供給)混合后進(jìn)入加氫反應(yīng)器。Claus尾氣在加氫催化劑的作用下,SO2、COS、CS2及液硫、氣態(tài)硫等均被轉(zhuǎn)化為H2S。
反應(yīng)如下:SO2+3H2=H2S+2H2O,S8+8H2=8H2S。
過程氣進(jìn)入尾氣蒸汽發(fā)生器發(fā)生0.35MPa 蒸汽后,進(jìn)入急冷。
尾氣在急冷塔內(nèi)利用循環(huán)急冷水降溫。經(jīng)急冷水泵加壓后,經(jīng)酸性水過濾器、空冷及水冷卻器冷卻至40℃后,循環(huán)到急冷塔頂。產(chǎn)生的酸性水送至酸性水汽提部分處理。
急冷后的尾氣離開急冷塔頂進(jìn)入吸收塔,用30%甲基二乙醇胺溶液吸收尾氣中的硫化氫,同時(shí)吸收部分二氧化碳。從塔頂出來的凈化尾氣進(jìn)入尾氣焚燒爐焚燒,由燃料氣流量控制爐膛溫度;尾氣中殘留的硫化氫及其它硫化物完全轉(zhuǎn)化為二氧化硫。焚燒后的煙氣經(jīng)尾氣焚燒爐余熱鍋爐回收熱量后,部分進(jìn)尾氣換熱器與Claus尾氣換熱至210℃經(jīng)煙囪排空。
酸性氣脫硫溶劑采用N-甲基二乙醇胺溶劑,其分子式為(CH2CH2OH)2NCH3,它與硫化氫作用有以下可逆反應(yīng):
2(CH2CH2OH)2NCH3+H2S? [(CH2CH2OH)2NHCH3]2S+Q
[(CH2CH2OH)2NHCH3]2S+H2S?2[(CH2CH2OH)2NHCH3]HS+Q
4.1 操作參數(shù)
操作參數(shù)見表1。
表1 裝置操作參數(shù)
4.2 裝置開工運(yùn)行情況
4.2.1 低負(fù)荷開工措施
在開工初期,上游裝置均在低負(fù)荷條件下運(yùn)行,脫硫裝置再生酸性氣僅達(dá)到1000 Nm3/h。硫磺裝置設(shè)計(jì)采用單區(qū)單火嘴燒氨工藝,在再生1000 Nm3/h酸性氣條件下,硫磺裝置根本達(dá)不到燒氨溫度,同時(shí)過度提高主爐入爐風(fēng)量來提高主爐燒氨溫度,對(duì)系統(tǒng)制硫催化劑硫酸鹽化影響非常嚴(yán)重,大大降低催化劑活性及使用壽命。為此污水汽提裝置開工延后,將酸性水輸送至老區(qū)硫磺裝置進(jìn)行處理。同時(shí)廠積極組織上游臨氫裝置循環(huán)氫脫硫單元開工,將老區(qū)脫硫裝置部分含硫干氣、液化氣引至本裝置處理,當(dāng)再生酸性氣流量達(dá)1500 Nm3/h時(shí),主爐溫度基本達(dá)到燒氨要求(1250℃)。污水汽提裝置開工,含氨酸性氣引入主爐。
4.2.2 裝置低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)
裝置低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)各參數(shù)數(shù)據(jù)見表2。
表2 裝置低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)各參數(shù)
4.2.3 開工過程中遇到的問題及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
問題:開工過程中,主爐、尾爐熄火各一次。
原因:在引入自200萬t/a加氫精制來富氫氣過程中,由于管道內(nèi)存有氮?dú)?,并入燃料氣管網(wǎng)后氮?dú)膺M(jìn)入主爐,尾爐造成熄火,對(duì)開工操作的有序進(jìn)行造成不利影響。
經(jīng)驗(yàn)總結(jié):在以后的引料過程中,操作要平穩(wěn)緩慢,對(duì)可能發(fā)生的不利影響要有足夠的認(rèn)知和預(yù)判,同時(shí)還需加強(qiáng)與上游裝置的溝通協(xié)調(diào)防止此類事情再次發(fā)生。
4.3 裝置運(yùn)行難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施
本裝置應(yīng)用纖維膜脫硫醇技術(shù)對(duì)醇胺法脫硫后焦化液化氣進(jìn)行堿洗;經(jīng)堿洗后液化氣總硫由2000 mg/Nm3降至20 mg/ Nm3,但銅片腐蝕合格率較低。造成銅片腐蝕不合格的原因:一是凈化化后液化氣帶有痕跡水,二是凈化后液化氣夾帶堿液。我們優(yōu)化操作條件將一二級(jí)堿洗罐界位、水洗罐界位下限控制,增加液化氣沉降分離時(shí)間,減少夾帶液滴;稀釋堿液濃度,避免因堿液濃度大,粘度高導(dǎo)致與液化氣不易分離;降低堿液(水洗水)循環(huán)量,防止因循環(huán)量過大,造成纖維絲表面液膜脫落,影響堿洗(水洗)效果;因溶劑反抽提部分未投用,定期置換堿液,避免堿液中二硫化物過多,在堿洗過程中反污染液化氣。上述措施落實(shí)后,液化氣銅片腐蝕合格率達(dá)100%。
5.1 裝置大修改造
在2016年裝置檢修期間對(duì)裝置進(jìn)行改造及優(yōu)化。
5.1.1 凈化水換熱流程改造
在未改造前的生產(chǎn)運(yùn)行中,常減壓裝置回用本裝置凈化水,反映溫度較高,本裝置凈化水入凈化水泵入口溫度大概在50℃左右,在檢修期間,對(duì)凈化水換熱流程進(jìn)行改造。
未改造前流程:
改造后234P204入口溫度在32度左右,溫降明顯,達(dá)到預(yù)期效果,運(yùn)行良好。
5.1.2 234V109、234V208、256V205新鮮水改用凈化水
大修前的生產(chǎn)運(yùn)行中,尾氣水洗罐234V109、原料水水封罐234V208、溶劑緩沖罐水封罐256V205,一直使用新鮮水水封和水洗,用量大概在1.5 t/h,經(jīng)處理后的凈化水完全可以替代新鮮水,改造的目的是貼近當(dāng)前大形勢(shì)下所提倡的節(jié)能減排,開工后運(yùn)行情況良好,達(dá)到預(yù)期效果。
5.1.3 對(duì)裝置未配有新鮮水線的機(jī)泵增設(shè)新鮮水線
機(jī)泵增設(shè)新鮮水線的目的是為了在日后的停工檢修中對(duì)管線內(nèi)物料沖洗,處理提供方便,如有機(jī)泵損壞可以對(duì)泵體內(nèi)物料進(jìn)行水沖洗,為機(jī)泵的日常維修維護(hù)提供方便。
5.1.4 256R101、256R102、256R103靠近入口管線增設(shè)遠(yuǎn)程熱偶
對(duì)反應(yīng)器增設(shè)遠(yuǎn)程熱偶的目的是為了讓?shí)徫徊僮魅藛T更直接更直觀的監(jiān)測(cè)反應(yīng)器入口溫度,有助于對(duì)生產(chǎn)操作進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)行,對(duì)裝置的平穩(wěn)操作,硫收率的提高和延長(zhǎng)催化劑使用壽命和效果都有明顯的提升作用。
5.2 優(yōu)化裝置降低尾氣SO2排放
5.2.1 加強(qiáng)裝置平穩(wěn)操作
要避免操作上酸性氣燒氨不完全,催化劑床層積碳、設(shè)備和管線積硫等問題影響裝置壓力下降。尾氣處理單元的尾氣中氫氣濃度必須大于2%(v),防止加氫反應(yīng)器催化劑硫擊穿。隨著催化劑運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),催化劑活性逐步下降,可適當(dāng)提高催化劑床層溫度。確保催化劑活性,但催化劑床層溫度在任何時(shí)候不得超過設(shè)備的設(shè)計(jì)溫度,裝置停工時(shí)催化劑床層除硫時(shí)嚴(yán)禁過氧操作,以保證催化劑良好活性。加強(qiáng)DCS自控率,必須達(dá)到95%以上。
5.2.2 液硫脫氣改造
液流脫氣的廢氣直接引入尾氣焚燒處理,對(duì)硫磺回收裝置煙氣SO2排放濃度影響較大,可是煙氣SO2排放值增加30%~40%。可采用鎮(zhèn)海石化液流脫氣新工藝:液硫脫氣后廢氣進(jìn)入脫硫罐進(jìn)行除硫,除硫后廢氣引進(jìn)焚燒爐進(jìn)行焚燒,能夠有效降低尾氣SO2排放濃度,廢氣脫氣罐的使用可是SO2濃度降低至200 mg/m3以下。
(1)遼陽石化30 kt/a硫磺回收裝置經(jīng)過長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)指標(biāo)均在可控范圍內(nèi),生產(chǎn)過程中煙道外排煙氣中SO2的量很低,只有307.05 mg/m3(折合115 ppm ),達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并完全符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
(2)Claus加尾氣硫磺總回收率達(dá) 99.88% ,高出設(shè)計(jì)值(99.8%)0.08個(gè)百分點(diǎn);加氫反應(yīng)器床層溫升在10~20℃范圍內(nèi),煙氣實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放;說明該經(jīng)濟(jì)型催化劑裝填方案(一級(jí)反應(yīng)器采用1/3 漏“O2”保護(hù)型催化劑+2/3大比表積的Al2O3催化劑的方案,二級(jí)反應(yīng)器1/6 漏“O2”保護(hù)型催化劑+5/6大比表積的Al2O3催化劑的裝填方案),在裝置負(fù)荷80%條件下,滿足環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求。
(本文文獻(xiàn)格式:孟 松.30kt/a硫磺回收裝置開工運(yùn)行分析總結(jié)[J].山東化工,2017,46(13):85-87.)
2017-04-27
孟 松,男,遼寧遼陽人,本科,研究方向:硫磺回收以及尾氣排放。
X742
B
1008-021X(2017)13-0085-03