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      硫磺回收聯(lián)合裝置開停工過程的操作

      2017-09-11 14:14:22韓彥軍中國石油廣西石化分公司廣西欽州535008
      化工管理 2017年23期
      關(guān)鍵詞:硫磺火炬硫化

      韓彥軍(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)

      硫磺回收聯(lián)合裝置開停工過程的操作

      韓彥軍(中國石油廣西石化分公司,廣西 欽州 535008)

      硫磺回收聯(lián)合裝置于2016年11月1日開始進(jìn)行大檢修前的停工操作,并分別于11月11日20萬噸/年硫磺回收裝置、11月15日6萬噸/年硫磺回收裝置、11月17日700t、600t、260t溶劑和兩套酸性水汽提裝置停工完成交付設(shè)備進(jìn)行檢修,經(jīng)過39天的施工作業(yè),分別于12月15日26萬噸/年硫磺和兩套大溶劑檢修結(jié)束交付生產(chǎn)、12月22日260噸溶劑和兩套酸性水汽提裝置檢修結(jié)束交付生產(chǎn)。

      停工操作;進(jìn)行檢修;開工生產(chǎn)

      硫磺回收聯(lián)合裝置大檢修由撫順工建、中油二建負(fù)責(zé),檢修人員達(dá)470多人,完成常規(guī)檢修326項,技改技措41項,涉及塔器12臺、爐類5座、容器83臺、冷換設(shè)備90臺、反應(yīng)器8臺、機泵115臺、閥門修復(fù)73臺,安全閥拆裝校驗158臺。其中抓住三條主線,全廠二級紅線項目6個酸性水罐防腐為主線,兼顧硫磺三臺余熱鍋爐更換、41臺浮頭換熱器清洗打壓及2臺浮頭式換熱器筒體更換,合理安排時間,安全環(huán)保的按時完成所有項目。精心組織,高質(zhì)量開展檢修前停工方案的專項培訓(xùn)。自2016年9月開始,隨著全廠停工大檢修的臨近,生產(chǎn)四部精心部署、未雨綢繆,為裝置停工檢修做了各項準(zhǔn)備。并對已編制完成的大檢修停工方案、停工操作卡、檢修計劃、系統(tǒng)管線處理方案、停工統(tǒng)籌圖、盲板表等技術(shù)資料打印成冊,下發(fā)至班組操作人員,通過培訓(xùn)考試的方式督促班組人員學(xué)習(xí)。通過培訓(xùn),加深員工對停工過程的理論技能水平,為接下來的綠色安全環(huán)保停工打下堅實的基礎(chǔ)。突破常規(guī),嘗試行業(yè)極限,硫磺回收10%超低負(fù)荷運行,最大限度減少大檢修停工酸性氣放火炬時間。硫磺回收裝置設(shè)計負(fù)荷彈性是30%~110%,正常的停工程序是當(dāng)上游處理量下降,入爐酸性氣負(fù)荷低于30%的設(shè)計操作下限時,此時無法維持正常安全生產(chǎn),需停工,所產(chǎn)酸性氣全部放火炬。但鑒于日益趨向嚴(yán)格的環(huán)保要求,同時生產(chǎn)四部也是本著對停工過程的一次挑戰(zhàn),在11月5日開始,6萬噸/年硫磺回收裝置(設(shè)計滿負(fù)荷是5600m3/h)入爐酸性氣達(dá)到1500m3/h,已低于1600m3/h的30%操作下限,尤其是至6日已低到520 m3/ h,僅達(dá)設(shè)計負(fù)荷的約10%,裝置組經(jīng)過多次開停工的經(jīng)驗積累和數(shù)據(jù)研究分析,通過采用氫氣伴燒、控制夾套伴熱溫度、優(yōu)化硫冷器操作等多項超低負(fù)荷停工措施,一直堅持到7日中午才開始停工。最終實現(xiàn)停工期間裝置多天的超低負(fù)荷運行,極大減少了酸性氣放火炬的時間。此次6萬噸/年硫磺回收裝置的10%超低負(fù)荷運行,相比于傳統(tǒng)常規(guī)停工方法取得重大突破,在國內(nèi)煉廠目前所知的經(jīng)驗中未有所聞,解決了以往傳統(tǒng)停工期間酸性氣長時間放火炬的一大難題,實現(xiàn)了安全、綠色的停工要求,作出了煉廠環(huán)保裝置應(yīng)有的貢獻(xiàn),并為同行業(yè)裝置運行積累了重要的實踐操作經(jīng)驗。開工過程酸性氣僅少量且僅短時間放火炬。2013年硫磺回收裝置檢修后開工,通過溶劑再生裝置的持硫操作,待胺液H2S含量達(dá)到4g/L后,才進(jìn)行升溫引酸性氣入硫磺回收裝置,實現(xiàn)了開工期間酸性氣不放火炬的操作。本次開工,由于6萬和20萬硫磺尾氣加氫催化劑檢修期間需要換劑,因此停工期間進(jìn)行了鈍化操作。開工初期需重新用酸性氣進(jìn)行預(yù)硫化操作,因此本次開工(不同于2013年),需先升溫產(chǎn)生少量酸性氣進(jìn)行預(yù)硫化操作,必然會造成少量酸性氣放火炬的情況發(fā)生。傳統(tǒng)的預(yù)硫化,一般需要48小時的時間。而本次2016年開工,為減少上述預(yù)硫化過程中酸性氣放火炬的時間和總量,裝置組特與廠家制定了優(yōu)化版的預(yù)硫化方案,只進(jìn)行6小時的酸性氣預(yù)硫化,6小時后,改為酸性氣引入制硫反應(yīng)系統(tǒng)(酸性氣停止放火炬),然后利用制硫尾氣進(jìn)行深度預(yù)硫化,這樣既避免了酸性氣放火炬的時間,又保證了催化劑預(yù)硫化的效果。也為以后開工的預(yù)硫化優(yōu)化工作,積累了成功經(jīng)驗。加氫反應(yīng)器精細(xì)操作催化劑鈍化工作。由于6萬噸/年硫磺加氫反應(yīng)器需要全部更換催化劑,20萬噸/年硫磺需要部分撇頭更換催化劑,因此,停車期間催化劑無法像2013年那樣采取在N2環(huán)境下加盲板封閉無需鈍化,而是必須進(jìn)行鈍化操作。而尾氣加氫催化劑的鈍化過程,一直是硫磺回收裝置傳統(tǒng)停工期間的一大難點,在注入空氣的過程,極易發(fā)生過氧導(dǎo)致床層飛溫、催化劑高溫燃燒作廢的情況發(fā)生。為此,裝置經(jīng)過精細(xì)組織,在臨時配風(fēng)管線上增加現(xiàn)場流量表,每次增加風(fēng)量,均是采用極小范圍(5~10m3/h)緩慢的增加風(fēng)量,并經(jīng)過長時間的觀察床層溫度變化,待溫度穩(wěn)定后,才重新增加氧含量進(jìn)一步鈍化。此種鈍化操作方法,雖造成鈍化工作時間延長,但卻很好的保證了催化劑的完好性以及停工后打開人孔的安全性,卸出來的催化劑,未發(fā)生任何著火事件。

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