李海華
摘 要:中海油惠州石化有限公司加工高含酸重質(zhì)原油,產(chǎn)生的高濃度廢水以電脫鹽排水及原油罐切水為主,高濃度廢水經(jīng)氣浮后進(jìn)生化水質(zhì)CODcr在2000~3500mg/l、氨氮在60~120mg/l。廢水所含有機(jī)污染物包括有機(jī)酸、雜原子化合物、膠質(zhì)瀝青質(zhì)、酚類、多環(huán)芳香族化合物等,是一種典型的含有難降解的有機(jī)化合物且碳氮比例極不均衡的煉油廢水。采用常規(guī)活性污泥法出水很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),需要進(jìn)行深度處理才能達(dá)標(biāo)排放?,F(xiàn)場試驗(yàn)采用生物活性炭法處理煉油高濃度廢水,考察該工藝對難降解物質(zhì)的處理效果以及影響因素。
關(guān)鍵詞:活性炭生物處理;濕式氧化;煉油廢水處理
研究的主要工藝路線“物化預(yù)處理+A/O生化處理+砂濾”,檢驗(yàn)生物活性炭法處理高濃度含鹽廢水中的運(yùn)行效果是否能達(dá)到污水排放要求。
1 試驗(yàn)設(shè)備介紹
1.1 生物活性炭法工藝流程
高濃度廢水經(jīng)兩級氣浮出水泵送至生物活性炭處理系統(tǒng),進(jìn)入一級缺氧槽,與一級好氧槽的硝化液回流混合,進(jìn)行反硝化反應(yīng)脫氮。缺氧槽出水再進(jìn)入一級好氧槽,污染物被好氧槽內(nèi)的污泥和粉末炭吸附,并進(jìn)行微生物的新陳代謝,一級生化處理的廢水和炭泥混合液經(jīng)絮凝反應(yīng),然后在一級沉淀池進(jìn)行固液分離,一級沉淀池污泥回流至缺氧槽,上清液溢流至二級生化系統(tǒng)。二級生化工藝與一級生化一致。兩級生化出水經(jīng)砂濾池過濾后排放。
活性炭再生系統(tǒng)中再生的廢棄炭泥經(jīng)過污泥濃縮后,送至炭泥再生設(shè)備,再生后炭泥回流至好氧槽,由于再生過程有部分活性炭損耗,根據(jù)計算投加一定量的新活性炭至好氧槽。
1.2 試驗(yàn)設(shè)備
生物活性炭處理系統(tǒng)包括生化槽、絮凝槽、澄清槽、過濾設(shè)備等。炭泥再生系統(tǒng)包括炭泥再生反應(yīng)器、炭泥輸送泵等。
1.3 裝置試驗(yàn)主要參數(shù)
1.3.1 生化槽主要參數(shù)
試驗(yàn)流量:4L/h,活性炭投加量:50~100 mg/l,溶解氧:2~4 mg/l,MLSS:1~2g/l,污泥齡:10~20d,好氧池容:150L,缺氧池容:50L。
1.3.2 沉淀池主要參數(shù)
試驗(yàn)流量:8~10L/h,污泥回流比:100~150%。
1.3.3 砂濾池
試驗(yàn)流量,參數(shù)4L/h,砂濾池容積,參數(shù)15L。石英砂裝填高度,參數(shù)200mm。
2 裝置試驗(yàn)進(jìn)出水水質(zhì)
2.1 試驗(yàn)進(jìn)水主要水質(zhì)指標(biāo)
水溫≤40℃、pH6~9、CODCR≤3500mg/l、石油類≤10mg/l、懸浮物≤10mg/l、電導(dǎo)率≤5000μS/cm、硫化物≤30mg/l、氨氮≤120mg/l。
試驗(yàn)出水水質(zhì)要求指標(biāo)
本次試驗(yàn)的目標(biāo)是驗(yàn)證該工藝出水水質(zhì)指標(biāo)達(dá)到廣東省《水污染物排放限值》第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)的要求,其中排放主要指標(biāo):CODCR≤60mg/l、石油類≤5mg/l、懸浮物≤60mg/l、氨氮≤10mg/l、磷酸鹽≤0.5mg/l。
2.2 生物活性炭法工藝的特點(diǎn)
與傳統(tǒng)活性污泥法相比,生物活性炭法有以下優(yōu)點(diǎn):①可以提高難以降解有機(jī)物去除效果;②提高系統(tǒng)抵抗毒物沖擊能力;③提高系統(tǒng)脫色效果;④改善污泥沉降效果和脫水性能;⑤提高硝化反應(yīng)效率;⑥縮短系統(tǒng)水力停留時間;⑦減少曝氣池的泡沫產(chǎn)生量;⑧提高系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性能。
通常粉末活性炭對難于降解的有機(jī)物具有較好的吸附性能。在粉末活性炭強(qiáng)化生物處理工藝中,難降解的有機(jī)物首先被吸附在粉末活性炭表面。這樣,宏觀環(huán)境中的難降解物質(zhì)和有毒物質(zhì)的濃度減少,處于游離狀態(tài)的微生物活性提高,對污染物的分解和去除能力增強(qiáng)。同時由于粉末炭對難降解物質(zhì)和微生物的吸附,延長了微生物與這些物質(zhì)的接觸時間。長期運(yùn)行的結(jié)果,使微生物得到了馴化,并提高了對難降解有機(jī)物的去除效果。
粉末活性炭對微生物的吸附,使得微生物泥齡大大延長。在粉末活性炭強(qiáng)化工藝中,經(jīng)??刂葡到y(tǒng)固體停留時間在50~100d,甚至更長,這就為微生物繁衍提供了良好的條件。因此粉末活性炭強(qiáng)化生物處理系統(tǒng)中的微生物數(shù)量和種類要求比傳統(tǒng)生物處理系統(tǒng)中的微生物數(shù)量和種類多,對難降解有機(jī)物的去除能力也就相應(yīng)增強(qiáng)。
3 試驗(yàn)分析項(xiàng)目
3.1 檢測主要項(xiàng)目
進(jìn)、出水項(xiàng)目:COD、氨氮、硫化物、揮發(fā)酚、電導(dǎo)率、pH、SS、磷酸鹽混合液項(xiàng)目:MLSS
3.2 主要指標(biāo)檢測方法
CODcr采用:重鉻酸鉀法;NH3-N采用:納氏試劑比色法;硫化物采用:亞甲基藍(lán)分光光度法;等等。
4 試驗(yàn)過程
4.1 污泥培養(yǎng)階段
調(diào)試和污泥培養(yǎng):一級生化引入活性污泥混合液90L,二級生化30L,曝氣,一級生化池注滿污水,二級生化注入低濃度污水,并投加新活性炭,一級生化投炭2200g, 二級生化投炭2200g,進(jìn)水量逐步調(diào)至4L/h。
初期運(yùn)行參數(shù):pH值7~8,溶解氧2~4mg/l,一級炭泥MLSS為14000mg/l,二級炭泥MLSS為12000mg/l。
4.2 連續(xù)運(yùn)行階段
生物活性炭系統(tǒng)和炭泥再生系統(tǒng)運(yùn)行:連續(xù)運(yùn)行炭泥再生系統(tǒng),每天再生4.5 L濃縮炭泥,再生后回流至好氧槽,并投加7g新活性炭至好氧槽。再生系統(tǒng)溫度控制250℃,再生反應(yīng)器壓力為7MPa。
試驗(yàn)運(yùn)行參數(shù): pH值7.4~8.2,溶解氧2~4mg/l,絮凝劑投加量1~2mg/l,污泥回流比100%,硝化液回流300%,一級炭泥MLSS為15200mg/l,二級炭泥MLSS為11900mg/l,污泥泥齡10~20天,新碳投加量70~90mg/l。
試驗(yàn)運(yùn)行階段,試驗(yàn)進(jìn)水COD平均值 2455mg/l,一級生化出水COD平均值41mg/l,二級生化出水COD平均值23mg/l,砂濾出水COD平均值20mg/l,砂濾出水BOD平均值5mg/l。進(jìn)水氨氮平均值77.5mg/l,一級生化正常出水氨氮平均值13.5mg/l,二級生化正常出水氨氮平均值5.8mg/l。
5 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
5.1 pH指標(biāo)
試驗(yàn)裝置進(jìn)水pH范圍為:7.2~7.6,符合一級生化反硝化菌最佳pH值6.5~7.5要求。一級生化出水pH值范圍為:7.5~8.6,未加酸調(diào)節(jié)時,pH值上升,主要原因是反硝化反應(yīng)產(chǎn)生部分堿度和有機(jī)氮在好氧條件下轉(zhuǎn)化為氨氮,以致pH上升。初期,好氧段pH值基本在8.0~8.4之間是硝化菌最佳生長范圍,期間出水氨氮明顯下降。當(dāng)生化槽pH高于8.4或低于8.0時,硝化速率下降。出水pH值符合排放標(biāo)準(zhǔn)。
5.2 COD指標(biāo)
試驗(yàn)裝置進(jìn)水COD平均值為2455mg/l。一級生化出水COD濃度平均值為41mg/l,COD去除率為98.3%。二級生化COD濃度平均值為23mg/l,COD去除率為42.3%。試驗(yàn)裝置系統(tǒng)COD去除率為99.1%。試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,生物活性炭系統(tǒng)去除COD有較好的效果,出水符合排放標(biāo)準(zhǔn)。
5.3 氨氮指標(biāo)
試驗(yàn)裝置進(jìn)水氨氮平均值為77.5mg/l。試驗(yàn)過程出水氨氮均能保持小于排放標(biāo)準(zhǔn)10mg/l。試驗(yàn)期間受氣溫影響,環(huán)境氣溫驟降至15℃,影響生化池運(yùn)行。經(jīng)恒溫至28℃污泥培養(yǎng),出水恢復(fù)正常。試驗(yàn)過程不考慮外界因素影響,出水氨氮可以保持合格。
5.4 再生系統(tǒng)污泥指標(biāo)分析
對再生前后的污泥進(jìn)行分析pH、COD、MLSS。從多次分析結(jié)果來看,COD、BOD明顯上升,可見污泥及吸附的污染物在再生過程被氧化成可降解的BOD,可生化性提高明顯;pH值下降,污泥或被吸附的污染物被氧化成乙酸(再生液有酸性氣味);污泥濃度下降,污泥被氧化后大部分仍在水中,少部分變成氣體排出,取排出廢氣用蒸餾水洗滌,檢測COD僅為30mg/l。從數(shù)據(jù)變化看,有濕式氧化反應(yīng)。
6 結(jié)論
通過數(shù)據(jù)分析表面生物活性炭法處理煉油高濃度廢水出水指標(biāo)優(yōu)于傳統(tǒng)的活性污泥出水指標(biāo)。
試驗(yàn)過程受到外界因素影響,及時調(diào)整系統(tǒng)可以正常穩(wěn)定運(yùn)行,生物活性炭法處理煉油廢水出水水質(zhì)指標(biāo)能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
生化系統(tǒng)中無機(jī)鹽需要定期排出系統(tǒng),否則將出現(xiàn)磷酸鹽超標(biāo),以及高濃度無機(jī)鹽將影響微生物活性。
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