黃杰,孫勤亮,林志輝,王貴富付家文,劉文明,齊奔
(中石油渤海鉆探第二固井公司,天津 300280)
大港油田段六撥區(qū)塊調整井固井技術研究與應用
黃杰,孫勤亮,林志輝,王貴富付家文,劉文明,齊奔
(中石油渤海鉆探第二固井公司,天津 300280)
大港南部油區(qū)段六撥區(qū)塊地質構造復雜,屬于典型的高壓低滲區(qū)塊,其完鉆斜深在3500~4200m之間,含油層位為沙三段,孔一段的棗0、棗Ⅱ、棗Ⅲ油組,油藏埋深2880~4100m,地質儲量1038.51×104t,含油面積6.5km2。另外段六撥區(qū)塊鉆至孔一段時容易發(fā)生氣侵、溢流、井涌并伴隨井漏卡鉆發(fā)生,泥漿安全密度窗口窄,因此固井施工風險大,質量難以保證。為實現(xiàn)勘探開發(fā)和地層評價的目的,針對以上難點開展了技術攻關,提出了采用高pH值泥漿裹砂,加重隔離沖洗液工藝。用纖維防竄高密度水泥漿體系,通過平衡壓力固井技術和工藝措施,使得該區(qū)塊固井質量明顯提高,為今后該區(qū)塊的固井積累了有益的經(jīng)驗。
固井技術;pH值;隔離液;高密度水泥漿;固井質量;大港油田
段六撥區(qū)塊是大港油田采油三廠的一級風險區(qū)域,共有采油井92口(開井75口),注水井66口(開井33口),日產油235.7t,平均含水率79.45%,采油速度0.51%,核實采出程度16.92%,采出程度較低。其中沙三段棗0油組采出程度17.07%,棗Ⅱ、棗Ⅲ油組采出程度16.76%,該區(qū)域油氣產量高,具有較大潛力,由于該區(qū)塊構造壓力高,油氣活躍,氣侵嚴重,而且井下垮塌嚴重,地層容易漏失,加之封固段長,給固井施工帶來很大困難和風險[1~5]。
1.1 地質條件復雜
該區(qū)塊主要目的層位于沙三段及孔一段棗0、棗Ⅱ、棗Ⅲ油組。油層套管通常采用?139.7mm套管下深在3500~4200m之間,固井油層封固段在1000m左右,地層縱向壓力梯度變化大,水泥面上、下溫差大,油氣水層較多。鉆遇高壓層的同時存在低壓易漏層,屬于高壓、低滲區(qū)塊,泥漿安全密度窗口窄,易出現(xiàn)上漏下涌、下漏上涌等現(xiàn)象,壓穩(wěn)和防漏矛盾十分突出。
1.2 鉆進過程中容易發(fā)生溢流、井漏
由于該區(qū)塊原始地層壓力以及孔隙度、滲透率都較低,開發(fā)前期泥漿密度未高過1.30g/cm3,長期的注水作業(yè),造成地層的局部高壓,但是地層巖石的裂縫性小,滲透率低,注入的壓力釋放緩慢,在打鉆過程中釋放的壓力在泥漿中也許得不到顯現(xiàn),但是在水泥候凝過程中釋放的壓力卻能夠大幅度地影響固井質量。以段38-34井為例,鉆進至井深3622m時溢流,測后效油氣上竄速度378m/h,全烴100%,進口密度1.45g/cm3,出口密度1.32g/cm3。在后續(xù)的打鉆過程中出現(xiàn)多次溢流、井漏,點火火苗最高達到6m,井下條件十分復雜,固井前泥漿密度1.53g/cm3,測后效還是油氣上竄速度36m/h。電測無法進行,需強行固井。
1.3 泥漿性能差,影響固井質量
段六撥區(qū)塊從開鉆到完鉆普遍使用由聚合物泥漿體系轉化成的硅基泥漿體系,防塌和造壁性能強,但是膨潤土含量最高達到405kg/m3,抗污染能力弱。段38-32井、段39-43-2井的泥漿屈服值和靜切力高達10Pa以上,不能滿足固井要求的性能。由于固井前未能很好地對泥漿進行降黏切和流變性處理,未采用高pH值化解絮凝基有效破壞絮凝物,也未采用抗鈣稀釋劑有效降低觸變性,嚴重影響了水泥與井壁的膠結;個別井鉆進過程中復雜事故頻繁,井眼質量難以得到保證,部分井眼(段39-43-2井)局部井徑擴大率高達15.61%(如表1所示),規(guī)整性較差,影響頂替效率。此外,受井身結構限制,處理漏涌同層復雜情況會導致泥漿性能惡化,造成完鉆與固井施工時泥漿處理困難,影響固井質量。
表1 井徑和泥漿性能對固井質量的影響
1.4 壓穩(wěn)困難
泥漿密度普遍在1.25g/cm3以上,導致固井時水化、流動性都較差,入井后會在井壁形成較厚的虛泥餅,二次污染井壁,影響了水泥漿的頂替效率,雖然能壓穩(wěn)地層但是會導致固井二界面質量差[6]。
1.5 地質資料提供不準確
平衡壓力固井設計是固井施工設計的一項重要內容,是指在固井注替水泥漿過程中井底的動壓力不能超過地層破裂壓力,而在候凝過程中的靜壓力不能低于地層壓力。一方面要保證井底壓力不大于地層破裂壓力,不會造成壓漏地層;另一方面要保證水泥漿在靜態(tài)及失重的情況下,井底壓力總是大于地層孔隙壓力,保證壓穩(wěn)油氣水層。因此提供比較準確的地層壓力因數(shù)是做好平衡壓力固井的前提。由于長期注水開發(fā)影響,原始地層壓力狀況已經(jīng)被嚴重破壞,地層壓力發(fā)生紊亂,在工程設計中提供的地層壓力因數(shù)是開發(fā)初期的數(shù)據(jù),不能準確地反映目前實際地層壓力,給固井帶來巨大的困難。
2.1 提前停注泄壓,降低地層壓力
在即將開鉆的調整井斷塊,對周圍有影響的注水井,提前停注泄壓,注水井停注的剩余壓力不大于1.5MPa。注水井停注泄壓后,井口剩余壓力降下來,隨之地層壓力也降下來,鉆開油氣水層的泥漿密度也降下來,由被動壓穩(wěn)轉為主動壓穩(wěn)(被動壓穩(wěn)是指在不降低地層壓力的情況下,單靠提高泥漿密度來壓穩(wěn)高壓層;主動壓穩(wěn)是指在不提高泥漿密度的情況下,降低地層壓力,從而使泥漿密度對應的壓力因數(shù)高于地層孔隙壓力因數(shù),來壓穩(wěn)地層中的流體,使之不外竄)。一方面可加快鉆井速度,減少復雜情況,打出一口優(yōu)質的井眼,同時有利于保護油氣層;另一方面固井施工時,保證水泥漿密度與泥漿密度有一定的密度差值,既可壓穩(wěn)地層中的流體,又可提高頂替效率,對高壓層和低壓層都可以保證封固質量,同時利于解決二界面的膠結質量,可防止固井過程中井眼環(huán)空總動態(tài)液柱壓力過高,而發(fā)生井漏。提前停注泄壓,降低地層壓力,變被動為主動壓穩(wěn),為固井創(chuàng)造優(yōu)良的井下環(huán)境,使調整井固井合格率、優(yōu)質率在復雜區(qū)塊得到提高[3]。
2.2 調節(jié)泥漿性能
固井之前,筆者對泥漿性能進行了調節(jié),主要是通過加入堿液,提高了泥漿的pH值,使井壁的虛泥餅容易被沖蝕,泥餅變薄、致密,達到重新造壁的效果,有利于提高二界面水泥環(huán)的膠結質量[4];其次是加入了稀釋劑,使泥漿的流變性好、切力低,提高了頂替效率。表2是段38-32井和段38-30井施工后固井質量對比,其中段38-30井固井質量優(yōu)質,是該區(qū)塊有史以來固井質量最好的一口井,而段38-32井未有效調節(jié)泥漿性能,其固井質量合格率僅僅為26.07%。因此,固井前有效地調節(jié)泥漿性能,對固井質量至關重要。
表2 相鄰井調節(jié)泥漿性能后固井質量對比
2.3 壓穩(wěn)技術
南部油田主力開發(fā)區(qū)塊已經(jīng)進入高含水開發(fā)階段,由于地層結構復雜,斷塊破碎,加之非均質巖性強、斷層遮擋和局部注采強度不平衡,原有的地層壓力系統(tǒng)大多已遭到破壞。對于多壓力體系實施平衡壓力固井技術很重要,其關鍵技術在于“壓穩(wěn)”和“防漏”。這就要求在固井前壓穩(wěn)油氣層,施工過程中注替水泥漿壓穩(wěn)油氣層和候凝過程壓穩(wěn)。對于漏失井必須先堵漏后固井,有必要時做承壓試驗,以滿足固井施工要求;對于高壓層則必須測后效,使上竄速度不大于15m/h。對于高壓低滲區(qū)塊,應根據(jù)前面鄰井的固井施工經(jīng)驗,參考并確定本井尾漿失重以后的當量泥漿密度,來實現(xiàn)過飽和壓穩(wěn),根據(jù)經(jīng)驗段六撥區(qū)塊一般是尾漿失重后井底當量密度大于泥漿密度0.1g/cm3。
2.4 隔離液性能
根據(jù)井下油氣比較活躍的情況,為了穩(wěn)定油氣層,使用加重隔離液。隔離液配方:水+200%重晶石+5%緩凝劑HX-36L+20%沖洗劑OCW-1L+1.5%隔離劑O-SP+0.3%堵漏纖維ALF-1+0.1%消泡劑G603(密度1.90g/cm3)。通過試驗驗證隔離液性能,首先分別測試了加重隔離液、泥漿、50%加重隔離液+50%泥漿的流動性,試驗結果見表3,可以看出三者流體的流動性能相似。再將泥漿、加重隔離液、水泥漿混合,測試其相容性。泥漿∶加重隔離液∶水泥漿(體積比)=1∶1∶1,試驗循環(huán)溫度118℃,試驗壓力69MPa,稠化時間250min,試驗證明該加重隔離液與水泥漿、泥漿具有很好的相容性,三者之間接觸均不產生增稠、絮凝現(xiàn)象,這有利于提高頂替效率和改善水泥環(huán)膠結質量。
表3 流動性對比試驗
注:Nφ600、Nφ300、Nφ200、Nφ100、Nφ6、Nφ3分別為六速旋轉黏度計600、300、200、100、6、3r/min對應的讀值。
2.5 優(yōu)選水泥漿體系
針對該區(qū)塊的固井難點,優(yōu)選出高密度纖維防漏防竄水泥漿體系。
領漿配方:華銀G級+30%油井水泥加重劑HW-1S+8%防竄劑FLOK-2+0.2%堵漏纖維ALF-1+4%降失水劑HX-12L+3%減阻劑FS-13L+1%緩凝劑HX-36L+0.1%消泡劑G603(密度2.10g/cm3)。
尾漿配方:華銀G級+5%微硅+9%防竄劑FLOK-2+0.2%堵漏纖維ALF-1+4%降濾失劑HX-12L+5%減阻劑FS-13L+0.5%緩凝劑HX-36L+0.1%消泡劑G603(密度1.92g/cm3)。
表4為水泥漿的綜合性能,可以看出該水泥漿體系流動性、降濾失性能良好,而且水泥漿體系穩(wěn)定,水泥石抗壓強度隨著時間延長而緩慢增長。從圖1、2可以看出,水泥漿的初始稠度低,稠化曲線平穩(wěn),而且可以實現(xiàn)直角稠化,有利于現(xiàn)場施工。
表4 水泥漿性能
2.6 其他配套措施
1)根據(jù)循環(huán)溫度,分別在85±5℃范圍內進行稠化試驗,確保施工安全[6~8]。
2)下套管前,組織人員上井,嚴格落實固井措施,扶正器的安放、循環(huán)洗井、調整泥漿性能,達到固井要求方能固井。
3)施工結束后關閉環(huán)空加回壓,壓力值根據(jù)地層承壓能力確定,一般為3~5MPa,即至少要補償環(huán)空循環(huán)壓耗[8]。
圖1 領漿稠化曲線
圖2 尾漿稠化曲線
段六撥區(qū)塊實施10口井(表5),可以明顯看出調整了水泥漿設計和泥漿性能以后,段六撥區(qū)塊的固井質量都是良好或優(yōu)質。
以段38-30井為例,分析其固井難點及固井實施情況。段38-30井是一口三開五段制定向井,完鉆井深3731m,?139.7mm生產套管下深3727.702m,最大井斜23.3°,油頂3150m,油底3691m,水泥返深2850m,泥漿體系為硅基防塌泥漿(密度1.45g/cm3)。
表5 段六撥區(qū)塊實施井統(tǒng)計
注:套管直徑均為139.7mm;水泥漿體系為高密度防竄體系;泥漿體系為硅基防塌泥漿。
1)固井難點 ①該井為五段制定向井,套管不易居中,影響頂替效率。②地層壓力高,固井期間和水泥候凝期間易發(fā)生油氣侵,影響水泥膠結質量。③采用硅基防塌泥漿易在井壁形成虛泥餅,影響二界面膠結質量。④井眼不規(guī)則,該井平均井徑258.1mm,形成“死泥漿”較難替干凈。
2)采取的主要措施 ①電測完后,帶扶正器原鉆具組合進行通井,有效清除井壁上的虛泥餅。②套管到底后,開泵排量由小到大,先用小排量頂通,再用大排量(2.1~2.2m3/min)循環(huán)洗井3~4周,有效沖洗井眼,并調整泥漿性能,動切力小于8Pa,pH值在10~11之間,泥漿進出口密度一致。③為了有效清洗井壁,該井采用沖洗型加重隔離液(密度1.90g/cm3),環(huán)空高度1200m,沖洗液占環(huán)空高度200m。④采取平衡壓力設計原則,緩凝漿返至2750m(附加100m),速凝漿返至3050m,控制水泥漿稠化時間,保證固井過程中及候凝期間有效壓穩(wěn)。⑤采用防竄性能較好的防竄水泥漿體系,防止水泥漿候凝期間發(fā)生油氣侵。⑥在3100~3700m,每根套管下入一只彈性雙弓扶正器,共計60只。
3)水泥漿體系及配方 ①緩凝漿配方:華銀G級+鐵礦粉+防竄劑FLOK-2+減阻劑FS-13L+降失水劑HX-12L+緩凝劑HX-36L+消泡劑G603+纖維。水泥漿性能:密度2.1g/cm3,API濾失量30mL,稠化時間256min×100Bc,48h抗壓強度28.9MPa。②速凝漿配方:華銀G級+微硅+防竄劑FLOK-2+減阻劑FS-13L+降失水劑HX-12L+緩凝劑HX-36L+消泡劑G603+纖維。水泥漿性能:密度1.92g/cm3,API濾失量24mL,稠化時間94min×100Bc,48h抗壓強度17.3MPa。
4)固井施工情況 2014年10月26日8:00至27日1:00下套管;1:00~9:00循環(huán)泥漿,排量1.8 ~1.9m3/min。9:28~11:00注隔離液30m3(平均密度1.90g/cm3),排量1.8~1.9m3/min,注沖洗液5m3,排量0.7~0.8m3/min。11:52~12:25注入領漿8m3(平均密度2.0g/cm3),注尾漿17m3(平均密度1.91g/cm3),排量0.7~0.8m3/min。12:28~12:56用水泥車壓入壓塞液2m3,排量0.5~0.7m3/min,用泥漿泵替泥漿38m3,排量1.9~2.1m3/min,用水泥車替清水2.5m3至碰壓(壓力為15MPa),排量0.5~0.7m3/min。
5)固井質量 24h后檢測聲幅,水泥返深2525m,人工井底3714m,全井固井質量優(yōu)質。
1)對鉆進過程中發(fā)生溢流、井漏等復雜情況的井,首先做好堵漏、地層承壓試驗,保證井底當量密度對應的壓力大于地層孔隙壓力,小于地層破裂壓力。固井要求最后一趟通井時,油氣上竄速度小于15m/h。
2)采用性能良好的加重隔離液取代傳統(tǒng)重漿有利于提高頂替效率和改善水泥環(huán)膠結質量。
3)對于硅基泥漿體系,優(yōu)化泥漿性能提高泥漿的pH值,有利于提高固井二界面膠結質量。
4)為防止水泥漿“失重”造成油氣水竄,采用平衡壓力固井技術,合理的環(huán)空液柱結構,實現(xiàn)水泥漿尾漿失重后井底當量密度大于泥漿密度0.1g/cm3以上確保壓穩(wěn)地層。
該文屬“中石油渤海鉆探重大科技專項”(2016ZD07K-5)基金產出論文。
[1]楊智光,程艷,和傳鍵,等.大慶調整井固井技術研究與應用[A],孫寧 等.2004年固井技術研討會論文[C].北京:石油工業(yè)出版社,2004:261~278.
[2] 周英操,楊智光,肖志興,等.大慶油田調整井固井技術及應用[J].大慶石油學院學報,2004,28(6):11~13.
[3] 姚曉.調整井固井水竄的根源分析及現(xiàn)行防竄技術評析[J].鉆井液與完井液,2001,18(5):13~16,20.
[4] 楚廣川,朱駿蒙,齊光峰,等.緬甸Pyay油田復雜地層防漏防竄固井技術[J].石油鉆探技術,2009,37(1):62~64.
[5] 鐘福海,宋元洪,費中明,等.緬甸D區(qū)塊窄密度窗口防漏防竄固井技術探討[J].鉆井液與完井液,2010,27(5):61~64.
[6] 費中明,鐘福海,張艷萍,等.鎮(zhèn)平277-2淺層漏失水平井固井技術[J].鉆井液與完井液,2011,28(5):92~94.
[7] 盧振義,諸華軍,王竺,等.吉林油田淺層氣井固井防竄水泥漿體系[J].鉆井液與完井液,2011,28(6):58~60.
[8] 趙福祥,王野,郝惠軍,等.潛山尾管固井技術探索與實踐[J].鉆井液與完井液,2009,26(1):81~84.
[編輯] 帥群
2016-06-25
黃杰(1983-),男,工程師,長期從事固井技術現(xiàn)場施工設計工作,275906301@qq.com。
TE256.1
A
1673-1409(2017)15-0060-05
[引著格式]黃杰,孫勤亮,林志輝,等.大港油田段六撥區(qū)塊調整井固井技術研究與應用[J].長江大學學報(自科版), 2017,14(15):60~64,68.