王慶會
萊鋼1080m3高爐排堿操作研究
王慶會
文章介紹了萊鋼1號1080m3高爐Zn元素及堿金屬富集爐況表現(xiàn),通過分析,探索了高爐排堿操作制度,并對排堿過程進行跟蹤和歸納排堿結(jié)果,得出了在保證渣鐵熱量的前提下,降低爐渣堿度,控制合適爐溫,可以提高排堿效率,為同類型相關(guān)操作提供了借鑒案例。
高爐 堿金屬 爐渣堿度
受鋼鐵產(chǎn)能過剩影響,鋼鐵企業(yè)利潤空間越來越小。為降低高爐生產(chǎn)成本,萊鋼高爐被迫配加部分經(jīng)濟礦來拉低高爐礦料成本。但是受經(jīng)濟料成分復(fù)雜和堿金屬含量高等特點影響,高爐操作難度越來越大,高爐出現(xiàn)Zn元素及堿金屬等有害元素富集問題嚴重,影響了高爐順行和各項經(jīng)濟技術(shù)指標。
有害元素富集危害加劇C02對焦炭的氣化反應(yīng),焦炭破損嚴重;縮小了間接還原區(qū),擴大直接還原區(qū),進而引起焦比升高;軟熔溫度降低,料柱透氣性,特別是軟熔帶氣窗的透氣性變差,引起風口大量破損;加劇球團礦災(zāi)難性的膨脹和多數(shù)燒結(jié)礦中溫還原粉化,使氣流分布失常;引起高爐料柱透氣性惡化,壓差梯度升高,如不適當控制冶煉強度,容易頻繁地引起高爐崩、懸料乃至結(jié)瘤;另外堿金屬引起硅鋁質(zhì)耐火材料異常膨脹、熱面剝落和嚴重侵蝕,從而大大縮短了高爐內(nèi)襯壽命,嚴重時還會脹裂爐缸、爐底鋼殼。
2008年6月,萊鋼1號1080m3高爐大修開爐后順行程度良好,但自2015年高爐配吃國內(nèi)經(jīng)濟料種后,高爐順行程度下降,高爐經(jīng)濟技術(shù)指標逐步下降。見表1。
表1 2016年2月與11月高爐指標對比情況
表2 風口噴出物成分表 %
從表上可以看出,1號高爐11月份與2月份相比,高爐生產(chǎn)指標相差較大,產(chǎn)量大幅下降,燃料消耗大幅上升。主要表現(xiàn)為風壓波動大,壓量關(guān)系緊張,料柱透氣性差,煤氣利用不穩(wěn)定,風量維持困難,探尺下料不均勻,崩塌料頻繁。爐缸工作狀態(tài)不易恢復(fù),爐缸中心點溫度上下反復(fù),爐缸熱量儲備一直較差,中心氣流不穩(wěn)定,渣皮穩(wěn)定性差,煤氣流分布紊亂。處理爐況過程中,兩次被迫堵風口恢復(fù)爐況。焦比被迫退守400kg/tfe,燃料消耗上升到553kg/tfe,產(chǎn)量大幅下降,生產(chǎn)成本大幅上升。高爐抗波動能力差,難以保持長期穩(wěn)定順行和指標優(yōu)化。
由于有害元素富集嚴重,導(dǎo)致風口中套小套變形,風口跑風嚴重。高爐休風更換小套過程中,風口常流出銀白色液體和粉末。甚至正常生產(chǎn)過程中中套與大套間隙噴出銀白色液態(tài)金屬。經(jīng)化驗得出風口噴出物成份,見表2。
由分析得出,風口區(qū)域鋅元素,堿金屬等有害元素富集嚴重,嚴重影響風口區(qū)域工作狀態(tài),風口頻繁損壞。2015年1號高爐前6個月風口無異常損壞情況,而進入四季度后,風口開始頻繁損壞,影響高爐順行。
入爐堿金屬主要靠堿金屬硅酸鹽隨爐渣排出爐外,其余部分主要沉積在爐料,到達高溫區(qū)后再揮發(fā),隨著向上的煤氣流又沉積在低溫區(qū)的爐料中。此過程不斷循環(huán)往復(fù),最終導(dǎo)致堿金屬富集。Zn的排出主要依靠Zn蒸氣隨著煤氣一起上升,從爐頂溢出爐外,在爐內(nèi)的循環(huán)富集與堿金屬類似。只是從爐頂排出的zn進入瓦斯灰和除塵灰,參與燒結(jié)礦的配料,又形成一個爐外的Zn循環(huán)。
燒結(jié)礦帶入的堿金屬負荷占全部原料帶入堿金屬的60%左右。近期燒結(jié)混勻料配比,其中雜礦一項代表回收塵灰類,其比例一直較高,是引起高爐堿金屬及鋅富集嚴重的重要原因。見表3。
表3 高爐配料成分列表 %
圖1 排堿操作前高爐有害元素排出率折線圖 %
由圖1看出,排堿操作之前高爐有害元素大部分時間處于富集狀態(tài),尤其是鋅元素一直處于富集狀態(tài)。因此,高爐原料有害元素負荷一直較高,加上高爐有害元素排出比例低于進入量,由此導(dǎo)致高爐有害元素不斷富集,進而影響爐況順行及指標提升。
高爐排堿期間,高爐維持正常送風制度,出現(xiàn)渣皮大幅度滑落、連續(xù)低爐溫、連續(xù)物理熱低于1480℃,要減風控制。
鐵水物理熱>1480℃;
鐵水硅含量0.6—0.8%,硅含量服從物理熱,連續(xù)物理熱不能滿足要求時,提高鐵水含硅量。
風溫、富氧平衡火焰溫度在正??刂扑?。
(1)配料爐渣堿度分兩步調(diào)整:
第一步:生鐵硅含量較正常提高0.2%,配料堿度降低0.025%。
第二部:生鐵硅含量較正常提高0.4%,配料堿度較正常降低0.06%。
(2)兩次調(diào)整間隔要達到一個冶煉周期以上,在爐溫、物理熱生鐵質(zhì)量合格的情況下,進行下一次調(diào)整。
在排堿期間,鐵水含硫量控制在0.060%以內(nèi),盡量不要出現(xiàn)號外鐵。生鐵質(zhì)量不能保證時,首先靠進一步提高爐溫來平衡,生鐵硫含量低于0.03%時,可進一步降低生鐵硅含量控制。
排堿期間,保證中心氣流,兼顧邊緣氣流,裝料制度逐步做出調(diào)整。
通過操作制度的調(diào)整,即保證中心氣流,又可保證一定的邊緣氣流,保證爐況穩(wěn)定順行。
排堿期間由于堿度降低,會造成燃料消耗升高,為保證排堿期間高爐爐況穩(wěn)定性,在考慮燃耗較正常升高20kg的前提下,按照煤比不大于160kg/t調(diào)整焦比。
排堿期間高爐熱制度及造渣制度控制過程控制。
排堿操作期間,采用保證中心氣流,適當發(fā)展邊緣氣流的操作制度。通過布料制度的調(diào)整,高爐排堿效果后期較好,且高爐順行良好,高爐接受風量能力逐步上升,后期逐步上升至高爐正常風量,適應(yīng)爐況順行需求。
表5 排堿期間參數(shù)控制列表 %
高爐排堿中期,配料堿度下調(diào)滯后,生鐵含硫量升高,由于高爐爐溫沒有及時上調(diào),導(dǎo)致渣鐵熱量達不到排堿操作要求,而影響排堿效果。見圖2。
圖2 高爐排堿期間高爐排堿效果折線圖 %
16日以后渣鐵熱量充足,爐渣堿度合適,高爐排堿效果明顯,因此,排堿操作應(yīng)關(guān)注渣鐵熱量控制。查閱文獻表明,降低爐渣堿度有利于高爐排堿,同時[Si]越低,越有利于高爐排堿。但如果入爐堿金屬負荷過高,會造成直接還原度升高,煤氣的熱能和化學能不能充分利用,使液態(tài)渣鐵物理熱下降,造成渣鐵流動性不好,對良好的爐缸透液性不利,導(dǎo)致爐不活,甚至爐缸堆積。在采取降低爐渣堿度的措施后,若通過降低爐溫來增加排堿,易對爐缸的工作狀態(tài)造成負面影響,也對鐵水脫硫和改善爐渣的流動性不利。在排堿操作前期出現(xiàn)這一問題,長時間低硅造成渣鐵物理熱過低,會使高爐順行情況變差,造成高爐指標下降,成本上升。
原料質(zhì)量沒有大的改觀,高爐有害元素負荷持續(xù)偏高,也是造成高爐排堿效果欠佳的主要原因。
采取排堿操作后,前期排堿效果并不好,有害元素排出量大部在100%以下,有害元素進入量大于排出量。見圖3。
圖3 排堿期間高爐堿負荷及Zn負荷折線圖
12日以后,受燒結(jié)礦混勻料換堆影響,高爐堿負荷稍有下降,而高爐排堿率大部高于100%。而18日之后,隨著高爐堿負荷上升,高爐排堿率又下到100%以下。
高爐排鋅也服從這一規(guī)律,且燒結(jié)配料過程塵灰類回返廢礦比例任然較高,由于鋅類循環(huán)主要借助除塵灰類參與燒結(jié)配料完成循環(huán)富集,因此,現(xiàn)行燒結(jié)配料制度也為高爐鋅富集創(chuàng)造了溫床。
5.3 受高硫負荷影響,配料堿度下調(diào)力度不夠
受煉鋼生產(chǎn)組織影響,如果鐵中硫長期偏高,則會造成煉鋼生產(chǎn)周期延長,進而導(dǎo)致高爐配罐緊張,影響高爐正常的生產(chǎn)組織節(jié)奏,給高爐順行帶來影響。受此影響,高爐將[S]控制在二類鐵,不能將堿度下調(diào)過多。這是生產(chǎn)組織的硬傷,不能在高爐排堿期間將部分脫硫過程轉(zhuǎn)嫁至煉鋼,而影響了有害元素的排除效果。
1.排堿操作應(yīng)關(guān)注渣鐵熱量控制,降低爐渣堿度有利于高爐排堿,同時[Si]越低,越有利于高爐排堿。
2.高爐應(yīng)從原料端減少有害元素入爐量,高爐有害元素富集會嚴重影響高爐經(jīng)濟技術(shù)指標,高爐排堿操作為被迫應(yīng)對,從長遠看來,應(yīng)從源頭抓起,降低高爐堿負荷。
3.受大環(huán)境影響,高爐配吃含有堿金屬等有害元素多的礦種時,高爐有害元素富集成為一個常態(tài)和必然,建議更加深入研究高爐排堿操作,建立高爐有害元素控制模型,做到定期進行排堿操作,以維持高爐的長期穩(wěn)定順行,建立高爐長壽模型。
(山東萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)