戚文
摘要:油井在生產(chǎn)過程中,隨著溫度、壓力的降低和氣體的析出,達到一定條件時,原油中溶解的石蠟就會結晶、析出。隨著溫度、壓力的進一步降低,石蠟將不斷地析出,其結晶體便聚集和沉淀在油管、套管、抽油桿、抽油泵等管材和設備上。油井結蠟是黑色的半固體和固體狀態(tài)的石蠟、瀝青、膠質、泥砂等雜質組成的混合物。
關鍵詞:油井生產(chǎn);清蠟技術;油井技術
1、出蠟井概況
采油作業(yè)一區(qū)管理稀油區(qū)塊16個,其中錦2-6-9塊、錦29塊、錦24塊及錦98塊均是出蠟十分嚴重的區(qū)塊,錦16塊及零散塊部分油井亦含蠟,目前我區(qū)記錄在冊需及時跟蹤并定期清蠟的油井總數(shù)達到了92口,占我區(qū)油井總數(shù)的15%,管理任務重、難度大。
在油井采油過程中,隨著蠟不斷析出并沉積在抽油泵凡爾、抽油桿和管壁上,會導致抽油泵凡爾漏失, 泵效下降。隨著蠟聚集數(shù)量不斷增多, 油管內液體流動孔道越來越小,抽油桿上下移動,出現(xiàn)偏磨,嚴重時還會導致泵卡死或抽油桿斷脫事故。隨著油田開發(fā)時間的延長,地層壓力不斷的下降,油井結蠟情況越來越嚴重,管理難度不斷增大。
2010-2015年五年間,因油井結蠟出現(xiàn)的偏磨共計218井次,造成卡井達84井次,結蠟井的平均檢泵周期在289天,遠遠低于作業(yè)區(qū)的平均檢泵周期540天,油井出蠟問題不僅影響油井的正常生產(chǎn),還在一定程度上增加了作業(yè)的故障頻率和安全隱患,已成為影響我區(qū)產(chǎn)量和安全的一項重大問題。如何清蠟使油井盡快恢復生產(chǎn)已經(jīng)成為油井管理中的重要問題。
2、目前清蠟現(xiàn)狀
我們目前常用的清防蠟技術主要有高溫水洗、高溫發(fā)泡洗井、高溫自洗及加清蠟劑等方式。
高溫熱水洗井方法主要是往油套管環(huán)形空間注入熱污水或藥劑溶液,反循環(huán)洗井,邊抽邊洗,熱載體連同產(chǎn)出的井液通過抽油泵一起從油管排出。該方法能清除泵內的蠟和雜物,施行起來比較容易,見效快,其缺點是熱效率低,液體溫度容易在清洗的過程中散發(fā)到井壁地層中去,對敏感性地層還可能造成傷害。
用化學藥劑對油井進行清蠟和防蠟主要是從套管內加入化學藥劑,使其破壞蠟結晶結構或使蠟處于分散狀態(tài),彼此不互相疊加,而伴隨油一同采出,該方法的缺點是價格貴,相對密度小,對高含水油井不太合適;燃點低,易著火,使用時必須嚴格防火措施。
高溫自洗清蠟主要是通過鍋爐車產(chǎn)生的高溫、小流量的蒸汽對套管中的結蠟進行緩慢而長時間的溶化,并通過油井的正常生產(chǎn)將溶化的蠟和蠟晶體排出井筒,達到油井熱洗清蠟的目的,該方法的缺點是機動性差,費用高,需要嚴格監(jiān)督鍋爐車溫度。
3、高溫熱洗清蠟技術的研究
針對這些突出問題,我區(qū)從單井具體情況出發(fā),結合多年的工作生產(chǎn)實際經(jīng)驗,以及開源節(jié)流工作,最大限度的降低特運費、化學藥劑費及井下特殊清蠟工具的使用,作業(yè)區(qū)通過深入研究摸索,我們提出油井自身高溫熱洗清蠟技術。
油井產(chǎn)出液,經(jīng)該井口加熱爐加熱后,利用抽油機的動力將加熱后的產(chǎn)出液注入油套空間,不斷循環(huán)往復,使整個油井溫度逐漸升高,當油井溫度大于等于蠟熔點時,油管壁、抽油桿的結蠟將被緩慢熔化,液體在下落過程中,把熱量傳遞給油管,加熱附著在管壁上的蠟塊,使之熔化、脫落。液體到達泵吸入口,被抽入油管向上流動的同時,進一步加熱熔化油管壁及抽油桿上的蠟塊,并將之帶出井筒,從而達到用被洗井自身產(chǎn)出液洗井清蠟的目的。
自身熱洗不用通過泵車加壓,動力依靠油井機采設備自身,加熱爐的燃料來源于自供天然氣或自產(chǎn)氣,氣量充足,當油井正常生產(chǎn)時,關閉洗井切斷閥門,打開加熱爐進出口閥門。當油井自洗時,關閉加熱爐出口閥門,打開洗井切斷閥門,產(chǎn)出液經(jīng)過多次循環(huán)之后,井口出口溫度高于50度,洗井即可完成。沒有外來洗井液,并且洗井時油井液面不會上升,套壓平穩(wěn),不存在地層倒灌現(xiàn)象,消除了常規(guī)熱水洗井對地層的污染,消除了壓井而減產(chǎn)。同時,將產(chǎn)液作為洗井液,含水無變化,有效減少了排液周期對油井產(chǎn)量的影響。油井自身高溫熱洗清蠟技術是一種理想的清蠟洗井新工藝。
4、具體實施效果
我們通過對油井自身高溫熱洗清蠟技術進行現(xiàn)場試驗,已先后應用洗井32井次并對洗井前后的產(chǎn)量、電流、含水、功圖等資料進行現(xiàn)場跟蹤,通過統(tǒng)計數(shù)據(jù),熱洗明顯見到效果,沒有出現(xiàn)蠟卡井的現(xiàn)象, 既解決了車輛協(xié)調緊張的矛盾, 又解決了節(jié)約費用的問題, 實現(xiàn)了基層隊洗井的及時, 洗井計劃得到很好地落實, 極大地提高油井管理水平。
典型井例:錦2-15-226C,投產(chǎn)于1981年,并于2015年1月側鉆,目前的生產(chǎn)錦29塊興隆臺層位,井深2337米,泵掛2096米,日產(chǎn)液7.5噸,日產(chǎn)油3噸,含水60%,電流90/50,功圖解釋為結蠟,對該井實施自身高溫熱洗,洗井72小時,洗后日產(chǎn)液8.5噸,日產(chǎn)油3.4噸,含水不變,電流73/56,功圖恢復正常,洗井效果較好。
5、結論及建議
通過進行現(xiàn)場試驗和應用表明, 油井自身高溫熱洗清蠟是一種有效的抽油井井筒清防蠟技術。
(1)自身熱洗只要控制好爐火溫度,并握好井口出口溫度即可。
(2)新工藝投資小、見效快、便于管理,對單井清蠟應用效果好,同時,節(jié)省加藥和洗井的費用,節(jié)約成本。
(3)下步對其他出蠟井將開展分析評價,加強洗井周期的摸索,盡量延長穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)期,達到更高的效果。
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