王慶峰 馬向輝 張軍
(北京汽車股份有限公司汽車研究院)
液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(HPS)可以明顯減小停車轉(zhuǎn)向力,使駕駛員比較輕松的進行停車轉(zhuǎn)向。汽車行駛中的轉(zhuǎn)向力也得到減小,有利于減輕駕駛員的疲勞[1],并且能吸收來自不平路面的沖擊[2],因此液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在各類汽車上得到廣泛的應(yīng)用。液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在整車開發(fā)過程中占有非常重要的位置,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)直接關(guān)系到汽車駕駛的安全性和舒適性,其性能必須得到保證[3]。臺架試驗作為性能驗證的有效手段,可以快速、準(zhǔn)確地驗證各項性能指標(biāo)的達成程度,給各系統(tǒng)方案的鎖定及優(yōu)化改進提供有力支撐。液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在臺架試驗驗證過程中,會出現(xiàn)各種問題,而對液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的性能產(chǎn)生重要影響的一個因素就是溫度。油溫過高會對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)生諸多不良影響,因此,必須對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高的原因進行分析并對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部件進行優(yōu)化以降低油溫。文章基于某款車型整車熱平衡環(huán)境模擬試驗結(jié)果,分析了液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高的原因,并通過試驗分析驗證的方法對液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進行了改善,有效地解決了轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高的問題。
某改款車型在前期開發(fā)階段,做整車熱平衡環(huán)境模擬摸底試驗時,發(fā)現(xiàn)在整車滿載狀態(tài),10%的坡度上長時間高速運行工況下,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)部件溫度過高,最高達到129.5℃,超過了轉(zhuǎn)向系統(tǒng)設(shè)計要求的最大允許工作溫度(120℃)。油液溫度過高,會對轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件及性能產(chǎn)生如下影響。
1)轉(zhuǎn)向液壓油會在高溫時變稀,液壓系統(tǒng)壓力將隨之降低,所以機械效率也會降低;
2)油溫升高導(dǎo)致油的黏度降低,這樣使油液經(jīng)過節(jié)流小孔或縫隙式閥門的流量增大,這就使原來調(diào)節(jié)好的工作速度發(fā)生變化,影響工作的穩(wěn)定性,降低工作精度;
3)油溫升高黏度降低后,相對運動表面間的潤滑油膜將變薄,這樣會增加機械磨損,長時間工作后,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)清潔度變差,容易發(fā)生故障;
4)油溫過高會使轉(zhuǎn)向系統(tǒng)密封裝置迅速老化變質(zhì),喪失密封性能。
綜上,有必要對產(chǎn)生的問題進行分析,找到根本原因,以解決轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高的問題。
該車型開發(fā)為改款(換發(fā)動機)車型,為滿足零部件最大共用化,減少新開發(fā)件設(shè)計要求,在原型車基礎(chǔ)上進行轉(zhuǎn)向系統(tǒng)二次開發(fā),對比原型車與改款車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)設(shè)計方案,發(fā)現(xiàn)造成系統(tǒng)油溫過高的2種原因。
1)轉(zhuǎn)向油泵和轉(zhuǎn)向高壓管距離熱源(排氣歧管)距離更近,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向系統(tǒng)外部熱輻射增加。雖對轉(zhuǎn)向油泵增加隔熱罩,但效果仍不明顯。
2)轉(zhuǎn)向回油管散熱總長度為1 850 mm,但有效散熱長度僅為1 100 mm,而且散熱管布置在冷卻風(fēng)扇后面,因此導(dǎo)致回油管散熱效果減弱。
通過對該車型的分析可知,在嚴(yán)苛工況下,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高的主要原因是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)外部熱輻射增加,回油管散熱能力不足。
因汽車轉(zhuǎn)向油泵安裝位置已定,因此為滿足嚴(yán)苛的試驗工況要求,需要在兩方面進行優(yōu)化,以降低轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫。
1)減少轉(zhuǎn)向油泵外部輻射:加大轉(zhuǎn)向油泵隔熱罩包圍面積;
2)增強轉(zhuǎn)向油管散熱能力:增加散熱回油管長度,并將散熱回油管布置在迎風(fēng)面;將回油管材料采用散熱能力更強的材料。
根據(jù)上述分析結(jié)果,設(shè)計出3種優(yōu)化方案,并進行驗證。
1)方案1:減少轉(zhuǎn)向油泵外部輻射,將原較小的轉(zhuǎn)向油泵隔熱罩改為全包圍隔熱罩,油溫反而升高至140.6℃。隔熱罩方案對比,如圖1所示。
圖1 汽車液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)隔熱罩安裝示意圖
2)方案2:增強轉(zhuǎn)向回油管散熱能力,將回油管有效散熱長度由原來的1 100 mm增加至2 690 mm。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫降至118.9℃。
3)方案3:增強轉(zhuǎn)向回油管散熱能力,將回油管有效散熱長度由原來的1 100 mm增加至2 690 mm,并將回油管材料由雙層卷焊管改為鋁管,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫降至116.7℃。
經(jīng)對3種方案進行測試對比,本著最大程度降低轉(zhuǎn)向系統(tǒng)最高油溫和保證產(chǎn)品性能的原則,并綜合考慮方案實施成本,提高包裝和裝配效率等因素,最終確定采用方案3進行優(yōu)化。原狀態(tài)及3種方案轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫測試結(jié)果,如圖2所示。
圖2 汽車液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫測試結(jié)果
對選定的方案3進行整車熱平衡臺架試驗驗證,結(jié)果能滿足各工況下設(shè)計目標(biāo)要求。另外進行搭載整車試驗驗證,經(jīng)試驗場繞“8”字工況和城市廣場工況油溫測試,轉(zhuǎn)向油壺內(nèi)油溫最高為110℃,同樣能滿足轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的設(shè)計目標(biāo)要求。因此從各試驗驗證結(jié)果可知,優(yōu)化后轉(zhuǎn)向系統(tǒng)均能滿足臺架及實際駕駛過程中的嚴(yán)苛工況,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)滿足整車技術(shù)條件。
通過對某車型出現(xiàn)的液壓動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油液溫度過高問題的分析,找出了主要原因并確定了優(yōu)化方案,最終通過試驗驗證解決了轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高問題。為后續(xù)此類問題的分析提供了寶貴的經(jīng)驗。
通過對汽車液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高問題的分析和優(yōu)化驗證,得出以下結(jié)論:1)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)油溫過高的主要原因是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)外部輻射太強及本身散熱能力不足;2)減少熱輻射不能簡單通過增大隔熱罩包圍面積的方法,因此法對油泵本身散熱及周邊流場也會產(chǎn)生不良影響,需引起足夠重視,在后續(xù)的開發(fā)過程中進行深入的研究。