呂 巖
河北大唐國際唐山熱電有限責任公司
熱網(wǎng)系統(tǒng)運行阻力偏大的原因分析及解決方案
呂 巖
河北大唐國際唐山熱電有限責任公司
河北大唐國際唐山熱電有限責任公司(簡稱唐山熱電公司)負責唐山市東南部的近1000平方米的供熱面積,是唐山市主力熱源點之一,多年來為唐山市冬季供暖做出貢獻。該公司內(nèi)熱網(wǎng)系統(tǒng)設計為串聯(lián)運行。自投產(chǎn)以來,一直存在熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗偏高問題。隨著公司對外供熱面積的擴大,熱網(wǎng)供水流量提高后,熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗一直居高不下,嚴重影響公司廠用電率,為了降低熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗,提高供熱流量。該公司設備部干部員工通過不斷的對熱網(wǎng)系統(tǒng)進行試驗,找到了影響熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗的根本原因,通過設備改造,不但降低了冬季供熱時的廠用電率,同時還擴大了供熱面積,提高經(jīng)濟性。
熱網(wǎng)循環(huán)泵,系統(tǒng)阻力,擴供,電耗
唐山熱電公司目前安裝兩臺300MW機組為東方汽輪機廠生產(chǎn)的采暖抽汽凝汽式汽輪機,型號為C320/248-16.7/0.3/537/537,每臺機組各有熱網(wǎng)循環(huán)泵三臺,熱網(wǎng)疏水泵兩臺,熱網(wǎng)加熱器兩臺。該公司兩臺機組的供熱系統(tǒng)原設計為串聯(lián)運行。既熱網(wǎng)回水首先由一號機組進行加熱,然后由二號機組繼續(xù)對熱網(wǎng)供水進行升溫。熱網(wǎng)系統(tǒng)投運至今,其運行一直正常,雖有系統(tǒng)阻力高造成的熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗偏大問題,但并未影響正常供熱,因此也沒有引起足夠的重視。隨著公司開辟新的供熱區(qū)域,供熱需求隨之增大,此問題被逐漸暴露了出來。若繼續(xù)以原有供熱系統(tǒng)運行方式運行必然會影響供熱效果,造成不良的社會影響;同時,熱網(wǎng)循環(huán)泵的高電耗也成為了冬季影響公司廠用電率的關鍵因素之一。
該公司兩臺機組均為供熱機組,每臺機組的供熱系統(tǒng)配置為:熱網(wǎng)加熱器兩臺、熱網(wǎng)循環(huán)泵三臺、熱網(wǎng)疏水泵兩臺。熱網(wǎng)循環(huán)泵額定參數(shù)為揚程110m,流量3500t/h,功率1600KW。
串聯(lián)運行時,熱網(wǎng)循環(huán)水首先經(jīng)一號機的熱網(wǎng)循環(huán)泵升壓,然后順次流經(jīng)一號機和二號機的熱網(wǎng)加熱器,經(jīng)兩級加熱后送出。
二號機的熱網(wǎng)循環(huán)泵為接力泵,用于提高供水壓力。但由于啟動二號機循環(huán)泵會耗費大量的廠用電,因此二號機的熱網(wǎng)循環(huán)泵從投運至今從未使用過。
表1是從在線系統(tǒng)上采集的某年供熱期間幾個具有代表性的不同時間點的相關參數(shù)。表中的第一行和第二行,為流量相同時各測點壓力值。分析一號機熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的壓力差后就會發(fā)現(xiàn),在單機供熱和雙機供熱兩種不同方式下,其差值相差一倍(0.378MPa和0.183MPa),即單機供熱時,一號機熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的壓力損失比雙機供熱時縮小一半。上表的第三行為高供熱流量下的參數(shù),從中可以看到,供水母管的壓力為0.878MPa,而一號機熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管壓力卻達到了1.449MPa,兩母管間的系統(tǒng)阻力損失高達0.571MPa,而供回水母管壓力差僅為0.547MPa,可見整個熱網(wǎng)系統(tǒng)管道損失壓力的50%以上是廠內(nèi)系統(tǒng)阻力所致。另外,在做流量實驗時發(fā)現(xiàn),在熱網(wǎng)串聯(lián)運行時,當運行方式由三臺泵運行變?yōu)樗呐_泵運行時,其供熱流量僅增加約500噸,通過這個實驗,也再次證明了廠內(nèi)系統(tǒng)存在較大阻力。
對于廠內(nèi)熱網(wǎng)系統(tǒng)設備來說,主要的阻力存在于熱網(wǎng)加熱器和管道上的沿程阻力損失,兩臺機組熱網(wǎng)系統(tǒng)串聯(lián)運行,無疑增大了這種阻力損失。而要想增加熱網(wǎng)供熱流量,就要減少這種阻力。
將現(xiàn)在的串聯(lián)運行方式改為并聯(lián)運行方式,從而降低系統(tǒng)的阻力損失。從上面的數(shù)據(jù)分析可以看出,相同流量下單機供熱和雙機供熱的阻力損失下降了一倍,約0.2MPa,原因是水的流程減少了一倍,由原來流經(jīng)一號和二號兩臺機的熱網(wǎng)系統(tǒng)變成了僅流過一臺機的熱網(wǎng)系統(tǒng)。改為并聯(lián)運行后不僅水的流程同樣減少一倍,同時每臺機的流量也將下降到原來的1/2,對應的流速當然也為串聯(lián)運行時的1/2。由于管道系統(tǒng)的阻力損失和流速的平方成正比,因此流速下降一倍后對應的阻力損失將下降到原來的1/4。如果將流程縮短和流速下降的影響一并考慮,則改為并聯(lián)運行后,阻力損失將為原有運行方式的1/8??紤]到熱網(wǎng)循環(huán)泵出入口管的損失將不會因此而改變,改造后,一號機熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的管道損失至少可以下降到此前的1/5。目前,在三臺泵運行工況下,一號機熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管間的壓力損失約為0.378-0.57MPa,改造后的壓力損失可控制在0.1MPa左右。系統(tǒng)阻力下降可使相同流量下的熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗下降,或者在相同耗電量下增加流量。
改造后,熱網(wǎng)系統(tǒng)開始改造后的效果試驗,與改造前進行如下對比:(見表2)
表1 供熱系統(tǒng)在線參數(shù)表(2013年實驗數(shù)據(jù))
表2
忽略掉泵出入口管的損失,熱網(wǎng)循環(huán)泵的實際揚程為其出口母管壓力和回水母管壓力之差。結合表1數(shù)據(jù),第一組:0.891MPa、第三組:1.118MPa,對應的管道損失為(熱網(wǎng)循環(huán)泵出口母管和供水母管壓力差)第一組:0.378 MPa、第三組0.571 MPa。改為并聯(lián)后,減少損失4/5,改造后的實際揚程將降低0.378×(4/5)=0.304MPa、0.571×(4/5)=0.457MPa。對應的節(jié)能量分別為:0.304/0.891=0.34、0.457/1.118=0.40,即,第一和第三組數(shù)據(jù)所顯示的運行狀態(tài)下,改造后分別有34%到40%的節(jié)能空間。
三泵運行工況下,泵的電流平均值約為160A,按運行2500小時計算,年可節(jié)電275萬千瓦時,合人民幣115萬元。
改造并聯(lián)運行后,已從根本上解決了系統(tǒng)阻力大和熱網(wǎng)循環(huán)泵電耗高的問題。和改造前參數(shù)對比,同樣是三臺熱網(wǎng)泵運行,改造前的流量為10000噸/小時左右,改造后為12200噸左右,增加流量2000多噸,同時熱網(wǎng)循環(huán)泵總耗電量每小時減少約450千瓦時(一年130萬千瓦時)。而且擴供200萬平米的目的已經(jīng)達到,為公司拓展業(yè)務空間、增加經(jīng)濟效益提供了有力保障。