李 雷
(大慶煉化公司聚合物一廠,黑龍江大慶 163411)
淺談抗鹽聚丙烯烯酰胺產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程控制
李 雷
(大慶煉化公司聚合物一廠,黑龍江大慶 163411)
通過(guò)對(duì)聚合反應(yīng)和產(chǎn)品后期處理兩個(gè)方面的研究,得出相對(duì)應(yīng)的控制措施,并很好地監(jiān)督實(shí)施,得到了較好的效果,從數(shù)據(jù)來(lái)看產(chǎn)品質(zhì)量的確得到了提升,重要的是適用于抗鹽生產(chǎn)聚丙烯酰胺的多種產(chǎn)品。
聚合反應(yīng);拐點(diǎn);產(chǎn)品后期處理;循環(huán)調(diào)整
目前本單位抗鹽聚丙烯酰胺產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)項(xiàng)目共有八項(xiàng),包括固含量、分子量、水解度、不溶物、過(guò)濾比、黏度、細(xì)粉、大粒。在八項(xiàng)指標(biāo)中不溶物和過(guò)濾比指標(biāo)相互關(guān)聯(lián),其主要影響因素存在于聚合反應(yīng)的化學(xué)變化過(guò)程中,也是在質(zhì)量指標(biāo)中最難控制的兩個(gè)指標(biāo);本文將從聚合反應(yīng)和產(chǎn)品后期處理兩個(gè)方面進(jìn)行分析和控制,已達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的目的,使產(chǎn)品的出廠合格率達(dá)到100%。
1.1 聚合反應(yīng)的研究與控制
在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程中,將聚合反應(yīng)分為聚合初期、聚合中期、聚合后期和熟化期。將升溫時(shí)間分為一段升溫、二段升溫、三段升溫。將一二段升溫的拐點(diǎn)設(shè)為拐點(diǎn)一、將二三段升溫的拐點(diǎn)設(shè)為拐點(diǎn)二,將三段與熟化期拐點(diǎn)為設(shè)拐點(diǎn)三;如下圖所示:
如上圖所示,這是在生產(chǎn)過(guò)程中繪制的標(biāo)準(zhǔn)聚合反應(yīng)曲線,一段升溫時(shí)間在20~30min,二段升溫時(shí)間在50~60min,三段升溫時(shí)間在30~50min,拐點(diǎn)一溫度在20~25℃,拐點(diǎn)二溫度在30~45℃,拐點(diǎn)三溫度在65~70℃。通過(guò)實(shí)際生產(chǎn)得出,如果聚合反應(yīng)曲線的幾個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能在這個(gè)控制范圍內(nèi),那么不溶物能保證≤0.2%,過(guò)濾比指標(biāo)≤2.0%,能保證全部合格。如果控制點(diǎn)出現(xiàn)偏離,那么不溶物和過(guò)濾比指標(biāo)不能保證全部合格。為此根據(jù)實(shí)際的關(guān)鍵控制點(diǎn)制定了相應(yīng)的控制措施:
(1)拐點(diǎn)一溫度低于20℃。
原因:催化劑濃度低??刂拼胧禾岣哐趸€原劑濃度。
(2)無(wú)明顯拐點(diǎn)一二。
原因:催化劑濃度高。控制措施:降低氧化還原劑濃度。
(3)一段升溫時(shí)間超過(guò)30min。
原因:pH值偏高。控制措施:增加醋酸,降低pH值0.1。
(4)一段升溫時(shí)間低于20~30min。
原因:pH值偏低??刂拼胧荷偌哟姿?,提高pH值0.1。
(5)二段升溫超過(guò)60min。
原因:拐點(diǎn)一低于20℃,催化劑濃度低??刂拼胧禾岣叽呋瘎舛?。
(6)升溫曲線35℃后無(wú)明顯拐點(diǎn),升溫緩慢,終溫低于60℃。
原因:雙氮引發(fā)失效或者無(wú)雙氮加入??刂拼胧簷z查雙氮質(zhì)量或者檢查加劑過(guò)程。
(7)加入1號(hào)劑后物料自聚變黏。
原因:醋酸加入過(guò)多??刂拼胧航档痛姿峒尤肓?。
(8)加劑后不升溫。原因:①氮?dú)饬髁康停虎趐H值偏高;③催化劑濃度低??刂拼胧孩僬{(diào)整氮?dú)饬髁?,直至升溫。②適當(dāng)增加醋酸。③聯(lián)系調(diào)整催化劑。
聚合反應(yīng)調(diào)整以及相對(duì)應(yīng)控制措施準(zhǔn)確實(shí)施的前提是必須嚴(yán)格按照要求和規(guī)程加劑,制定標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)曲線研究討論之后下發(fā)班組進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),并開始實(shí)施。為保證聚合標(biāo)準(zhǔn)曲線的順利實(shí)施,同時(shí)制定了聚合反應(yīng)勞動(dòng)競(jìng)賽,每天對(duì)聚合反應(yīng)曲線情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),月底匯總形成競(jìng)賽總分,按金額獎(jiǎng)勵(lì)給較好的員工,激勵(lì)員工必須按照要求操作,穩(wěn)定聚合反應(yīng)。
1.2 產(chǎn)品后期處理研究與控制
對(duì)于不溶物、過(guò)濾比超標(biāo)的返料產(chǎn)品,為保證產(chǎn)品出廠合格率100%,需對(duì)這批次物料進(jìn)行循環(huán)操作調(diào)整,制定相關(guān)優(yōu)化方案,具體如下:
(1)對(duì)數(shù)據(jù)超標(biāo)的每盤進(jìn)行采樣,根據(jù)化驗(yàn)數(shù)據(jù),制定不同調(diào)整比率指令單。例如不溶物,數(shù)值在0.2~0.3,比率為1∶11,數(shù)值在0.3~0.4,比率為1∶14。兩項(xiàng)調(diào)整比率,經(jīng)過(guò)數(shù)次實(shí)驗(yàn)論證,能保證質(zhì)量合格。優(yōu)化前,包裝崗只是解開集裝袋袋口進(jìn)行循環(huán)調(diào)整,不能確定調(diào)整比率,不能保證調(diào)整后產(chǎn)品質(zhì)量合格。
(2)制作不同管徑的鐵管,控制物料下料速度,保證數(shù)據(jù)超標(biāo)物料與合格成品混合比率合適。DN15mm的鐵管對(duì)應(yīng)比率1∶11,DN10mm的鐵管對(duì)應(yīng)比率1∶14。
(3)制作三個(gè)記錄臺(tái)帳,保證每盤物料數(shù)據(jù)可追溯性。①采樣記錄:記錄產(chǎn)品的產(chǎn)生班次、人員、采樣盤數(shù)。②非一級(jí)品處置臺(tái)帳:記錄每盤數(shù)據(jù)超標(biāo)物料的調(diào)整班次、人員、比率及調(diào)整后的質(zhì)量數(shù)據(jù)。③返料記錄:記錄調(diào)整后的產(chǎn)品入庫(kù)班次、人員。通過(guò)這三個(gè)臺(tái)帳,環(huán)環(huán)相扣,保證非一級(jí)品不能出廠。
(4)制定獎(jiǎng)懲制度,對(duì)按照要求進(jìn)行調(diào)整的包裝崗,根據(jù)盤數(shù),進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)未按照要求操作,導(dǎo)致非一級(jí)品出廠的包裝崗,進(jìn)行處罰。
通過(guò)制定循環(huán)操作調(diào)整優(yōu)化方案,規(guī)范了包裝崗采樣操作、循環(huán)調(diào)整操作、返料操作,保證包裝崗操作標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量數(shù)據(jù)真實(shí)性。通過(guò)制定聚合反應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)曲線,實(shí)施后聚合反應(yīng)得到效果得到提升,產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定,質(zhì)量穩(wěn)定,適用于抗鹽聚丙烯酰胺生產(chǎn)的聚合反應(yīng)工序,經(jīng)過(guò)驗(yàn)證聚合反應(yīng)控制的調(diào)整同樣適用于抗鹽法生產(chǎn)超高分子量聚丙烯烯酰胺產(chǎn)品。
[1] 劉建平.王雪芳.楊小敏.高分子量聚丙烯酰胺的合成與應(yīng)用進(jìn)展[J].化學(xué)工程師,2010,179,(8).
D i s c u s s i o n o n Q u a l i t y C o n t r o l o f S a l t-r e s i s t a n t P o l y a c r y l a mi d e P r o d u c t s
Li Lei
This paper through the polymerization and product post-processing two aspects of the study,the corresponding control measures,and a good supervision and implementation,get a better effect,from the data point of view the product quality has indeed been improved,It is important to use a variety of products for the production of polyacrylamide salt.
polymerization reaction;inf l ection point;product post-processing;cycle adjustment
TE39
B
1003-6490(2017)08-0165-01
2017-06-09
李雷(1985—),男,黑龍江大慶人,助理工程師,主要從事工藝方面工作。