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      化學(xué)清洗技術(shù)在韶鋼煤氣鍋爐的應(yīng)用

      2017-08-01 11:49:42劉耀輝
      中國設(shè)備工程 2017年14期
      關(guān)鍵詞:汽包氧化鐵酸洗

      劉耀輝

      (寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司,廣東 韶關(guān) 512123)

      化學(xué)清洗技術(shù)在韶鋼煤氣鍋爐的應(yīng)用

      劉耀輝

      (寶鋼集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司,廣東 韶關(guān) 512123)

      鍋爐化學(xué)清洗是指通過加入化學(xué)藥劑的水溶液與鍋爐汽水系統(tǒng)中的腐蝕物、沉積物、水垢等發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使鍋爐受熱面內(nèi)表面清潔,并在金屬表面形成一層鈍化膜的方法。鍋爐定期進(jìn)行化學(xué)清洗后,可一定程度的提高鍋爐熱效率、改善機(jī)組水汽品質(zhì),有效防止受熱面發(fā)生爆管和水循環(huán)事故,保證鍋爐安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。

      鍋爐;垢量;清洗;機(jī)理;效果

      1 概述

      韶鋼共有 5臺(tái)煤氣鍋爐發(fā)電機(jī)組,其中 4#鍋爐為2005年 11月投產(chǎn),3#鍋爐為 2009年 9月投產(chǎn),3#、4#鍋爐是運(yùn)行年限最長的兩臺(tái)煤氣鍋爐。

      2016年 4月 22日 20:06分 3#鍋爐水冷壁出現(xiàn)爆管停爐事故,其外觀形貌如圖1所示,圖中箭頭所指為爆管水冷壁管子表面一個(gè)因爆破形成的孔洞。同年6月,由廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院對(duì) 4#鍋爐進(jìn)行內(nèi)檢,在前墻水冷壁爐右數(shù)第 8根,自爐膛底部往上 2.4~ 3m處進(jìn)行割管檢查內(nèi)壁結(jié)垢情況時(shí),測(cè)得向火側(cè)垢量為920g/m2、背火側(cè)垢量為 860g/m2。2016年 8月,經(jīng)委托廣東省特種設(shè)備檢測(cè)研究院對(duì)3#鍋爐水冷壁管出現(xiàn)的爆破現(xiàn)象進(jìn)行失效原因分析,經(jīng)檢驗(yàn)垢量與 4#鍋爐類似。

      圖1

      2 清洗必要性分析

      根據(jù)檢修統(tǒng)計(jì),4#鍋爐上次化學(xué)清洗時(shí)間為 2005年 10月,3#鍋爐上次清洗時(shí)間為 2009年 8月,清洗間隔年限已超過 8年以上。綜上所述,3#、4#鍋爐水冷壁垢量和清洗間隔時(shí)間均已超過《火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則》的規(guī)定值,必須進(jìn)行化學(xué)清洗,以提高鍋爐受熱面的有效換熱效率,保證鍋爐良好的水循環(huán)和汽水系統(tǒng)的清潔。鍋爐化學(xué)清洗必須由可靠的專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行。

      3 鍋爐清洗技術(shù)方案(以 3#鍋爐為例)

      3.1 清洗方案確定

      水冷壁割管檢測(cè)(拉伸、電鏡掃描、金相分析),未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重氫脆現(xiàn)象。經(jīng)過溶垢試驗(yàn)及垢樣檢測(cè)分析,水垢主要成分為氧化鐵垢,還有少量鈣、鎂垢及難溶氧化鐵層中的銅含量(這里銅含量高)。根據(jù)上述檢查結(jié)果,清洗隊(duì)伍最終采用鹽酸酸洗除垢加氨洗除銅清洗工藝進(jìn)行清洗,順序?yàn)樗嵯础毕础?/p>

      3.2 化學(xué)清洗機(jī)理

      3.2.1 鹽酸清洗機(jī)理

      鍋爐水冷壁結(jié)垢以氧化鐵垢最為常見,氧化鐵垢的形成,主要與鍋爐水中含鐵量的大小和爐管上局部熱負(fù)荷的控制有關(guān)。鐵的化合物的形態(tài)主要是帶正電的膠態(tài)氧化鐵。當(dāng)水管上局部地區(qū)的熱負(fù)荷過高時(shí),該部位的金屬表面因電子集中而帶負(fù)電。結(jié)果帶正電的氧化鐵微粒向帶負(fù)電的金屬表面聚集,便形成了氧化鐵垢。

      鹽酸去除沉積物的機(jī)理有以下幾點(diǎn)。

      (1)溶解作用。鹽酸能與緊靠金屬基體的 FeO與外表的 Fe3O4、Fe2O3等氧化物反應(yīng)生成溶于水的鹽。其反應(yīng)式如下:

      鹽酸還能溶解碳酸鹽水垢,其反應(yīng)式如下

      (2)剝離作用。鹽酸和一部分氧化物作用時(shí),尤其是和 FeO反應(yīng)時(shí),破壞了附著物和金屬的連接,致使附著物剝離下來。

      (3)氣掀作用。鹽酸不僅能與碳酸鹽垢反應(yīng)產(chǎn)生CO2氣體,而且還能與夾雜在沉積物中的鐵微粒發(fā)生反應(yīng)放出氫氣,反應(yīng)如下:

      這些氣體在逸出過程中,對(duì)附著物具有較大的掀動(dòng)力,使沉積物從管壁上脫落下來。

      由上述可知,鹽酸清洗時(shí),所發(fā)生的反應(yīng)不完全是附著物溶解的過程,還有使附著物從金屬表面脫落下來的作用。

      3.2.2 氨洗除銅機(jī)理

      氨洗過程中,銅離子在氨水中能生成穩(wěn)定的銅氨絡(luò)離子,過硫酸氨能促進(jìn)銅的溶解。其反應(yīng)如下:

      3.3 化學(xué)清洗范圍

      本次鍋爐清洗范圍:省煤器、汽包、水冷壁管、集中下降管(含分散降水管)、上下聯(lián)箱及連接管道(圖2)。

      圖2

      3.4 清洗前汽包和過熱器保護(hù)

      清洗前汽包內(nèi)部裝置需拆除,下降管加裝節(jié)流孔板。過熱器注聯(lián)氨和氨水保護(hù)。在清洗箱配含聯(lián)氨200mg/L、用氨水調(diào) PH>9.5的除鹽水注入過熱器。

      3.5 鍋爐鹽酸清洗工藝

      鍋爐鹽酸清洗工藝如下:水沖洗→鹽酸清洗→清洗后除鹽水沖洗→氨洗除銅→ EDTA二鈉漂洗鈍化。

      3.5.1 水沖洗

      清洗系統(tǒng)沖洗合格后,利用清洗臨時(shí)系統(tǒng),開啟循環(huán)泵進(jìn)行上水,依次切換循環(huán)回路,檢查循環(huán)是否正常,沖洗至排水澄清。

      3.5.2 汽包內(nèi)清理、掛試片

      把汽包底部的沉積物人工擦洗清除干凈。在汽包內(nèi)用帶絕緣皮的電纜線掛3片標(biāo)準(zhǔn)腐蝕試片,關(guān)閉汽包人孔門,確保嚴(yán)密。

      3.5.3 清洗加溫、循環(huán)試驗(yàn)

      利用清洗臨時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行鍋爐上水,開循環(huán)泵,開啟清洗箱混合加熱裝置通入蒸汽加熱,溫升正常。

      3.5.4 加入緩蝕劑

      緩蝕劑濃度為:0.3%~ 0.5%IS-129。循環(huán) 40分鐘左右,確定各回路緩蝕劑濃度基本均勻。

      3.5.5 酸洗

      緩蝕劑循環(huán)均勻后,立即加入工業(yè)鹽酸。鹽酸與水稀釋混合,通過濃酸加藥泵加入到清洗循環(huán)箱內(nèi),濃酸加酸速度控制在清洗循環(huán)泵出口酸濃度不超過 8%。酸加完后加 0.5%的氟化氫銨,在加藥箱中溶解后打入循環(huán)系統(tǒng)。

      加酸到酸洗液中鹽酸濃度為 6%~ 7%,并用蒸汽加溫至 50℃ ±5℃ ,循環(huán) 1~ 2h。按要求切換循環(huán)回路。

      酸洗分析項(xiàng)目為: ① 鹽酸濃度;② Fe3+和 Fe2+;③ 溫度。

      終點(diǎn)判斷:鍋爐出口(回酸口):酸濃度趨于穩(wěn)定,間隔二次酸濃度變化小于 0.2%;Fe3+濃度上升到最高峰,并趨于下降;取出監(jiān)視管,檢查清洗狀況基本清洗干凈。在酸洗過程中,如果 Fe3+>300mg/L時(shí),應(yīng)加入還原劑Vc-Na降低 Fe3+濃度。

      3.5.6 酸洗后水沖洗

      酸洗結(jié)束后,開排水閥和補(bǔ)水閥,可先用工業(yè)水沖洗,再用除鹽水沖洗,直至出口 ΣFe< 50mg/L,pH≥ 4.0~ 4.5。

      3.5.7 氨洗

      酸洗后水沖洗合格后,迅速加氨水 ,氨水濃度1.3% ~ 1.5%, 再 加 過 硫 酸 銨0.75%,清洗溫度:25~ 30℃,清洗流速:0.2~ 1 m/s,清洗時(shí)間:1~ 2 h。

      3.5.8 漂洗、鈍化

      氨洗結(jié)束,水沖洗至 pH在 7.0左右。

      加緩蝕劑:0.05%~ 0.1%;循環(huán) 40min,開蒸汽加溫到 70℃左右。加 EDTA二鈉: 0.3%~ 0.4%;聯(lián)氨1000mg/L;用工業(yè)氨水調(diào) pH值 :9.0~ 10;加溫到 80~ 90℃;按回路進(jìn)行漂洗、鈍化。時(shí)間 : 4~ 5h(視監(jiān)視管檢查結(jié)果而定)。

      3.5.9 廢液處理

      鹽酸清洗后,廢酸液排入中和池,并且同時(shí)加入氫氧化鈉和石灰中和 pH值 6~ 9,經(jīng)中和池排水泵排到鋼廠污水處理系統(tǒng)。

      表1 3#鍋爐清洗檢驗(yàn)報(bào)告

      4 鍋爐清洗后效果

      4.1 鍋爐清洗報(bào)告(表1)

      4.2 清洗效果照片對(duì)比(圖3)

      圖3

      5 結(jié)語

      清洗作業(yè)先安排 4#鍋爐進(jìn)行,4#鍋爐清洗完后隨即根據(jù)生產(chǎn)檢修計(jì)劃安排3#鍋爐清洗。因此在借鑒了 4#鍋爐成功的清洗經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,3#鍋爐在以下幾個(gè)方面進(jìn)行了優(yōu)化和完善,并取得了上佳效果。

      (1)加熱蒸汽管道全部包保溫,最大限度減少散熱損失。

      (2)清洗前,進(jìn)行了整個(gè)系統(tǒng)的清洗模擬試驗(yàn),確保蒸汽壓力、蒸汽流量和溫度達(dá)到清洗要求。

      (3)鑒于上次清洗完成以后,汽包留有大量的淤泥,本次清洗增大了下降管蓋板的孔徑,清洗完成后,汽包基本里基本無淤泥積存。

      (4)經(jīng)計(jì)算,3#鍋爐清洗后鍋爐熱效率提高了0.59%,達(dá)到節(jié)省燃料、提高熱效率的目的。

      綜上所述,本次清洗一共兩臺(tái)鍋爐(3#、4#鍋爐),兩臺(tái)爐除垢率均達(dá)到 95%以上,其它各項(xiàng)指標(biāo)均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)清洗除垢效果優(yōu)良水平,對(duì)同行業(yè)鍋爐具有借鑒和指導(dǎo)意義。

      [1]火力發(fā)電廠鍋爐化學(xué)清洗導(dǎo)則 [M]. 國家能源局,2012.

      [2]初立杰 . 電廠化學(xué) [J]. 北京:中國電力出版社,2006.

      [3]火力發(fā)電廠機(jī)組大修化學(xué)檢查導(dǎo)則 [M].中國電力出版社,2009.

      [4]李培元 . 火力發(fā)電廠水處理及水質(zhì)控制 [M].北京:中國電力出版社,1999.

      TG172

      A

      1671-0711(2017)07(下)-0210-03

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