曹景芳,吳昌浩,李夢林
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
立式凝結(jié)水泵電機振動大的原因分析與處理
曹景芳,吳昌浩,李夢林
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273522)
某電廠#5機組B凝結(jié)水泵電機在切換運行時振動嚴(yán)重超標(biāo),但泵振動值極小,通過振動診斷分析找到電機振動超標(biāo)的根源在于泵的橡膠軸承、軸套出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,采取了相應(yīng)的處理措施,解決了電機振動大的問題。
凝結(jié)水泵;立式;電機;橡膠軸承;振動超標(biāo);振動診斷
某電廠#5機組為635 MW機組,配置有2臺凝結(jié)水泵組,1臺運行1臺備用。#5機組B凝結(jié)水泵由沈陽工業(yè)泵制造有限公司生產(chǎn),其主要參數(shù):結(jié)構(gòu),立式筒裝式;型號,EN1G54;流量,1 475/1 628 m3/h;揚程,86/77 m;轉(zhuǎn)速,1 480 r/min[1]。驅(qū)動電機由美國威爾泵公司生產(chǎn),其主要參數(shù):型號,N.T.DA400-480VF4;功率,1 870 kW;輸入電壓,6 000 V;輸入電流,57 A;轉(zhuǎn)速,1 488 r/min;電機軸承型號,N320MC3/7320/7320。
電機與泵采用彈性柱銷聯(lián)軸器連接,電機座通過螺栓連接在凝結(jié)水泵座上,泵座支撐在圓筒體式吸水井的基礎(chǔ)上,揚水管吊裝在泵座下部,工作部分的葉輪、軸依靠固定在揚水管上的6只徑向橡膠軸承進行徑向定位,使用2個滾珠推力軸承對泵軸進行軸向定位[1]。
2016年3月2日,#5機組B凝結(jié)水泵在切換啟動后電機軸承振動嚴(yán)重超標(biāo)(負(fù)荷側(cè)振動值:軸向51 μm、東西向75 μm、南北向151 μm;非負(fù)荷側(cè)軸承振動值:軸向51 μm、東西向105 μm、南北向260 μm,合格標(biāo)準(zhǔn)85 μm[2]);電機振動值嚴(yán)重超標(biāo),停止切換設(shè)備并繼續(xù)保持#5機組A凝結(jié)水泵運行。
為查找電機振動超標(biāo)的原因,3月3日晚上采用振動分析儀CX7和振動表Vm-63a進行振動測量分析。因#5機組B凝結(jié)水泵電機振動超標(biāo),為保證機組安全運行,運行人員采集振動數(shù)據(jù)時采用#5機組A,B凝結(jié)水泵并列運行的方式進行。測量時存在兩泵搶量問題,發(fā)現(xiàn)B凝結(jié)水泵出口管道振動非常大,高達270 μm。同時測量B凝結(jié)水泵電機自由端振動:東西向379 μm,南北向269 μm;電機驅(qū)動端振動:東西向150 μm,南北向125 μm;凝結(jié)水泵振動:東西向17 μm,南北向20 μm。
凝結(jié)水泵或電動機常見振動原因及處理見表1。
表1 凝結(jié)水泵或電動機常見振動異常原因及處理[3]
查閱#5機組凝結(jié)水泵的歷史振動數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)該泵電機自由端自2013年以來一直振動偏大,結(jié)合現(xiàn)場測量的振動信息分析,#5機組B凝結(jié)水泵振動具有以下特征。
(1)電機自由端振動值最大,高達379 μm,主要振動頻率為1X轉(zhuǎn)速頻率(如圖1所示)。
圖1 電機自由端軸承頻譜
(2)電機驅(qū)動端主要振動頻率為1X轉(zhuǎn)速頻率及其諧波頻率2X,3X(如圖2所示),解調(diào)波形圖(如圖3所示)中出現(xiàn)4.23X轉(zhuǎn)速頻率及其諧波頻率8.46X,12.69X,分析4.23X轉(zhuǎn)速頻率為電機驅(qū)動端軸承外圈故障頻率。
圖2 電機驅(qū)動端軸承頻譜
圖3 電機驅(qū)動端軸承解調(diào)頻譜
(3)泵振動值較小,僅有20 μm。盡管泵的振動值較小,但頻譜圖(如圖4所示)中高達14X轉(zhuǎn)速頻率為C型機械松動的典型特征;時域波形圖(如圖5所示)中泵驅(qū)動端軸承出現(xiàn)非周期性沖擊信息。
圖4 泵驅(qū)動端軸承頻譜
圖5 泵驅(qū)動端軸承時域波形
由特征(2)分析,電機驅(qū)動端軸承外圈出現(xiàn)中度磨損;由特征(3)分析,泵的下部支撐出現(xiàn)間隙大,因#5機組B凝結(jié)水泵為立式泵,當(dāng)下部支撐出現(xiàn)間隙大時,因泵軸較長產(chǎn)生頂部放大,造成電機自由端振動增大,由特征(1)可以說明。3月3日的試轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)較3月2日增大,原因為電機軸承出現(xiàn)磨損。而電機振動大的根源在于泵的導(dǎo)向軸承磨損嚴(yán)重,間隙超標(biāo)。
查閱#5機組B凝結(jié)水泵及電機檢修歷史,電機在2014年按常規(guī)項目進行了解體大修,引線綁線檢查牢固,清掃、檢查無異常,更換上軸承7320/7320,下軸承N320MC3。電機空試振動為:驅(qū)動端軸向6 μm,南北向8 μm,東西向16 μm;自由端軸向8 μm,南北向14 μm,東西向20 μm,振動合格。泵在2010年#5機組大修中進行了技術(shù)改造,技術(shù)改造后的數(shù)據(jù)見表2,改造后振動合格。自技術(shù)改造后,#5機組B凝結(jié)水泵一直沒有檢修。結(jié)合振動診斷分析結(jié)果,泵導(dǎo)向軸承出現(xiàn)磨損。結(jié)論:電機驅(qū)動端軸承出現(xiàn)中度磨損,泵導(dǎo)向軸承嚴(yán)重磨損。
表2 改造后數(shù)據(jù) mm
因泵的振動值較小,檢修和汽機、電氣專業(yè)技術(shù)人員一度認(rèn)為電機出現(xiàn)了問題,認(rèn)為更換電機可以解決問題。3月4日,電氣隊檢查更換備用電機。3月6日更換電機后,首先進行電機空試,電機空試振動合格,振動最大為26 μm,但連接泵后帶負(fù)荷試轉(zhuǎn),振動超標(biāo),最大值為電機自由端東西向374 μm(標(biāo)準(zhǔn)<85 μm)。綜合判定泵導(dǎo)向軸承出現(xiàn)磨損。但考慮到#5機組運行期間泵進行解體大修可能會對機組真空帶來影響,且#5機組已有停運計劃,決定該泵停用,暫作緊急備用,在3月底#5機組停機備用時泵解體大修。3月31日,對#5機組B凝結(jié)水泵進行解體大修,發(fā)現(xiàn)泵與各級揚水管的橡膠導(dǎo)瓦、軸套均磨損嚴(yán)重(如圖6、圖7所示),導(dǎo)瓦內(nèi)側(cè)磨出嚴(yán)重螺紋狀溝痕,軸套磨出螺紋狀溝痕,更換橡膠瓦與軸套[4-5]。
4月4日,#5機組B凝結(jié)水泵檢修后試轉(zhuǎn),電機負(fù)荷側(cè)軸承振動值:軸向14 μm,東西向23 μm,南北向22 μm;非負(fù)荷側(cè)軸承振動值:軸向16 μm,東西向77 μm,南北向78 μm(合格標(biāo)準(zhǔn)<85 μm),振動合格。
圖6 橡膠導(dǎo)瓦磨損嚴(yán)重
圖7 軸套磨損嚴(yán)重
引起電機振動異常的原因很多,只有正確判斷,找到故障發(fā)生的原因,才能進行有針對性的處理。采用振動診斷技術(shù),對泵組進行系統(tǒng)分析,明確判斷
出#5機組凝結(jié)水泵電機振動大的根本原因在于泵的導(dǎo)向軸承磨損嚴(yán)重,在檢修之前提醒檢修人員提前做好備品、備件的準(zhǔn)備工作,選擇合適時機進行檢修,消除電機振動超標(biāo)的問題,掌握了檢修的主動性,并縮短了檢修時間。
[1]華電國際鄒縣發(fā)電廠.泵類檢修規(guī)程:Q/101-104.02—2013[S].
[2]電氣裝置安裝工程旋轉(zhuǎn)電機施工及驗收規(guī)范:GB 50170—2006[S].
[3]沙德生,陳江.火電廠設(shè)備狀態(tài)檢修技術(shù)與管理:精密點檢 故障診斷 預(yù)知排查 風(fēng)險 管控[M].北京:中國電力出版社,2016.
[4]許樹泉.凝結(jié)水泵電機振動超標(biāo)的分析與處理[J].機電信息,2011(30):109,111.
[5]李志高.立式多級凝結(jié)水泵電機振動大的原因及處理[J].電力安全技術(shù),2009,11(4):57-58.
(本文責(zé)編:白銀雷)
2017-05-11;
2017-06-28
TK 38
B
1674-1951(2017)07-0054-03
曹景芳(1976—),女,山東濟寧人,高級工程師,從事火電廠精密診斷工作(E-mail:caojf5661@qq.com)。
吳昌浩(1988—),男,山東濰坊人,技師,從事火電廠精密診斷工作(E-mail:823052393@qq.com)。
李夢林(1989—),男,山東濟寧人,技師,從事火電廠精密診斷工作(E-mail:limenglin_125@163.com)。