本刊記者 李孟
再生粉末活性炭:湖北君集污水深度“整容”
本刊記者 李孟
“從污水處理廠出來的水,清得像溪流水?!苯鼉赡?,只要到過浙江省紹興市嵊新首創(chuàng)污水處理廠的人,無不眼前一亮。要知道,浙江紹興的嵊州市,是全球最大的領(lǐng)帶之鄉(xiāng)和絲針織服裝重要的生產(chǎn)基地,僅領(lǐng)帶服裝年產(chǎn)值就達164.24億元。
2014年底,日排放量超過15萬噸的紹興嵊新首創(chuàng)污水處理廠,率先采用再生粉末活性炭深度處理污水的工藝技術(shù),破解了印染污水這個世界級難題,嵊州工業(yè)園區(qū)23家印染企業(yè)、11家造紙企業(yè)和14家其他企業(yè)的工業(yè)廢水都要在此處理。
作為目前國內(nèi)最大的印染污水處理項目,怎樣的“神器”才能達到絕佳效果?
紹興印染布匹年產(chǎn)量約為202億米,超過全國的1/3,但印染產(chǎn)業(yè)也給紹興水質(zhì)帶來巨大壓力,每印染加工一噸紡織品,需耗水100噸至200噸,其中近90%會成為廢水。
嵊新首創(chuàng)污水處理有限公司承擔著嵊州、新昌兩地企業(yè)生產(chǎn)污水和城鎮(zhèn)生活污水的集中處理、達標排放任務。由于進水水質(zhì)不穩(wěn)定等原因,排入剡溪時,水體顏色明顯區(qū)別于上游來水,形成明顯色帶。
2014年3月起,湖北君集水處理有限公司(以下簡稱“君集環(huán)?!保┩顿Y1.6億元,對嵊新污水處理廠一期全面實施提標改造工程,并于2014年12月31日開始試運行。提標改造時,嵊新污水處理廠采用粉末活性炭吸附工藝,開創(chuàng)了國內(nèi)大型的污水處理廠實行活性炭工藝改造的先河,只用了短短92天時間,就建成了日處理污水15萬噸的設施,出水標準穩(wěn)定達到地表水4類標準。
自通水以來,提標工藝運行良好,出水效果滿足了工程設計要求,出水COD低于50mg/L,色度從30倍甚至更高降低到15倍,其他主要指標也均達到一級A排放標準。升“A”完成的同時,還配合造紙行業(yè)的中水回用技術(shù),為仙巖造紙園區(qū)提供生產(chǎn)用水。
一級A的水質(zhì)什么樣?從指標上來說,COD下降16.7%,主要懸浮物下降一半以上,氨氮、總磷下降30%以上。用肉眼看,清澈透明,幾乎和干凈的水沒什么區(qū)別。最直接的區(qū)別在于,一級A水直排入江入河,水體凈化速度明顯快于一級B,對改善地表水水質(zhì)影響很大。
整個嵊新廠區(qū),除了進水口處有稍許臭味,其他地方幾乎聞不到任何臭味。為能更清晰直觀了解水質(zhì)的變化,公司技術(shù)人員還分別從污水入口處、處理后達到一級B標準、達到一級A標準這3處出水口提取3類不同的水進行觀察,可清楚看出水質(zhì)從混濁到清澈的變化。水處理結(jié)果,從專業(yè)的數(shù)據(jù)看,主要是CODcr由60控制在50以內(nèi),氨氮由8控制在5以內(nèi)。
這一想法的爆發(fā)源于哪里?據(jù)了解,很多工業(yè)企業(yè)像塑料、石油行業(yè),有不少化學成分在里面,生化方法都不足以凈化,粉末活性炭處理污水不是新技術(shù),但要大規(guī)模應用,首先必須降低污水中的懸浮物,還要解決過水量小的問題。
為了掌握粉末活性炭的吸附效率、過水流速、炭層的最佳設計高度,君集環(huán)保經(jīng)過11796次過濾之后,終于獲得了理想數(shù)據(jù)。有了理想的粉末活性炭過濾數(shù)據(jù),在通行的過濾罐的基礎上,公司設計了一種適應粉末活性炭的全新的連續(xù)式粉末活性炭過濾罐,可以不間斷地長時間工作,一個過濾罐24小時過濾1萬噸污水。
而在污水通過粉末活性炭過濾之前,首先在污水中投放某些物質(zhì)助濾,通過板框,去掉污水中的懸浮物,也就是污泥。在嵊新污水處理廠,1萬噸污水大約產(chǎn)生3噸污泥,僅為其他污水處理工藝的1/10。
從污水流入,加助濾劑,一級過濾,加粉末活性炭,二級過濾,全過程不到30分鐘,流出來的水清澈透明,部分指標達到或超過地表Ⅲ類水標準??梢哉f,時間優(yōu)勢也成為其中一大亮點。
活性炭的吸附效果眾所周知,粉末活性炭和顆?;钚蕴康膮^(qū)別則在于吸附面積。如果顆?;钚蕴渴且粋€足球,粉末活性炭就是把足球分解成的若干個乒乓球,這些乒乓球的表面積可能是足球面積的上百倍,吸附效率大大提高。君集通過7年的努力,利用生物再生和熱再生各自優(yōu)勢,不但實現(xiàn)粉末活性炭低成本、無害化再生,而且從源頭破解傳統(tǒng)污水處理“治水不治泥”的頑疾。
就是這樣一項惹人青睞的技術(shù),它也有“軟肋”:價格昂貴。優(yōu)質(zhì)椰殼炭近萬元一噸,二手粉末活性炭也要五六千元一噸。就全國而言,每年活性炭產(chǎn)量約60萬噸,如何高效回收利用活性炭成為眼前不得不解決的困難。
為了讓使用過的粉末活性炭再生,重新使用甚至反復使用,君集環(huán)保的專家團隊們查遍國內(nèi)外文獻,從實驗室到大規(guī)模的生產(chǎn)運用,前后花費幾千萬元。
2008年,在經(jīng)過6次設備迭代后,公司終于找到粉末活性炭的再生方法,為了降低活化成本,工程師又設計了一種全新的一體化活性炭再生爐,能耗降低了40%,產(chǎn)量提高了1倍。在活化的過程中,吸附的有機物也變成了活性炭,吸附效果比新炭的效果好,因為炭的孔徑徹底被打開。
在項目中,君集環(huán)保創(chuàng)新性的使用高密度粉末活性炭技術(shù),利用活性炭的廣譜吸附性,實現(xiàn)了最理想的去污效果。而對于使用一段時間后的活性炭,他們又發(fā)明了更為先進的技術(shù),對這些活性炭進行再活化處理,再次活化處理的活性炭,其功能可以恢復99%以上。再次活化活性炭時產(chǎn)生的二氧化碳則注入污水中,降低污水的pH值。
一般來說,污水處理廠升“A”要新建一個污水深度處理的新單元。如果在空地上新建,只是管道切割,對污水處理廠整體運行影響不大,但如果污水處理廠之前的布局就比較緊湊,是就地改造,會產(chǎn)生較大的影響甚至要暫停污水處理廠,時間跨度可能是幾個月之久。
從B到A的跨越前后需要疊加的投資有哪些呢?據(jù)業(yè)內(nèi)人士給出的計算模型來看,一個污水處理廠從一級B排放標準到一級A排放標準的追加投資,等于該處理廠原始投資成本的50%到70%。
以一座平均處理能力為4萬立方米/日的污水處理廠為例,一級B污水處理廠基礎建設投資約為6000到8000萬元,其升至一級A的追加資本為3000到5600萬元。
追加投資最后有兩種結(jié)果,一是污水處理費的上漲,二是由政府買單。一級A對于污水處理廠出水水質(zhì)還會有更高要求,這也意味著每一步的提質(zhì),投入資金額將越來越高。就像百米長跑一樣,專業(yè)運動員每提高0.01秒,背后是成倍的付出。
因此,如何經(jīng)濟高效地“升A”,成為了污水處理廠當前急需解決的問題,每個污水處理廠處理一噸污水的成本都不同,使得污水處理廠在工藝選擇上的成本考量顯得尤為重要。
君集環(huán)保巧妙用氮磷控制技術(shù)、助濾技術(shù)、污水處理智能運行技術(shù)等,自主研發(fā)的工業(yè)廢水、生活廢水治理和湖泊修復的多項核心技術(shù),已獲得了19項各類專利。該工藝顯現(xiàn)的優(yōu)勢就是,同樣的處理能力,占地僅是原來的1/6,處理一噸污水的成本不到兩元錢。