閆俊偉,高浩然
(京東方科技集團股份有限公司,北京 100176)
G2.5 ODF線前工序設(shè)備自主開發(fā)淺析
閆俊偉,高浩然
(京東方科技集團股份有限公司,北京 100176)
本項目利用閑置的Loader單元、清洗單元、HPCP單元等三個獨立單元,通過改造升級構(gòu)建成ODF線前工序IN-Line設(shè)備包括Indexer、清洗單元、HP/CP單元,全套設(shè)備采用三菱PLC及三菱HMI控制,經(jīng)過總體方案設(shè)計、功能開發(fā)、PLC及觸摸屏程序開發(fā)、Interface信號設(shè)計、調(diào)試等,實現(xiàn)ODF工藝需求基板的加載、清洗、HPCP功能。并與新購的ODF線主體設(shè)備對接調(diào)試,共同構(gòu)成ODF In-Line線,滿足實驗需求。
ODF線;前工序設(shè)備;三菱PLC;自主開發(fā)
BOE國家工程實驗室因需要計劃投資ODF IN-LINE線設(shè)備,其中主體設(shè)備包括LC Dispenser、Seal Dispenser、 VAS、UV Cure、Oven等工藝設(shè)備需新購,不包括前工序設(shè)備(包括加載、清洗、HPCP設(shè)備)。屆時G2.5的SPACE線和Rubbing線按計劃進行拆除,其中的Loader單元、清洗單元、HPCP單元將會閑置,這三個單元設(shè)備狀態(tài)良好,工藝條件可滿足ODF前工序設(shè)備工藝需求,經(jīng)檢討可利用這三個單元設(shè)備通過自主開發(fā)功能模式、程序開發(fā)、Interface信號設(shè)計、對接調(diào)試等重新組建ODF前工序IN-LINE線。
圖1 ODF線 總體Layout圖
2.1 運行模式設(shè)計
ODF前工序設(shè)備運行模式為IN-LINE模式,分為自動運行模式和手動運行模式兩種,工藝流程包括CF、TFT基板的加載、清洗、烘干、冷卻等,然后傳輸給ODF主設(shè)備的TM1單元進行后續(xù)制成工藝。
將項目所需的Loader單元、清洗單元、HPCP單元移位至Layout規(guī)劃位置,進行二次配供給設(shè)備所需電、水、CDA、PCW、排放等,完成電氣接線、程序開發(fā)、Robot示教、對接調(diào)試、流片測試等,構(gòu)成基板加載功能的 Indexer、清洗功能的清洗線、烘干冷卻功能的HPCP設(shè)備,組建成ODF線前工序設(shè)備,最后與ODF線主設(shè)備接駁,完成基板的加載、清洗、干燥、傳輸功能。
Indexer部通過增加硬件及程序設(shè)計開發(fā)了BCR功能,來讀取裝載基板的CST ID。由CST ID與SLOT ID構(gòu)成的虛擬基板Glass ID并通過三菱CC-LINK IE網(wǎng)絡(luò)隨著基板從上流依次傳輸給下流HPCP,各設(shè)備的各工位均可監(jiān)視其正在作業(yè)的基板的信息,由HPCP單元傳遞給ODF主設(shè)備,ODF主設(shè)備接受到基板和數(shù)據(jù)后,自行管理其數(shù)據(jù)信息。
連動模式下基板在Indexer單元、清洗單元、HPCP單元工藝過程中如果發(fā)生碎片等異常,需要操作人員手動消除碎片及異?;宓男畔?。
2.2 設(shè)備通信網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建
本項目的設(shè)備通信網(wǎng)絡(luò)選用三菱CC-LINK IE網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)各設(shè)備單元間數(shù)據(jù)的傳輸與信號的交換,設(shè)備間信號的聯(lián)動與基板信息的傳輸管理。硬件采用三菱CC-LINK IE網(wǎng)絡(luò)模塊,型號為QJ71LP21-SX,網(wǎng)絡(luò)號為1,ODF主設(shè)備TM1的PLC做管理站,站號為1,前工序設(shè)備Indexer單元、清洗單元、HPCP單元等三個設(shè)備為普通站,站號分別為2、3、9。
BOE loader口開啟BCR功能來讀取裝載CF基板的CST ID,通過三菱CC-LINK IE網(wǎng)絡(luò)將CST ID與SLOT ID隨著基板從上流依次傳輸給下流HPCP,由HPCP單元傳遞給ODF主設(shè)備。ODF主設(shè)備的TFT Buffer CST、CF Buffer CST可用于Loader功能,BOE將CF基板按照SLOT順序依次經(jīng)過清洗、HPCP傳輸給ODF主設(shè)備,ODF主設(shè)備接受到基板后,自行管理其基板數(shù)據(jù)信息。
2.3 CV部機構(gòu)及控制系統(tǒng)
Indexer部與清洗設(shè)備連接時,基板入口處沒有機械手放置玻璃的作業(yè)空間,需自主設(shè)計制作新CV部,實現(xiàn)機械手將玻璃放置到清洗單元的CV部,在CV部進行歸正后傳輸?shù)较铝鞴の?,通過Solidwork軟件設(shè)計三維圖紙及零件、裝配圖。
ODF線清洗單元CV部包含歸正氣缸限位Sensor 四個、基板位置檢測Sensor 兩個等6個輸入信號,CV電機傳送、氣缸對位、氣缸復(fù)位動作等三個輸出信號。其動作由清洗單元的PLC系統(tǒng)控制,CV單元的I/O信號由CC-Link從站模塊實現(xiàn)信號采集及傳輸,型號分別為AJ65SBTB1-32D、AJ65SBTB1-32T,通過清洗單元的PLC程序開發(fā)控制其動作,實現(xiàn)基板的歸正、傳輸功能。自主設(shè)計了用于基板傳輸滾輪調(diào)速電機的電氣原理圖,并完成電氣接線及安裝調(diào)試。
2.4 PLC軟件開發(fā)
本項目共計設(shè)計開發(fā)Indexer、清洗單元、HP/CP單元3套三菱PLC程序,均為27000余步,包括各功能單元動作實現(xiàn)、自動程序、手動程序、HMI相關(guān)、Glass Data數(shù)據(jù)傳輸功能、Interface上下流監(jiān)視功能、Alarm報警功能、基板異常處理手動操作功能、Loader部基板配對模式選擇功能等。PLC控制系統(tǒng)程序開發(fā)為本項目的核心技術(shù)之一,Indexer、清洗單元、HP/CP單元等三套PLC程序的結(jié)構(gòu)、設(shè)計邏輯后,進行的二次開發(fā),完成了相關(guān)功能的實現(xiàn),由于程序量龐大,本文不再贅述。
2.5 HMI軟件開發(fā)
本項目共計設(shè)計開發(fā)Indexer、清洗單元、HP/ CP單元三套HMI程序,包括Glass Data數(shù)據(jù)傳輸功能、Interface上下流監(jiān)視功能、Alarm報警提示功能、基板異常處理手動操作功能、Loader部基板配對模式選擇功能等。
2.6 Interface 時序圖
HPCP設(shè)備與ODF主設(shè)備的TM1單元間信號傳輸通過三菱CC-LINK IE網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn),HPCP設(shè)備用的是三菱H網(wǎng)絡(luò)模塊(A1SJ71LP21),站號為9,ODF主設(shè)備的TM1單元控制系統(tǒng)的CPU:Mitsubishi Q03UDE, MELSECNET/H模塊為Mitsubishi QJ71LP21-SX,站號為1。
本次基板傳輸過程中使用的是我們自主設(shè)計的Interface Timing Chart, ODF主設(shè)備開發(fā)廠商(韓國APS)與我方依照本時序圖設(shè)計各自的PLC程序,實現(xiàn)信號相互的握手、交互、信息的傳輸,從而實現(xiàn)基板傳輸動作的同時完成Glass Data的傳輸,完成設(shè)備的聯(lián)動。
2.7 預(yù)留功能
本項目在設(shè)計完成好本次工藝需求功能的同時,設(shè)計預(yù)留了信息上報和控制系統(tǒng)升級等功能,以備后續(xù)設(shè)備升級改造。
構(gòu)建前工序設(shè)備線與ODF主設(shè)備Mini-host之間的網(wǎng)絡(luò)信息傳遞, 將現(xiàn)有前工序線的三個單元的設(shè)備狀態(tài)及信息全面地上報給Mini-host主機,保障Mini-host主機內(nèi)信息的完整性,實現(xiàn)信息聯(lián)動。
Loader單元、清洗單元、HPCP單元的控制系統(tǒng)均為三菱A系列PLC及GOT -A970系列人機界面控制,今后如有需求均可升級為最新的三菱Q系列PLC及GOT1000系列人機界面,各PLC模塊均完成了升級選型及技術(shù)方案論證。
本項目涉及二次配工作包括,380V三相市電、真空、CDA、PCW、一般排、熱排等。經(jīng)過兩次三臺套設(shè)備移機、調(diào)水平,一次三臺套二次配工作,兩次設(shè)備電氣線纜管路拆解,2次設(shè)備電氣線纜管路復(fù)位,完成了總體方案論證設(shè)計、三臺套PLC注釋漢化添加及程序開發(fā)、三臺套HMI畫面漢化及程序開發(fā)、兩套Interface Timing Chart設(shè)計,自主設(shè)計開發(fā)一套CV傳輸歸正機構(gòu)及控制系統(tǒng),開發(fā)Loader單元BCR功能,一套CST ID、SLOT NO傳輸方法及程序等,順利完成ODF線前清洗設(shè)備與ODF TM1的對接調(diào)試,按計劃完成項目,保證實驗順利進行。
本項目完成了可行性調(diào)研、總體設(shè)計、設(shè)備運營模式設(shè)計、通信網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、基板ID設(shè)計、CV機構(gòu)開發(fā)、功能預(yù)留、移機二次配、PLC程序開發(fā)、HMI程序設(shè)計、INTERFACE方案設(shè)計、現(xiàn)場聯(lián)機調(diào)試等工作。在三菱CC-LINK IE網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)建、INTERFACE方案設(shè)計、對接調(diào)試等都有了深入、系統(tǒng)、全面的認識。在電氣控制系統(tǒng)、氣路原理、機械機構(gòu)等設(shè)備原理上有了清晰的認識,可提升設(shè)備控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可控性和靈活性,為減少設(shè)備故障隱患奠定了基礎(chǔ),同時在設(shè)備技術(shù)升級改造、設(shè)備開發(fā)方面均有重要的意義。
F426.63
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1671-0711(2017)05(下)-0101-02