王嬌莉
(大慶油田有限責(zé)任公司測(cè)試技術(shù)服務(wù)分公司 黑龍江 大慶 163416)
·經(jīng)驗(yàn)交流·
測(cè)試資料在薩北油田X復(fù)合驅(qū)區(qū)塊改造中的應(yīng)用
王嬌莉
(大慶油田有限責(zé)任公司測(cè)試技術(shù)服務(wù)分公司 黑龍江 大慶 163416)
隨著薩北油田聚驅(qū)開采的不斷深入,聚驅(qū)后穩(wěn)產(chǎn)難度越來(lái)越大,以薩北油田X復(fù)合驅(qū)聚驅(qū)部分采取利用一次上返井網(wǎng)、封堵原層系二次上返為例,應(yīng)用測(cè)試資料對(duì)有油水井進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)測(cè),評(píng)價(jià)封堵(水驅(qū)與聚驅(qū)連通層)、補(bǔ)孔及調(diào)配方案效果。在監(jiān)測(cè)前置段塞的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步調(diào)整主段塞方案,為合理調(diào)整開發(fā)方案提供依據(jù)。
資料應(yīng)用;測(cè)試資料;設(shè)計(jì)方案
隨著油田開采的不斷深入,聚合物驅(qū)油是三次采油的主要驅(qū)油方式,但是隨著薩北主力油層的復(fù)合區(qū)塊接連發(fā)生套損及含水回升的問題。如何保證聚驅(qū)穩(wěn)產(chǎn)成為開發(fā)者首要問題。薩北X復(fù)合區(qū)塊有水驅(qū)和聚驅(qū)兩套開采體系,聚驅(qū)部分為首個(gè)利用原一次上返井網(wǎng)、封堵原層系二次上返的三采區(qū)塊。封堵水驅(qū)與其連通的層,進(jìn)行重新配注和方案調(diào)整。應(yīng)用錄取的測(cè)試資料了解封堵、補(bǔ)空、重配等措施及調(diào)配方案的效果。應(yīng)用工程測(cè)井資料如:磁性定位資料對(duì)管柱重配進(jìn)行驗(yàn)收,電磁探傷資料對(duì)單井套損進(jìn)行監(jiān)測(cè)。應(yīng)用注入剖面資料如:同位素五參數(shù)資料與聚合物驅(qū)示蹤相關(guān)流量(FCP)資料在措施前后對(duì)比分析來(lái)了解封堵、補(bǔ)孔、重配等措施及調(diào)配方案的效果。測(cè)試資料的系統(tǒng)監(jiān)測(cè)為該區(qū)開發(fā)方案調(diào)整和評(píng)價(jià)注挖潛效果提供依據(jù)。
該區(qū)塊位于*構(gòu)造北部,油層發(fā)育特點(diǎn)為一短軸背斜,區(qū)內(nèi)無(wú)斷層,地層傾角為2.1°。儲(chǔ)集層為一套砂、泥巖互層沉積,屬于大型河流——三角洲沉積體系,油層發(fā)育狀況較主力油層差,薩葡油層厚度比薩中薄10%左右。區(qū)塊中有水驅(qū)和聚驅(qū)兩套開采體系,為了配合聚驅(qū)上返,水驅(qū)開始在上返后的兩驅(qū)連通層進(jìn)行封堵以保證注聚有效。自2014年9月至2015年9月開始改造進(jìn)入空白水驅(qū),進(jìn)行連通層封堵,2015年9月至2016年3月開始注入前置聚合物段塞,2016年3月正式進(jìn)入三元主段塞注入階段。
2.1 整體綜合含水率上升
封堵導(dǎo)致綜合含水上升。2015年3月份水驅(qū)開始陸續(xù)配合聚驅(qū)上返實(shí)施封堵,2015年12月與2014年12月對(duì)比,液量下降1 658 t,油232 t,含水上升1.38%。在含水上升的106口井中,從原因分析上看除共性問題,水井方面如:注水不合理、管柱問題、鉆降影響、注采不完善;油井方面如:異?;虮脹r變差等外,北X區(qū)與其他區(qū)塊相比存在的特殊原因是封堵井措施后含水上升,共76口井,影響區(qū)塊含水0.87個(gè)百分點(diǎn)。
2.2 水驅(qū)封堵效果驗(yàn)證
聚驅(qū)二類油層上返開采以來(lái),油水井投產(chǎn)后,兩驅(qū)有共射層的部分井影響較大。2015年6月封堵,聚驅(qū)2015年9月開始注聚,同年11月注聚見效。含水率在9至11月變化不大,截至12月水驅(qū)部分井含水大幅下降表現(xiàn)出兩驅(qū)干擾的特點(diǎn)。封堵效果是區(qū)塊改造的前提,如果封堵失效會(huì)導(dǎo)致注入的前置聚合物稀釋,并對(duì)后續(xù)注三元液效果產(chǎn)生影響從而失去改造意義。
2.3 預(yù)防套損發(fā)生
對(duì)北X復(fù)合驅(qū)區(qū)塊SII1-4易套損層段進(jìn)行監(jiān)測(cè)。大慶油田開發(fā)中爆發(fā)過幾次大規(guī)模的套損問題,基于以往經(jīng)驗(yàn)多發(fā)生在斷層發(fā)育較多或注采導(dǎo)致嚴(yán)重壓力不均的位置。在該區(qū)塊中也存在易發(fā)生套損層段,通過測(cè)井歷史資料挑選易發(fā)生套損區(qū)域,結(jié)合試井歷史資料選擇監(jiān)測(cè)井預(yù)防套損的發(fā)生保證區(qū)塊的穩(wěn)定生產(chǎn)。
3.1 調(diào)剖降低含水率
以北X-1號(hào)井為例,通過連續(xù)注入剖面資料指導(dǎo),結(jié)合地層靜態(tài)數(shù)據(jù)對(duì)注聚井執(zhí)行細(xì)分層結(jié)構(gòu)調(diào)整,增壓提注等措施,充分發(fā)揮措施層段的潛力,彌補(bǔ)損失的注入量。
2015年8月該井注入壓力為6.5 MPa,注入量為130 m3/d, 共9個(gè)射孔層,厚層S25-11動(dòng)用狀況差。2015年9月注入前置聚合物段塞以來(lái)調(diào)整為7個(gè)射孔層,測(cè)井成果如圖1所示。注入壓力提高為7.9 MPa,注入量為220 m3/d,厚層S25-11低滲透層有吸水顯示。2016年4月進(jìn)一步調(diào)整為4個(gè)射孔層,測(cè)井成果如圖2所示。注入壓力進(jìn)步提高為9.2 MPa,注入量為245 m3/d,S22-3與S25-11兩個(gè)層段分別有明顯吸水顯示,厚層S25-11中的高滲透層段吸水減少,低滲透層段動(dòng)用效果進(jìn)一步增加。
圖1 北X-1號(hào)井FCP成果圖 (2015.11)
圖2 北X-1號(hào)井FCP成果圖 (2016.4)
綜上所述可分析出,在連續(xù)測(cè)得的注入剖面資料指導(dǎo)下,通過減少射孔層數(shù)量、合理提高注入壓力與注入量使注入壓力超過地層啟動(dòng)壓力將地層通道打開[1],使與該井連通的3口油井含水率分別從95.3%下降到84.2%,98.5%下降到97.7%,96.7%下降到84.2%,下降比率比較大,達(dá)到較好的預(yù)期效果。
3.2 封堵效果評(píng)價(jià)
2016年初至今該區(qū)塊完成注聚剖面解釋資料63口,其中40口資料連續(xù)兩年,即2015年、2016年做注三元效果監(jiān)測(cè)。以北X-2號(hào)井為例:該井為聚驅(qū)注入井,注入壓力為11.5 MPa,注入量為120 m3/d。測(cè)井目的為重新配注,了解薄差層動(dòng)用情況,并進(jìn)行進(jìn)一步方案調(diào)整。
2014年測(cè)得同位素五參數(shù)資料注入量為120 m3/d,同位素資料中高滲層S22、S23~S24-6動(dòng)用狀況較好,S24-6及以下層并無(wú)吸水顯示,為了減緩高滲層的突進(jìn)速度,避免無(wú)效循環(huán),增加薄差油層動(dòng)用狀況,2015年9月注聚,測(cè)井成果如圖3所示??梢娡?1月薄差層S21、S282開始有較好的動(dòng)用,高滲透層的吸水情況明顯大幅降低。2016年4月的FCP資料如圖4所示??梢钥闯龈鲗泳袆?dòng)用,效果比前次測(cè)試更為顯著。
區(qū)塊改造以來(lái)通過資料對(duì)比分析可以了解措施前后動(dòng)用效果是否有效,該區(qū)水驅(qū)井積極配合聚驅(qū)封堵連通層從側(cè)面反應(yīng)水驅(qū)封堵情況是否成功[2],提供吸水剖面等數(shù)據(jù)的同時(shí)也為預(yù)防兩驅(qū)干擾提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。通過測(cè)試資料可以分析出聚驅(qū)井與水驅(qū)連同層的封堵效果及注聚前后的受效情況
3.3 監(jiān)測(cè)預(yù)防套損
在工程測(cè)井常規(guī)檢驗(yàn)套損技術(shù)中,根據(jù)北X區(qū)的注聚情況和實(shí)際需求,選擇電磁探傷測(cè)井技術(shù)。磁探傷測(cè)井儀屬于磁測(cè)井系列,其理論基礎(chǔ)是電磁感應(yīng)定律。給發(fā)射線圈供一直流脈沖,接收線圈記錄產(chǎn)生的、隨時(shí)間變化的感生電動(dòng)勢(shì)[3]。當(dāng)套管(油管)厚度變化或存在缺陷時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)將發(fā)生變化,通過計(jì)算和分析,在單套、雙套管柱結(jié)構(gòu)下,可判斷管柱的裂縫和孔洞、得到管柱的壁厚,從而達(dá)到“探傷”的目的。另外該儀器還附加了伽馬和溫度兩個(gè)探頭,用來(lái)校深和探測(cè)井內(nèi)介質(zhì)溫度,輔助測(cè)井資料解釋[4]。
在本次監(jiān)測(cè)的6口井中有3口井為相鄰井,其中2口出現(xiàn)套管變形。2口井的測(cè)井成果圖如圖5、圖6所示。從圖5中可見755~765 m為套管變形,圖6中688~692.2 m套管變形,變形段均在該區(qū)塊易套損層段SII 1-4中。結(jié)合該區(qū)油層發(fā)育特點(diǎn)與監(jiān)測(cè)套損結(jié)果看,區(qū)內(nèi)無(wú)斷層,這種壓力不均出現(xiàn)在局部位置且橫向與縱向都有。綜上分析是由于開采造成的壓力不均導(dǎo)致套管變形[5]。測(cè)試資料監(jiān)測(cè)可以防止套損呈擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。
圖3 北X-2號(hào)井FCP資料成果圖(2015.11)
圖4 北X-2號(hào)井FCP資料成果圖(2016.4)
圖5 北X-3號(hào)井電磁探傷資料(2016.01)
圖6 北X-4號(hào)井電磁探傷資料(2016.01)
從2015年1月至2016年6月北X區(qū)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)中可以了解到,自從2015年9月進(jìn)入前置段塞以來(lái)截止2016年5月,在日產(chǎn)液量降低的情況下,產(chǎn)油量從279 t/d提高到420 t/d,提高了141 t/d;含水率從96.76%降低到95.93%,降低了1.6%。流壓稍有波動(dòng)但維持在1 MPa的范圍內(nèi),基本穩(wěn)定。證明該區(qū)塊地層生產(chǎn)能力在經(jīng)過一系列措施以后依然保持良好。
1)連續(xù)監(jiān)測(cè)資料指導(dǎo)細(xì)分層方案調(diào)整。在油層厚度較大,動(dòng)用不充分的情況下,注入剖面資料提供細(xì)分層動(dòng)用效果,指導(dǎo)注采方案的調(diào)整。
2)針對(duì)高滲層控制注入,減緩?fù)贿M(jìn)速度,增加油層動(dòng)用。注三元以來(lái)該區(qū)水驅(qū)井積極配合三元驅(qū)封堵連通層,通過資料對(duì)比分析可以了解動(dòng)用受效情況,為預(yù)防兩驅(qū)干擾提供參考。
3)預(yù)防因開采造成的壓力不均造成的套管變形。對(duì)于區(qū)內(nèi)無(wú)斷層,不容易造成大片套損的區(qū)塊也要監(jiān)測(cè)套損情況預(yù)防該區(qū)塊易套損層段由于注入強(qiáng)度導(dǎo)致,地層壓力不均等人為開采原因?qū)е碌奶讚p。
4)綜合分析,精細(xì)解釋。結(jié)合一口井多次測(cè)試數(shù)據(jù)或多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)狀況分析,了解射孔層封堵、補(bǔ)孔、重配情況,把工作做的更認(rèn)真詳細(xì),為區(qū)塊開發(fā)提供可靠依據(jù)。
[1] 馮其紅,王 波,王 相,等. 高含水油藏細(xì)分注水層段組合優(yōu)選方法研究 [J]. 西南石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2016,38(2):103-108.
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Application of Testing Data to X Combination Flooding Block Modification in North Saertu Oilfield
WANG Jiaoli
(LoggingandTestingServicesCompany,DaqingOilfieldCo.Ltd.,Daqing,Heilongjiang163416,China)
Due to the continuous utilization of polymer flooding in oilfield exploitation, the stable oil production after polymer flooding becomes more and more difficult. The manuscript takes one-time up-return and plugging the original formation, second-time up-return in X combination flooding block in north Saertu oilfield as an example. The test data is employed and analyzed to monitor the oil-water well system and evaluate the effects in occlusion (the layer between water flooding and polymer flooding), patching holes and blending. On the basis of monitoring pre-polymer slug, further adjustment of main slug project is conducted. These results are significant or the reasonable adjustments of development schemes.
data application; test data; design optimization
王嬌莉,女,1986年生,助理工程師,2011年畢業(yè)于東北石油大學(xué)勘查技術(shù)與工程專業(yè)、現(xiàn)主要從事繪解工作。E-mail:191763622@qq.com
TE33
A
2096-0077(2017)02-0092-05
10.19459/j.cnki.61-1500/te.2017.02.022
2016-11-24 編輯:高紅霞)