譚鵬,唐海嬌,王宏偉
(上汽通用五菱重慶分公司,重慶401120)
汽油發(fā)動機(jī)軸瓦拉傷問題分析
譚鵬,唐海嬌,王宏偉
(上汽通用五菱重慶分公司,重慶401120)
針對某工廠發(fā)動機(jī)產(chǎn)品審核中出現(xiàn)的主軸瓦、連桿瓦拉痕、軸瓦中有小黑點(diǎn)等現(xiàn)象,通過問題故障樹分析、對比驗證分析、清潔度檢驗、電鏡分析驗證等方法,得出主軸瓦劃傷原因是由軸瓦安裝工裝雜質(zhì)帶入、手套雜質(zhì)帶入導(dǎo)致;連桿瓦劃傷原因是連桿清潔度較差,連桿大頭端結(jié)合面雜質(zhì)在裝配的過程中掉入連桿軸頸導(dǎo)致,為某工廠解決連桿瓦劃傷問題的提供了一種詳細(xì)方案。
連桿瓦;主軸瓦;連桿清潔度;拉痕
隨著發(fā)動機(jī)生產(chǎn)制造水平的進(jìn)一步發(fā)展,清潔度已儼然成為一個衡量發(fā)動機(jī)可靠性的重要指標(biāo)。發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)除了對零件的材質(zhì)、加工尺寸、形位公差等項目進(jìn)行控制以外,還要加強(qiáng)對發(fā)動機(jī)零件和整機(jī)清潔度的監(jiān)控[1]。本文針對軸瓦拉痕情況,通過某工廠整機(jī)清潔度檢驗、軸瓦拉傷檢驗等手段,分析了問題的產(chǎn)生原因。
某公司發(fā)動機(jī)工廠生產(chǎn)的C系列發(fā)動機(jī)為機(jī)械挺柱驅(qū)動氣門式四缸發(fā)動機(jī),軸瓦拉傷檢驗過程中出現(xiàn)連桿瓦、主軸瓦環(huán)槽狀拉痕,見圖1.部分連桿軸瓦有嵌入黑色小顆粒雜質(zhì)的情況。軸瓦拉傷檢驗記錄,見圖2.
圖1 軸瓦拉傷檢驗劃傷記錄
圖2 軸瓦拉傷檢驗劃傷記錄
通過對裝配線主軸瓦安裝工位清潔度控制,如每2 h更換主軸瓦安裝工位員工手套、清理主軸瓦安裝工裝等措施,拆解了2臺發(fā)動機(jī),顯示主軸瓦均無劃傷,連桿瓦仍有劃傷。
由此可知,通過控制主軸瓦安裝工位清潔度,可以減少主軸瓦劃傷情況,但連桿瓦劃傷原因待進(jìn)一步查找。
因活塞連桿總成在OP1110工位前已完成裝配,所以O(shè)P1110之前帶入雜質(zhì)的可能性較大,將裝配線正常走線的發(fā)動機(jī)在OP1120轉(zhuǎn)出拆解,連桿瓦也存在劃傷,故將問題鎖定在OP1120之前的工位。OP1120之前的工位信息如圖3所示,其中灰色項可能為影響連桿瓦拉傷的工位。
圖3 裝配線工位信息
根據(jù)其工序情況,繪制了可能引起問題的故障樹,如圖4所示。以下根據(jù)故障樹逐一排查,找出原因。
圖4 雜質(zhì)來源故障樹分析
根據(jù)表1驗證結(jié)果,可將問題鎖定在OP1100~OP1120工位間。
表1 驗證過程
3.1 清洗OP1100~OP1120工位相關(guān)零件驗證
根據(jù)表2驗證結(jié)果可得出:控制連桿清潔度,可以較好地控制該工廠連桿瓦拉傷情況。
3.2 連桿清潔度檢測
抽檢2個供應(yīng)商的連桿各12個,分別分成3組測量。分組具體如下:
(1)拆開連桿螺栓。清洗連桿蓋、連桿體、連桿螺栓。
(2)拆開連桿螺栓,然后擰緊螺栓。清洗連桿總成。
(3)不拆連桿螺栓,清洗連桿總成。
表3所示拆開連桿后清洗,清洗出更多雜質(zhì)。在裝配活塞連桿過程中,連桿拆開后裝配,連桿震動,可能導(dǎo)致部分細(xì)小硬質(zhì)雜質(zhì)掉入連桿軸頸,曲軸回轉(zhuǎn)過程導(dǎo)致連桿瓦拉傷。
表3 連桿清潔度檢測情況表
3.3 軸瓦嵌入雜質(zhì)電鏡分析
通過對嵌入雜質(zhì)電鏡分析,雜質(zhì)成分如表4所示。對比數(shù)據(jù)庫中樣本,連桿體樣本成分如表5所示與雜質(zhì)成分匹配。由于嵌入雜質(zhì)較小,無法與連桿瓦分離測量,故有少量鋁存在。
表4 嵌入雜質(zhì)成分表
表5 連桿體樣本成分表
由于軸瓦劃傷問題出現(xiàn)在TTT工位前,無油道雜質(zhì)進(jìn)入,因此分析討論如下:
(1)主軸瓦劃傷問題,通過裝配車間每班次清理軸瓦安裝工裝,每2 h更換手套,清理曲軸存放料架等措施,劃傷問題得以解決。因此主軸瓦劃傷主要原因是裝配過程中外部雜質(zhì)帶入。
(2)連桿瓦劃傷問題,通過大量的驗證,將裝配生產(chǎn)過程中連桿瓦劃傷問題原因鎖定在連桿大頭端接合面雜質(zhì)問題上,安裝活塞連桿組件時,連桿大頭端與曲軸接觸時震動,雜質(zhì)掉落在曲軸軸頸上,安裝好活塞連桿后,TTT工位曲軸旋轉(zhuǎn)時,雜質(zhì)導(dǎo)致連桿瓦劃傷。
(3)通過推動供應(yīng)商對連桿的清潔度控制,拆機(jī)連桿瓦劃傷比例有原有的43%降至2%.因此通過對連桿清潔度的控制,能較好地控制裝機(jī)過程中連桿瓦劃傷。
由上述分析檢測結(jié)果可以得出,發(fā)動機(jī)裝配過程中主軸瓦劃傷的主要原因是生產(chǎn)現(xiàn)場帶入的雜質(zhì),連桿瓦劃傷的主要原因是連桿大頭端接合面清潔度較差。發(fā)動機(jī)生產(chǎn)過程中時,嚴(yán)格控制連桿清潔度能有效地減少連桿瓦劃傷情況,控制生產(chǎn)現(xiàn)場帶入的雜質(zhì)能有效地控制主軸瓦劃傷情況。發(fā)動機(jī)制造工廠需加強(qiáng)發(fā)動機(jī)清潔度的控制和管理,有利于保證發(fā)動機(jī)工作狀態(tài)的良好性,減少進(jìn)入發(fā)動機(jī)內(nèi)部的雜質(zhì)對發(fā)動機(jī)正常運(yùn)行的不利影響[2]。
[1]韓闖.發(fā)動機(jī)清潔度測定與分析[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2014(12):26-31.
[2]葉才華.發(fā)動機(jī)清潔度影響因素分析及其管控措施[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2013(24):114-115.
Gasoline Engine Bearings Strain Problem Analysis
TAN Peng,TANG Hai-jiao,WANG Hong-wei
(SAIC GM Wuling Automobile Co.,Ltd.,Chongqing 401120,China)
Aiming at the black dot phenomenon has a factory engine product audit in the main bearing,connecting rod bearing marks,in Wallachia,the problem of fault tree analysis,comparison analysis,cleanliness testing,SEM analysis verification method,the main bearing scratch reason is composed of a shaft tile installation tooling,impurities impurities into gloves lead;connecting rod connecting rod is scratch reason cleanliness poor,combined with the connecting rod large end surface impurities lead to the crankpin fall in the assembly process,provides a detailed plan for a factory to solve the problem of connecting rod scratch.
connecting rod;spindle;connecting rod cleanliness;pull mark
TK418
A
1672-545X(2017)03-0232-03
2016-12-19
譚鵬(1988-),男,重慶人,本科,助理工程師,研究方向:熱試臺架技術(shù)