王朝銳 李海波 黃明新 龐勝軍
摘要:某車型行李箱蓋在使用過程中發(fā)生鎖扣斷裂失效,本文通過進行掃描電鏡微觀分析斷裂樣件,確定鎖扣失效的模式;然后通過對鎖扣力學性能、零件定義、車身制造精度及裝配調整等方面展開分析,得出鎖扣耐久性能不高和裝配調整較差等主要原因;最后通過更換鎖扣材料、局部結構優(yōu)化和提高裝配精度;經(jīng)實車驗證有效地解決了鎖扣斷裂問題。
關鍵詞:行李箱蓋;鎖扣;斷裂;分析;材料;裝配精度
1.緒論
隨著中國快速步入汽車社會,汽車已經(jīng)普遍進入中國家庭。三廂轎車由于其較大的后備箱儲物空間獲得廣大家庭的青睞,行李箱蓋作為車主使用頻次較高的部件,要求有較高的可靠性和舒適性,給客戶帶來良好體驗,如果客戶在用車過程中,如果存在行李箱鎖扣故障造成鎖不上或者突然彈開等現(xiàn)象,會引起客戶的強烈抱怨,還會影響品牌形象。某車型在上市后,售后反饋客戶在使用一段時間后存在鎖扣失效,行駛過程中存在行李箱蓋突然彈起的現(xiàn)象,經(jīng)對故障車輛查看,發(fā)現(xiàn)行李箱蓋存在斷裂失效現(xiàn)象,這引起了客戶強烈抱怨,必須快速解決此問題。
2.行李箱蓋鎖扣斷裂失效模式分析
為了快速解析鎖扣斷裂問題,下面結合斷裂失效模式,分析鎖扣斷裂的產(chǎn)生原因。
市場售后部門提供了某車型出現(xiàn)行李箱蓋無法關閉的一些數(shù)據(jù),我們隨機抽取9輛故障車,見圖1所示,經(jīng)初步查看故障車確認是行李箱鎖扣已經(jīng)斷裂(圖2),鎖與鎖扣的嚙合部位存在磕碰痕(圖3)。為了更好的解析鎖扣失效模式,需要對其進行斷口分析和掃描電鏡微觀分析。
2.1鎖扣斷口分析
經(jīng)過斷裂實物斷口分析,見圖4所示,九件行李箱蓋鎖扣的斷裂形態(tài)類似,在鎖扣的框形部位兩條邊處分別發(fā)生斷裂,對應的斷口分別編號為斷口A和斷口B。斷口A為典型的雙向彎曲疲勞斷口,裂紋起源于鎖扣相對兩側的次表層(據(jù)表面約0.2mm),最后斷裂區(qū)呈線條狀并位于斷面的中部;斷口B表現(xiàn)為拉伸疲勞斷口,裂紋呈周向起源,最后斷裂區(qū)在斷口心部并呈圓環(huán)狀。和斷口A相比,斷口B的最后斷裂區(qū)面積較大,據(jù)此判斷斷口A部分先發(fā)生斷裂,而后斷口B處發(fā)生斷裂。
2.2電鏡微觀分析
由于九件鎖扣的斷口形態(tài)類似,下面選取4#鎖扣斷口進行掃描電鏡微觀分析。斷口A的微觀形貌從兩側表面到心部依次為沿晶-韌窩+準解理-疲勞-韌窩。即:表層為過載開裂形態(tài),然后過渡到疲勞開裂,表層過載開裂特征與次表層疲勞起源區(qū)特征有明顯的分界線(見圖5中的A2和A5),最后在斷面中心處瞬間斷裂,最后斷裂區(qū)呈線狀(見圖5中的A4)。斷口B與斷口A類似,從表面到心部的微觀特征依次為沿晶-韌窩+準解理-疲勞-韌窩。表層過載開裂區(qū)與疲勞起源區(qū)同樣分界明顯(見圖5中的B2)最后斷裂區(qū)在斷口中部并呈圓環(huán)狀。
通過斷口微觀特征分析表明,行李箱蓋鎖扣在疲勞開裂前,其表面已存在因過載應力作用而產(chǎn)生的初始裂紋。
因此通過上述分析可以判斷行李箱蓋鎖扣為疲勞斷裂,發(fā)生疲勞斷裂的原因是其表面存在初始裂紋。
3.行李箱蓋鎖扣斷裂原因解析
針對初始裂紋產(chǎn)生的原因,從鎖扣的工作原理進行解析,見圖6所示,其主要是從零件的性能定義、零件的產(chǎn)品定義和車身制造調整等方面進行分析。
3.1零件性能定義
由于該鎖扣為供應商所供零件,為了更好檢查發(fā)生斷裂后的零件是否滿足定義要求,對鎖扣的強度進行分析見圖7,經(jīng)過分析,鎖扣的強度滿足強度定義,表1:
為了能進一步核查鎖扣的耐久性能要求,采用CAE軟件分析鎖扣耐久的可靠性,通過分析得知(圖8)鎖扣斷裂處的循環(huán)18700次,較目標要求(2萬次)偏低較多。當車輛行駛在路面狀況不良的道路上時,存在鎖扣斷裂的風險會加大。
3.2零件材料核查
3.2.1金相組織
經(jīng)過金象組織分析,該鎖扣板厚2.5mm,經(jīng)過碳氦共滲處理,金相組織:心部為鐵素體+少量珠光體,圖9所示,表面組織為馬氏體。
3.2.2化學成分
為了確定鎖扣的材料是否符合定義要求,采用直讀光譜測表層和心部(距表面距離≥0.4mm)的化學成分,見圖10:
3.2.3維氏硬度梯度
鎖扣心部硬度137HV0.3,表面硬度632HV0.3,滲層深度0.32mm。采用維氏硬度來表征從表面硬化層到心部的硬度變化,見圖11,有效硬化層深度0.09-0.1mm 515HV0.05(參考GB/T 9450-2005)。
3.2.4材料分析結論
綜合分析,推測鎖扣材料所用材料牌號為SPHC,板厚2.5mm;零件表面經(jīng)過碳氮共滲處理和淬火回火處理,表面硬度632 HV 0.3,有效硬化層深度0.09-0.1mm。
3.3鎖扣探傷檢測
為了檢查鎖扣生產(chǎn)和運輸過程中是否產(chǎn)生缺陷,進行鎖扣抽查工作,對零部件進行著色探傷分析見圖12,經(jīng)過分析,鎖扣沒有產(chǎn)生缺陷。
3.4鎖扣裝配工藝核查
經(jīng)過調查鎖扣的裝配過程,發(fā)現(xiàn)總裝制造時在調整鎖扣需要用榔頭用力敲擊調整,導致鎖扣表面產(chǎn)生缺陷。從零件的失效分析來看,鎖扣的斷裂失效形式首先是表面產(chǎn)生為裂紋,然后裂紋擴展,直至最終徹底斷裂,通過斷裂的鎖扣表面裂紋進行分析,鎖扣表面已經(jīng)產(chǎn)生微裂紋,車輛交付用戶使用后,隨著時間的推移,產(chǎn)生失效。帶有微裂紋鎖扣的車輛經(jīng)過用戶使用后極有可能發(fā)生斷裂。
進一步調查發(fā)現(xiàn),強行調整鎖扣是由于安裝時鎖及鎖扣的對中性很難調整到位,導致由于鎖和鎖扣的安轉時是Y向調整量很小,關閉行李箱蓋時鎖扣會磕碰行李箱鎖,導致關閉不暢如圖13,為此,現(xiàn)場裝配工人不得不通過榔頭敲擊的方式來調整鎖扣,導致鎖扣表面產(chǎn)生微裂紋,經(jīng)過分析鎖及鎖扣的尺寸鏈,計算得出按照沖壓件的公差分配,車身的焊接精度無法滿足裝配要求。
從尺寸鏈的分析結果來看,按照當前的沖壓件精度和焊接精度控制要求,鎖和鎖扣發(fā)生磕碰的概率在58.3%如圖14,生產(chǎn)調試過程中發(fā)生鎖與鎖扣的磕碰的概率較高,導致只能通過強行調整鎖扣來保證鎖與鎖扣的對中性能。
4.解決方案及驗證
根據(jù)原因分析,引起鎖扣斷裂的原因如下,見表2,并給出一些可行的解決方案,并分別進行分析驗證。
4.1鎖扣結構優(yōu)化
首先是優(yōu)化鎖扣的結構,將鎖扣局部較薄弱的部位進行加強(圖15所示),經(jīng)過CAE仿真分析結果來看,從云圖上可知(圖16),鎖扣兩側變寬后薄弱點從拐角處向右側轉移,且更集中。原方案鎖扣折彎處循環(huán)次數(shù)18700次,新方案為22000次,增長17.6%,效果比較明顯,可以滿足要求。
4.2鎖扣材料更改分析
材料由SPHC換成QSTE420,循環(huán)次數(shù)明顯增長,1890000次(見圖17所示),相比未改善前18700次,效果非常明顯,可以采用。
4.3車身制造精度和裝配調整
為了降低工人在鎖扣裝配過程中對鎖扣造成鎖扣傷害發(fā)生的概率,在原有鎖扣調節(jié)量的基礎上(圖18),增加了鎖扣的調整量,對后門檻梁及鎖扣加強板等零件進行優(yōu)化,將鎖扣的Y向調整量更改±3mm(圖19)。同時,為避免因鎖扣安裝孔變大導致松脫風險,鎖扣擰緊力矩由4.5Nm±10%增加至10Nm±10%。
經(jīng)過實際裝車驗證發(fā)現(xiàn),增加鎖扣的調整量之后,有效降低鎖扣裝配環(huán)節(jié)磕傷的風險,同時現(xiàn)場工人采用工裝進行調整和裝配,不會對鎖扣進行強行敲擊來調整。
4.4實施方案效果
通過優(yōu)化鎖扣結構和更換材料的方案,并進行制造裝配調整,保證鎖和鎖扣開閉對中,經(jīng)過路試及開閉耐久等耐久性驗證后,鎖扣均沒有斷裂。并且通過后期市場反饋來看,鎖扣的優(yōu)化方案已消除了鎖扣斷裂現(xiàn)象的發(fā)生。
5.結論
本文針對鎖扣的斷裂失效模式和斷裂原因進行了解析,從設計和制造等方面進行分析,找出失效的可能原因并提出有效的解決方案,為后期車型鎖及鎖扣的開發(fā)積累了經(jīng)驗。
對于此類涉及到耐久可靠性零件的改進驗證周期及費用均較高,需要耗費過多的精力與金錢,因此在后續(xù)車型開發(fā)過程中,建議盡量選擇強度更高的鎖扣材料及結構,提高鎖扣自身的耐久可靠性,來避免鎖扣的失效。