張連峰,張文龍
(順益體系(集團(tuán)),廣東 珠海 519020)
立磨磨輥軸承潤(rùn)滑油起泡的原因探究
張連峰,張文龍
(順益體系(集團(tuán)),廣東 珠海 519020)
潤(rùn)滑油在使用過(guò)程中,時(shí)常會(huì)遇到油品起泡的問(wèn)題。本文結(jié)合某水泥廠的實(shí)際案例,通過(guò)對(duì)起泡問(wèn)題的分析,對(duì)油品、設(shè)備進(jìn)行逐步排查,結(jié)合油樣檢測(cè)等技術(shù)手段,找到問(wèn)題根源并加以解決,提供了對(duì)此類問(wèn)題的解決思路。
潤(rùn)滑油;起泡;油樣檢測(cè)
某水泥廠立磨磨輥軸承潤(rùn)滑是通過(guò)集中潤(rùn)滑系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,原使用S牌220粘度合成閉式齒輪油,在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)起泡的問(wèn)題,后更換B牌220粘度合成閉式齒輪油,使用三天后油箱中的油品仍出現(xiàn)大量起泡的問(wèn)題。
潤(rùn)滑油在循環(huán)使用的過(guò)程中不可避免的被帶入空氣,油品被攪動(dòng)、振蕩后,會(huì)產(chǎn)生泡沫,油品中的泡沫破裂、空氣釋放需要一定的時(shí)間,所以少量的泡沫層是允許存在的,然而油品大量起泡會(huì)破壞油膜,加速油品氧化,形成氣阻,對(duì)設(shè)備造成危害。
所以,為避免設(shè)備可能出現(xiàn)的損傷,應(yīng)盡快尋找到問(wèn)題的根源,并加以處理。
油品起泡的原因是多種多樣的,可歸納為兩大類:油品本身和外界因素影響。
油品本身的因素包括:油品中的抗泡劑消耗殆盡;油品發(fā)生氧化變質(zhì)等。
外界因素主要包括:設(shè)備及使用方面和外界污染物質(zhì)。
回油孔距離液面過(guò)高,回流的潤(rùn)滑油沖擊液面導(dǎo)致起泡;回油孔距離出油孔過(guò)近,油箱容積過(guò)小,油品循環(huán)速度過(guò)快導(dǎo)致油品沒(méi)有一定時(shí)間釋放空氣導(dǎo)致的起泡;油泵漏氣,導(dǎo)致系統(tǒng)中被帶入過(guò)多的空氣導(dǎo)致的起泡等,都屬于設(shè)備及使用方面的問(wèn)題。
外界污染物質(zhì):堿性物質(zhì)、皂類物質(zhì);多孔性的灰塵、物料會(huì)吸附消泡劑等。
基于上述可能存在的影響因素進(jìn)行逐一排查。
圖1為該水泥廠立磨磨輥潤(rùn)滑油站油箱內(nèi)油品起泡的情況,油品的外觀發(fā)生了明顯變化,由澄清、透明黃色液體變?yōu)槟G色。
首先,需要對(duì)油品的基礎(chǔ)性能進(jìn)行檢測(cè)分析,我們將同批次的新油及正在使用中的油品(以下簡(jiǎn)稱舊油)進(jìn)行了油樣采集,并進(jìn)行了檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如表1。
圖1
表1
從檢測(cè)結(jié)果可以看出,基礎(chǔ)油粘度、酸值等變化不大,說(shuō)明起泡不是由于油品本身氧化、變質(zhì)等原因引起的,而油品的色相、抗泡性能發(fā)生了明顯的改變。
油品本身的問(wèn)題排除之后,再對(duì)設(shè)備進(jìn)行排查(回油孔位置,油泵、流量等進(jìn)行檢查)(圖2)。
經(jīng)過(guò)仔細(xì)檢查,設(shè)備方面可能引起起泡的因素基本可以排除,接著檢查是否有外界污染物質(zhì)對(duì)油品造成了影響,最簡(jiǎn)單直觀的方式是檢查過(guò)濾系統(tǒng)。
圖2
檢查油箱內(nèi)壁及過(guò)濾系統(tǒng)時(shí)發(fā)現(xiàn),存在墨綠色粘稠狀物質(zhì)(圖3)。
圖3
為確定是否是這種物質(zhì)導(dǎo)致了油品起泡,或油品起泡和該物質(zhì)有關(guān),亦或是油品氧化、變質(zhì)產(chǎn)生的沉淀,需要通過(guò)科學(xué)的檢測(cè)手段,對(duì)其進(jìn)行檢測(cè),分析。對(duì)油品進(jìn)行元素分析及紅外光譜分析如表2所示。
表2 元素分析結(jié)果(部分)
元素分析結(jié)果有一定差異的是鐵元素及磷元素,鐵元素含量增加,為設(shè)備磨損產(chǎn)生,磷元素含量降低,說(shuō)明油品中的抗磨添加劑被消耗。這里銅元素含量沒(méi)有增加,可說(shuō)明磨輥軸承保持架狀態(tài)良好,油品外觀顏色發(fā)生變化與其無(wú)關(guān)(若磨輥保持架被磨損、腐蝕,二價(jià)銅離子可能會(huì)使油品外觀呈綠色)。
通過(guò)圖4對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),新油的基礎(chǔ)油、添加劑特征峰明顯,而舊油的添加劑特征峰雖明顯,但基礎(chǔ)油特征峰被打亂,在2800-3000區(qū)間出現(xiàn)平行雜峰,說(shuō)明有其他類型的油品混入其中。
而能混入其他類型油品的部位,或能接觸其他油品的部位,為磨輥密封處,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),磨輥密封采用的是某品牌的通用型礦物基礎(chǔ)油的鋰基脂(圖5)。
圖4
圖5
目前所使用的抗泡劑主要分為三類:硅類、非硅類及復(fù)合型三種,這三種消泡劑的主要作用都是增大液體與空氣界面的表面張力,從而使氣泡快速破裂,達(dá)到消泡的作用。
相關(guān)資料顯示,鋰基脂的稠化劑屬于陰離子表面活性劑的一種,呈堿性,會(huì)降低表面張力,對(duì)泡沫的形成有利。所以,潤(rùn)滑油中混入一定量的潤(rùn)滑脂,其中的稠化劑會(huì)抵消或降低消泡劑的作用,從而使油品起泡。
以上所有的檢測(cè)、分析、推論,顯示油品起泡的原因是磨輥密封潤(rùn)滑脂混入導(dǎo)致,這個(gè)結(jié)論是否正確,需要進(jìn)行驗(yàn)證。
通過(guò)與油品廠家的協(xié)調(diào)溝通,將該款潤(rùn)滑脂及油箱內(nèi)壁、過(guò)濾網(wǎng)上的異物,進(jìn)行了采集,提供給廠家實(shí)驗(yàn)室,廠家進(jìn)行了相關(guān)的試驗(yàn)論證,針對(duì)目前狀況,提供了新型的消泡劑,按照規(guī)定的比例在油箱中進(jìn)行了添加,10分鐘后有了明顯改善,兩小時(shí)后,僅存在少量泡沫層(圖6)。
圖6
雖然,目前問(wèn)題得到了解決,但根本性問(wèn)題沒(méi)有處理,隨著抗泡劑的消耗以及潤(rùn)滑脂的泄漏,仍會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,那么就需要對(duì)其進(jìn)行改進(jìn),徹底解決泄漏的問(wèn)題。
首先,利用停機(jī)時(shí)間,檢查并對(duì)密封情況進(jìn)行維修,并在日常生產(chǎn)操作過(guò)程中,注意穩(wěn)定入料粒度,維持好料層厚度等,盡量避免“磨振”的發(fā)生,防止磨輥密封受到影響。
其次,我們知道,在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下立磨需要通熱風(fēng),干燥物料,風(fēng)溫在180℃以上,所以該處的潤(rùn)滑油需要選擇合成油產(chǎn)品,而磨輥密封脂也處于該工況溫度下,但目前該立磨使用的密封脂為通用型礦物基礎(chǔ)油的潤(rùn)滑脂,其工作溫度無(wú)法適應(yīng)該工況環(huán)境,高溫下很容易造成油脂軟化、流失等問(wèn)題,這也是導(dǎo)致油脂泄漏的主要因素。
通過(guò)與設(shè)備廠家的溝通以及設(shè)備潤(rùn)滑推薦說(shuō)明說(shuō)書的推薦,該設(shè)備的磨輥密封潤(rùn)滑脂使用的應(yīng)為一款全氟聚醚潤(rùn)滑脂,全氟聚醚潤(rùn)滑脂其耐高溫性能優(yōu)良,最高使用溫度可達(dá)到300℃以上;實(shí)踐證明,即使少量泄漏也不會(huì)對(duì)潤(rùn)滑油造成影響。
通過(guò)添加新的消泡劑及對(duì)磨輥軸承密封脂的更換,解決了起泡的問(wèn)題,目前設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況良好,未發(fā)生同類問(wèn)題。
油品起泡的原因是多種多樣的,應(yīng)因地制宜,做好現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)研工作,對(duì)設(shè)備關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行逐步排查,結(jié)合科學(xué)的監(jiān)測(cè)、檢測(cè)手段對(duì)工況、環(huán)境、油品進(jìn)行分析,這樣才能找到問(wèn)題的根源,并加以解決。
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TQ172
A
1671-0711(2017)03(上)-0037-03