方俊偉, 呂忠楷, 何仲, 李圓, 于培志
順北區(qū)塊位于塔里木盆地北部坳陷中西部,其中順北1斷裂帶近期部署的6口井均獲高產(chǎn)油氣流,表明順北區(qū)塊具有良好的油氣勘探前景,近幾年已成為中石化西北油田分公司增儲(chǔ)上產(chǎn)的重要區(qū)塊。由于二疊系火成巖裂縫發(fā)育,承壓能力弱[1-3],鉆井時(shí)普遍發(fā)生井漏,井漏復(fù)雜的處理嚴(yán)重影響了順北區(qū)塊的鉆井速度。同時(shí),下套管施工過程中,水泥漿返高較低,導(dǎo)致中途完鉆固井質(zhì)量普遍較差。因此要求鉆穿二疊系地層后進(jìn)行承壓堵漏作業(yè)[4-5]。目前現(xiàn)場(chǎng)采用橋漿、水泥漿及復(fù)合堵漏等方式進(jìn)行承壓堵漏,一次堵漏成功率低,堵漏周期較長[6]。室內(nèi)研究了一種化學(xué)凝膠堵劑,其具有稠化時(shí)間可調(diào)(4~20 h)、滯留能力強(qiáng)、承壓能力強(qiáng)(24 h可達(dá)12 MPa以上)、密度可調(diào)(0.8~2.25 g/cm3)等特點(diǎn),在順北3井二疊系地層進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),應(yīng)用效果良好,一次堵漏成功,地層承壓能力當(dāng)量密度達(dá)到1.55 g/cm3,滿足設(shè)計(jì)要求,成功地解決了順北3井二疊系的漏失問題。
順北3井是位于塔里木盆地順托果勒低隆北緣構(gòu)造的一口勘探井,設(shè)計(jì)井深為7 804 m,目的層為奧陶系中統(tǒng)鷹山組,井身結(jié)構(gòu)見表1。二開長裸眼井段鉆遇白堊系、三疊系、二疊系、石炭系、泥盆系、志留系等多套地層,其中二疊系井深在4 437~4 845 m,厚度為408 m,二疊系火成巖裂縫發(fā)育,地層破碎、膠結(jié)性差,承壓能力弱,在進(jìn)行固井施工作業(yè)時(shí),因漏失常常造成水泥漿返高不夠,嚴(yán)重影響固井質(zhì)量,因此要求在鉆穿二疊系之后進(jìn)行承壓堵漏作業(yè)[7-9]。
表1 順北3井井身結(jié)構(gòu)
順北3井二疊系鉆進(jìn)期間,共發(fā)生了6次井漏,井深分別在4 525、4 577、4 585、4 750、4 768、4 850 m處,雖然采取多種堵漏方式進(jìn)行堵漏施工,但還是累計(jì)漏失942.13 m3鉆井液(其中含堵漏漿338.15 m3)。為提高二疊系承壓能力,現(xiàn)場(chǎng)先后采用橋漿堵漏及水泥漿堵漏工藝,其中水泥漿硬度較大,在施工中可能會(huì)出現(xiàn)新井眼;橋漿堵漏材料在高溫高壓下長時(shí)間浸泡易水化變軟變形,導(dǎo)致反復(fù)漏失的現(xiàn)象[10]。因此為了有效地提高二疊系承壓堵漏效果,開展了化學(xué)凝膠堵劑承壓堵漏技術(shù)的研究,在順北3井二疊系井段進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。
化學(xué)凝膠堵劑承壓堵漏漿是由多種特殊納米級(jí)材料配制而成,主要包括懸浮劑XF-1、交聯(lián)劑GJ-1、成膠劑CJ-1、堵漏劑DL-1和緩凝劑HN-1等組成,命名為HND-1。該堵漏漿容易進(jìn)入地層,在地層溫度和壓力的作用下,各組分之間發(fā)生不同程度的物理、化學(xué)反應(yīng),充分發(fā)揮各組分之間的最佳協(xié)同效應(yīng)。HND-1漿體在進(jìn)入漏失通道一定深度時(shí),先發(fā)生滯留、堆積、架橋、填充加固,然后形成封堵率高、填充加固能力強(qiáng)的承壓封堵帶,從而提高了漏失地層的膠結(jié)能力及封堵承壓能力,達(dá)到了承壓堵漏的目的。
HND-1技術(shù)優(yōu)點(diǎn):①針對(duì)水泥漿稠化時(shí)間不易控制、常規(guī)的化學(xué)堵漏漿稠化時(shí)間短的難點(diǎn),采用了一種低分子量聚合物作為緩凝劑,HN-1是一種由甲基硅油改性而成的有機(jī)硅醇類產(chǎn)品,該分子能延緩化學(xué)凝膠堵劑的交聯(lián)反應(yīng),實(shí)現(xiàn)交聯(lián)時(shí)間可調(diào)的特點(diǎn)。②“多元協(xié)同封堵”大幅提高地層的承壓能力,首先大分子交聯(lián)劑形成的致密網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)起到架橋封堵作用,然后小分子成膠劑與交聯(lián)劑分子發(fā)生化學(xué)反應(yīng)進(jìn)一步封堵地層,最后無機(jī)顆粒狀堵漏劑填充小間隙,加固封堵層(如圖1所示)。 “多元協(xié)同封堵”形成封堵率很高、填充加固能力強(qiáng)的承壓封堵帶,大幅提高漏失地層的承壓能力。
在實(shí)驗(yàn)室模擬漏失井下地層溫度、壓力條件,評(píng)價(jià)HND-1漿體的稠化時(shí)間、固結(jié)強(qiáng)度及與井漿的配伍性能。
圖1 化學(xué)凝膠堵劑“多元協(xié)同封堵”原理圖
HND-1漿體配方為:水+8% XF-1+2%GJ-1+(8% ~ 12%) CJ-1+(8% ~ 10%) DL-1+2% 流 型調(diào)節(jié)劑+(0.6%~1.5%) HN-1
2.2.1 稠化時(shí)間
為了保證施工安全,在進(jìn)行化學(xué)凝膠堵劑堵漏施工時(shí),注完堵漏漿后,需上提鉆具至堵漏漿液面之上進(jìn)行憋壓擠注作業(yè),因此需要控制堵漏漿的稠化時(shí)間,防止出現(xiàn)“灌香腸” 、“插旗桿”等井下復(fù)雜的發(fā)生[11]。室內(nèi)模擬地層溫度和壓力,進(jìn)行了HND-1漿體的稠化實(shí)驗(yàn),結(jié)果見表2。由表2可知,化學(xué)凝膠堵劑漿體的稠化時(shí)間在4~20 h可控,能夠滿足不同漏失層堵漏的安全施工要求。
表2 HND-1漿體的稠化性能
根據(jù)鄰井的井溫資料,確定順北3井二疊系的地層溫度為90 ℃,HND-1漿體密度為1.25 g/cm3。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,選擇4#配方進(jìn)行了稠化實(shí)驗(yàn),結(jié)果見圖2。由圖2可知,該配方的稠化時(shí)間為8 h,完全可以滿足稠化時(shí)間不小于4 h的堵漏設(shè)計(jì)要求。
2.2.2 固結(jié)強(qiáng)度
在90 ℃、20 MPa下,考察了HND-1漿體固結(jié)物強(qiáng)度隨時(shí)間的變化,結(jié)果見表3。由此可知,化學(xué)凝膠堵漏漿固化后,12 h內(nèi)強(qiáng)度可達(dá)到5 MPa以上,16 h內(nèi)可達(dá)到8 MPa以上,24 h內(nèi)強(qiáng)度可達(dá)到12 MPa以上,可以滿足承壓4.5 MPa以上的堵漏設(shè)計(jì)要求。
圖2 順北3井HND-1漿體稠化曲線
表3 HND-1漿體固結(jié)強(qiáng)度隨時(shí)間的變化
2.2.3 與井漿的配伍性
采用化學(xué)凝膠堵劑漿體4#配方,考察了化學(xué)凝膠堵劑與現(xiàn)場(chǎng)井漿混合后的成膠效果實(shí)驗(yàn),結(jié)果見表4。由表4可知,井漿對(duì)化學(xué)凝膠堵漏漿的成膠性能基本沒影響,表明化學(xué)凝膠堵劑與井漿的配伍性很好,滿足現(xiàn)場(chǎng)承壓堵漏要求。
表4 HND-1漿體與井漿混合后的成膠效果
順北3井實(shí)鉆二疊系井段為4 437~4 845 m,二疊系火成巖裂縫發(fā)育,地層破碎、承壓能力弱,鉆井時(shí)發(fā)生6次井漏,現(xiàn)場(chǎng)采用橋接、水泥漿堵漏方法共進(jìn)行9次堵漏,均未見明顯效果。后采用化學(xué)凝膠堵漏承壓技術(shù),成功封堵住漏失層位,承壓值不小于4.5 MPa,滿足了正常鉆進(jìn)的要求。
化學(xué)凝膠堵劑漿配方:根據(jù)鄰井的井溫資料,確定順北3井二疊系地層溫度為86.8~91.5 ℃,通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)確定采用4#配方。堵漏漿密度為1.25 g/cm3,稠化時(shí)間為8 h,固化強(qiáng)度達(dá)12 MPa。
為確?;瘜W(xué)凝膠承壓堵漏順利進(jìn)行,防止憋壓擠注過程出現(xiàn)大的漏失,在化學(xué)凝膠堵漏漿頂部補(bǔ)充濃度為38%的橋漿,橋漿配方為:井漿+3%核桃殼(中粗)+3%核桃殼(細(xì))+3%SQD-98(粗)。
施工過程:①擠注堵漏漿:下光鉆桿至井深4 850 m處,小排量開泵循環(huán),泵入30 m3濃度為38%的橋漿,隨后注35 m3化學(xué)凝膠堵劑入井,替44.5 m3井漿,保證環(huán)空堵漏漿充滿二疊系井段,鉆桿內(nèi)預(yù)留10 m3,防止起鉆過程中井漿污染化學(xué)凝膠堵劑。②關(guān)井憋壓候凝:起鉆至套管內(nèi)(井深3 570 m),關(guān)井憋壓進(jìn)行擠注堵漏漿作業(yè),累計(jì)泵入7 m3堵漏漿,施工最高泵壓為5.36 MPa,停泵后壓力穩(wěn)定在5 MPa,候凝10 h。③掃塞試壓:掃塞至原井深(5 991.16 m),未發(fā)生漏失。隨后提鉆至套管內(nèi)關(guān)井憋壓驗(yàn)堵,試壓5 MPa,30 min壓力降至4.8 MPa后穩(wěn)定,壓降為0.2 MPa,符合工程設(shè)計(jì)要求,承壓值不小于4.5 MPa,達(dá)到二疊系承壓堵漏施工要求[12-13]。
順北3井替漿到位后,開始關(guān)井憋壓擠注作業(yè),采用間歇式憋壓擠注工藝,經(jīng)過5次作業(yè)。憋壓過程及變化情況見表5。
表5 順北3井二疊系憋壓過程及變化情況
1.化學(xué)凝膠堵劑具有稠化時(shí)間在4~20 h內(nèi)可調(diào)、24 h強(qiáng)度可達(dá)12 MPa以上、密度在0.8~2.25 g/cm3之間可調(diào)等特點(diǎn),可根據(jù)地層的漏失程度及承壓要求,調(diào)整承壓堵漏漿的稠化時(shí)間和承壓強(qiáng)度。
2.化學(xué)凝膠堵劑屬于納米級(jí)材料,既能封堵滲透性漏失,又能提高裂縫性和溶洞型漏失地層的承壓能力,特別適合長裸眼段地層的承壓堵漏施工。
3.在順北3井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,根據(jù)掃水泥塞和試壓情況,化學(xué)凝膠堵劑承壓效果良好,停泵立壓5 MPa,30 min后壓降0.2 MPa,二疊系當(dāng)量密度達(dá)到1.55 g/cm3,滿足了后續(xù)鉆井施工要求。
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