陳堅
摘 要:東汽N600B-16.7/538/538汽輪機潤滑油供油系統(tǒng),集裝油箱內(nèi)的切換閥卡澀故障改造處理,為汽輪機組的安全穩(wěn)定運行提供保障。
關(guān)鍵詞:集裝油箱;切換閥卡澀;分析
1 概述
汽輪發(fā)電機組是高速運轉(zhuǎn)的大型機械,其支持軸承和推力軸承需要大量的油來潤滑和冷卻,因此汽輪機必須有供油系統(tǒng)用于保證上述裝置的正常工作。
東汽N600B-16.7/538/538汽輪機潤滑油供油系統(tǒng)中,常規(guī)設有兩臺100%板式冷油器,設計為一臺運行,一臺備用,根據(jù)汽輪發(fā)電機在設計冷卻水溫度(38℃)、面積余量為5%情況下的最大負荷設計,油路為并聯(lián),用了一個特殊的切換閥(集裝在主油箱內(nèi))進行切換。采用切換閥作為兩臺板冷油器之間的切換設備,它具有操作簡便,不會由于誤動作,造成潤滑油系統(tǒng)斷油的特點。當運行著的冷油器結(jié)垢較嚴重,使冷油器出口油溫偏高時,可以通過高速切換閥的切換位置,啟動另一臺冷油器,當冷油器的進、出口冷卻水溫超過設計值,而冷油器的出口油溫超過最高允許溫度時,還可通過高速切換閥的工作位置,使兩臺冷油器同時投運,滿足系統(tǒng)供油要求。
切換閥由閥體、閥芯、壓緊板手、手柄、密封架、止動塊等零部件組成,切換閥的外型圖(見圖1),潤滑油從切換閥下部入口進入,經(jīng)冷油器冷卻后,由切換閥上部出口進入軸承潤滑油供油母管,閥芯所處的位置,決定了相應的冷油器投入狀況,切換閥換向前,必須先將備用冷油器充滿油,然后松動壓緊板手柄,才能搬動手柄,進行切換操作,在切換閥內(nèi),密封架上設置了止動塊,用以限制閥芯的轉(zhuǎn)動,當手柄搬不動時,表明切換閥已處于切換后的正常位置,此時應壓緊板手,使閥芯、手柄不得隨意轉(zhuǎn)動,當需要兩臺冷油器同時投入工作時,應將換向手柄搬到兩面三刀極限位置的中間處,這樣,潤滑油可經(jīng)閥芯分別進入兩臺冷油器。切換閥特性參數(shù):
公稱直徑 250mm
工作壓力 0.6MPa
最大工作溫度 80℃
切換閥結(jié)構(gòu)圖(如圖2)。
2 故障經(jīng)過
2016年5月22日8:25分運行人員發(fā)現(xiàn) #2機大機軸承潤滑油入口油溫達到45.5度(允許運行范圍40-50℃),懷疑正在運行的2A板式冷卻器冷卻水流量不足換熱效果差導致的油溫升高,將板式冷卻器冷卻水出口閥全開,同時將2A大機冷油器冷卻水出口管放水手動門、回水管路排空手動門打開,以此增大冷卻水流量,增強板式冷卻器的換熱效果。11:45 #2機大機潤滑油溫漲至47.1度,啟動備用的2A循泵進行雙循環(huán)水泵運行,進一步增大板式冷卻器的進出口冷卻水流量,以期望油溫上漲趨勢得到遏制,與此同時準備投入備用冷油器,并列運行,進一步保證軸承潤滑油溫在額定范圍內(nèi)。
2016年5月22日15:00分運行人員開始進行冷油器的切換操作,(切換前1小時已開啟A、B冷油器間的注油門進行注油充壓),操作步驟為:(1)逆時針旋轉(zhuǎn)壓緊板手,松開壓緊板手,同時將操作手輪垂直頂升至最高位置(提升閥芯),確認轉(zhuǎn)動方向正確。(2)用閥門操作板鉤把操作手輪旋轉(zhuǎn)180度后,順時針旋轉(zhuǎn)壓緊板手,壓緊板手吃力緊固。操作期間主要觀察測量閥芯有沒有得到提升并旋轉(zhuǎn),觀察A、B板式冷油器出口油溫有無變化,在整個操作期間潤滑油溫無任何變化,經(jīng)排除操作步驟無錯誤后一直重復上述切換動作,直至23時仍然未能完成冷油器的切換操作。
2016年5月23日9:00分,將切換閥密封架拆卸后檢查,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)切換閥與閥桿連接的空心圓柱銷已被切斷,切換閥閥芯不能提升,已無法進行切換。此后雖采取了多種冷卻措施,但是還是出現(xiàn)連續(xù)多日冷油器潤滑油出口油溫超過50度,嚴重影響機組安全穩(wěn)定運行,圖3為板式冷油器出口油溫曲線。
3 問題分析
(1)切換閥設計不合理:切換閥與油箱是集裝式設計,安裝在油箱內(nèi)部,浸沒在潤滑油中,為了能進行有效切換,切換手輪安裝在油箱上部,切換閥閥芯用連桿引至油箱上部與手輪連接進行切換操作。
(2)切換閥芯與油箱上部手輪操作閥桿采用鉸接方式連接,鉸件與切換閥只用一個Φ20*2.5空心不銹鋼圓柱銷連接(截面面積1.13cm2),兩個操作人員使用閥門板鉤施加的力為τ=500公斤力,該柱銷承受的剪切力計算如下:
運行操作人員施加的力大于空心銷柱的抗剪切力,所以該銷柱強度不夠,再考慮到閥體間摩擦力等因素,在操作過程中很容易把銷柱剪斷。
空心圓柱銷是全部的力承載部件,其應力及變形直接影響操作結(jié)果,基于實際情況,以空心圓柱銷為研究對象,運用有限元分析處理軟件建立實體單元模型,得出以下模擬結(jié)果:
從圖4中可以看出空心圓柱銷的等效應力366.7MPa(標準不超154MPa)、安全系數(shù)0.56(標準為6)、及產(chǎn)生的變形位移值0.28mm(標準為0.1mm)均超過要求,需重新進行設計改進,方能使用。
(3)切換閥采用錐形結(jié)構(gòu),其底部小,上部大,密封面較寬,其原理是利用平面密封面間的相互作用來保證密封效果,該類型閥門密封面的比壓值:
即正常運行時需旋轉(zhuǎn)壓緊板手用力將閥芯壓至底部以達到密封效果,同時該閥門錐度較小φ=3°φ角較小,閥芯表面積比閥座表面積大,閥芯受熱膨脹較快,較大,而閥座受熱膨脹較慢,較小,溫度變化時引起閥芯被卡死的現(xiàn)象,導致閥芯軸向提升困難,切換失效。
(4)切換閥上蓋法蘭與閥桿套筒為整體結(jié)構(gòu),一旦不銹鋼柱銷斷裂,切換失效后運行中就沒有任何辦法處理。
(5)當切換閥處于無法切換狀態(tài)時,備用冷油器無法投用,不能保證汽輪機組的安全穩(wěn)定運行。
4 設計改進
(1)切換閥連接部位進行改造:一是重新制作連接件,連接件與切換閥連接端采用內(nèi)六角結(jié)構(gòu),增大切換閥時的扭力接觸面積。二是連接柱銷改為實心結(jié)構(gòu),采用Φ22實心合金鋼制作,并在閥體底部開孔引入潤滑油壓,作用于閥芯底部,以平衡兩側(cè)壓差,減少機械提升對連接柱銷的剪切力,避免柱銷切斷,如圖5:
實心柱銷抗剪切力計算:
該實心柱銷抗剪切力完全能滿足運行人員的操作力。
以實心圓柱銷為研究對象,運用有限元分析處理軟件建立實體單元模型,得出模擬結(jié)果,如表2、圖6所示。
從圖6中可以看出空心圓柱銷的等效應力115MPa(標準不超154MPa)、安全系數(shù)9(標準為6)、及產(chǎn)生的變形位移值0.08mm(標準為0.1mm)均能滿足要求。
閥芯接頭處采用內(nèi)六角接觸連接,增加受力面積,以內(nèi)六角面為對象,運用有限元分析處理軟件建立實體單元模型,得出模擬結(jié)果,如表3、圖7所示。
從圖7中可以看出改型為內(nèi)六角受力面后,閥芯承受10000N扭轉(zhuǎn)力其變形和位移量很小僅0.001mm能很好的滿足使用要求。
5 結(jié)束語
該切換閥經(jīng)過改造后,進行切換操作試驗,切換過程中輕松、平穩(wěn),說明該閥的技術(shù)處理是成功的,可靠的,值得推廣應用。
參考文獻
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