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      應(yīng)力量化法分析管線局部金屬剝落的主要因素及解決方法

      2017-03-20 05:54:34王磊海洋石油工程股份有限公司維修公司天津300270
      化工管理 2017年6期
      關(guān)鍵詞:主因層狀管線

      王磊(海洋石油工程股份有限公司維修公司,天津 300270)

      周亞鵬(舟山中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司,浙江 舟山 316100)

      應(yīng)力量化法分析管線局部金屬剝落的主要因素及解決方法

      王磊(海洋石油工程股份有限公司維修公司,天津 300270)

      周亞鵬(舟山中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司,浙江 舟山 316100)

      渤海某海上石油平臺(tái)開(kāi)排泵出口管線在運(yùn)行過(guò)程中局部管線表面銹蝕金屬層狀剝落嚴(yán)重,且伴有較大振動(dòng),影響系統(tǒng)的可靠性?,F(xiàn)基于相關(guān)軟件的建模和計(jì)算,主要從分析管線局部應(yīng)力的角度出發(fā),判斷問(wèn)題的主因,并對(duì)管線做相應(yīng)改造,最終解決上述問(wèn)題。

      應(yīng)力;振動(dòng);建模;計(jì)算分析

      渤海某海上石油平臺(tái)開(kāi)排泵出口管線在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)局部銹蝕處表面金屬連帶油漆層狀剝落嚴(yán)重,經(jīng)調(diào)研分析,把問(wèn)題的主要原因限定在以下兩個(gè):一、管線在安裝過(guò)程中形變量控制不足,加之管支架安裝位置和形式選擇不當(dāng)?shù)仍?,引起局部?yīng)力過(guò)大;二、管線路徑冗長(zhǎng),彎頭過(guò)多,加劇振動(dòng),致使局部管線產(chǎn)生機(jī)械疲勞,在外部銹蝕的作用下加速老化、剝離。

      判斷出哪個(gè)因素為主對(duì)施工方案的制定具有至關(guān)重要的意義,直接決定著改造思路和工程成本的高低:如果單一是應(yīng)力引起的,那么可以通過(guò)改變管支架的位置和形式或者對(duì)變量過(guò)大的局部管線稍加改造以釋放應(yīng)力,不必大范圍修改管線;如果單一是振動(dòng)引起的,則需要在原有的管線基礎(chǔ)上優(yōu)化路徑,而保留的部分不必再大范圍調(diào)整形變釋放應(yīng)力;如果是兩個(gè)因素兼而有之,那么只能大范圍地改造管線并全部重新合理布置管支架。

      然而憑借經(jīng)驗(yàn)和常規(guī)方法是無(wú)法判斷出主因的。所以我們先借助軟件分析其應(yīng)力:選擇問(wèn)題較為多發(fā)且嚴(yán)重的管線部分,用應(yīng)力計(jì)算軟件建模,各項(xiàng)設(shè)置如下:在General Model Op?tions中Piping Code選B31.3 Process;環(huán)境溫度設(shè)為5℃;Material選擇CHINAGB;在Pipe Properties中通徑選DN50,壁厚選XXS;腐蝕余量設(shè)為3mm;Mill tolerance由壁厚的12.5%計(jì)算而得;保溫按30mm玻璃棉管外包0.5mm花紋鋁皮計(jì);由于此路工質(zhì)為原油和水的混合物,所以比重按照0.9計(jì)。經(jīng)軟件計(jì)算,應(yīng)力情況如圖1所示:

      圖1

      結(jié)合計(jì)算報(bào)告可以看出:最大位移為-0.01mm,出現(xiàn)在A12點(diǎn),最大扭轉(zhuǎn)0.01deg,也出現(xiàn)在A12點(diǎn),由重力產(chǎn)生的最大應(yīng)力為10.85N/mm2,出現(xiàn)在A18處,最大環(huán)向應(yīng)力為6.16N/mm2,出現(xiàn)在A00處。這些結(jié)果都在許用范圍以內(nèi),由此可以斷定所考察部分管線的問(wèn)題主因不在應(yīng)力方面。

      那么問(wèn)題的癥結(jié)就是管線過(guò)于冗長(zhǎng),存在過(guò)多彎頭,在工質(zhì)被泵驅(qū)動(dòng)時(shí),管線振動(dòng)劇烈,加之管支架對(duì)管線的固定作用不足,使管線局部產(chǎn)生機(jī)械疲勞,導(dǎo)致表面金屬和油漆層狀剝落現(xiàn)象嚴(yán)重。

      于是,我們著手簡(jiǎn)化和優(yōu)化管線路徑,在不改變流程和原理的前提下盡量減少?gòu)濐^數(shù)量,并合理設(shè)置管支架的位置和形式。

      經(jīng)改造后管線長(zhǎng)度由原來(lái)的55m縮短到27m,彎頭由原來(lái)的24個(gè)減少到10個(gè),路徑優(yōu)化顯著,管支架由原來(lái)的滑動(dòng)式管鞋修改為固定式管卡,并適當(dāng)增加密度,對(duì)管線的固定作用強(qiáng)化明顯。經(jīng)開(kāi)排泵實(shí)際運(yùn)行時(shí)效試驗(yàn),改造后的管線振動(dòng)消除,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)流暢,原來(lái)的問(wèn)題宏觀上得到解決。

      接下來(lái)我們?cè)購(gòu)奈⒂^上考察改造后的管線應(yīng)力是否在許用范圍以內(nèi):建模的各項(xiàng)設(shè)置和改造前相同,由軟件應(yīng)力分析得出改造后管線在正常運(yùn)行工況下的應(yīng)力情況如圖2所示:

      圖2

      結(jié)合計(jì)算報(bào)告可以看出:最大位移為4.46mm,出現(xiàn)在A07點(diǎn),最大扭轉(zhuǎn)0.34deg,出現(xiàn)在A11點(diǎn),由重力產(chǎn)生的最大應(yīng)力為100.59N/mm2,出現(xiàn)在A09處,最大環(huán)向應(yīng)力為13.56N/mm2,出現(xiàn)在A00處。這些結(jié)果都在許用范圍以內(nèi),由此可知改造后管線應(yīng)力方面滿足要求。

      利用應(yīng)力量化的創(chuàng)新方法,我們?cè)谑┕で耙呀?jīng)排除了應(yīng)力為產(chǎn)生管線金屬層狀剝落這一問(wèn)題的主因,從而判斷出問(wèn)題的主因是振動(dòng),進(jìn)而明確了施工方向:即在原有的管線基礎(chǔ)上優(yōu)化路徑,而保留的部分不必再大范圍調(diào)整形變和管支架以釋放應(yīng)力,更有針對(duì)性地解決問(wèn)題,免去不必要追加的成本,創(chuàng)造了更高的經(jīng)濟(jì)效益。

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