李春江,王興兵(.新疆天業(yè)(集團)有限公司,新疆 石河子 83000;.天能化工有限公司,新疆 石河子 83000)
片(粒)堿生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化改造
李春江1,王興兵2
(1.新疆天業(yè)(集團)有限公司,新疆 石河子 832000;2.天能化工有限公司,新疆 石河子 832000)
通過技術(shù)改造對片(粒)堿生產(chǎn)系統(tǒng)進行優(yōu)化,提高了片(粒)堿產(chǎn)品質(zhì)量,提升了品牌內(nèi)涵。
片狀燒堿;粒狀燒堿;堿塵;噴碼;產(chǎn)品顏色;碼垛
天能化工有限公司 (以下簡稱天能化工) 的片(粒)堿生產(chǎn)系統(tǒng),采用高效環(huán)保動態(tài)噴灑工藝燒堿造粒裝置,基于模塊式基礎(chǔ)設(shè)計的粒堿裝置采用獨特的雙效蒸發(fā)、濃縮工藝、世界領(lǐng)先的造粒工藝、全自動的包裝碼垛系統(tǒng)以及生產(chǎn)過程采用 DCS控制系統(tǒng), 單套裝置 15 萬t/a 天能化工引進了具有國際先進水平的博特公司的降膜蒸發(fā)、濃縮和離心造粒技術(shù),改變了燒堿的物理性質(zhì)、提高了氫氧化鈉純度、縮短了與其他原料的反應(yīng)時間,成為燒堿的換代產(chǎn)品,具有環(huán)保清潔、低能耗、小粉塵、技術(shù)先進等優(yōu)點。
天能化工的片粒堿生產(chǎn)系統(tǒng)自 2010 年投產(chǎn)開車以來,隨著系統(tǒng)使用周期的增加,裝置逐漸出現(xiàn)不同程度的問題。
1.1 除塵系統(tǒng)優(yōu)化改造
1.1.1 原工藝概況
片(粒)堿除塵系統(tǒng)隨著運行周期增加,除塵系統(tǒng)的除塵效果下降,導致生產(chǎn)現(xiàn)場空氣中堿塵大,操作環(huán)境質(zhì)量下降,對除塵罐進出口的壓力進行測試,其結(jié)果見表1。
表1 除塵罐進出口壓力測試表
根據(jù)表1數(shù)據(jù)對比可看出,除塵罐放在風機前壓力損失較大,起不到良好的除塵效果,將除塵罐放在風機后達到了片堿機內(nèi)微負壓的效果,又有較好的除塵效果。
1.1.2 優(yōu)化改造方案
將原有的除塵罐單獨脫開,并且增加 2臺風機,由原先的1臺風機帶動 4臺片堿機改為現(xiàn)在的1臺風機帶動 2 臺片堿機。項目在實施過程中,首先對原有的除塵罐進行脫開,然后對除塵管線 1 套、2 套隔離開來,最后各增加 1臺風機。
1.1.3 優(yōu)化后運行效果
通過改造后,優(yōu)化除塵系統(tǒng)的除塵能力,有效將片堿機刮片過程中產(chǎn)生的堿塵及時抽走,避免堿塵迅速吸收水氣后影響產(chǎn)品質(zhì)量(根據(jù)現(xiàn)場實際觀察,堿塵吸收水氣速度明顯比片堿快);同時,改造后現(xiàn)場的堿塵顯著降低,提高了員工操作現(xiàn)場的環(huán)境質(zhì)量。
1.2 外包裝噴碼優(yōu)化改造
1.2.1 原工藝概況
在片堿產(chǎn)品包裝過程中,出現(xiàn)間歇性的包裝袋漏噴產(chǎn)品批號,會造成產(chǎn)品生產(chǎn)時間批號等無法追溯,一般的處理方法是操作人員使用記號筆或?qū)b袋重新噴碼后再進行碼垛,但也容易出現(xiàn)操作人員未能發(fā)現(xiàn)而漏噴的現(xiàn)象。
造成這種現(xiàn)象的原因主要是輸送線上產(chǎn)品包裝袋之間距離過短,造成噴碼機不能正常識別,導致包裝袋漏噴產(chǎn)品批號。
1.2.2 優(yōu)化改造方案
根據(jù)包裝機的包裝生產(chǎn)負荷,計算出每袋產(chǎn)品間的距離,再對輸送線的傳輸速度進行調(diào)整,拉開包裝袋之間的距離,避免噴碼機不能識別造成漏噴的問題。
(1)輸送線停止時,在輸送線上擺放不同間距的產(chǎn)品包裝袋,再啟動輸送線進行試驗,測試出噴碼機可識別的包裝袋之間最小距離,重復(fù)測試3次以上。
(2)天能化工片堿裝置為 4 套片包裝系統(tǒng)共用1套碼跺機系統(tǒng),根據(jù)4套片堿包裝系統(tǒng)的生產(chǎn)能力,計算出 4套包裝系統(tǒng)每小時包裝出來的產(chǎn)品袋數(shù)。
(3)在輸送線皮帶上設(shè)置標記,同時加裝光電感應(yīng)裝置,通過 DCS 控制系統(tǒng)測輸送線皮帶的速度。
(4)根據(jù)輸送線皮帶的速度和 4 套包裝系統(tǒng)的包裝能力計算每袋產(chǎn)品之間的距離。
(5)當每袋產(chǎn)品間距離小于噴碼機識別距離時,通過調(diào)整輸送線的電機的轉(zhuǎn)速,使堿袋在噴碼裝之前拉開適當距離。
1.2.3 優(yōu)化改造后的效果
通過改造后,輸送線根據(jù)每套包裝系統(tǒng)包裝袋的包裝速度自動調(diào)整輸送速度,將包裝袋之間的距離控制在 50 cm 以上, 避免包裝袋漏噴產(chǎn)品批號的現(xiàn)象,確保產(chǎn)品外在的質(zhì)量,為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性提供可靠保證。
1.3 加糖系統(tǒng)優(yōu)化改造
1.3.1 原工藝概況
在生產(chǎn)片(粒)堿的過程中,偶爾會出現(xiàn)顏色發(fā)綠或顏色較暗的現(xiàn)象,通過分析發(fā)現(xiàn),主要是因為糖溶液加入量出現(xiàn)波動,而操作人員未能及時發(fā)現(xiàn)造成的。糖液系統(tǒng)使用計量泵將糖液加入系統(tǒng)中,由于糖液加入量少,計量泵不能精確計量糖液的加入量。
1.3.2 優(yōu)化改造方案
根據(jù)糖液泵出口管線加裝流量計對加入系統(tǒng)的糖液進行計量,同時在糖液罐加裝液位計,監(jiān)測糖液罐液位變化情況;另外,在 DCS 操作系統(tǒng)顯示出這 2 個監(jiān)測數(shù)據(jù)變化情況的曲線圖,以利于觀察糖液的情況,確保糖液精確加入系統(tǒng)中,降低糖液加入量對堿產(chǎn)品顏色的影響。
1.3.3 優(yōu)化改造后的效果
方案實施后,中控操作人員可直觀地在電腦顯示屏上掌握糖液加入系統(tǒng)的數(shù)據(jù),為精準操作提供信息支撐;糖液更加精準加入系統(tǒng),保證固堿產(chǎn)品質(zhì)量,避免糖液加入量對堿產(chǎn)品顏色的影響,提升了產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。
1.4 碼垛系統(tǒng)優(yōu)化改造
1.4.1 原工藝概況
隨著片堿機轉(zhuǎn)鼓使用周期的增加,會逐漸出現(xiàn)雙層堿或堿片效果不佳,導致片堿中出現(xiàn)有碎堿的現(xiàn)象,同時,由于生產(chǎn)出來的片堿包裝溫度達到57 ℃,導致包裝好的片堿會出現(xiàn)板結(jié)現(xiàn)象,影響產(chǎn)品的外觀質(zhì)量。
通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),天能化工4臺片堿機共用1套碼跺系統(tǒng),片堿中出現(xiàn)雙層堿和碎堿時不能區(qū)分開來進行碼跺,只要 1 臺片堿機出現(xiàn)問題,均會影響其他3臺片堿機生產(chǎn)出來的產(chǎn)品質(zhì)量。
1.4.2 優(yōu)化改造后的效果
利用其中片堿裝置和粒堿裝置不同時開車生產(chǎn)的運行特點,通過改造輸送線,將其中 1 套的 2 臺片堿機配套的包裝系統(tǒng)包裝出來的產(chǎn)品,輸送至粒堿碼跺機進行碼跺。改造完成后,當出現(xiàn)因轉(zhuǎn)鼓使用周期過長,導致生產(chǎn)時出現(xiàn)雙層堿、碎堿等情況時,此臺片堿機產(chǎn)出的產(chǎn)品可進行單獨包裝,單獨銷售避免影響其他片堿機產(chǎn)出的產(chǎn)品,將損失降到最低且提升產(chǎn)品外在質(zhì)量。
天能化工通過對片 (粒) 堿生產(chǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化改造,提升了現(xiàn)場環(huán)境質(zhì)量,提高了片(粒)堿產(chǎn)品的外在質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
Problems and suggestions for improvement of solid caustic soda plant
LI Chun-jiang1,WANG Xing-bing2
(1.Xinjiang Tianye ( Group) Co.,Ltd.,Shihezi 832000,China;2.Tianneng Chemical Co.,Ltd.,Shihezi 832000,China)
Through the technical transformation of the solid alkali production system optimization,improve the quality of solid products,enhance the brand connotation.
flake caustic soda;granular caustic soda;alkaline dust;printing;product color;palletizing
TQ114.26+8
:B
:1009-1785(2017)02-0013-02
2016-05-20