技術交流園地
以下交流內(nèi)容摘自氯堿工業(yè)討論平臺(QQ群號: 61500947),歡迎您參與。
1.玻璃鋼鹽酸罐內(nèi)襯層腐蝕問題
A:玻璃鋼鹽酸罐的內(nèi)蝕層腐蝕一般是點腐蝕,還是均勻腐蝕?
B:鹽酸對樹脂的腐蝕是表面腐蝕。玻璃鋼罐內(nèi)襯層樹脂雖然較厚,但一旦局部腐蝕透,就會快速穿過結構層,進而快速腐蝕結構層,宏觀上又產(chǎn)生點腐蝕的特征。
C:贊同你的的觀點。
A:謝謝!
2.伍迪槽陰極出口波紋管內(nèi)打火原因及解決辦法
A:請問,伍迪槽陰極出口波紋管內(nèi)打火有好的解決方案嗎?
B:陰極出口管內(nèi)打火是由液體流動瞬間中斷,泄漏電流無法引出造成,改變液體流動狀態(tài)可以改善。
C:一般打火會在電解槽兩端,因為兩端的電位較高。
A:謝謝!打火嚴重時也會將出液波紋管燒壞。
C:@A,打火一般發(fā)生在陰極軟管內(nèi)及液相壓差計的軟管內(nèi),沒遇到過軟管因此而燒壞的情況。
C:@A,有這方面的案例嗎?
A:有,特別是現(xiàn)在很多伍迪槽重涂、陰極出液總管由PPH改為金屬總管的,單臺電解槽數(shù)量較多的廠家。
A:長期打火,并且火花較大,還是對軟管會有影響。
C:出液總管為金屬的容易出現(xiàn)打火。
A:是,可能由于有些廠家在金屬總管入口做了犧牲電極,有尖端效應,是不是更容易打火?
C:對。首先是非金屬管線改為金屬管線后,電阻改變,雜散電流的導出發(fā)生了改變;其次是犧牲電極的尖端效應。
A:陰極總管上支管其實不要做犧牲電極,管口要光滑圓潤,保證接地電阻足夠小,加大陰極循環(huán)流量和加長出液管長度。
C:為了避免打火及減小電流的泄漏,隔膜電解槽是使斷電瓶電解液斷流斷電,原強制循環(huán)電解槽是噴射斷電,現(xiàn)自然循環(huán)電解槽是延長軟管(出口設波紋,進口管長度增加等)。
C:@A,陰極不用犧牲電極,陽極因材質(zhì)問題需犧牲電極。
D:伍德電解槽陰極液波紋管出口打火的原因如下:這種現(xiàn)象一般是發(fā)生在剛開車時陰極液出口,并且是在電解槽的兩端;等到電流升到高負荷,這種情況就會自動消失。我認為:剛開車時發(fā)生在陰極是因為陰極液里的鐵離子在作怪。鐵離子在電解室里攜帶電荷由電解室內(nèi)到出槽總管,由于電位差存在,故在軟管里發(fā)生放電。還有一個解釋就是由于剛開車氣體析出不穩(wěn)定,電解液出現(xiàn)瞬間斷流(自然循環(huán)更明顯,因為電流低,堿的流量低),總管和電解槽之間存在電位差,故發(fā)生瞬間放電。發(fā)生在電解槽陰極出口兩端的原因是:復極槽越靠近兩端,其電位差越大,越容易放電。我是根據(jù)北化機的強制循環(huán)復極槽分析的,不過不管是哪種電解槽,理論上都是一樣的。出現(xiàn)這種情況不要著急,提高堿流量或提高運行電流,打火現(xiàn)象就會逐漸消失。不過,自然循環(huán)提高流量不好控制。自然循環(huán)電解槽最容易發(fā)生這種現(xiàn)象,這是因為其出口軟管的斷電方式和強制循環(huán)不同。強制循環(huán)是靠電解液流速斷電叫激流噴射斷電,而自然循環(huán)則是靠軟管的波紋或長度來增加電解液的電阻達到斷電的目的。
E:我公司是氯工程槽,現(xiàn)在就有這種情況,咨詢過日方,提高循環(huán)量即可。這種現(xiàn)象的發(fā)生是由于溢流管內(nèi)的流體不連續(xù),產(chǎn)生了液滴,液滴和液滴之間有電位差,所以產(chǎn)生打火現(xiàn)象。對策是加大陰極液循環(huán)流量,消除液滴現(xiàn)象,打火現(xiàn)象就消除了。
3.電解槽膜極距改造時,D-260到D-280的溢流管線所用材質(zhì)
A:請問,電解槽膜極距改造時,D-260到D-280的溢流管線用什么材質(zhì)的好呢?
B:TA2。
B:膜極距改造后開車了嗎?
A:開了。
B:電壓怎樣?
A:我們單位一共10臺,現(xiàn)在改好了6臺。
B:E-273有加熱嗎?
A:13.5 A電流,單元槽電壓2.99 V。
A:E-273不加熱。
B:折標電壓?
A:實測單元槽電壓。
B:溫度多少?
A:82.8 ℃。
C:我們單位膜極距電解槽運行2年了,電壓和他們單位的差不多,電流13.6 A時,E-273加熱的。
B:@A,你們單位電解槽電流密度5 kA/m2時電壓為2.99 V,對吧?
A:是的。
A:我們單位開車1個月,折標電壓2.883 V。
B:我記得旭化成新槽膜極距的兩個月后電壓為2.79 V(折標電壓),電流密度為5.5 kA/m2時電壓為2.97 V。
C:@A,槽溫低了,負荷這么高,可以控制在接近87 ℃。
A:是的。
B:@C,旭化成新膜極距開車3個月后,折標電壓不到2.8 V。
A:溢流管線用TA2成本較高,不知道CPVC+FRP的效果怎么樣。
B:@A,可以的,但是不耐用,最多3年。
4.氯氣洗滌塔填料的問題
A:請教各位,氯氣洗滌塔用的是什么填料?陶瓷階梯環(huán)還是矩鞍環(huán)?
B:為啥不用CPVC?
C:一般都推薦使用優(yōu)質(zhì)的CPVC環(huán),結構形式見仁見智,我比較喜歡用短階梯環(huán)、階梯環(huán)、梅花環(huán)。
B:我推薦用路博潤原料制的CPVC。
A:以前事故塔用過CPVC,效果非常不好。氯氣洗滌塔根本不敢用,溫度這么高。
C:沒有買到質(zhì)量好的。
A:一直用陶瓷。
C:陶瓷環(huán)易碎,如果不差錢可以選鈦環(huán)。
D:@A,CPVC只要不是再生料的,沒事的。
D:@C, 鈦環(huán)?
C:價格是高,但效果好。還有單位用鈦洗滌塔呢。
B:佑利的CPVC值得信任,我們鹽水、鹽酸、稀硫酸、次氯酸鈉、酸性廢水,都用的是CPVC。
E:選CPVC沒問題,關鍵在質(zhì)量,否則麻煩大。
A:我們單位的事故系統(tǒng)換成山東亞大的CPVC。
B:不過有個地方我強烈推薦使用鈦:氯酸鹽分解槽。
D:@C, 我在老單位用過鈦洗滌塔,可是這個鈦填料還真沒用過,加工也有難度吧?
D:@C, 國內(nèi)佑利的能滿足,3~5年更換1次。
5.膜法脫硝冷凍系統(tǒng)循環(huán)冷卻器的沖洗
A:我看到一篇論文,內(nèi)容是膜法脫硝冷凍系統(tǒng)列管式換熱器堵塞后,又上了板式換熱器,我想問問,換了以后還要不要沖洗板式換熱器。
A:膜法脫硝冷凍系統(tǒng)循環(huán)冷卻器經(jīng)常堵,都是定期沖洗的。
B:大家都一樣的,物性決定的,都定期反沖。
C:@A,平行變流道板式換熱器。
A:@C,使用效果經(jīng)驗如何,能否實現(xiàn)不需沖洗。
C:要沖洗,自動沖洗,效果還可以,沖洗快,降溫快。
6.氯氣洗滌塔材質(zhì)的問題
A:各位同行,氯氣吸收塔有用鋼襯聚四氟乙烯或鋼復合鈦的嗎?
A:我們想下部第一個花板以下做成鋼復合鈦,上部還是用PVC+FRP。但是擔心堿液循環(huán)泵突然停運,干氯氣遇鈦材存在風險。
B:怎么不全部采用PVC+FRP?
A:全部PVC+FRP腐蝕嚴重,不耐用。
B:是的,焊口都開裂了。
B:純FRP應該也可以的。
A:大部分氯堿廠用的是PVC+FRP復合塔。
C:PVC+FRP復合塔沒問題的,前提是使用中不能超溫運行。
A:謝謝!應嚴格控制溫度。
D:下部PVDF+FRP,上部分PVC+FRP,中間法蘭連接,部位在填料段以上約1 m。溫度和pH值控制是相輔相成的,
E:目前我們電解系統(tǒng)的氯氣吸收塔使用的是鋼襯PE,內(nèi)部經(jīng)常鼓包,每年都要重襯,費用較大。目前考慮改用PVC+FRP,管道選用鈦材。
7.清理氯乙烯單體管線自聚物的辦法
A:各位同仁,請問有沒有清理氯乙烯單體管線自聚物的好辦法?
B:拆下管,火上烤,待管內(nèi)自聚物焦化脫落。
C:單體pH值要考慮,如果摻入回收氯乙烯要考慮加入阻聚劑,還要控制單體的含水量。
A:謝謝二位,已經(jīng)自聚了,太難清理了。
D:高壓清洗,或者把管線分段切開用氧氣烤,不過這個后期回復工作量大。
A:有韌勁兒,高壓清洗效果也不好。
D:那就用火烤,收縮了就會脫落,掉出來。
E:預制備用管道,定期更換清理。
C:用蒸汽烤軟還好清一些,烤軟后用鋼筋做個鉤子,捅進去往外拉,可以拉出成塊兒的,然后用DN50鋼管頭上開鋸齒進行清理。
C:最好有備用的,不影響生產(chǎn),活法蘭好連接。
E:還是要控制源頭,減少或延緩自聚。
F:用火烤比較快。
G:聚合釜通入蒸汽加壓,單體管道找法蘭口斷開,能有效果。
H:用噴燈在管道外壁均勻烤,等自聚物軟化后捅出來,千萬不要燒自聚物,沒有效果。
I:高壓水打。
A:謝謝各位同仁!
8.減速機電動機進油的原因
A:大家好,請分析一下減速機電動機進油的原因。
B:油缸的油封壞了,順著軸帶到電動機里面。
C:看看油從哪里來的,如果從減速機傳動軸帶過來的,就是減速機油封密封不到位,油封壞了。
D:應該是減速機與電動機軸的兩道油封都壞了,油進入電動機里面了。