文/上海宏達文教用品有限公司總經理 奚軍兵
文具生產的自動化之路
文/上海宏達文教用品有限公司總經理 奚軍兵
很久以來,宏達公司就感到來自于文具盒沖壓車間危機感,傳統(tǒng)的馬口鐵文具盒的制作工藝需要工人經過拉升,去廢邊,整形,卷邊,打孔等一系列的工序,完成一個文具盒需要8臺沖床8個工人這樣一條流水線,不僅車間噪音比較厲害,而且操作工危險系數也大,很容易出現(xiàn)工傷事故。培養(yǎng)一個熟練工需要2年的時間,但是每年招收的新工人很多做不滿一個月就離職了,車間工人的年齡段都在40-50歲之間,有點青黃不接,產能也受到很大影響。
另外我們也發(fā)現(xiàn)了一個普遍現(xiàn)象,5年前很容易完成的定額,現(xiàn)在基本上很少有工人能完成。放在我們面前迫切需要解決的問題就是如何降低勞動力,提高生產效率。
10年前,公司就設想如何進行自動化改革,用自動化來代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝,減少由于工人的原因導致產能降低,提高市場競爭能力。
公司董事長和總經理參觀了很多機械設備展,去了很多設備工廠進行實地考察和溝通?;藥啄甑臅r間,經過和設備工廠共同的努力,克服各種難題,在2010年的時候終于試制出了第一條全自動鐵盒沖壓流水線,鐵盒的拉升,整形,卷邊,打孔一次成型,但是在實際大批量生產中還是碰到了各種各樣的問題,例如印刷面的刮傷,卷邊不到位等,通過半年多的不斷調試生產,最終解決了實際問題。目前宏達公司擁有4條鐵盒沖壓流水線。
通過引進4條全自動鐵盒沖壓流水線,沖壓車間的工人人數從早先的50多人減少到目前不到20人,減少了工人的勞動強度,降低了工傷的風險,日均產量也比傳統(tǒng)工藝制作有所增長。我們也不再為招不到沖壓操作工而發(fā)愁。
宏達公司又陸續(xù)購進了6臺塑料尺全自動絲網印刷機,解決了招不到印刷工人的難題,產品質量也有了很大的提高。
但是在自動化生產過程中也不是一帆風順。主要集中在以下幾點
1、開發(fā)成本較高,時間較長。
2、自動化設備磨合期需要一段時間,初期很難達到預期目標。
3、由于更換和調試模具所花時間比較長,只適用于批量大的品種生產,不適合小批量的品種。
4、對原材料的要求比較高,物料的品質不良會直接影響自動化生產的連續(xù)性和效率。
5、后期的維護成本比較高,對操作工和技術員的要求也比較高。
雖然在實現(xiàn)自動化生產的道路上碰到了很多挫折和難題,但是我們還是嘗到了甜頭,降低了勞動力成本,不再為招不到操作工發(fā)愁,同時提高了產能,產品質量也上了一個很大臺階。
目前宏達公司還在進一步探索其它工序的自動化生產,雖然前方的道路面臨著種種坎坷和困難,但是我們相信,通過努力,一定能在推進自動化生產過程中取得更大的收獲。