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    尿素造粒塔尾氣排放粉塵的回收工藝

    2017-03-06 07:55:11段永江
    化工設(shè)計(jì)通訊 2017年12期
    關(guān)鍵詞:洗滌液塔內(nèi)造粒

    曹 俊,段 新,段永江

    (新疆寰球工程公司,新疆烏魯木齊 830019)

    尿素造粒塔尾氣排放粉塵的回收工藝

    曹 俊,段 新,段永江

    (新疆寰球工程公司,新疆烏魯木齊 830019)

    介紹了采用自然通風(fēng)濕法回收技術(shù)的工藝流程和設(shè)施特點(diǎn)。探討了尿素粉塵和氨產(chǎn)生的原因,以及降低粉塵產(chǎn)生和粉塵回收的方法和措施。

    尿素造粒塔;粉塵回收;洗滌吸收

    1 尿素造粒塔產(chǎn)生粉塵的原因

    尿素裝置在生產(chǎn)過(guò)程中,尿素造粒塔頂尾氣中夾帶尿素顆粒和氨,漂浮在大氣中對(duì)環(huán)境造成一定污染,生成尿素顆粒和氨的原因主要有以下幾個(gè)方面:

    1)當(dāng)尿素顆粒中的水分超標(biāo),顆粒中水分由內(nèi)向外蒸發(fā)時(shí),尿素顆粒會(huì)再次破裂,產(chǎn)生尿素粉塵。

    2)生產(chǎn)過(guò)程中生成的粉塵,主要是噴頭加工粗糙,噴孔制造不符合要求。

    3)如果造粒機(jī)的軸有擺動(dòng)或振動(dòng)現(xiàn)象,會(huì)造成尿速溶液出現(xiàn)不規(guī)則運(yùn)動(dòng),使尿素顆粒發(fā)生碰撞,產(chǎn)生粉塵。

    4)當(dāng)尿素溶液中的游離氨超標(biāo)時(shí),在造粒過(guò)程中,由于游離氨的分離,會(huì)造成尿素顆粒的碎裂。

    5)噴頭內(nèi)的尿素熔料溫度過(guò)高加聚了水分蒸發(fā),產(chǎn)生微小液滴,生成粉塵。

    6)塔底刮料機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)造成尿素顆粒的擠壓破碎生成粉塵,尿素顆粒在下降過(guò)程中與塔壁或顆粒之間的碰撞破碎生成粉塵。

    7)塔內(nèi)溫度高于生產(chǎn)指標(biāo),尿素顆粒不完全被冷卻易碎,生成粉塵。

    2 減少粉塵生成的途徑

    減少尿素造粒塔粉塵生成的途徑主要有以下幾個(gè)方面:

    1)選擇合適的造粒噴頭,噴頭的選用應(yīng)根據(jù)尿素熔料的各項(xiàng)參數(shù)和生產(chǎn)裝置的各項(xiàng)指標(biāo)選擇,還應(yīng)考慮噴頭的加工精度、制造的規(guī)則性和材質(zhì)的強(qiáng)度是否良好。

    2)熔料溫度宜控制在138℃左右,若送入噴頭的尿素熔料溫度過(guò)高,生成的粉塵和副產(chǎn)品縮二脲同時(shí)增多,也不利于塔內(nèi)尿素顆粒的降溫。熔料溫度過(guò)低,熔料黏度大,噴頭造粒效果差。

    3)控制塔內(nèi)溫度較低,根據(jù)塔內(nèi)溫度和風(fēng)量調(diào)整造粒塔風(fēng)門開度,確保塔內(nèi)溫度較低。

    以上措施能夠有效減少造粒塔外排廢氣中粉塵含量,但仍不達(dá)標(biāo),若要使造粒塔外排廢氣達(dá)標(biāo)排放,應(yīng)對(duì)造粒塔外排廢氣中的粉塵進(jìn)行回收。

    3 粉塵回收工藝

    3.1 自然通風(fēng)濕法回收工藝

    該尿素生產(chǎn)裝置造粒塔粉塵回收采用了自然通風(fēng)濕法回收技術(shù),工藝流程主要有氣體流程和液體流程。

    3.1.1 尿素造粒塔粉塵回收裝置氣體流程

    尿素造粒塔內(nèi)上升的熱氣體經(jīng)從造粒塔間側(cè)面通道,熱壓頭增加后進(jìn)入一級(jí)分離裝置,經(jīng)一級(jí)分離裝置初步將排放氣中的顆粒尿素粉塵分離,氣體均布后進(jìn)入高效噴射霧化吸收區(qū),經(jīng)過(guò)一級(jí)順流高效噴射霧化吸收后,進(jìn)入二級(jí)分離和逆流吸收段,然后進(jìn)入三級(jí)錯(cuò)流捕集除水分離裝置,除去霧滴后的飽和氣體進(jìn)入分離空間,進(jìn)一步冷凝下含尿素微粒的液滴后達(dá)標(biāo)氣體排出塔外放空。

    3.1.2 尿素造粒塔粉塵回收裝置液體流程

    尿素水解廢液直接補(bǔ)充進(jìn)入高效螺旋無(wú)阻塞清洗噴頭,進(jìn)行三級(jí)初步吸收及加液,吸收液下降經(jīng)過(guò)二級(jí)吸收、分離裝置、一級(jí)吸收、分離裝置下降至液體收集槽后經(jīng)降液管至循環(huán)回收槽,出循環(huán)回收槽的液體經(jīng)過(guò)過(guò)濾器至循環(huán)泵進(jìn)口,之后去各級(jí)霧化噴射吸收裝置,循環(huán)吸收。循環(huán)吸收液達(dá)到一定濃度返回系統(tǒng)重新制備尿素產(chǎn)品。

    3.1.3 系統(tǒng)清洗補(bǔ)液

    粉塵回收裝置采用尿素水解來(lái)的排放廢液作為吸收液的補(bǔ)充液,通過(guò)上部的高效洗滌吸收噴頭加入裝置,起到洗滌汽水分離器和向系統(tǒng)加液吸收的雙重作用。

    3.2 應(yīng)用粉塵回收裝置后風(fēng)量及壓降對(duì)造粒生產(chǎn)的影響

    采用自然通風(fēng)濕法回收技術(shù),將該造粒塔頂側(cè)出風(fēng)通過(guò)高7m的環(huán)狀增高箱體改為上出風(fēng),增加了出風(fēng)口高度,增加了該造粒塔的抽吸系數(shù),造粒塔的排風(fēng)總量將增加。若造粒塔頂?shù)幕厥昭b置阻力過(guò)小,造粒塔的出風(fēng)量大于改造前,造粒塔內(nèi)壓降小于改造前,就會(huì)增大排風(fēng)口的粉塵量,降低產(chǎn)量。若造粒塔頂回收裝置阻力較大,造粒塔的排風(fēng)量將會(huì)減小,塔內(nèi)壓降升高,造粒塔內(nèi)的溫度將會(huì)升高,尿素顆粒將會(huì)不完全冷卻出現(xiàn)粉末狀,影響產(chǎn)品質(zhì)量。

    3.3 自然環(huán)境對(duì)粉塵回收裝置的影響

    該公司地處北方,最冷月最低溫度平均值為-21.8℃,為了不影響粉塵回收裝置運(yùn)行及回收效果。對(duì)粉塵回收裝置進(jìn)行了保溫處理,并且對(duì)洗滌液溫度通過(guò)換熱器進(jìn)行了自動(dòng)控制,保證洗滌液在最佳的溶解溫度下吸收尿素粉塵。

    3.4 應(yīng)用粉塵回收裝置后避免塔內(nèi)濺液和塔外帶液

    應(yīng)用粉塵回收裝置后考慮到塔內(nèi)濺液和塔外帶液,因此在粉塵回收裝置收集槽上端設(shè)有擋液板避免洗滌液濺入塔內(nèi)而影響生產(chǎn),在最上層洗滌噴頭與出風(fēng)口預(yù)留足夠的分離空間,控制噴頭的噴射面積和工作壓力,避免洗滌液被造粒塔頂尾氣帶出塔外造成二次污染。

    4 自然通風(fēng)粉塵回收技術(shù)特點(diǎn)

    1)粉塵回收裝置主要設(shè)備安裝在造粒塔頂部,自然通風(fēng)、阻力小,設(shè)備少,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,與原造粒塔合為一體便于生產(chǎn)管理,投資少。

    2)該技術(shù)采用三級(jí)分離、三級(jí)吸收工藝,確保造粒塔尾氣達(dá)標(biāo)排放,并且除塵裝置所用的洗滌液不會(huì)帶出塔外和濺入塔內(nèi),避免二次污染和影響生產(chǎn)。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    主要論述了尿素造粒塔自然通風(fēng)濕法回收技術(shù),粉塵回收裝置在生產(chǎn)運(yùn)行中遇到的問題及應(yīng)對(duì)措施。粉塵回收裝置運(yùn)行對(duì)正常生產(chǎn)無(wú)任何影響,并且改善了尿素成品質(zhì)量,提高尿素產(chǎn)量,使外排尾氣達(dá)標(biāo),有利于安全文明生產(chǎn),還有直接的經(jīng)濟(jì)效益及環(huán)保效益,符合國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策及構(gòu)建和諧社會(huì)的要求。

    [1] 張蓉.某尿素造粒塔時(shí)程反應(yīng)分析[J].山西建筑,2009,(36)..

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    1003-6490(2017)12-0001-02

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