王澤國(六盤水市鐘山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,貴州六盤水553000;2貴州鑫晟煤化工有限公司,貴州六盤水553023)
飽和蒸汽在線清洗汽輪機結(jié)垢技術(shù)應(yīng)用
王澤國(六盤水市鐘山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,貴州六盤水553000;2貴州鑫晟煤化工有限公司,貴州六盤水553023)
汽輪機葉輪結(jié)垢后,在正常操作情況下,汽輪機轉(zhuǎn)速提不上,軸向推力增大,位移變大,輪室壓力升高,汽輪機使用效率下降。本文結(jié)合汽輪機實際運行情況,利用飽和蒸汽對汽輪機在線清洗,達到清除結(jié)垢物的目的。
在線清洗;汽輪機;結(jié)垢
某公司甲醇設(shè)計年產(chǎn)30萬噸,空分裝置設(shè)計45000 Nm3O2/ h,設(shè)備采用常溫分子篩吸附預(yù)凈化、增壓透平膨脹機及液體泵內(nèi)壓縮工藝??辗盅b置主要為煤氣化裝置提供純氧、高壓氮氣、中壓氮氣;為全廠提供中壓氮氣,低壓氮氣、合格的儀表空氣和工廠空氣。2014年5月,在原有設(shè)備情況下,因生產(chǎn)用水由新鮮水改為城市中水,蒸汽品質(zhì)得不到保證,空分汽輪機調(diào)速汽閥在全開狀態(tài)下,輪室壓力升高至3.5MPa,軸向位移0.18mm,進汽溫度420℃,進汽流量125T/h,汽輪機轉(zhuǎn)速達不到設(shè)定轉(zhuǎn)速,分析認為汽輪機通流面有積鹽、結(jié)垢現(xiàn)象,拆開速關(guān)閥檢查,確定汽輪機積鹽、結(jié)垢嚴重,但積鹽、結(jié)構(gòu)物不堅硬,是粘附的粉末狀態(tài),根據(jù)公司實際情況,決定用飽和蒸汽對汽輪機結(jié)垢、積鹽進行清理。
型號:NKS63/80/32進汽量:133.2T/H
進汽壓力:4.1MPa排氣壓力:0.015MPa
進汽溫度:430℃排氣溫度:46℃
軸功率:37409KW轉(zhuǎn)速:4812r/min
1.2汽輪機蒸汽品質(zhì)要求:
蒸汽壓力:4.1MPa蒸汽溫度:425℃-435℃
鈉離子:≤15μg/kg電導率:4.2μs/l
總硬度:無鐵離子:≤20μg/kg
二氧化硅:≤20μg/kg銅離子:≤5μg/kg
(1)確定汽輪機蒸汽進口取樣分析點和出汽輪機蒸汽冷凝液分析取樣點。
(2)查找飽和蒸汽物性數(shù)據(jù)表,確定滿足汽輪機相對安全運行狀態(tài)下蒸汽控制參數(shù)。
(1)根據(jù)直流系統(tǒng)接地報警,關(guān)鍵是盡快查出接地性質(zhì)與接地支路。正常運行時,正極對地電壓為110V,負極對地電壓為-110V。當發(fā)生單點非金屬性接地時,相應(yīng)正極或負極對地電壓降減少,另一負極或正極對地電壓升高,例如:當正極對地發(fā)生單點非金屬性接地時,則U+﹤110V、U-﹥110V,據(jù)此,判斷故障性質(zhì)為正極單點接地。當發(fā)生單點金屬性接地時,相應(yīng)正極或負極對地電壓為零,另一負極或正極對地電壓為220V,例如:當正極對地發(fā)生單點金屬性接地時,則U+=0V、U-=-220V,據(jù)此,判斷故障性質(zhì)為正極單點接地。
(3)對清洗指揮長對操作人員進行清洗技術(shù)進行培訓,確保操作人員掌握操作要點、控制參數(shù)、緊急狀況處理。
(1)按空分操作規(guī)程汽輪機部分正常操作步驟進行啟動汽輪機,此時蒸汽參數(shù)與汽輪機正常運行參數(shù)一致。
(2)汽輪機轉(zhuǎn)速設(shè)定調(diào)整至700r/min,低速暖機3h,逐漸將汽輪機轉(zhuǎn)速上升到正常運行轉(zhuǎn)速。
(3)降低蒸汽壓力穩(wěn)定在3.45MPa,蒸汽溫度控制在430℃,此時,蒸汽是過熱狀態(tài)。
(1)聯(lián)系蒸汽供應(yīng)車間降低按3℃/min的速度降低蒸汽溫度,隨著蒸汽溫度下降,過熱蒸汽逐漸轉(zhuǎn)為飽和蒸汽,汽輪機積鹽、結(jié)構(gòu)將逐漸脫落。因為蒸汽參數(shù)發(fā)生變化和結(jié)構(gòu)脫落,汽輪機的軸位移和軸振動將會發(fā)生變化,此時,必須密切監(jiān)視汽輪機軸位移、軸振動、輪室壓力、排氣溫度以及其他參數(shù)。
(2)蒸汽溫度開始下降時,中控每5min對汽輪機、空壓機、增壓機的監(jiān)測點進行記錄,現(xiàn)場人員隨時盯守現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)異常,立即匯報。
(3)清洗過程中嚴格監(jiān)測汽輪機軸位移及振動情況的變化,如有突然增大情況必須緊急停車。
(4)蒸汽降溫的過程中,打開主蒸汽管路導淋,加強排除冷凝液,防止發(fā)生水擊。
(5)蒸汽溫度降至243℃,蒸汽壓力穩(wěn)定在3.45MPa(飽和蒸汽溫度壓力對應(yīng)表),此時,穩(wěn)定進行清洗。
(6)汽輪機清洗時間從蒸汽降溫開始至結(jié)束控制12h左右。
清洗過程中效果判定主要通過輪室壓力、進出汽輪機蒸汽冷凝液成分分析確定,通常情況下,隨著清洗進行,輪室壓力逐漸降低,蒸汽冷凝液電導率先上升后下降。每小時對進汽輪機蒸汽品質(zhì)和汽輪機蒸汽凝結(jié)水的品質(zhì)進行分析,主要分析電導率、鈣離子、鎂離子、二氧化硅、鐵離子、鈉離子、銅離子。分析結(jié)果如下。清洗前:進蒸汽壓力3.8MPa,實際轉(zhuǎn)速4420r/min,標轉(zhuǎn)速4550r/min,輪式壓力3.5MPa,調(diào)速汽閥開度100%;清洗后:進蒸汽壓力3.8MPa,實際轉(zhuǎn)速4645r/min,標轉(zhuǎn)速4640r/min,輪式壓力2.2-2.35MPa,調(diào)速汽閥開度83%。
帶負荷清洗汽輪機,關(guān)鍵是控制蒸汽從過熱狀態(tài)轉(zhuǎn)變到飽和狀態(tài)的操作,即用飽和蒸汽對汽輪機進行清洗過程的控制,溫度稍微控制不當或操作變化過大,減溫水過多,蒸汽帶水,就會對汽輪機葉片產(chǎn)生水擊,對汽輪機產(chǎn)生致命的損傷。
(1)清洗必須在白天進行,設(shè)專人指揮,嚴格控制各項工藝參數(shù),嚴格監(jiān)視各項工藝參數(shù),從中控工藝參數(shù)和現(xiàn)場運行狀況共同判斷汽輪機組是否安全運行。
(2)蒸汽降溫速度嚴格按降溫速率進行操作,不可大幅變化進行操作。
(3)汽輪機中控操作人員時時進行機組各參數(shù)監(jiān)測,如參數(shù)突然增大必須中控緊急停車。
(4)空分汽輪機現(xiàn)場操作人員時時對機組進行監(jiān)測,如有異常聲音必須現(xiàn)場緊急停車。
(5)加強對4.0MPa清洗蒸汽導淋疏水,防止發(fā)生水擊。
(6)飽和蒸汽清洗的過程中,由于蒸汽不能充分做功,導致棑汽溫度逐漸升高,注意監(jiān)控好溫度,過高時根據(jù)清洗結(jié)果確定繼續(xù)清洗或是終止清洗。
汽輪機進汽蒸汽冷凝液品質(zhì)和汽輪機出口凝結(jié)水的品質(zhì)基本一致,可以判定終止清洗。
本次使用飽和蒸汽對汽輪機清洗,效果明顯,達到預(yù)期目的,雖未完全清除汽輪機機組結(jié)垢,但是緩解了輪室壓力增高、汽輪機效率下降、空壓機打氣量不足而制約空分裝置正常生產(chǎn)問題,同時節(jié)約了清洗時間,為公司爭取了更多的生產(chǎn)時間。從分析結(jié)果判定,本次汽輪機結(jié)垢主要成分是鈉鹽和硅酸鹽。要從根本上解決汽輪機結(jié)垢的問題,唯有從源頭抓起,提高蒸汽品質(zhì),消除汽輪機結(jié)垢。