聶偉程(青島安邦石化有限公司,山東青島266111)
常減壓塔頂管道腐蝕原因解析
聶偉程(青島安邦石化有限公司,山東青島266111)
隨著原油品質(zhì)的逐漸下降,常減壓塔頂管道的腐蝕現(xiàn)象逐漸加劇,本文通過(guò)對(duì)某煉廠的這一腐蝕現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查并進(jìn)一步分析導(dǎo)致腐蝕的原因,同時(shí)還對(duì)導(dǎo)致常減壓塔頂管道的腐蝕環(huán)境原理進(jìn)行分析,并提出了有針對(duì)性的防腐措施,以期對(duì)腐蝕現(xiàn)象進(jìn)行有效的控制,降低腐蝕帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
常減壓裝置;塔頂管道;腐蝕
某煉廠存在嚴(yán)重的常減壓塔頂管道腐蝕現(xiàn)象,而導(dǎo)致這一現(xiàn)狀的主要原因在于隨著原油品質(zhì)的下降,原油中含有的腐蝕性介質(zhì)含量逐漸增加,進(jìn)而對(duì)常減壓裝置及其管道造成一定的腐蝕,甚至還對(duì)煉廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及工作人員的生命健康造成嚴(yán)重威脅。而其中較為嚴(yán)重的部位在常減壓塔頂以及塔頂換熱器管線的低溫部位。
由常減壓裝置加工出來(lái)的原油其中含有部分硫和氯離子,這種原油在脫水后基本不會(huì)對(duì)設(shè)備及管道造成腐蝕。而導(dǎo)致常減壓裝置低溫區(qū)的管道出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象的原因是HCI和H2S二者之間發(fā)生相互作用,進(jìn)而形成循環(huán)腐蝕環(huán)境,對(duì)常減壓裝置的管道以及設(shè)備造成腐蝕。可以這樣理解,原油一旦被蒸餾,就會(huì)產(chǎn)生HCI和H2S,接著進(jìn)入常壓流程的冷凝卻系統(tǒng),而在冷凝系統(tǒng)中出現(xiàn)液態(tài)水后,HCI和H2S就會(huì)進(jìn)一步與水發(fā)生反應(yīng),進(jìn)而形成強(qiáng)酸的腐蝕環(huán)境。
常減壓裝置管道發(fā)生腐蝕中最常見(jiàn)的就是酸性腐蝕,而工作人員通過(guò)對(duì)附近塔管道內(nèi)物料的PH值進(jìn)行控制,就能夠有效的緩解該裝置設(shè)備與管道的被腐蝕程度與速度。而在對(duì)該煉廠塔頂管線注水系統(tǒng)的冷凝水進(jìn)行檢測(cè)后,發(fā)現(xiàn)冷凝水的PH值大于等于7且小于等于9,其性質(zhì)處于中性水與弱堿性水中間。而通過(guò)對(duì)該煉廠使用的原油進(jìn)行檢測(cè)后發(fā)現(xiàn),其中含有原油含有氯化鈉、氯化鈣和氯化鎂等無(wú)機(jī)鹽成分,雖然這些無(wú)機(jī)鹽成分在常溫狀態(tài)下并不會(huì)對(duì)管道造成腐蝕,但是一旦被投入到加工環(huán)節(jié)后,其中的氯離子就會(huì)與水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而在高溫環(huán)境中形成鹽酸這一具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì),進(jìn)而對(duì)常減壓設(shè)備及其管道造成腐蝕與破壞。
隨著管道與設(shè)備腐蝕現(xiàn)象的加劇,該煉廠在幾年之前就開(kāi)始對(duì)塔頂冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行采樣并檢測(cè)PH值,而被檢測(cè)的冷凝水不僅超標(biāo)問(wèn)題嚴(yán)重,同時(shí),其PH值波動(dòng)也較大,雖然在一定時(shí)間內(nèi)可能并不會(huì)對(duì)設(shè)備與管道造成太大的影響,但是長(zhǎng)此以往,勢(shì)必會(huì)對(duì)常減壓裝置的設(shè)備與管道造成較大威脅。而這一問(wèn)題如果不能得到重視,就極有可能引發(fā)更大的事故。通過(guò)調(diào)查得知,該煉廠的常減壓裝置在幾年前投入生產(chǎn)的緩蝕劑與中和劑是另一化工廠生產(chǎn)的,通過(guò)嚴(yán)格的指標(biāo)檢測(cè),這種緩蝕劑與中和劑被用在常減壓裝置中后,檢測(cè)出該常減壓裝置的塔頂污水中鐵離子含量超標(biāo)問(wèn)題嚴(yán)重,且數(shù)據(jù)波動(dòng)較大。因此,可以推測(cè)得知緩蝕劑與中和劑并沒(méi)有發(fā)揮出應(yīng)有的作用,對(duì)管道腐蝕問(wèn)題并沒(méi)有起到緩解作用,甚至還在一定程度上加劇了腐蝕的速度。
某煉廠的常減壓裝置一經(jīng)使用,就長(zhǎng)期處于超負(fù)荷的運(yùn)行狀態(tài),使得設(shè)備的老化速度加劇,通過(guò)實(shí)施擴(kuò)容增產(chǎn)后,部分設(shè)備能夠滿足煉廠的運(yùn)行要求。其中常壓塔最為明顯,其塔頂管線的油氣量在明顯增加的情況下,其口徑卻沒(méi)有增加,使得管線中的流速大約增加了1.2倍。在這種情況下,其管壁承受了大量的油氣沖刷,進(jìn)而使得管線出現(xiàn)變薄甚至泄漏的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)設(shè)備進(jìn)行分析后,發(fā)現(xiàn)工作人員在進(jìn)行換熱器的安裝流程時(shí),沒(méi)有對(duì)其管線進(jìn)行平均分配,進(jìn)而導(dǎo)致介質(zhì)在管線內(nèi)的流量出現(xiàn)偏差,使得局部被沖刷的較為嚴(yán)重,加快了腐蝕反應(yīng)。
此外,在原油中同時(shí)含有鹽類與水,這兩者之間發(fā)生反應(yīng),并進(jìn)一步與原油發(fā)生反應(yīng),最終形成懸濁液,與此同時(shí),還有部分顆粒狀的鹽類懸浮在原油中,這些鹽類極易在煉油的過(guò)程中,受高溫影響形成強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì),對(duì)設(shè)備與管道造成威脅。因此,工作人員應(yīng)認(rèn)識(shí)到脫鹽系統(tǒng)在煉油裝置中的重要作用,一旦電脫鹽不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),原油中的腐蝕性介質(zhì)就可能會(huì)對(duì)設(shè)備及管道造成腐蝕。
首先,工作人員應(yīng)對(duì)介質(zhì)的PH值進(jìn)行合理的調(diào)整,以達(dá)到預(yù)防腐蝕的目的。工作人員可以通過(guò)挑選部分人員組建專門的工作小組對(duì)管道腐蝕部位實(shí)施長(zhǎng)期的監(jiān)控、采樣與分析,對(duì)管道內(nèi)介質(zhì)的鐵離子含量與PH值進(jìn)行有效的監(jiān)控,并及時(shí)匯報(bào)。一旦發(fā)現(xiàn)其中數(shù)據(jù)存在超標(biāo)的問(wèn)題,就應(yīng)對(duì)其原因進(jìn)行分析,并采取相應(yīng)的措施予以調(diào)整,避免其進(jìn)一步發(fā)展,對(duì)設(shè)備與管道造成腐蝕,進(jìn)而最大限度的保障常減壓裝置能夠穩(wěn)定的運(yùn)行。
其次,工作人員應(yīng)針對(duì)管道承壓進(jìn)行平均分配,確保介質(zhì)能夠處于均衡狀態(tài),避免由于介質(zhì)偏流的問(wèn)題而對(duì)管道的局部造成嚴(yán)重腐蝕。這就要求工作人員應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行合理優(yōu)化,對(duì)原有的管道進(jìn)行重新分配與設(shè)置,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)管道介質(zhì)的平均,為介質(zhì)的平緩輸送奠定良好基礎(chǔ)。與此同時(shí),還能夠有效的增加易腐蝕管道及彎頭壁的厚度,實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備與管道沖刷現(xiàn)象的有效控制,提高管道的抗腐蝕能力。
這就要求工作人員應(yīng)正視緩蝕劑與中和劑對(duì)管道腐蝕的預(yù)防與緩解作用。工作人員可以通過(guò)使用蒸汽攜帶的加藥方法來(lái)進(jìn)項(xiàng)設(shè)備進(jìn)行緩蝕劑與中和劑的添加,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)污水中鐵離子含量的有效控制,避免出現(xiàn)超標(biāo)問(wèn)題,并保證數(shù)據(jù)能夠一直維持在較為穩(wěn)定范圍。
[1] 劉香蘭,王穎.常壓塔頂系統(tǒng)腐蝕原因分析及對(duì)策[J].全面腐蝕控制,2011,25(1):26-30.
[2] 陳洋.常減壓裝置塔頂系統(tǒng)腐蝕與控制技術(shù)現(xiàn)狀[J].全面腐蝕控制,2011,25(8):10-13.
[3] 李俊,宋文明,薛小強(qiáng).濕硫化氫環(huán)境原料氣管線焊縫開(kāi)裂分析與對(duì)策[J].石油化工設(shè)備,2011(6):93-96.