艾信,段新海,喬守武,趙天福,史建國
(中國石油長(zhǎng)慶油田分公司第四采油廠,陜西靖邊718500)
智能油化工程
負(fù)壓波法管道泄漏監(jiān)測(cè)定位系統(tǒng)的應(yīng)用
艾信,段新海,喬守武,趙天福,史建國
(中國石油長(zhǎng)慶油田分公司第四采油廠,陜西靖邊718500)
近年來本廠多次發(fā)生大型輸油管線泄漏事故,不但帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失,而且造成十分嚴(yán)重的環(huán)境污染和負(fù)面新聞?shì)浾?。針?duì)上述存在的問題,本文以負(fù)壓波為原理,以LABVIEW與MATLAB為系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái),結(jié)合傳感器技術(shù)、數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)和通信技術(shù),設(shè)計(jì)研發(fā)了輸油管道泄漏實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及定位系統(tǒng),并在現(xiàn)場(chǎng)安裝應(yīng)用。
負(fù)壓波法;管道;監(jiān)測(cè)
原油輸送管道是油田生產(chǎn)的生命線,管線發(fā)生穿孔,其經(jīng)濟(jì)損失非常巨大。如果采取先進(jìn)的科技手段,對(duì)輸油管線進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),迅速準(zhǔn)確的判斷出泄漏位置。就能使突發(fā)事件得到及時(shí)處理,使損失降到最低。
市場(chǎng)上有部分公司研制管道泄漏監(jiān)測(cè)定位系統(tǒng),其實(shí)驗(yàn)測(cè)試環(huán)境多為理想的輸送液體管道。市場(chǎng)產(chǎn)品實(shí)用性不強(qiáng),同時(shí)安裝費(fèi)用較高,只能對(duì)重點(diǎn)輸油管線加裝。所以,打破這種技術(shù)壟斷,研發(fā)適用于長(zhǎng)慶油田輸油管道在線監(jiān)控系統(tǒng)具有重要意義。
1.1 搭建實(shí)驗(yàn)環(huán)境
選取鐮三增至鐮一轉(zhuǎn)管線作為測(cè)試管線,管線全長(zhǎng)3 500 m。在途經(jīng)林79-75井組處,將管線開小孔,直徑3 mm,距離鐮一轉(zhuǎn)1 500 m,加裝泄漏仿真閘門,用來模擬管線泄漏(見圖1)。
1.2 驗(yàn)證負(fù)壓波的存在性
圖1
將實(shí)驗(yàn)管線用清水打壓至2.6 MPa,依托SCADA系統(tǒng)采樣,采用LABVIEW與MATLAB搭建泄漏監(jiān)測(cè)平臺(tái),融合小波變換算法,經(jīng)過20多次放油測(cè)試,發(fā)現(xiàn)每次實(shí)驗(yàn)均能測(cè)到負(fù)壓波,但是因SCADA系統(tǒng)采樣頻率太低(1 Hz),無法實(shí)現(xiàn)定位功能。
1.3 研發(fā)泄漏監(jiān)測(cè)定位系統(tǒng)
1.3.1 泄漏監(jiān)測(cè)定位系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)以數(shù)據(jù)采集卡為處理核心,研制小型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),用來實(shí)時(shí)采集被監(jiān)測(cè)輸油管線兩端壓力傳感器壓力值(見圖2)。
1.3.2 泄漏監(jiān)測(cè)定位系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)通過LABVIEW平臺(tái)G語言開發(fā)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)上、下游壓力信號(hào)同步采集;利用MATLAB平臺(tái)M腳本編程,實(shí)現(xiàn)基于圖像處理的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,精確判斷壓力變化拐點(diǎn),測(cè)定泄漏位置。
1.4 靜止承壓管線測(cè)試
封堵實(shí)驗(yàn)管線兩端,將管線用清水打壓至2.6 MPa,然后將研制的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)安裝至管線兩端,實(shí)時(shí)采集現(xiàn)場(chǎng)壓力信號(hào)。然后通過放空閘門放水,開展40余次泄漏測(cè)試,兩端均能監(jiān)測(cè)到負(fù)壓波,并能判定泄漏位置,得出負(fù)壓波的傳輸速度約1 000 m/s(見表1)。
1.5 正常輸油管線測(cè)試
1.5.1 前階段實(shí)驗(yàn)將原油導(dǎo)入輸油管線,在林79-75井組處放油測(cè)試,測(cè)試40余次,發(fā)現(xiàn)在鐮三增處可測(cè)到負(fù)壓波,但在鐮一轉(zhuǎn)處無法測(cè)到負(fù)壓波。經(jīng)過細(xì)致分析,導(dǎo)致這種現(xiàn)象的主要原因就是管線末端存在較大的高程差,放油點(diǎn)海拔高度1 409 m,鐮一轉(zhuǎn)處海拔1 367 m,流體重力效應(yīng),導(dǎo)致管線未充滿,屬于半滿輸油狀態(tài),負(fù)壓波無法傳輸至鐮一轉(zhuǎn),導(dǎo)致無法有效定位。
1.5.2 后階段實(shí)驗(yàn)通過在鐮一轉(zhuǎn)處,加裝自力式壓力調(diào)節(jié)閥,適度提升原油進(jìn)站壓力至0.7 MPa,開展測(cè)試40余次,鐮一轉(zhuǎn)、鐮三增均能測(cè)到負(fù)壓波,并能準(zhǔn)確的定位(見表2)。
1.6 高壓注水管線測(cè)試
選取化平19配水間至化平98配水間段作為測(cè)試管段,在化平19配、化平98配兩處分水器加裝羅斯蒙特0~25 MPa高精度壓力變送器,管線途經(jīng)化十四增化123配,將化123配分水器處作為放水口,進(jìn)行泄漏模擬實(shí)驗(yàn)。管線全長(zhǎng)3 300 m,其中放水點(diǎn)距離化平19配1 910 m,放水點(diǎn)距離化平98配1 390 m(見表3)。
圖2
表1 靜止承壓管線三次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
表2 正常輸油管線三次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
表3 正常注水管線三次實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
2.1 探索出管道泄漏監(jiān)測(cè)機(jī)理通過大量的泄漏事故以及實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,可以發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn),(1)管線腐蝕泄漏壓降很小,多分布在0.02 MPa~0.05 MPa;(2)要使用負(fù)壓波法監(jiān)測(cè)管道泄漏,管線必須充滿。而實(shí)際站點(diǎn)管線走向,基本都分布在山峁溝壑之上,一般管線末端因存在較大高程差,存在正常輸油時(shí)管線半滿的狀態(tài),導(dǎo)致負(fù)壓力波傳輸至半滿段時(shí),全部衰減殆盡,最終無法實(shí)現(xiàn)泄漏點(diǎn)定位。
2.2 研發(fā)了一套管道泄漏監(jiān)測(cè)定位系統(tǒng)
研制了一套基于數(shù)據(jù)采集卡為處理核心的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并用LABVIEW與MATLAB混合編程的方式,設(shè)計(jì)開發(fā)了泄漏監(jiān)測(cè)算法軟件平臺(tái),界面友好,操作簡(jiǎn)單,采樣頻率500 Hz,采樣精度±0.01%,報(bào)警響應(yīng)時(shí)間僅需數(shù)秒,定位精度小于管線全長(zhǎng)的5%。目前已在化七增、化五轉(zhuǎn)的外輸管線上試用,系統(tǒng)穩(wěn)定性高,無故障發(fā)生。
2.3 壓力變送器GPRS信號(hào)傳輸可以作為管道泄漏監(jiān)測(cè)的有效手段
根據(jù)管線實(shí)際走向以及地勢(shì),有效避開管線半滿段,可適當(dāng)在野外加裝高精度壓力變送器,通過太陽能供電,使用GPRS信號(hào)傳輸模塊,實(shí)時(shí)采集壓力,可以作為泄漏監(jiān)測(cè)的有效手段。
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TE938.2
A
1673-5285(2017)02-0131-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.02.031
2017-01-20