徐永強(qiáng) 王賀強(qiáng)(大港油田采油三廠, 河北 061035)
棗南孔一段固井工藝技術(shù)優(yōu)化研究
徐永強(qiáng) 王賀強(qiáng)(大港油田采油三廠, 河北 061035)
棗南孔一段是一個典型的復(fù)式油氣藏,斷塊多、油藏類型復(fù)雜、非均質(zhì)性強(qiáng)、天然能量低。目前,該油田已經(jīng)進(jìn)入高含水開發(fā)階段,受長期注水開發(fā)的影響,地層壓力系統(tǒng)紊亂,給固井工程帶來較大的施工困難。針對該區(qū)塊的復(fù)雜性,通過對固井前鉆井液性能調(diào)整和固井中平衡壓力設(shè)計進(jìn)行了詳細(xì)的研究,提出了適用于棗南斷塊的固井施工工藝。
棗南孔一段;調(diào)整井;固井工藝;固井質(zhì)量
通過棗南棗IV、V的8口取芯井882塊樣品分析,棗IV油組平均孔隙度為22.2%。儲層水平滲透率平均為135.3×10-3μm2;棗V 油組儲層平均孔隙度為22.4% ;儲層水平滲透率平均117×10-3μm2。層內(nèi)非均質(zhì)性突出,層內(nèi)突進(jìn)系數(shù)多大于4,變異系數(shù)0.63-2.91。該斷塊主力油層主要分布在棗Ⅳ下部、棗Ⅴ油組中上部,油藏油水界面復(fù)雜。
(1)高壓水竄層的影響 棗南孔一段層間非均質(zhì)嚴(yán)重,層間矛盾突出,由于長期注水開發(fā),部分區(qū)塊會形成高壓圈閉,出現(xiàn)不明層位的高壓水層,地層中已形成小型圈閉,在固井候凝過程中,地層流體侵入環(huán)空,造成水泥漿污染,影響膠結(jié)質(zhì)量。理論上過壓時,實際并不能抵消地層能量,地層水容易對水泥環(huán)產(chǎn)生沖蝕、繞流,在二界面形成微環(huán)隙[1]。
(2)高壓層、欠壓層共存的影響 該區(qū)塊由于長期注水開發(fā),非均質(zhì)油層物性的影響,油層孔隙壓力在縱向上高低壓層相間存在,原始地層壓力系統(tǒng)被打破,層間矛盾加劇。固井中壓穩(wěn)與防漏矛盾突出,封固段地層巖性為中高滲透率砂巖,且同一口井的縱向剖面上交互存在高、低壓層與欠壓層,存在防漏與壓穩(wěn)的矛盾,嚴(yán)重影響了新鉆井固井質(zhì)量。
(3) 特殊巖性的影響 鉆井過程中存在玄武巖、生物灰?guī)r等惡性漏失層,鉆進(jìn)過程及固井過程中惡性漏失頻發(fā),后期的堵漏工作對井眼的有效沖洗造成難度,嚴(yán)重影響固井質(zhì)量。
(1)創(chuàng)新性地提出水竄識別方法、建立壓穩(wěn)前提 鉆井過程中持續(xù)檢測油氣上竄速度、全烴含量,以及加密監(jiān)測對應(yīng)儲層井段鉆井液密度、失水等性能的變化情況,根據(jù)加密監(jiān)測得到的鉆井液密度及失水量變化判斷儲層水竄情況,同時,由井口測得的鉆井液密度變化對實時鉆井液密度進(jìn)行調(diào)整。
(2)提高井筒承壓能力 棗南孔一段由于長期注采影響,井下壓力系統(tǒng)紊亂,經(jīng)過多方面的技術(shù)分析與實踐,總結(jié)出來一套強(qiáng)穿漏層與固井之前提高井筒承壓能力的配套措施。鉆進(jìn)強(qiáng)穿技術(shù):由于漏失層厚度較長,邊打邊堵,針對這一現(xiàn)象,采用封門強(qiáng)穿“暫堵”技術(shù)先把整個漏層強(qiáng)行鉆穿,使整個漏層暴露出來,之后再進(jìn)行提高整個漏層的承壓能力。雷特應(yīng)力籠堵漏技術(shù):采用雷特超強(qiáng)堵漏劑,通過少量多次的不斷的井口加壓,填塞段逐漸被擠壓強(qiáng)化,由于顆粒的硬度較為堅固,不會被擠壓破碎,地層承壓能力得到提升,逐漸達(dá)到可以滿足下步固井的施工要求。模擬固井技術(shù):鉆井過程中發(fā)生漏失時,有針對性地進(jìn)行隨鉆堵漏,強(qiáng)穿漏層后整體擠注、靜止堵漏,提前預(yù)測、模擬壓穩(wěn)高壓層所需壓力,模擬固井動態(tài)當(dāng)量比重,提高地層承壓能力。
(3)鉆井液體系選擇 棗南孔一段地層壓力紊亂,保證壓穩(wěn)地層需要鉆井液密度1.30g/cm3以上,因此棗南孔一段采用硅基防塌鉆井液體系,固相含量相對較高,鉆井液泥餅虛厚,嚴(yán)重影響二界面固井質(zhì)量。因此,固井前嚴(yán)格按照要求進(jìn)行鉆井液性能的調(diào)整。
(4)固井前性能調(diào)整 針對硅基鉆井液泥餅虛厚的問題,調(diào)整鉆井液的流變性使其流性指數(shù),有利于提高鉆井液的驅(qū)替效率,更好的清潔井眼。同時,創(chuàng)新采用以NaOH的強(qiáng)堿性調(diào)整鉆井液的pH值的方法,能夠更好的使井壁清洗干凈,為提高二界面固井質(zhì)量提供了基礎(chǔ)。
(5)采用低溫早強(qiáng)短候凝防竄水泥漿體系 該水泥漿體系較常規(guī)水泥漿體系具有早期強(qiáng)度發(fā)展快,低溫下控制失水效果明顯,膨脹率高,防竄防漏效果好,強(qiáng)度發(fā)展快等特點,能夠有效保證棗南孔一段固井質(zhì)量。
通過總結(jié)分析前期棗南斷塊固井過程中出現(xiàn)的一系列問題,結(jié)合棗1281斷塊的地層特性,制定針對棗1281斷塊9口井的固井措施,堅持固井前鉆井液性能的調(diào)整,保證鉆進(jìn)過程中的壓穩(wěn),對漿柱結(jié)構(gòu)和壓力進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,采用有針對性的低溫早強(qiáng)短侯凝防竄水泥漿體系,使該地區(qū)的固井質(zhì)量有了大幅度地提高。
通過對棗南孔一段中的高含水調(diào)整井的固井工藝技術(shù)優(yōu)化研究分析,在今后的固井施工工藝過程中,做好一系列前期工作,包括鉆井液性能調(diào)整、合理確定水泥漿柱結(jié)構(gòu)、做好漏失井的承壓試驗、選擇具有針對性的水泥漿體系,是保障該斷塊固井質(zhì)量的前提。
(1)調(diào)整鉆井液的流變性能使其流性指數(shù)。通過模擬計算發(fā)現(xiàn),其有利于提高鉆井液的驅(qū)替效率,更好的清潔井眼。同時調(diào)整鉆井液的pH值后有利于改變鉆井液處理劑的化學(xué)結(jié)構(gòu),使鉆井液在井壁上形成的“虛泥餅”更易溶于清水中。
(2)合理的平衡壓力計算可以避免固井過程中發(fā)生漏失,降低固井施工風(fēng)險,對固井質(zhì)量影響較大。
(3)提出了適用于棗南孔一段的固井施工工藝。創(chuàng)新了現(xiàn)場水竄識別方法,固井前進(jìn)行承壓試驗,提高漏失井井筒的承壓能力,提出了針對不同漏失地層堵漏方案。
[1]魏濤.油氣井固井質(zhì)量測井評價[M].北京: 石油工業(yè)出版社, 2010.
[2]劉崇建,等.油氣井注水泥理論與應(yīng)用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2001.
[3]陳養(yǎng)龍,等.低壓易漏井固井技術(shù)[J].斷塊油氣田,2001,8(5) :60-63.