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      清除凈化濕法磷酸裝置結(jié)垢的關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用

      2017-03-03 17:07:12張俊甕福達(dá)州化工有限責(zé)任公司四川達(dá)州635000
      化工管理 2017年34期
      關(guān)鍵詞:洗滌液結(jié)垢濕法

      張俊(甕福達(dá)州化工有限責(zé)任公司, 四川 達(dá)州 635000)

      清除凈化濕法磷酸裝置結(jié)垢的關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用

      張俊(甕福達(dá)州化工有限責(zé)任公司, 四川 達(dá)州 635000)

      目前,我國在濕法凈化磷酸設(shè)備和管道清理技術(shù)上還很不成熟,因而針濕法凈化磷酸清理技術(shù)的研究和應(yīng)用,具有重大的理論和實際意義。本文主要對清除凈化濕法磷酸裝置結(jié)垢關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用進(jìn)行分析。

      濕法磷酸裝置;結(jié)垢;清除凈化;關(guān)鍵技術(shù)

      我司以我集團(tuán)自主研發(fā)的濕法磷酸微反應(yīng)加乳化技術(shù)生產(chǎn)精品磷酸,發(fā)展磷精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈。由于所用磷礦的品位越來越貧乏,雜質(zhì)越來越高,在系統(tǒng)管道和設(shè)備上極易結(jié)垢,尤其是在濕法磷酸凈化過程中,因萃取除雜過程中,雜質(zhì)富集,凈化設(shè)備、分相槽、工藝管道的結(jié)垢堵塞十分頻繁,造成運行周期短,從而嚴(yán)重影響到生產(chǎn)的平穩(wěn)運行,產(chǎn)量得不到保證,達(dá)不到原設(shè)計凈化生產(chǎn)能力。為解決凈化磷酸裝置的產(chǎn)能受限的問題,對濕法凈化磷酸清理技術(shù)的研究和應(yīng)用已勢在必行。

      1 技術(shù)指標(biāo)

      (1)由于管道、設(shè)備的結(jié)垢堵塞,導(dǎo)致系統(tǒng)產(chǎn)能下降,拆除清理頻繁,僅凈化萃取工序有效平均開車率低至65%,同時也影響了其他工序的運行率,有效開車率是本項目考核的主要指標(biāo)之一。(2)萃取工序單系列的清理周期為每半個月一次,由于拆裝點較多,清理費時,單次單系列清理時間為96小時。完成三系列清理則需288小時,裝置的清理周期是本項目考核的主要指標(biāo)之二。(3)在原清理方案中,易造成較多的物料出現(xiàn)泄漏。每次清理都會造成磷酸的實際單耗增加,即凈化成本增加。實際單耗(1.12)比計劃單耗(1.01)增加0.11,成本增加485 元。裝置磷酸的實際單耗是本項目考核的主要指標(biāo)之三。(4)采用傳統(tǒng)的機械和人工清理方式,需投入大量人力和物力,僅單次清理則需要20人。人力的分配是該項目考核的主要項目指標(biāo)之四。

      2 技術(shù)關(guān)鍵點

      (1)不同的原料、不同工序結(jié)垢情況不一,形成經(jīng)驗性報告,必須根據(jù)其特性制定相關(guān)清理技術(shù)方案。(2)防止物料溢出存在一定困難,前期的資源配置對后期技術(shù)的開展起著關(guān)鍵性的作用,所以制定前期資源配置時應(yīng)慎重考慮。(3)不斷優(yōu)化清理方案,最大限度縮短清理時間和無死角清理。(4)清理時洗滌液溫度越高,萃取劑揮發(fā)速度就越快,合理控制清理溫度,能夠有效的降低在清理過程中萃取劑消耗,有效降低成本。(5)洗滌液對產(chǎn)品質(zhì)量有極大的影響,在設(shè)備的清理與系統(tǒng)正常生產(chǎn)運行存在一些不可預(yù)見的因素,前期的準(zhǔn)備工作必須嚴(yán)格落實到位,防止洗滌液串入生產(chǎn)系統(tǒng)。

      3 應(yīng)用方案

      清除凈化濕法磷酸裝置結(jié)垢的關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用項目中包含四項創(chuàng)新技術(shù)“濕法凈化磷酸工藝設(shè)備清理新工藝”、“溶劑萃取法洗滌除雜工藝創(chuàng)新技術(shù)”、“次中壓蒸汽清理創(chuàng)新技術(shù)”、“高溫除垢清理創(chuàng)新技術(shù)”。項目旨在解決在系統(tǒng)管道和設(shè)備上結(jié)垢,研發(fā)得出快捷、安全、節(jié)省、清潔、有效的清理方案。項目將從以下四個方面進(jìn)行項目研究:

      (1)對凈化濕法磷酸裝置乳化泵、分相槽、管道等各部分結(jié)垢的成分、成因及機理進(jìn)行研究分析,針對不同的垢塊制定不同配方的洗滌液,驗證其工業(yè)化最佳清理效果配方。(2)針對凈化濕法磷酸裝置系統(tǒng)各部分結(jié)垢情況制定相應(yīng)的清理方案,驗證工業(yè)化清理試驗效果。(3)合理配置資源,有效地使有結(jié)垢的各個角落都能夠得到清理,達(dá)到清理無遺漏、清理無殘留。(4)根據(jù)不同成因、不同成分的結(jié)垢情況,適當(dāng)調(diào)整工藝指標(biāo)和參數(shù),減緩其結(jié)垢速率;研究選擇合適的管道、設(shè)備材質(zhì),使晶種不在管道、設(shè)備內(nèi)壁附著,達(dá)到不結(jié)垢的效果。

      4 技術(shù)創(chuàng)新

      一是采用閉路循環(huán)化學(xué)清洗,引入特定的化學(xué)藥劑倒入易于結(jié)垢的設(shè)備中進(jìn)行循環(huán)清理,針對不同的結(jié)垢情況配制合理的化學(xué)藥劑和操作條件,制定清洗方案。二是通過引入次中壓蒸汽對清理過后的設(shè)備進(jìn)行吹掃,解決清理死角問題,在吹掃過程中,引發(fā)結(jié)垢的晶種從設(shè)備中脫落帶出,可適當(dāng)延緩設(shè)備結(jié)垢情況。三是物料溢出情況較傳統(tǒng)清理方法有大幅度改善,基本實現(xiàn)低溢出,改善了現(xiàn)場安全環(huán)保狀況,提高了現(xiàn)場作業(yè)安全性,同時降低了物料損失,節(jié)約了成本。四是合理設(shè)置生產(chǎn)工藝管道、設(shè)備,使其形成生產(chǎn)與清理完全隔離,實現(xiàn)“生產(chǎn)、清理兩不誤”的局面,以此來實現(xiàn)裝置運行率最大化。五是選擇合理的清理溫度,降低萃取劑的揮發(fā)速率,能夠有效地控制萃取劑消耗,降低裝置的運行成本。

      5 項目實施的風(fēng)險及應(yīng)對策略

      本項目實施的風(fēng)險:一是在項目應(yīng)用在工業(yè)化設(shè)備和管道清理清洗過程中,因為生產(chǎn)系統(tǒng)中某些閥門關(guān)不死或生產(chǎn)操作人員因不熟悉管道閥門造成誤操作,使洗滌液竄入生產(chǎn)系統(tǒng),發(fā)生質(zhì)量事故;二是在工業(yè)化應(yīng)用試驗期間,因生產(chǎn)原料(磷精礦或磷酸)發(fā)生變化,使凈化濕法設(shè)備及管道結(jié)垢性質(zhì)發(fā)生變化,使清理清洗效果未能達(dá)到預(yù)期效果。應(yīng)對策略:一是在本項目工業(yè)化應(yīng)用試驗期間,加強涉及清理清洗系統(tǒng)的閥門檢查,同時加強員工的操作培訓(xùn),做到操作控制零失誤;二是在本項目工業(yè)化應(yīng)用試驗期間,保證生產(chǎn)原料磷精礦或磷酸質(zhì)量指標(biāo)的穩(wěn)定,同時在試驗效果不佳情況下,適當(dāng)改變洗滌液配比,保證試驗的準(zhǔn)確有效進(jìn)行。

      6 結(jié)語

      本文主要對濕法磷酸凈化技術(shù)進(jìn)行了合理地整改,完成了工藝的優(yōu)化調(diào)整,研究和探索一種新式的清理技術(shù),縮短了因設(shè)備結(jié)垢導(dǎo)致系統(tǒng)停運的時間,開發(fā)和優(yōu)化濕法凈化磷酸技術(shù),能夠改善濕法凈化磷酸系統(tǒng)地運行,有效的降低成本。同時為濕法凈化磷酸生產(chǎn)提供一套完整、有效地清理技術(shù)。

      [1]孫應(yīng)倫.濕法磷酸凈化裝置的清理技術(shù)[J].磷肥與復(fù)肥,2016,3111:31-32.

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