付 婧,張 飛
(1.中國水利水電科學(xué)研究院 信息中心,北京 100048;2.國網(wǎng)新源控股有限公司 技術(shù)中心,北京 100161)
抽水蓄能機(jī)組無葉區(qū)(轉(zhuǎn)輪葉片與活動導(dǎo)葉之間區(qū)域)壓力脈動是機(jī)組及廠房振動的主要振源[1],屬于典型的水力激振源。通常情況下無葉區(qū)含有豐富的頻率成分,包括:動靜干涉頻率、葉片過流頻率、轉(zhuǎn)頻及其倍頻等。這些頻率成分通過蝸殼、機(jī)墩以及轉(zhuǎn)輪、軸系等方式傳播至機(jī)組及廠房[2],引起結(jié)構(gòu)件的振動,造成機(jī)組性能劣化,影響機(jī)組運行穩(wěn)定性,并對機(jī)組的預(yù)期壽命產(chǎn)生嚴(yán)重影響[3-4],左志剛、劉樹紅等人從數(shù)值模擬、試驗分析兩方面對無葉區(qū)動靜干涉所產(chǎn)生的壓力脈動及其與廠房的關(guān)系等方面進(jìn)行了詳細(xì)綜述[5]。目前,針對常規(guī)水電機(jī)組包含動靜干涉等頻率成分的無葉區(qū)壓力脈動研究主要集中在偏離設(shè)計點的運行工況[6-8]、開機(jī)過程[9-10]以及飛逸工況[11]等。考慮到抽水蓄能機(jī)組的運行特性,對于開機(jī)工況的研究主要包括水泵工況和水輪機(jī)工況開機(jī),而對工況轉(zhuǎn)換過程中的無葉區(qū)壓力脈動關(guān)注則鮮有相關(guān)文獻(xiàn)報道?;诖?,本文對兩個典型工況轉(zhuǎn)換過程:抽水方向調(diào)相(Synchronous Condenser Pump,SCP)轉(zhuǎn)抽水(Pumping Operation,PO)和發(fā)電方向調(diào)相(Synchronous Condenser Turbine,SCT)轉(zhuǎn)發(fā)電(Generating Operation,GO)過程中無葉區(qū)壓力、有功功率、導(dǎo)葉開度等進(jìn)行了觀測,采用相關(guān)技術(shù)手段獲得了葉片過流頻率、動靜干涉產(chǎn)生的過程。
抽水蓄能機(jī)組在電網(wǎng)中承擔(dān)功能包含事故備用、調(diào)峰、調(diào)頻等重要功能,因此要求機(jī)組能夠?qū)崿F(xiàn)各種運行工況間的快速轉(zhuǎn)換[12]。抽水蓄能機(jī)組典型工況轉(zhuǎn)換主要有抽水方向調(diào)相(SCP)與抽水工況(PO)相互轉(zhuǎn)換、發(fā)電方向調(diào)相(SCT)與發(fā)電工況(GO)相互轉(zhuǎn)換以及水泵工況(PO)向發(fā)電方向轉(zhuǎn)換(GO)等過程,見圖1所示。
圖1 工況轉(zhuǎn)換圖
考慮到系統(tǒng)存在由于短路等相關(guān)故障而導(dǎo)致的頻率突然降低可能,因此在工況轉(zhuǎn)換圖中存在PO向GO轉(zhuǎn)換的情況發(fā)生。對于電力系統(tǒng)而言,發(fā)電負(fù)荷均根據(jù)預(yù)先設(shè)定的規(guī)則對負(fù)荷進(jìn)行有序調(diào)整,因此抽水蓄能機(jī)組一般不設(shè)置GO向PO轉(zhuǎn)換。PO向GO轉(zhuǎn)換可以分解成PO向停機(jī)熱備轉(zhuǎn)換,并進(jìn)一步由停機(jī)熱備向GO轉(zhuǎn)換,即可以看做PO停機(jī),然后GO開機(jī)并帶負(fù)荷。而PO停機(jī)與GO開機(jī)帶負(fù)荷過程相關(guān)研究已有大量報道[5],本文不在贅述。故著重分析SCP與PO以及SCT與GO之間的相互轉(zhuǎn)換過程中的無葉區(qū)壓力脈動情況。
通常調(diào)相工況運行時,在離心力的影響下迷宮環(huán)冷卻水沿活動導(dǎo)葉表面流動,無葉區(qū)靠近活動導(dǎo)葉側(cè)將形成水環(huán)。受水環(huán)厚度影響,一方面過厚的水環(huán)將造成機(jī)組吸入有功功率增大,引起機(jī)組振動增大;另一方面水環(huán)可以密封轉(zhuǎn)輪室內(nèi)氣體同時對轉(zhuǎn)輪進(jìn)行冷卻[13]。調(diào)相時無葉區(qū)壓力取決于下庫尾水位,其壓力脈動取決于水環(huán)厚度。水環(huán)設(shè)計合理的機(jī)組,水環(huán)厚度適中并不引起明顯的無葉區(qū)壓力脈動,其數(shù)值較有水工況小。故下文著重研究有水情況下的壓力脈動數(shù)據(jù)。
圖2 SCP向PO及SCT向GO轉(zhuǎn)換流程
圖3 PO向SCP及GO向SCT轉(zhuǎn)換流程圖
抽水蓄能電站通常在上游側(cè)引水管路末端與蝸殼進(jìn)口段的聯(lián)結(jié)部分設(shè)置球閥,用于停機(jī)時遮斷水流以便機(jī)組檢修,或者參與機(jī)組運行時的動水條件下調(diào)節(jié)保障等功能。這一條件下機(jī)組SCP與PO以及SCT與GO之間廣泛采用的典型工況轉(zhuǎn)換流程分別見圖2和圖3所示。
根據(jù)工況轉(zhuǎn)換流程圖2和圖3,本文所研究的過渡過程無葉區(qū)壓力脈動是指:在SCP向PO轉(zhuǎn)換時,無葉區(qū)壓力脈動自球閥工作密封退出、調(diào)用排氣回水流程開始形成時產(chǎn)生,至機(jī)組導(dǎo)葉開度至協(xié)聯(lián)時結(jié)束;在SCT向GO轉(zhuǎn)換時無葉區(qū)壓力脈動亦自球閥工作密封退出、調(diào)用排氣回水流程開始,至導(dǎo)葉開度至指定負(fù)荷點結(jié)束。對于PO向SCP和GO向SCT轉(zhuǎn)換時則分別是SCP向PO和SCT向GO的反過程,具有對稱性。本文以調(diào)相工況向有水工況轉(zhuǎn)換過程為對象進(jìn)行分析。
某抽水蓄能電站立軸、單機(jī)、混流可逆式水泵水輪機(jī)主要參數(shù)如下:
水輪機(jī)工況額定出力:382.7 MW
額定水頭:428 m
額定流量:96.34 m3/s
額定轉(zhuǎn)速375 rpm
水泵工況最大凈水頭:492.33 m
相應(yīng)流量:85.51 m3/s
最小凈水頭:421.86 m
相應(yīng)流量:92.75 m3/s
圖4 無葉區(qū)壓力測點位置圖
無葉區(qū)壓力傳感器采用通用電氣公司生產(chǎn)的PTX5072型壓力傳感器,精度為±0.2%,頻響范圍0~5kHz(-3dB)。
無葉區(qū)壓力脈動測點布置在頂蓋上,對稱布置,與廠房橫向中心線夾角分別為45°和225°,見圖4所示。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采用HBM公司的QuantumX MX840A-P,其采樣精度為24位A/D,采樣率為600 Hz。
工況轉(zhuǎn)換過程中,對導(dǎo)葉開度、機(jī)組吸入有功功率和無葉區(qū)壓力進(jìn)行連續(xù)采集。
圖5 SCP向PO轉(zhuǎn)換時有功、導(dǎo)葉開度與無葉區(qū)壓力錄波
圖6 SCP向PO轉(zhuǎn)換時無葉區(qū)壓力脈動項與趨勢項
由于水泵水輪機(jī)在正常啟機(jī)抽水時,首先經(jīng)靜止變頻器(Static Frequency Converter,SFC)拖動機(jī)組至額定轉(zhuǎn)速并網(wǎng),并網(wǎng)后工況即SCP工況,短時SCP運行即向PO工況轉(zhuǎn)換,故SCP工況向PO工況轉(zhuǎn)換是發(fā)生最高的工況轉(zhuǎn)換過程。典型SCP向PO工況轉(zhuǎn)換時有功功率、導(dǎo)葉開度和無葉區(qū)壓力數(shù)據(jù)見圖5所示(考慮到兩個壓力測點數(shù)據(jù)趨勢一致,以下分析以P1測點為例進(jìn)行分析)。圖5中為SCP穩(wěn)定運行10 min后向PO工況轉(zhuǎn)換過程的錄波圖。根據(jù)機(jī)組吸入有功功率及導(dǎo)葉開度變化情況,圖中給出了6個關(guān)鍵時刻點。
圖5可見:在T1時刻前SCP穩(wěn)定運行時機(jī)組吸入功率與無葉區(qū)壓力數(shù)值穩(wěn)定;當(dāng)上位機(jī)或LCU啟動工況轉(zhuǎn)換流程之后,同時啟動排氣回水流程并發(fā)出退出球閥工作密封指令,在T1至T2時刻之間執(zhí)行球閥工作密封退出工作,密封退出后啟動球閥開啟流程,這一時間段內(nèi)由于蝸殼內(nèi)水壓力由下庫水位作用變換為上庫水位壓力,水環(huán)厚度隨著球閥漏水量增大而逐漸增大,導(dǎo)致機(jī)組吸入功率與無葉區(qū)壓力也逐漸增大;T2時刻之后,機(jī)組吸入功率不受尾水水位上升的影響,頂蓋排氣過程中轉(zhuǎn)輪濺水后亦基本不受排氣過程的影響,無葉區(qū)壓力逐漸增大;T3時刻時頂蓋排氣完畢,排氣閥開始關(guān)閉,此后至T4時間段內(nèi)(T4時刻對應(yīng)頂蓋排氣閥完全關(guān)閉)轉(zhuǎn)輪開始造壓,無葉區(qū)壓力急劇增大,機(jī)組吸入功率也增大,形成濺水功率;機(jī)組在T4至T5期間形成穩(wěn)定的濺水功率,使其具備泵水條件;T5時刻,機(jī)組導(dǎo)葉開啟,至T6時刻完成第一階段導(dǎo)葉開啟工作;T6時間之后,導(dǎo)葉開啟尋優(yōu)工作,從而正式進(jìn)入泵水工況。上述過程中無葉區(qū)壓力脈動項及趨勢項情況見圖6所示。
從圖6可以看出:在T1時刻之前機(jī)組SCP工況穩(wěn)定運行時脈動項混頻幅值的均值為2.7 kPa,表明SCP工況運行時無葉區(qū)壓力脈動處在較小的水平上;當(dāng)球閥工作密封退出后T2至T3時無葉區(qū)壓力脈動保持恒定,亦說明在尾水水位上升期間及頂蓋排氣完成前時間段內(nèi),無葉區(qū)壓力脈動雖然較T1之前明顯增大,但保持較為恒定,其混頻幅值的均值在68.2 kPa,引起增大的原因可以解釋為水環(huán)工作密封退出后,蝸殼內(nèi)水壓由下庫壓力變?yōu)樯蠋靿毫?,使水環(huán)厚度明顯增大,摩擦損耗大幅增加,造成吸入功率增大;在T4與T5時間段轉(zhuǎn)輪造壓期間一方面無葉區(qū)壓力均值達(dá)到最大,以便機(jī)組形成揚程具備泵水條件,另一方面無葉區(qū)壓力脈動達(dá)到最大,此時在無葉區(qū)高幅值壓力脈動的影響下機(jī)組振動、擺度混頻幅值亦達(dá)到最大;當(dāng)導(dǎo)葉打開后,無葉區(qū)壓力脈動混頻幅值隨著導(dǎo)葉開度的增大逐漸減小,至T6時刻之后穩(wěn)定,且基本不受導(dǎo)葉開度進(jìn)一步增大的影響。
為進(jìn)一步研究頻率變化情況,采用短時傅里葉變換(Short-Time-Fourier-Transform,ST?FT)方法對這一過程無葉區(qū)壓力進(jìn)行分析,考慮到漢寧窗具有較好的頻率分辨率及其良好的抑制泄露能力,對數(shù)據(jù)采用漢寧窗進(jìn)行加窗操作。分析時滑移步長取0.33 s,窗口時間長度2s。
圖7可見:在T1時刻之前SCP穩(wěn)定運行時無葉區(qū)壓力不存在葉片過流頻率及其倍頻;在T1和T2之間,球閥工作密封退出后,蝸殼內(nèi)水壓力由尾水壓力增大至上游側(cè)壓力,水環(huán)厚度增加,無葉區(qū)產(chǎn)生一倍葉片過流頻率56.25 Hz(葉片數(shù)9×轉(zhuǎn)頻6.25 Hz);在T2時刻之后,48 s時產(chǎn)生動靜干涉頻率[14]112.50Hz(兩倍葉片過流頻率),根據(jù)整個回水排氣流程所對應(yīng)的時間約61s,這一時刻對應(yīng)于轉(zhuǎn)輪觸水時刻,即當(dāng)轉(zhuǎn)輪接觸水的瞬間;在T3~T5之間轉(zhuǎn)輪造壓過程中,水泵流量為零,在額定轉(zhuǎn)速下旋轉(zhuǎn),無葉區(qū)流態(tài)復(fù)雜不穩(wěn)定,產(chǎn)生復(fù)雜的低頻壓力脈動,造成機(jī)組及廠房的振動加大;T5之后,隨著導(dǎo)葉的開啟,機(jī)組低頻壓力脈動逐漸減?。辉趯?dǎo)葉尋優(yōu)的過程中,無葉區(qū)壓力脈動以一倍葉片過流頻率和動靜干涉頻率為主頻。
圖7 SCP向PO轉(zhuǎn)換時無葉區(qū)壓力短時傅里葉變換圖
SCT轉(zhuǎn)GO時機(jī)組有功功率、導(dǎo)葉開度和無葉區(qū)壓力見圖8所示。根據(jù)機(jī)組有功功率及導(dǎo)葉開度變化,圖中給出了5個關(guān)鍵時間點。
圖8可見:在T1時刻前機(jī)組SCT穩(wěn)定運行,機(jī)組吸入功率保持恒定;T1時刻后球閥工作密封退出至T2時刻時工作密封退出到位,當(dāng)工作密封退出瞬間機(jī)組吸入功率增大,無葉區(qū)壓力急劇增大;密封退出到位,球閥開啟過程中以及排氣回水過程中機(jī)組吸入功率基本保持恒定;T2至T3期間,在回水排氣流程期間,無葉區(qū)建壓至恒定值;頂蓋排氣閥自T3時開始關(guān)閉,至T4時關(guān)閉結(jié)束,在此之間機(jī)組流量為零,機(jī)組吸入功率增大,無葉區(qū)壓力達(dá)到最大;T4時至T5時刻之間時,由于頂蓋排氣閥已完全關(guān)閉且導(dǎo)葉尚未打開,因此吸入功率基本保持穩(wěn)定,而壓力脈動則達(dá)到最大;此后,T5時導(dǎo)葉開啟,受限于導(dǎo)葉開度較小,導(dǎo)葉前壓力與無葉區(qū)水壓進(jìn)行消減,從而導(dǎo)致機(jī)組吸入功率達(dá)到最大,在此之后隨著導(dǎo)葉開度的增大,機(jī)組有功功率逐漸增大,并由吸入轉(zhuǎn)為發(fā)出功率。上述過程無葉區(qū)壓力趨勢及脈動見圖9所示。
圖9 SCT向GO轉(zhuǎn)換時無葉區(qū)壓力脈動項與趨勢項
圖9可見:SCT轉(zhuǎn)GO過程中壓力脈動自T1時刻球閥工作密封退出時增大,至T5導(dǎo)葉開始打開時壓力脈動基本保持在恒定的水平上,這一現(xiàn)象可以解釋為工作密封退出后,水環(huán)厚度增加,導(dǎo)致摩擦損耗增大,壓力脈動增大,從而吸入功率亦增大;在回水排氣過程無葉區(qū)壓力雖然增大,而壓力脈動基本保持恒定,這一過程中無葉區(qū)壓力基本與吸入功率絕對值趨勢一致;T5之后導(dǎo)葉開啟,在小負(fù)荷區(qū)20MW附近達(dá)到最大。上述過程無葉區(qū)壓力側(cè)點的短時傅里葉變換結(jié)果見圖10所示。參數(shù)設(shè)置與圖7一致。
圖10可見:SCT轉(zhuǎn)GO時無葉區(qū)一倍葉片過流頻率產(chǎn)生時間與SCP轉(zhuǎn)PO時一致,均是在球閥密封退出后活動導(dǎo)葉內(nèi)側(cè)水環(huán)厚度增大后產(chǎn)生;SCT轉(zhuǎn)GO時的動靜干涉頻率幅值弱于SCP轉(zhuǎn)PO過程,其產(chǎn)生時間與一倍葉片過流頻率基本一致;相較于SCP轉(zhuǎn)PO工況,SCT轉(zhuǎn)GO時將激發(fā)169 Hz左右與260 Hz左右頻率成分,這一頻率在工況轉(zhuǎn)換時呈帶狀均勻分布在頻譜中,可能是由空化情況所導(dǎo)致。
圖10 SCT向GO轉(zhuǎn)換時無葉區(qū)壓力短時傅里葉變換圖
本文對抽水蓄能機(jī)組SCT轉(zhuǎn)GO和SCP轉(zhuǎn)PO兩個工況轉(zhuǎn)換過程中的無葉區(qū)壓力采用時域混頻幅值與時頻域窗口傅里葉變換方法進(jìn)行了詳細(xì)分析,獲得以下結(jié)論:
(1)工況轉(zhuǎn)換過程中,因球閥工作密封退出導(dǎo)致蝸殼水壓增大,水環(huán)厚度增大,從而導(dǎo)致機(jī)組吸入功率增大;排氣回水過程中機(jī)組吸入功率保持恒定。
(2)工況轉(zhuǎn)換過程中,球閥工作密封退出后及排氣回水過程中,無葉區(qū)壓力增大,至頂蓋排氣閥關(guān)閉瞬間達(dá)到最大值。
(3)SCP轉(zhuǎn)PO時,無葉區(qū)壓力脈動在轉(zhuǎn)輪造壓時最大;SCT轉(zhuǎn)GO時,無葉區(qū)壓力脈動在導(dǎo)葉開啟后的小負(fù)荷區(qū)時最大。
(4)工況轉(zhuǎn)換過程中無葉區(qū)存在明顯的一倍葉片過流頻率與動靜干涉頻率;受水環(huán)厚度影響,一倍葉片過流頻率起源于球閥密封退出瞬間;SCP轉(zhuǎn)PO時,動靜干涉頻率起源于排氣回水過程中尾水與轉(zhuǎn)輪接觸瞬間;SCT轉(zhuǎn)GO時,動靜干涉頻率與葉片過流頻率同時產(chǎn)生。
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