李 紅
(揚(yáng)州石化有限責(zé)任公司,江蘇揚(yáng)州 225200)
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和世界經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,節(jié)約能源,降本增效,是一項(xiàng)長期而緊迫的戰(zhàn)略任務(wù),也是未來可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。氣體分餾裝置的主要作用是將催化裂化裝置來的液化烴分離出丙烯、丙烷及混合碳四作為聚丙烯與MTBE裝置的原料。分離過程采用精餾方式,能量使用密集,降低裝置能耗。
揚(yáng)州石化氣體分餾裝置設(shè)計(jì)加工量12萬t/年,采用常規(guī)三塔流程,原料液態(tài)烴來自上游催化裝置,由脫丙烷塔分離成碳二、碳三和碳四餾分。碳二、碳三餾分經(jīng)脫乙烷塔脫除碳二后,進(jìn)入丙烯精餾塔分離出丙烯和丙烷餾分。丙烷餾分外銷,碳四餾分和丙烯作為聚丙烯和MTBE裝置原料。主要能源消耗是塔底熱源(蒸汽、低溫?zé)幔┖蜋C(jī)泵耗能。氣體分餾裝置工藝流程見圖1。
圖1 氣體分餾裝置流程
開工投產(chǎn)以來,裝置運(yùn)行平穩(wěn),丙烯拔出率98.5%,丙烯純度≥99.5%,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,裝置已通過采用高效浮閥塔盤、應(yīng)用屏蔽泵、干氣密封泵、表面蒸發(fā)式空冷等新技術(shù)新設(shè)備,充分利用裝置內(nèi)部熱源給原料液態(tài)烴換熱、與催化裝置進(jìn)行熱聯(lián)合等措施,有效降低裝置能耗。但受上游裝置生產(chǎn)方案及市場影響,投產(chǎn)后相當(dāng)長時間液態(tài)烴加工量僅為設(shè)計(jì)能力的68%左右,投產(chǎn)當(dāng)年加工量更僅有設(shè)計(jì)能力的62%,處于裝置加工彈性范圍60%~110%的下限。投產(chǎn)當(dāng)年裝置單位能耗為63 kg標(biāo)油/t,比中石化平均水平高26%,在生產(chǎn)流程、工藝參數(shù)及生產(chǎn)方案調(diào)整等方面有較大優(yōu)化空間。
氣分裝置開工初期能耗狀況見表1(循環(huán)水用電已計(jì)入用電總量)。
表1 氣分裝置2011年耗能表
從表1可以看出,裝置實(shí)際運(yùn)行中,蒸汽與低溫?zé)嵴寄芎牡?3.07%,蒸汽的消耗同比設(shè)計(jì)值高56.95%,加熱耗能高是裝置高能耗的主要原因。 氣分精餾塔處理量一定時,加熱耗能主要由回流及系統(tǒng)溫度、壓力決定。因此,要降低能耗須考慮優(yōu)化操作參數(shù)、流程及低負(fù)荷時的操作方案。
氣體分餾裝置開工后,工藝參數(shù)按照設(shè)計(jì)值執(zhí)行,但目前裝置負(fù)荷僅為設(shè)計(jì)值的62%。生產(chǎn)中,脫丙烷塔回流比2.2,丙烯塔回流比22,均比設(shè)計(jì)值(1.8、15.35)高。資料顯示,氣分精餾塔的溫度、壓力、回流量的降低能顯著降低裝置能耗。計(jì)算表明,氣分精餾塔回流量每降低1 t,加熱能耗負(fù)荷可降低80~100 kW;降低操作溫度能增大傳熱溫差,提高熱源利用率,減少熱源用量;降低操作壓力能增大原料組分的相對揮發(fā)度,進(jìn)一步促使回流比的降低。
(1)丙烷塔(塔一)操作分析。脫丙烷塔塔頂碳四含量高,脫丙烷塔氣相負(fù)荷高于液相負(fù)荷,塔壓稍低,因此經(jīng)常出現(xiàn)塔頂帶碳四,提高操作壓力和液相負(fù)荷可以提高分離效率,相應(yīng)電耗和蒸汽耗量也會上升,降低塔氣相負(fù)荷,適降液相負(fù)荷,可滿足產(chǎn)品分離要求,操作有一定彈性,同時可降低能耗。
(2)丙烯塔(塔三)操作分析。丙烯塔塔頂丙烯純度99.8%,分離精度能滿足要求,但回流比為22,低負(fù)荷下以高氣液比來保證分離效率。氣體分餾裝置產(chǎn)品丙烯是供給聚丙烯裝置作為原料使用,丙烯純度只要滿足≮99%,因此,適當(dāng)降低塔頂丙烯純度,犧牲部分操作彈性,降低氣液相負(fù)荷,可降低丙烯塔能耗。
(3)操作過程調(diào)整。分兩步降低塔壓與回流比,采用最小回流比、低壓進(jìn)行操作,各塔壓力降低0.1~0.2 MPa,回流比脫丙烷塔由2.2降至1.8,丙烯塔回流比由22降至16,調(diào)整后降低蒸汽 0.7~1.0 t/h。
氣分裝置另一主要熱源是低溫位熱水,氣分-常壓、催化裝置低溫?zé)嵯到y(tǒng)使用的低溫?zé)崴猿捍呋b置取熱后作為丙烯塔的熱源,丙烯塔取熱完畢后重新回到常壓催化裝置循環(huán)。實(shí)際運(yùn)行中來水溫度偏低,不夠補(bǔ)充氣分丙烯塔所需熱量,仍需補(bǔ)充蒸汽。而同時催化裝置技改后液態(tài)烴收率由29%提高至34%,富氣量明顯增加,分餾塔頂油氣冷卻效果惡化,汽輪機(jī)實(shí)際運(yùn)行達(dá)到最大負(fù)荷。為提高油氣冷卻效果,減少蒸汽使用,充分利用低溫位熱量,對低溫?zé)崃鞒踢M(jìn)行調(diào)整。
低溫?zé)崴鞒谭謨刹竭M(jìn)行改造,(1)將壓縮富氣前冷卻器移位至分餾塔頂油氣冷卻器后。解決分餾塔頂負(fù)荷大,熱媒水與壓縮富氣前冷卻器換熱后,不能滿足分餾塔頂油氣冷卻器換熱需求的問題。項(xiàng)目實(shí)施后丙烯塔不需再使用蒸汽作為熱源。(2)由于催化裝置熱量仍然富裕,氣分裝置取熱不完全,回水溫度偏高,運(yùn)行中不得不采用循環(huán)水為低溫?zé)崴禍?。為有效利用熱源將脫乙烷塔納入低溫?zé)嵯到y(tǒng)。將脫乙烷塔塔底重沸器更新改造,增大傳熱面積,流程調(diào)整為常壓-催化回水—脫乙烷塔塔底重沸器—丙烯塔塔底重沸器,丙烯塔塔底熱源不夠由蒸汽重沸器補(bǔ)充。
改造實(shí)施后,催化出裝置熱媒水溫度上升4℃,有效利用低溫?zé)崃客仍黾?0.12%,減少蒸汽使用1.2 t/h,降低蒸汽費(fèi)用115萬元。
由于工藝需要,氣分裝置低點(diǎn)和儀表測量處會積存的水分,冬季會凍凝,裝置設(shè)計(jì)為使用蒸汽進(jìn)行伴熱。蒸汽伴熱是強(qiáng)伴熱,通常用于重油組分,氣分裝置屬于輕烴介質(zhì),只需要弱伴熱(電伴熱)即可。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)冬季蒸汽伴熱開啟后,蒸汽流量較未開啟前多0.9 t/h,按每年開啟伴熱3個月計(jì),該為電伴熱后,年節(jié)省蒸汽1944 t,僅多耗電6.38萬kW·h。
氣分操作參數(shù)、換熱流程與伴熱方式的優(yōu)化改進(jìn),生產(chǎn)實(shí)踐證明在保證產(chǎn)品質(zhì)量及操作平穩(wěn)的同時節(jié)能效果顯著。氣分裝置單位綜合能耗從63 kgeo/t同比降至41.3 kgeo/t,熱源耗能由83.07%同比降至75.5%,年降低能耗費(fèi)用近300萬元。